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文档简介
化工原理实验模拟试题及答案1.流体阻力测定实验【实验背景】某教学装置采用水平光滑圆管,内径28.0mm,总长2.20m,中间接入U形压差计(指示液为CCl₄,ρ=1590kg·m⁻³)。20℃清水以稳态流过,流量由涡轮流量计测得。实验要求测定摩擦系数λ与Re关系,并验证Blasius公式。【操作数据】序号流量Q/L·min⁻¹压差计读数Δh/mm1802821205831609842001485240208【问题】(1)计算序号3对应的流速u、雷诺数Re、摩擦系数λ。(2)用Blasius公式λ=0.3164·Re⁻⁰·²⁵计算理论λ,求相对误差。(3)若将管径改为20mm,其余不变,预测序号3的Δh′。(4)指出本实验最易引入系统误差的两处细节,并给出减小方法。【答案与解析】(1)序号3:Q=160L·min⁻¹=2.667×10⁻³m³·s⁻¹A=πd²/4=6.158×10⁻⁴m²u=Q/A=4.33m·s⁻¹20℃水:ρ=998kg·m⁻³,μ=1.002×10⁻³Pa·sRe=ρud/μ=998×4.33×0.028/1.002×10⁻³=1.21×10⁵ΔP=(ρ₀−ρ)gΔh=(1590−998)×9.81×0.098=569Paλ=ΔP·d/(L·ρu²/2)=569×0.028/(2.20×998×4.33²/2)=0.0195(2)Blasius:λ_th=0.3164×(1.21×10⁵)⁻⁰·²⁵=0.0170相对误差=(0.0195−0.0170)/0.0170×100%=14.7%解析:误差来源主要是管壁粗糙度未被计入,Blasius仅适用于光滑管且Re<10⁵,本实验Re已略高。(3)管径减至20mm,u′=u·(d/d′)²=4.33×(28/20)²=8.50m·s⁻¹Re′=Re·(d′/d)=1.21×10⁵×(20/28)=8.64×10⁴λ′=0.3164·(8.64×10⁴)⁻⁰·²⁵=0.0185ΔP′=λ′·(L/d′)·(ρu′²/2)=0.0185×(2.20/0.020)×998×8.50²/2=7.33kPaΔh′=ΔP′/[(ρ₀−ρ)g]=7330/(592×9.81)=1.26m=1260mm结论:管径缩小后,Δh急剧增大,实验需更换更大量程压差计。(4)系统误差:①涡轮流量计前直管段不足,导致速度分布未充分发展;解决:保证前直管段≥20d。②U形压差计排气不净,形成气泡;解决:采用倾斜慢速充液法彻底排气。2.离心泵性能曲线测定【实验背景】IS50-32-160型离心泵,转速2900r·min⁻¹,吸入口径50mm,出口32mm。以20℃清水为介质,出口阀开度调节流量,用孔板流量计(d₀=24.2mm,C₀=0.612)测流量,压力表距泵出口0.4m,真空表距入口0.2m,两表垂直高差0.3m。【原始记录】序号孔板压差ΔP₀/kPa出口压力P₂/kPa入口真空P_v/kPa15198182151853233016052445125725608288【问题】(1)计算序号4的体积流量Q、扬程H、轴功率P_a(效率η暂缺)。(2)若电机输入电功率P_e=2.6kW,电机效率η_m=0.92,传动效率η_t=0.98,求泵效率η_p。(3)将转速调至2610r·min⁻¹,预测序号4工况的Q′、H′。(4)实验中发现真空表读数剧烈抖动,分析原因并提出改进措施。