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文档简介

承压水控制措施施工交底1总则1.1目的本交底旨在把“承压水控制”从设计图纸转化为可量化、可追溯、可追责的现场作业指令,确保基坑及隧道施工全过程“零突涌、零失稳、零环境损害”。1.2适用范围适用于××市轨道交通4号线××站—××区间明挖基坑(深18.3~23.7m,承压水头埋深3.2m,含水层顶板埋深16.8m,渗透系数6.8×10⁻²cm/s)及两端盾构始发井。1.3编制依据(1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ1202012;(2)《地下工程防水技术规范》GB501082011;(3)《××市轨道交通建设管理办法》(2022修订);(4)××市水务局《关于轨道交通施工降水审批的补充通知》(202306);(5)××设计研究院《××站承压水专项设计》(图号S20230518);(6)××集团《地下水控制企业标准》Q/××202304;(7)第三方监测合同(编号3F2023113)。1.4交底对象项目经理、生产经理、总工程师、降水队长、井管安装班长、电工班长、监测组长、值班电工、安全员、监理工程师、第三方监测负责人。1.5交底形式书面+投影+BIM4D演示+现场指认,签字确认率100%,缺席人员次日补培并留痕。2水文地质再确认2.1补勘验证(1)施工前15天完成6口验证井(G1G6),取芯率≥90%,每2m做一次注水试验;(2)对比初勘渗透系数,偏差>15%时,重新计算降水井数并报批。2.2水力联系排查(1)采用荧光示踪剂(罗丹明WT,投加量200g)验证本层承压水与上层潜水是否存在越流;(2)若24h内上游观测井检出浓度>0.5μg/L,判定为连通,立即启动“隔+降”联合方案。3降水井布置与成井3.1井位放线(1)全站仪坐标放样,偏差≤20mm;(2)避开主体围护桩≥1.2m,避开高压电缆≥2.0m;(3)井位钉设Φ16钢筋并刷红白漆,夜间加装LED警示。3.2成孔(1)采用GPS15型反循环钻,开孔Φ650mm,一径到底;(2)泥浆比重1.08~1.12,黏度22~25s,含砂率<2%;(3)每进尺3m检测垂直度,偏差>1/200立即扫孔。3.3下管(1)井管采用Φ400mm×8mmPVCU双壁波纹管,滤水管长度=含水层厚度+2m;(2)滤料Φ2~4mm石英砂,填至滤水管顶以上3m,然后投黏土球封至孔口下1m;(3)井口焊6mm钢板井盖,设双道橡胶密封圈,承压≥0.25MPa。3.4洗井(1)空压机+活塞联合洗井,历时≥6h,直至出水含砂量<1/20000;(2)洗井结束后静置2h,实测静水位,记录初始埋深。3.5试抽(1)单井试抽2h,Qs曲线线性回归R²≥0.98;(2)群井联动试抽24h,坑内观测井水位降深≥设计值1.2倍方可验收。4减压井(备用泄压)4.1设置原则(1)坑底抗突涌安全系数<1.1的区域,每300m²布1口减压井;(2)井深进入承压含水层底板以下≥2m,井径Φ219mm,泵量≥15m³/h。4.2自动泄压系统(1)井口安装电接点压力表,上限0.18MPa,下限0.12MPa;(2)当压力>0.18MPa,DN80电磁阀自动开启,泄水至三级沉淀池;(3)阀前后设双道检修闸阀,故障切换时间<30s。5帷幕隔水5.1三轴搅拌桩(1)采用Φ850@600三轴搅拌桩,水泥掺量22%,水灰比1.5;(2)28d无侧限抗压强度≥1.0MPa,渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s;(3)施工前做3组现场试桩,取芯验证合格后方可大面积施工。5.2高喷注浆补缺(1)在转角、围护接缝、管线密集段采用Φ1200mm高压旋喷,桩间搭接200mm;(2)喷射压力≥30MPa,提升速度≤15cm/min,水泥用量≥800kg/m。5.3质量检测(1)28d后采用钻孔取芯+压水试验,检查孔数≥总桩数1%,渗透系数>1×10⁻⁶cm/s视为不合格,补喷至合格为止。6降水运行管理6.1启动顺序(1)先启动坑外1圈观测井,确认水位降幅<0.5m/d;(2)再启动坑内2圈降水井,每圈间隔跳开,防止瞬时抽降>1.0m;(3)最后启动减压井,阶梯式升频,30min升一次,每次+5Hz。