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文档简介

自来水考试试题大题及答案一、论述题问题:请结合自来水处理工艺,详细阐述混凝沉淀环节的作用机理、关键影响因素及优化控制措施。答案:混凝沉淀是自来水处理中去除悬浮物、胶体物质及部分有机物的核心环节,其作用机理可分为四个阶段:1.凝聚阶段:通过投加混凝剂(如铝盐、铁盐或聚合氯化物),中和胶体颗粒表面的负电荷(ζ电位降低),破坏其稳定性,使颗粒由分散状态逐渐聚集为微小絮体。此阶段依赖混凝剂的水解产物(如Al(OH)₃、Fe(OH)₃胶体)与颗粒间的静电中和作用。2.絮凝阶段:微小絮体在水力搅拌下相互碰撞,通过吸附架桥(高分子混凝剂的长链结构连接颗粒)或网捕卷扫(金属氢氧化物沉淀形成网状结构包裹颗粒)作用,形成更大、更密实的絮体(矾花)。3.沉淀阶段:絮体在重力作用下从水中分离,实现固液分离。关键影响因素包括:-原水水质:浊度直接影响混凝剂投加量(浊度过低时需投加助凝剂,过高时易形成松散絮体);pH值通过影响混凝剂水解形态(如Al³⁺在pH4-7生成Al(OH)₃胶体,pH>8则生成AlO₂⁻)和颗粒表面电荷,显著影响凝聚效果;水温过低会减缓水解反应速率,延长絮凝时间。-混凝剂特性:无机混凝剂(如硫酸铝)需依赖水解反应,受pH影响大;聚合氯化铝(PAC)因预水解程度高,适用pH范围更广(5-9),且形成絮体更快;有机高分子絮凝剂(如聚丙烯酰胺,PAM)通过架桥作用增强絮体强度,但过量会导致颗粒再稳定。-水力条件:凝聚阶段需高强度短时间搅拌(G值200-500s⁻¹,时间10-30s)以促进颗粒碰撞;絮凝阶段需低强度长时间搅拌(G值20-70s⁻¹,时间15-30min)以避免絮体破碎。优化控制措施:1.动态调整投药量:通过在线浊度仪、pH计及流动电流检测仪(SCD)实时监测原水水质,结合烧杯试验(如“六联搅拌试验”)确定最佳投药量,避免过量(导致出水铝/铁离子超标)或不足(絮体形成差)。2.pH精准调控:根据原水pH和混凝剂类型投加酸碱(如石灰、盐酸)调节,例如使用硫酸铝时控制pH在6.5-7.5,使用PAC时可放宽至6-8。3.分阶段水力控制:采用机械搅拌或折板絮凝池实现“先强后弱”的搅拌强度,前1/3时间G值50-100s⁻¹,后2/3时间降至20-50s⁻¹,确保絮体逐步增大。4.助凝剂协同应用:低浊水可投加活化硅酸(增加颗粒碰撞核心),高藻水可投加高锰酸钾(氧化分解藻类分泌物,改善絮体结构)。二、案例分析题问题:某自来水厂日处理量8万m³,采用“混凝-沉淀-过滤-消毒”常规工艺。近期出厂水浊度连续3天超标(标准≤0.3NTU,实测0.4-0.6NTU),经排查沉淀池出水浊度为1.2-1.5NTU(正常应≤1.0NTU),滤池运行周期由24小时缩短至18小时。请分析可能原因,并提出针对性解决措施。答案:可能原因分析:1.混凝环节异常:-混凝剂投加量不足或失效:原水浊度或有机物(如腐殖酸)突然升高,导致混凝剂需求增加;PAC储存时间过长(超过6个月)或受温度影响(如冬季低温)水解失效,有效成分降低。-水力条件不匹配:絮凝池搅拌强度过低(如机械搅拌桨叶磨损),导致絮体形成不充分;或沉淀区上升流速过高(设计值1.5-2.5mm/s,若实际因水量增加达3mm/s),絮体未完全沉淀即进入滤池。2.沉淀环节问题:-沉淀池排泥不及时:泥斗积泥厚度超过设计高度(一般≤泥斗深度1/3),导致水流短路(部分原水未经沉淀直接流出);排泥周期过长(正常每8小时排泥1次,若延长至12小时),污泥层上翻携带颗粒进入出水区。-斜管(板)堵塞或倾斜:斜管因藻类滋生、泥沙沉积导致有效沉淀面积减少;安装角度偏差(设计60°,若降至50°)使絮体下滑速度降低,部分颗粒随水流带出。3.