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煤化工工艺学第三版考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在固定床煤气化过程中,若炉内出现“沟流”现象,最先受到影响的工艺指标是A.煤气热值 B.蒸汽分解率 C.灰渣含碳量 D.煤气出口温度答案:B解析:沟流使气化剂短路,局部高温区消失,导致蒸汽分解率骤降;煤气热值与组分变化滞后,灰渣含碳量需取样分析,出口温度反而可能升高,故最先波动的是蒸汽分解率。2.鲁奇炉气化褐煤时,煤锁斗充压介质通常选用A.氮气 B.二氧化碳 C.粗煤气 D.高压蒸汽答案:C解析:粗煤气含50%以上CO₂,可抑制煤锁斗内煤粉自燃,同时回收压力能,降低氮气消耗;氮气虽安全但增加成本,CO₂需外供,高压蒸汽易冷凝造成煤粉结块。3.甲醇合成回路中,设置高压甲烷洗涤塔的主要目的是A.脱除硫醇 B.回收氢气 C.降低惰性气浓度 D.脱除水分答案:C解析:甲烷为惰性气,循环积累会降低H₂/CO分压,洗涤塔将甲烷富集后送至燃料气管网,维持合成塔内有效气分压;硫醇由精脱硫工段脱除,氢气回收通过膜分离,水分由甲醇本身吸收。4.煤直接液化装置中,溶剂加氢反应器采用滴流床而非鼓泡床的根本原因是A.降低压降 B.提高液时空速 C.抑制过度加氢 D.强化气液传质答案:C解析:溶剂加氢只需部分饱和芳烃,滴流床持液量低,停留时间短,可避免深度加氢生成环烷烃而降低供氢能力;鼓泡床持液量大,易过度加氢,压降反而更高。5.在Shell粉煤气化工艺中,合成气冷却器入口设置“飞灰脱除+陶瓷过滤器”组合,陶瓷过滤器运行温度需严格控制在A.250–300℃ B.350–400℃ C.450–500℃ D.550–600℃答案:B解析:350–400℃高于HCl、SO₂露点,避免低温腐蚀;低于钠、钾蒸气凝结温度,防止陶瓷微孔堵塞;550℃以上飞灰软化,易烧结。6.煤制天然气(SNG)甲烷化反应器床层热点温度超过700℃时,最易发生的副反应是A.CO歧化 B.甲烷裂解 C.水煤气变换逆反应 D.费托合成答案:B解析:700℃以上甲烷热力学不稳定,裂解生成碳纳米管并放氢,造成床层阻力上升;CO歧化在400–500℃显著,水煤气变换逆反应需更高水气比,费托合成需铁基催化剂。7.低温甲醇洗(Rectisol)中,向富甲醇中注入少量水,可A.降低CO₂溶解度 B.提高H₂S选择性 C.降低系统冰点 D.抑制设备应力腐蚀答案:B解析:水分子与甲醇形成氢键,降低甲醇对CO₂的物理溶解度,相对提高H₂S溶解度,实现选择性脱除;冰点升高,应力腐蚀与Cl⁻有关,与注水无关。8.煤间接液化费托合成浆态床反应器内,蜡过滤反冲洗周期缩短,最先排查A.催化剂磨损率 B.原料气H₂/CO比 C.蜡产品熔点 D.气体表观速度答案:A解析:催化剂磨损产生细粉,堵塞烧结金属滤芯,导致压差升高,反冲洗周期缩短;H₂/CO比影响产物分布但不直接堵滤,蜡熔点由冷却控制,表观速度波动影响气泡大小而非固体。9.乙二醇羰化工段亚硝酸甲酯(MN)再生塔顶排出的NOx气体,通常采用A.碱洗 B.分子筛吸附 C.低温克劳斯 D.硝酸吸收答案:D解析:NOx在0.3MPa、5℃下用浓硝酸吸收生成硝酸甲酯,返回系统再生MN,实现闭路;碱洗产生硝酸盐废水,分子筛易爆炸,低温克劳斯无硫不适用。10.煤热解提质工艺中,若回转窑窑尾氧含量突然升高,最可能触发A.窑头煤粉自燃 B.窑内料层结圈 C.半焦挥发分升高 D.煤气热值下降答案:B解析:氧漏入使局部半焦燃烧,局部高温导致低熔点灰渣熔融,粘附窑壁形成结圈;窑头自燃需富氧环境,半焦挥发分已析出,煤气热值因燃烧损失下降但非“最可能”。二、多项选择题(每题3分,共15分)11.关于水煤浆气化喷嘴磨损,下列说法正确的是A.煤浆浓度升高,磨损速率指数增加 B.喷嘴入口锐角倒圆可延长寿命C.采用碳化钨-钴合金可减磨 D.提高氧煤比可缓解磨损 E.设置冷却水夹套降低热应力答案:B、C、E解析:A错误,浓度升高粘度增大,对壁面剪切下降;D错误,氧煤比升高火焰温度高,热冲击加剧;B减少湍流剥离,C硬度高,E降低热疲劳裂纹。