6.2水位控制指标(1)坑内目标水位:坑底以下0.8m;(2)坑外观测井:24h累计降深≤0.3m,单次降深≤0.1m;(3)地面沉降:累计≤10mm,单日≤1mm;(4)建筑物倾斜≤1/1000。6.3值班制度(1)设2名专职降水工,12h一班,双人双岗;(2)每2h抄录一次水位、电量、流量、电流、电压;(3)发现异常>10min内向项目部微信群推送,>30min内向监理电话汇报。6.4数据上传(1)采用LoRa无线采集仪,5min一次自动上传至××市轨道交通监测云平台;(2)平台设置黄色(超预警值80%)、橙色(超预警值100%)、红色(超控制值120%)三级报警;(3)红色报警触发短信至项目经理、总监、水务局质监站。6.5停抽原则(1)底板浇筑完成且达到设计强度100%,侧墙施工至±0.00;(2)由第三方监测单位提交《停抽安全评估报告》,经监理、水务局、建设单位三方签字后方可停抽;(3)停抽采用“隔二停一”法,每轮停抽后观测48h,坑内水位回升<0.3m方可进入下一轮。7回灌与环境保护7.1回灌井布置(1)在基坑北侧距围护桩15m外布设回灌井8口,井深同降水井;(2)回灌水源采用沉淀池三级处理+5μm保安过滤器,浊度<3NTU,含砂量<1/50000;(3)回灌量=抽水量的60%±5%,采用恒压变频,压力0.08~0.12MPa。7.2水质监测(1)每周送检一次,检测指标:pH、COD、氨氮、总硬度、Cl⁻、SO₄²⁻、重金属(Pb、Cd、Cr、Hg);(2)任何指标超过GB/T148482017Ⅲ类水限值,立即停灌并溯源整改。7.3噪声控制(1)抽水泵采用潜水泵+隔音罩,罩外1m处噪声≤55dB(A);(2)夜间22:00—06:00禁止启动柴油发电机,仅使用市电+UPS。8应急预案8.1突涌应急(1)现场储备袋装水泥50t、黏土球200袋、Φ400mm快装井管30m、潜水泵20台;(2)发现突涌(单点流量>5L/s)后,3min内投黏土球+袋装水泥反压,5min内启动备用减压井,10min内完成第一道反压围堰。8.2停电应急(1)双回路电源+400kW柴油发电机,自启动时间<15s;(2)配置UPS(30kVA,2h续航),保证监测数据不中断;(3)每月一次断电演练,演练记录视频保存≥6个月。8.3水质污染应急(1)沉淀池外侧设防渗应急池,容积≥100m³;(2)一旦发现抽出水颜色、气味异常,立即停泵、取样、封池,2h内上报××市生态环境局;(3)启用活性炭+芬顿氧化应急处理装置,处理达标后方可回灌或排放。9验收与移交9.1分部验收(1)成井验收:含砂量、井深、滤料厚度、封孔长度;(2)帷幕验收:取芯强度、渗透系数、搭接厚度;(3)降水效果验收:连续72h水位、流量、地面沉降稳定在设计指标内。9.2竣工资料(1)成井原始记录、洗井记录、试抽Qs曲线;(2)水泥出厂合格证、试块强度报告、渗透试验报告;(3)第三方监测总结报告、水务局复函、停抽批准表;(4)所有资料同步扫描成PDF,上传至××市城建档案馆,纸质版一式三份。10人员配置与考核10.1组织架构项目经理(1)→地下水控制专责(1)→降水队长(1)→班长(3)→操作工(12)。10.2持证要求(1)电工持高压电工作业证;(2)焊工持压力容器焊工证;(3)监测人员持测绘工程师或岩土工程师证;(4)所有人员进场前完成××市轨道交通地下水控制专项培训,考试≥90分方可上岗。10.3考核办法(1)水位超限一次,扣降水队当月绩效5%;(2)资料造假一次,当事人立即退场并列入××市轨道建设黑名单;(3)全年无红色报警,奖励降水队2万元,项目经理年度评优加5分。11成本与工期11.1主要工程量(1)降水井42口,总延米1260m;(2)减压井16口,总延米512m;(3)三轴搅拌桩3840m³;(4)高喷注浆1200m。11.2工期排布(1)补勘验证井:第20~15天;(2)帷幕施工:第15~5天;(3)降水井成井:第10~2天;(4)联动试抽:第2~0天;(5)结构底板完成:第+45天;(6)停抽及封井:第+75~+80天。11.3预算控制(1)降水+帷幕直接费:1980万元;(2)应急

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