【答案与解析】(1)序号4:孔板:Q=C₀A₀√(2ΔP₀/ρ)=0.612×π(0.0242)²/4×√(2×45000/998)=7.92×10⁻³m³·s⁻¹扬程:H=(P₂+P_v)/ρg+(z₂−z₁)+u₂²/2gu₂=Q/A₂=7.92×10⁻³/(π0.032²/4)=9.83m·s⁻¹u₁=u₂·(d₂/d₁)²=9.83×(32/50)²=4.02m·s⁻¹H=(125+72)×1000/(998×9.81)+0.3+(9.83²−4.02²)/(2×9.81)=20.1+0.3+4.0=24.4m轴功率:P_a=P_e·η_m·η_t=2.6×0.92×0.98=2.34kW(2)泵效率:η_p=ρgQH/P_a=998×9.81×7.92×10⁻³×24.4/2340=0.805→80.5%(3)转速下降10%,根据相似定律:Q′=Q·(n′/n)=7.92×0.9=7.13L·s⁻¹H′=H·(n′/n)²=24.4×0.81=19.8m(4)抖动原因:泵入口出现局部汽蚀,气泡周期性破裂导致压力脉动;改进:降低水温或提高吸入液位,使NPSH_a>NPSH_r+0.5m。3.恒压过滤实验【实验背景】板框过滤机,滤框内尺寸200mm×200mm×30mm,共10框。以CaCO₃悬浮液为料浆,质量分数8%,温度20℃,过滤压力0.25MPa(表压)。实验记录不同时间t对应的滤液体积V。【数据】t/s020406080100V/L02.13.34.25.05.7【问题】(1)用恒压过滤方程t/V=K·V+2C·V_e,求过滤常数K、V_e。(2)计算滤饼比阻r,已知滤饼含水率40wt%,ρ_s=2710kg·m⁻³。(3)若框厚减至20mm,预测相同压力下滤饼充满时间t′。(4)实验中发现终点滤液浑浊,分析原因并给出解决措施。【答案与解析】(1)线性回归:t/V~V数据点:(2.1,9.52),(3.3,12.12),(4.2,14.29),(5.0,16.00),(5.7,17.54)斜率K=2.12s·L⁻²,截距2C·V_e=5.80s·L⁻¹得K=2.12s·L⁻²=2.12×10³s·m⁻⁶V_e=5.80/(2×2.12)=1.37L(2)滤饼孔隙率ε:设干固质量m_s,水质量m_w=0.4/0.6·m_s总体积V_c=m_s/ρ_s+m_w/ρ_wε=(m_w/ρ_w)/(m_s/ρ_s+m_w/ρ_w)=0.676比阻r=2ΔP·A²/(μ·K·c)c=干固质量/滤液体积=8%·ρ_slurry/(1−8%−40%)=0.08×1100/0.52=169kg·m⁻³μ=1.002×10⁻³Pa·s,A=10×2×0.2×0.2=0.8m²r=2×0.25×10⁶×0.8²/(1.002×10⁻³×2.12×10³×169)=8.9×10¹¹m·kg⁻¹(3)框厚减至20mm,滤饼体积V_c′=10×0.2×0.2×0.02=8×10⁻³m³干固质量m_s=V_c′·(1−ε)·ρ_s=8×10⁻³×0.324×2710=7.02kg对应滤液体积V′=m_s/c=7.02/169=0.0415m³=41.5L由t/V=K·V+2C·V_e,t′=2.12×41.5²+5.80×41.5=3650+241=3891s≈65min(4)滤布破损或过滤压力过高导致穿滤;解决:更换更高精度滤布,终点前降压至0.15MPa。4.传热膜系数测定(蒸汽-空气)【实验背景】套管换热器,内管φ25×2mm,长1.5m,蒸汽走壳程,120℃饱和蒸汽冷凝;空气走管程,入口20℃,流量由转子流量计测得。管外壁温由热电偶测得Tw=99℃。【数据】序号空气流量Q_a/m³·h⁻¹出口温度T₂/℃1104821542320384253553033【问题】(1)计算序号3的空气侧对数平均温差ΔT_m。(2)求空气侧膜系数h_i,已知管壁λ_w=16W·m⁻¹·K⁻¹,忽略污垢。(3)若空气预热至30℃,预测Q=20m³·h⁻¹时的T₂′。(4)实验发现Tw随时间缓慢下降,分析原因并给出稳定措施。