原水水质突变:-上游河道受降雨影响,原水浊度由50NTU升至150NTU(超过设计负荷100NTU),超出混凝沉淀系统处理能力;-原水藻类爆发(如蓝藻密度>1×10⁶个/L),藻类分泌的胞外聚合物(EPS)包裹颗粒,阻碍絮体形成,导致沉淀池出水携带微小藻类颗粒。解决措施:1.快速验证与调整:-立即开展烧杯试验:取原水按不同投药量(如现投加量的1.2倍、1.5倍)进行混凝试验,观察絮体形成时间(正常≤2min)、矾花大小(≥0.5mm)及沉淀后上清液浊度(目标≤1.0NTU),确定最佳投药量(如原投加15mg/L,调整至20mg/L)。-检测混凝剂有效性:取PAC样品测定氧化铝含量(标准≥10%),若低于9%则更换新药剂;冬季投加前对PAC溶液加热(至20℃以上),加速水解反应。2.沉淀环节优化:-缩短排泥周期:由8小时/次调整为6小时/次,每次排泥时间延长至5min(原3min),确保泥斗积泥厚度<0.5m(设计泥斗深度2m);-检查斜管状态:排空沉淀池,清理斜管内堵塞物(如泥沙、藻类),校正倾斜角度至60°,必要时更换破损斜管(占比>10%时需整体更换)。3.应对原水水质突变:-增加预氧化工艺:投加次氯酸钠(1-2mg/L)或高锰酸钾(0.5-1.0mg/L)预氧化,破坏藻类EPS结构,提高混凝效果;-分流处理:若原水浊度持续>150NTU,启用应急调节池(有效容积1万m³)进行原水稀释(与低浊度原水按1:1混合),降低系统负荷。4.滤池强化运行:-延长反冲洗时间:由10min延长至12min,反冲洗强度由15L/(s·m²)提高至18L/(s·m²),确保滤料层(石英砂,粒径0.5-1.2mm)内截留的颗粒彻底排出;-投加助滤剂:在滤前投加PAM(0.1-0.3mg/L),增强滤料对微小颗粒的吸附能力,降低滤后浊度。三、计算题问题:某自来水厂采用聚合氯化铝(PAC)作为混凝剂,PAC溶液浓度为10%(以Al₂O₃计),原水流量为2000m³/h,经烧杯试验确定最佳投加量为15mg/L(以Al₂O₃计)。试计算:(1)PAC溶液的投加量(L/h);(2)若PAC溶液密度为1.1g/cm³,计算PAC固体(Al₂O₃含量30%)的日消耗量(kg/d)。答案:(1)PAC溶液投加量计算:原水流量Q=2000m³/h=2×10⁶L/h;最佳投加量C=15mg/L=15×10⁻³g/L;PAC溶液浓度ρ=10%=0.1g/g(以Al₂O₃计)。需投加的Al₂O₃质量M=Q×C=2×10⁶L/h×15×10⁻³g/L=3×10⁴g/h=30kg/h。PAC溶液质量=M/ρ=30kg/h/0.1=300kg/h。PAC溶液体积=质量/密度=300kg/h/1.1kg/L≈272.73L/h(注:1g/cm³=1kg/L,1.1g/cm³=1.1kg/L)。(2)PAC固体日消耗量计算:PAC固体中Al₂O₃含量为30%,即每kg固体含0.3kgAl₂O₃。每日需Al₂O₃总量=30kg/h×24h=720kg/d。PAC固体日消耗量=720kg/d/0.3=2400kg/d=2.4吨/d。四、操作题问题:某水厂V型滤池运行中出现反冲洗时滤料流失(石英砂粒径0.8-1.2mm,设计层厚1.2m),反冲洗后滤层厚度减少至1.0m,同时滤后水浊度上升至0.5NTU(正常0.2NTU)。请分析滤料流失的可能原因,并写出处理步骤。答案:可能原因:1.反冲洗强度过高:设计反冲洗强度为15-18L/(s·m²),若实际因水泵频率过高或阀门开启过大,导致强度达20L/(s·m²),超过滤料最小流化速度(石英砂密度2.65g/cm³,最小流化速度约16L/(s·m²)),滤料被水流带出排水槽。2.排水槽高度偏差:设计排水槽顶高于滤料层上表面0.5m(滤料层上表面距池顶1.7m,排水槽顶距池顶1.2m),若施工误差导致排水槽顶仅高于滤料层0.3m,反冲洗时滤料随上升水流越过槽顶流失。