12.煤制烯烃(MTO)装置中,造成催化剂“积碳失活”的碳物种包括A.芳烃池物种 B.石墨碳 C.甲基萘 D.烯烃聚合物 E.季铵盐答案:A、B、C、D解析:SAPO-34分子筛笼内形成多甲基苯、萘等芳烃池,进一步缩合为石墨碳;烯烃在酸性位聚合生成长链烷烃;季铵盐为模板剂残留,不属积碳。13.下列措施可同时降低合成氨装置能耗与CO₂排放的是A.提高二段炉空气预热温度 B.采用钌基低温合成催化剂C.增设变压吸附回收氢 D.低温甲醇洗预冷段增设氨吸收制冷E.提高转化水碳比答案:A、B、D解析:A降低燃料气消耗,B降低合成压力与循环比,D利用低位热制冷减少电耗;C回收氢但增加电耗,E提高水碳比增加转化炉负荷。14.煤焦油加氢裂化装置,造成反应器压降升高的原因有A.铁盐沉积 B.催化剂床层板结 C.胶质缩合生焦 D.循环氢脱硫塔液泛E.原料油氯离子超标答案:A、B、C、E解析:铁盐与氯离子促进生焦并堵塞通道;胶质缩合直接生焦;板结由局部高温引起;脱硫塔液泛为气液失衡,不直接影响反应器压降。15.关于IGCC电站气化岛热效率提升,可行的方案有A.气化炉出口设辐射锅炉回收高温热 B.采用干煤粉进料减少水耗C.提高空分装置氧纯度至99.5% D.废热锅炉采用次临界参数E.飞灰返炉再气化答案:A、B、E解析:A回收1400℃高温热,B减少蒸发潜热,E提高碳转化率;C氧纯度提高增加空分能耗,D次临界参数效率低。三、判断改错题(每题2分,共10分)16.鲁奇炉气化高灰熔点煤时,添加石灰石可降低灰熔点,但过量会导致炉内“液泛”。答案:正确解析:石灰石分解为CaO,与灰中SiO₂形成低共熔物,降低FT;过量CaO提高熔渣粘度,气体难以穿透,形成液泛。17.费托合成铁基催化剂在280℃、2.5MPa条件下,随H₂/CO比升高,CO₂选择性单调下降。答案:错误解析:铁基催化剂水煤气变换活性高,H₂/CO升高促进变换反应,CO₂选择性升高;应改为“CO₂选择性单调上升”。18.低温甲醇洗装置中,CO₂闪蒸塔顶冰机负荷与原料气中H₂S浓度呈正相关。答案:错误解析:H₂S在甲醇中溶解度远高于CO₂,富甲醇经H₂S热再生后CO₂负荷降低,闪蒸气量下降,冰机负荷反而降低;应改为“呈负相关”。19.煤直接液化装置中,减压塔底设置“薄膜蒸发器”可提高轻质油收率,但加剧结焦。答案:错误解析:薄膜蒸发器停留时间仅数秒,壁面更新快,结焦倾向低于常规釜式蒸发器;应改为“减轻结焦”。20.合成气发酵制乙醇工艺中,微生物对CO分压的耐受上限为0.5MPa,超过后菌体自溶。答案:正确解析:Clostridiumautoethanogenum在CO分压>0.5MPa时,CO与细胞色素氧化酶不可逆结合,导致能量代谢中断,菌体自溶。四、简答题(每题8分,共24分)21.简述水煤浆气化喷嘴外混式与内混式的差异,并说明各自适用场合。答案:外混式指煤浆与氧气在喷嘴出口外部混合,雾化角大(70–90°),火焰直径大,适合灰熔点低、灰分<10%的烟煤,可避免喷嘴端面过热;内混式在喷嘴内部预混,雾化角小(30–45°),火焰集中,热强度高,适合灰熔点高、反应活性差的贫煤或无烟煤,可提高碳转化率,但端面需强制冷却。外混式压降低(0.3–0.5MPa),内混式压降高(0.8–1.2MPa),后者需更高氧压。22.煤制天然气甲烷化反应器为何采用多级绝热固定床串联,而非单级等温床?答案:甲烷化为强放热反应(ΔH=-206kJ/mol),单级等温床需大量冷媒,设备庞大;多级绝热床在段间设循环气或蒸汽冷激,可将温升控制在60–80℃/段,避免热点>700℃导致催化剂烧结、甲烷裂解积碳;同时绝热床结构简单,可承受高压(3–6MPa),单段压降低,利于大型化。等温床需内置U形管锅炉,热应力大,管材要求高,投资高,不适合百万方级SNG装置。23.低温甲醇洗系统出现“甲醇起泡”现象,列举三种在线诊断方法并给出消泡对策。答案:诊断:①在线泡沫探头(电导率法),测得气液界面电导率突降;②DCS趋势对比,贫甲醇泵电流下降、闪蒸塔压差升高;③红外热像仪观测再生塔顶泡沫层温度梯度异常,出现低温区(<30℃)。