【答案与解析】(1)ΔT₁=120−20=100K,ΔT₂=120−38=82KΔT_m=(100−82)/ln(100/82)=90.7K(2)空气物性按平均温度(20+38)/2=29℃:ρ=1.165kg·m⁻³,c_p=1007J·kg⁻¹·K⁻¹,μ=1.87×10⁻⁵Pa·s,λ=0.026W·m⁻¹·K⁻¹质量流量m=Q_a·ρ/3600=20×1.165/3600=6.47×10⁻³kg·s⁻¹Q_heat=m·c_p·(T₂−T₁)=6.47×10⁻³×1007×18=117W内表面积A_i=πd_iL=π×0.021×1.5=0.099m²h_i=Q_heat/(A_i·ΔT_m)=117/(0.099×90.7)=13.0W·m⁻²·K⁻¹(3)预热至30℃,ΔT_m′=(90+85)/2≈87.5K假设h_i不变,Q_heat′=h_i·A_i·ΔT_m′=13.0×0.099×87.5=113WT₂′=T₁′+Q_heat′/(m·c_p)=30+113/(6.47×10⁻³×1007)=47.4℃(4)Tw下降原因:蒸汽侧不凝气积聚,冷凝传热系数降低;措施:定期开启放空阀排不凝气,维持蒸汽压力稳定。5.精馏塔全塔效率测定【实验背景】筛板塔,实际板数12块,塔径0.1m,常压下分离乙醇-水混合物,进料x_F=0.25(摩尔分数),泡点进料,回流比R=3,塔顶x_D=0.82,塔底x_W=0.04。【数据】稳定后测得:塔顶温度78.2℃,塔底温度98.5℃,馏出液流量D=1.8kmol·h⁻¹,釜液流量W=3.2kmol·h⁻¹。【问题】(1)用McCabe-Thiele法求理论板数N_t。(2)计算全塔效率E_T。(3)若将回流比提高至4,预测x_D′能否达到0.90。(4)实验发现塔顶温度波动±0.5℃,分析原因并给出控制方案。【答案与解析】(1)平衡数据取常压乙醇-水,q线垂直,精馏段操作线y=Rx/(R+1)+x_D/(R+1)=0.75x+0.205提馏段操作线:L′=L+qF=RD+F=3×1.8+5=10.4kmol·h⁻¹V′=V−(1−q)F=4.4kmol·h⁻¹y=L′x/V′−Wx_W/V′=2.36x−0.054阶梯作图得N_t=7.2(含再沸器),进料板第5块。(2)E_T=N_t/N_p=7.2/12=60%(3)R=4,精馏段斜率0.8,截距0.164,作图得x_D′≈0.88<0.90,无法达到,需增加回流比至5或增加板数。(4)温度波动原因:回流液分配不均,部分筛板漏液;控制:安装回流比控制器,保持恒定压降,采用热电偶串级控制蒸汽阀。6.干燥速率曲线测定【实验背景】洞道干燥器,截面积0.12m×0.12m,热风平行流过湿物料表面,温度70℃,湿度H=0.01kg·kg⁻¹,流速u=2m·s⁻¹。湿物料为陶土板,初始湿含量X₁=0.35kg·kg⁻¹干基,面积A=0.04m²,干质量G_c=0.18kg。【数据】时间t/min0510152025303540总质量G/kg0.2430.2300.2180.2080.2000.1940.1900.1880.186【问题】(1)计算恒速阶段干燥速率N_c。(2)求临界湿含量X_c。(3)若风速提高至4m·s⁻¹,预测N_c′。(4)实验发现干燥后期物料表面出现裂纹,分析原因并提出改进措施。【答案与解析】(1)恒速段:t=0~20min,ΔX=0.35−0.20=0.15kg·kg⁻¹N_c=G_c·ΔX/(A·Δt)=0.18×0.15/(0.04×20×60)=5.63×10⁻⁴kg·m⁻²·s⁻¹(2)作图得X_c≈0.20kg·kg⁻¹(3)风速加倍,传质系数k∝u⁰·⁸,N_c′=N_c×2⁰·⁸=5.63×10⁻⁴×1.74=9.79×10⁻⁴kg·m⁻²·s⁻¹(4)裂纹原因:表面硬化,内部水分扩散受阻;改进:降低热风温度至60℃,提高湿度至0.02,采用间歇调湿干燥。7.萃取平衡实验【实验背景】水-丙酮-氯仿体系,25℃,将含丙酮20wt%的水溶液与氯仿按1:1质量比混合,充分震荡后静置分层。【分析结果】上层(水相):丙酮4.5wt%,氯仿0.8wt%下层(氯仿相):丙酮18.2wt%,水0.9wt%【问题】(1)计算分配系数K_D(丙酮)。(2)求选择性系数β。(3)若采用三级错流萃取,每级新鲜氯仿用量与原料相等,求总萃余率。(4)实验发现乳化层厚达5mm,分析原因并给出破乳方法。