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文档简介

生产安全事故应急救援桌面演练方案本次生产安全事故应急救援桌面演练以某化工企业年产10万吨苯乙烯装置为背景,模拟因反应釜密封垫片老化导致苯乙烯物料泄漏,遇静电引发火灾,进而可能引发爆炸的应急处置全过程。演练聚焦检验《生产安全事故应急预案》可操作性、应急指挥体系协同效率及关键岗位人员处置能力,暴露预案漏洞并优化响应流程。演练时间定于2024年6月15日14:0017:00,地点为企业应急指挥中心(3楼会议室)。参与人员包括:总指挥(总经理)、副总指挥(生产副总经理、安全总监)、应急指挥部成员(安全环保部、生产技术部、设备管理部、保卫部、综合管理部、医疗救护组负责人)、工艺专家(外聘)、记录员(安全环保部干事),共15人。所有人员提前30分钟到场,熟悉演练脚本、应急联络表、厂区平面图及工艺流程图。演练采用“情景导入+多轮追问”模式,分四个阶段推进:第一阶段:事件触发与信息上报(14:0014:20)情景:14:00,聚合车间DCS操作员发现R101反应釜压力异常波动(从0.8MPa升至1.2MPa),现场巡检员张某(持便携式气体检测仪)抵达设备区,闻到明显苯乙烯气味(检测仪显示浓度800ppm,超过MAC值50ppm),观察到釜体底部密封垫片处有液体滴落,地面形成约2㎡的积液。张某立即通过对讲机报告车间主任李某:“R101反应釜底部密封垫片泄漏,物料为苯乙烯,地面积液约2㎡,气体浓度800ppm,暂未起火。”处置推演:1.李某接报后需确认:泄漏位置(具体到釜体方位)、物料量(根据滴速估算约5L/min)、周边环境(东侧3米为配电间,南侧5米为操作平台,有2名检修人员作业)、是否有明火(无,但配电间有电气设备运行)。2.李某指令现场人员:立即停止检修作业,引导2名检修人员沿上风向撤离至车间外集合点;关闭泄漏点附近的非防爆电气设备(如照明开关);用防爆工具在积液周边设置沙土围堰,防止扩散;使用消防水幕对泄漏区域进行稀释(需确认水幕是否覆盖围堰区,避免水流向排水管网)。3.李某同步向安全环保部部长王某“14:02,聚合车间R101反应釜密封垫片泄漏,苯乙烯物料,地面积液约2㎡,浓度800ppm,已组织初期处置,请求支援。”4.王某接报后需核查:是否启动车间级应急响应(是)、现场处置措施是否到位(围堰、断电、撤离)、是否需要外部支援(暂不需要,但需监测浓度变化),并于14:05向总指挥报告事件概况(时间、地点、类型、现状、已采取措施)。第二阶段:事态升级与应急响应启动(14:2014:40)情景:14:15,现场风速突然增大(3级转5级),苯乙烯蒸气扩散至配电间(距离泄漏点4米),因配电间内风机(非防爆)运行产生静电火花,引发闪燃,火焰高度约3米,蔓延至积液区形成地面火,现场温度升至60℃,张某被火焰灼伤手臂(二级烧伤),李某通过对讲机紧急呼叫:“泄漏点点物料,R101区域起火,有人员烧伤,请求立即支援!”处置推演:1.总指挥(14:16接报)宣布启动《生产安全事故应急预案》Ⅲ级响应,指令应急指挥部成员10分钟内集结至指挥中心。2.副总指挥(生产副总经理)负责协调生产系统:指令调度室切断R101进料阀(确认阀门状态,是否需现场手动操作)、启动紧急停车程序(确认相邻反应釜是否需同步降负荷)、关闭装置区总电源(避免次生电气火灾)。3.安全总监(副总指挥)负责现场救援:保卫部:14:18调派2名保安携带防爆对讲机、警戒带,在车间东、南、西三个入口设置警戒(半径50米),禁止无关人员进入;联系当地交警部门,对厂外500米主干道实施交通管制(防止社会车辆误入)。医疗救护组:14:20携带急救箱、担架抵达现场,对张某进行烧伤处理(用流动清水冲洗15分钟,覆盖无菌纱布,评估是否需送医)。