对策:①注入聚醚类消泡剂(0.5–1ppm),30min内泡沫高度下降50%;②降低富甲醇闪蒸速率,减少气体夹带;③投用备用纤维过滤器,将甲醇中固体颗粒<1mg/L,去除起泡核心;④临时提高热再生塔底温度2℃,降低甲醇粘度,加速泡沫破裂。五、计算题(每题12分,共24分)24.某Shell气化炉日投煤量2200t(干基),煤元素分析:C75.2%,H4.1%,O8.3%,N1.2%,S0.6%,灰分10.6%。操作条件:氧纯度95%,气化温度1500℃,压力4.0MPa,碳转化率98%,合成气中CH₄体积分数0.8%,无焦油。求:(1)小时耗氧量(kmol/h);(2)干合成气流量(kmol/h);(3)若采用湿法洗涤后合成气温度降至200℃,水汽饱和,求需补充的蒸汽量(t/h)。答案:(1)碳量:2200×0.752×0.98=1618.6t/d=67.44t/h=5612kmol/h设生成CO、CO₂、CH₄的碳摩尔比为x:y:z,z=0.008×总干气量,x+y+z=5612氢平衡:煤中H=2200×0.041×1000/24.5=3682kmol/d=153.4kmol/h合成气中H₂+2CH₄+H₂O=153.4+2z氧平衡:耗O₂=(x+2y)/2能量平衡略,经迭代得x=4689,y=816,z=107kmol/h耗O₂=(4689+2×816)/2=3161kmol/h考虑氧纯度95%,实际耗氧3161/0.95=3327kmol/h=106.5t/h(2)干合成气总量=(x+y+z)/(1-0.008)=5612/0.992=5657kmol/h(3)200℃饱和水汽分压1.555MPa,水汽比=1.555/(4.0-1.555)=0.635干气5657kmol/h,需水汽5657×0.635=3593kmol/h=64.7t/h原煤含H生成水153.4kmol/h=2.8t/h,需补充64.7-2.8=61.9t/h25.某煤制烯烃装置采用DMTO-II工艺,甲醇进料量100t/h,甲醇转化率99.8%,乙烯+丙烯选择性82%,乙烯/丙烯摩尔比1.2。设催化剂积碳量0.15kg/t甲醇,再生烟气CO₂体积分数18%,求:(1)乙烯产量(t/h);(2)再生烟气量(Nm³/h);(3)若采用烯烃裂解(OCP)提高双烯收率5%,求新增丙烯量(t/h)。答案:(1)有效甲醇=100×0.998=99.8t/h=3119kmol/h双烯选择性82%,双烯摩尔量=3119×0.82=2558kmol/h设乙烯x,丙烯y,x/y=1.2,x+y=2558→x=1395kmol/h=39.1t/h,y=1163kmol/h=48.9t/h(2)积碳量=100×0.15=15kg/h=1.25kmol/h再生燃烧C+O₂→CO₂,生成CO₂1.25kmol/h烟气中CO₂占18%,总干烟气=1.25/0.18=6.94kmol/h=155Nm³/h(3)原双烯收率82%,提高5%后相对增加0.82×0.05=4.1%新增双烯量=3119×0.041=128kmol/h按原比例,新增丙烯=128/(1+1.2)=58.2kmol/h=2.44t/h六、综合论述题(21分)26.某厂拟将现有水煤浆气化-甲醇-醋酸产业链升级为“气化-合成气发酵-乙醇-乙烯”路线,请从能量利用、碳减排、经济性三方面对比两种路线,给出升级建议。答案:能量利用:原路线气化效率75%,甲醇合成放热未回收,整体一次能耗42GJ/t乙烯;新路线发酵在37℃、0.1MPa下进行,反应热<1MJ/kg乙醇,可忽略,合成气化学能利用率>90%,一次能耗降至28GJ/t乙烯,节能33%。碳减排:原路线每t乙烯排放CO₂3.2t,其中甲醇合成副产0.8t,醋酸工序0.4t;新路线发酵菌体消耗CO,烟气CO₂浓度<3%,且菌体蛋白可作饲料,净排放1.1t,减排66%。经济性:新路线省去甲醇合成、醋酸
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