【答案与解析】(1)K_D=w_R/w_E=18.2/4.5=4.04(2)β=(w_R丙/w_R水)/(w_E丙/w_E水)=(18.2/0.9)/(4.5/94.7)=427(3)单级萃余率φ₁=1/(1+K_D)=0.198三级错流:φ=(φ₁)³=0.198³=0.0078→萃余率0.78%(4)乳化原因:界面张力低,存在固体杂质;破乳:加入0.1wt%NaCl,升温至35℃,离心分离。8.萃取塔传质单元数测定【实验背景】脉冲筛板塔,塔径0.05m,有效高度1.2m,水相(连续)流量Q_c=6L·min⁻¹,有机相(分散)Q_d=4L·min⁻¹,入口丙酮浓度水相0.20kg·kg⁻¹,出口0.04kg·kg⁻¹,有机相入口0,出口0.32kg·kg⁻¹。【问题】(1)计算传质单元数N_OE。(2)求总传质单元高度H_OE。(3)若塔径扩大至0.08m,保持流比,预测N_OE′。(4)实验发现脉冲强度过大,液泛提前,给出优化脉冲参数思路。【答案与解析】(1)ΔC₁=0.20−0.32/4.04=0.121,ΔC₂=0.04−0=0.04ΔC_lm=(0.121−0.04)/ln(0.121/0.04)=0.074N_OE=(C_in−C_out)/ΔC_lm=0.16/0.074=2.16(2)H_OE=H/N_OE=1.2/2.16=0.556m(3)塔径扩大,相速度下降,传质系数略降,但停留时间增加,N_OE′≈2.3,基本不变。(4)优化:脉冲频率f=1.2Hz,振幅A=6mm,降低f至0.8Hz,A保持,可提高泛点15%。9.吸附穿透曲线测定【实验背景】固定床吸附柱,内径0.02m,床高0.25m,活性炭填充,入口苯浓度C₀=300mg·m⁻³,空气流量Q=3L·min⁻¹,温度25℃,出口浓度C随时间变化。【数据】t/min04080100110115120125130C/mg·m⁻³0053090180250285300【问题】(1)确定穿透时间t_b(C=0.05C₀=15mg·m⁻³)。(2)计算饱和吸附量q₀。(3)若床层加倍,预测新t_b′。(4)实验发现压降快速升高,分析原因并给出解决措施。【答案与解析】(1)插值得t_b=102min(2)吸附质量=m_C₀·Q·t_b=300×10⁻⁶×3×10⁻³×102=0.0918mg床体积V_b=π×0.01²×0.25=7.85×10⁻⁵m³ρ_b=450kg·m⁻³,质量m=35.3gq₀=0.0918mg/35.3g=2.60mg·g⁻¹(3)床层加倍,t_b′≈2×102=204min(4)压降升高:活性炭粉化,床层板结;解决:入口加预过滤器,降低空速至0.2m·s⁻¹,采用硬度更高炭型。10.膜分离实验【实验背景】中空纤维超滤膜,组件内径0.04m,长0.3m,有效膜面积0.8m²,操作压力0.2MPa,循环流量Q=200L·h⁻¹,料液为0.1g·L⁻¹牛血清蛋白,温度25℃。【数据】运行时间t/min01020304050渗透通量J/L·m⁻²·h⁻¹12010085756863截留率R0.980.970.960.950.940.93【问题】(1)计算初始渗透系数L_p。(2)求50min时比阻R_m。(3)若压力提高至0.3MPa,预测J′。(4)实验发现纤维断裂,分析原因并给出预防措施。【答案与解析】(1)J=L_p·ΔP→L_p=120/0.2=600L·m⁻²·h⁻¹·MPa⁻¹(2)通量下降由浓差极化+污染,R_m=ΔP/(μ·R_total)=0.2×10⁶/(0.89×10⁻³×2.1×10¹³)=1.07×10¹¹m⁻¹(3)压力提高50%,J′=63×1.5×0.92=87L·m⁻²·h⁻¹(考虑压缩性)(4)断裂原因:压力波动大,纤维疲劳;预防:安装稳压阀,启动时缓慢升压,0.05MPa·min⁻¹。11.反应器停留时间分布【
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