消防队(兼职):14:22携带泡沫灭火器、消防水带抵达,利用车间内消防栓对火焰根部喷射泡沫(确认泡沫类型是否适用于苯乙烯,非水溶性液体需抗溶性泡沫),同时对反应釜本体进行冷却(防止超压爆炸)。4.生产技术部:14:25通过DCS系统监控R101温度(已升至180℃,正常80120℃)、压力(1.5MPa,设计压力1.6MPa),判断是否存在爆炸风险(临界值1.6MPa,需每分钟监测一次);计算泄漏量(已泄漏约450L,根据围堰容量2m³,未溢出)。5.设备管理部:14:28联系厂家获取R101密封垫片技术参数,确认备用垫片库存(仓库有2套),制定带压堵漏方案(需穿戴防化服、使用专用夹具,风险评估是否可实施)。第三阶段:协同处置与风险控制(14:4016:00)情景:14:35,火势被控制(火焰高度降至1米),但R101压力持续上升至1.58MPa(接近设计值),DCS显示夹套冷却水流量下降(从20m³/h降至5m³/h),怀疑冷却水管线堵塞;同时,环境监测组(14:30到场)报告上风向100米处苯乙烯浓度120ppm(超过PCSTEL100ppm),下风向200米处居民点(约50户)可能受影响。处置推演:1.总指挥决策:升级响应至Ⅱ级,请求市消防支队支援(14:36拨打119,说明位置、燃烧物质、装置压力临界、冷却系统故障);通知周边社区(通过应急广播、社区微信群):“因厂区发生苯乙烯泄漏火灾,下风向200米居民请沿上风向(正北)撤离至镇文化广场,勿使用明火、关闭门窗。”启动环境应急预案:环保部监测组加密监测频次(每5分钟一次),重点关注下风向100500米范围苯乙烯、CO浓度;联系市生态环境局,请求派出移动监测车支援。2.设备管理部:14:40提出临时冷却方案——切换备用冷却水管道(确认阀门状态,14:45完成切换,流量恢复至18m³/h),R101压力14:50降至1.52MPa。3.消防队(市支队14:50到场):出动高喷消防车对反应釜顶部喷水冷却,泡沫消防车对地面火持续覆盖;确认厂内兼职消防队配合方向(保护邻近设备、防止火势蔓延)。4.医疗救护组:14:55发现张某出现呼吸困难(可能吸入苯乙烯蒸气),立即转移至空气新鲜处,给予氧气吸入,15:00联系120送医(说明伤情:二级烧伤面积10%,吸入性损伤)。5.综合管理部:15:00统计现场人员(车间原有8人,已撤离7人,1人(张某)送医),确认无遗漏;准备应急物资(防化服20套、空气呼吸器10台、急救药品),15:10送达指挥中心。第四阶段:收尾与总结(16:0017:00)情景:15:30,R101压力稳定在1.4MPa,温度150℃,火势完全扑灭;15:40,环境监测显示下风向200米居民点苯乙烯浓度降至30ppm(达标),居民可返回;15:50,设备管理部完成密封垫片更换,泄漏点消除。处置推演:1.总指挥宣布应急响应终止(15:55),指令:保卫部16:00解除警戒,恢复厂内交通;生产技术部16:10制定开车方案(需经安全确认,包括设备检测、气体置换、逐步升负荷);安全环保部16:20开展事故调查(调取DCS记录、现场监控,询问目击者,分析泄漏直接原因(密封垫片老化未定期更换)、管理原因(设备巡检周期过长,6个月一次,应缩短至3个月));综合管理部16:30统计损失(物料损失约450L×8000元/吨=3600元,设备维修(垫片+人工)约5000元,无人员死亡)。2.记录员整理演练过程记录(时间节点、决策内容、处置措施),重点标注:信息上报延误(李某14:02接报,14:05才报安全部,间隔3分钟,应压缩至2分钟内);兼职消防队对苯乙烯火灾特性不熟悉(初期使用普通泡沫,未及时切换抗溶性泡沫,延误5分钟);环境监测组到场时间滞后(14:30到场,应在接报后15分钟内即14:2

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