3.滤料级配不合理:部分滤料粒径过小(<0.8mm),或因长期运行磨损导致细颗粒增多(<0.6mm颗粒占比>5%),细颗粒易被水流带走。4.反冲洗时间过长:设计反冲洗时间为5-8min,若实际延长至10min,滤料在流化状态下持续碰撞,细颗粒被水流携带至排水槽。处理步骤:1.立即停止反冲洗:关闭反冲洗水泵和空气压缩机,避免滤料进一步流失。2.检测反冲洗参数:-测量反冲洗强度:使用电磁流量计检测反冲洗水管流量(滤池面积100m²,若流量Q=1800m³/h=500L/s,强度=500L/s/100m²=5L/(s·m²),明显偏低?需重新核对计算。正确计算:反冲洗强度(L/(s·m²))=反冲洗流量(L/s)/滤池面积(m²)。假设滤池面积50m²,反冲洗泵流量360m³/h=100L/s,则强度=100L/s/50m²=2L/(s·m²),明显低于设计值,可能之前假设错误。正确案例中,若反冲洗强度过高,例如设计15L/(s·m²),滤池面积100m²,则反冲洗流量=15L/(s·m²)×100m²=1500L/s=5400m³/h,需确认实际流量是否超标。-测量排水槽高度:使用水准仪测量排水槽顶与滤料层上表面的垂直距离(正常0.5m),若实测0.3m,需调整排水槽高度(如加设挡板或重新浇筑)。3.补充滤料:-计算需补充量:原滤层体积=面积×厚度=100m²×(1.2-1.0)m=20m³;-选择符合级配的石英砂(0.8-1.2mm占比≥90%,<0.6mm占比≤3%),均匀铺设至设计厚度1.2m。4.调整反冲洗参数:-降低反冲洗强度至15L/(s·m²)(通过调节水泵变频器频率或阀门开度);-缩短反冲洗时间至6min(先气冲2min,气水混冲3min,水冲1min),避免过度流化。5.验证效果:-反冲洗后测量滤层厚度(应恢复1.2m);-监测滤后水浊度(24小时内稳定在0.2NTU以下)。五、法规应用题问题:某水厂出厂水检测报告显示:菌落总数50CFU/mL(标准≤100CFU/mL),总大肠菌群未检出,耐热大肠菌群未检出,但游离氯(接触30min后)为0.2mg/L(标准≥0.3mg/L)。根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),判断该出厂水是否合格?若不合格,需采取哪些整改措施?答案:合格性判断:根据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》:-微生物指标:菌落总数≤100CFU/mL(实测50CFU/mL,合格);总大肠菌群、耐热大肠菌群均未检出(合格)。-消毒剂指标:游离氯在与水接触30min后应≥0.3mg/L(实测0.2mg/L,不达标)。因此,该出厂水因游离氯不足判定为不合格。整改措施:1.增加消毒剂投加量:-若采用液氯消毒,计算需增加的投加量:原投加量为2.0mg/L(接触30min后余氯0.2mg/L),根据氯耗公式(余氯=投加量-需氯量),假设需氯量为1.8mg/L(2.0-0.2),则目标余氯0.3mg/L时,投加量应调整为1.8+0.3=2.1mg/L;-若采用次氯酸钠消毒(有效氯含量10%),原投加量为20mg/L(2.0mg/L有效氯),调整后需投加21mg/L(2.1mg/L有效氯)。2.延长接触时间:-检查清水池有效容积(设计停留时间2小时),若因供水量增加导致停留时间缩短至1.5小时,可通过调节供水管网阀门,降低出水流量,延长接触时间至2小时以上。3.排查消毒设备故障:-检查加氯机计量泵(设计流量50L/h)是否堵塞(实际流量40L/h),清洗或更换泵头;-校验余氯

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