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文档简介

农业机械化及其自动化农智农业农机工程师实习报告一、摘要2023年7月10日至9月5日,我在农智农业担任农机工程师实习生,负责田间作业机械的调试与优化。通过参与10余次大型农机设备的现场维护,累计解决23项技术故障,其中液压系统问题占比42%,动力系统问题占比35%。运用所学课程中的《农业机械设计原理》知识,对5台拖拉机进行作业效率测试,数据表明通过优化悬挂装置,单日作业效率提升12%,燃油消耗降低8%。在实习中,系统学习并实践了农机故障诊断的模块化排查方法,该方法可应用于同类设备的快速检修,将平均故障处理时间缩短30%。实习期间,独立完成2份农机技术改进方案报告,被团队采纳并用于后续作业流程优化。二、实习内容及过程7月10日入职那会儿,跟着团队熟悉各种农机作业流程,主要是了解田间作业机械的日常维护和故障排查。我们这边的农机主要是大型的拖拉机配不同作业部件,比如播种机、收割机这些。刚开始几天就是看师傅们怎么操作,怎么记录设备运行数据,感觉挺有意思的,跟学校里做的模拟实验完全不一样。第2周开始接触具体工作,7月17号跟着去一片试验田,负责一台中型拖拉机的悬挂系统调试。这台机子之前作业时出现栽秧深度不稳定的问题,具体表现为液压缸回弹量大,导致深度控制不准。我参与了数据采集,发现液压油压力波动在2bar左右,正常值应该是稳定在8bar上下。根据《农业机械设计原理》课上学的知识,怀疑是液压阀组或者过滤系统有问题。师傅教我用压力表和流量计做逐段排查,最后定位到是单向阀卡滞,导致油路不畅。更换后测试,回弹量减小到0.5bar,栽秧深度合格率从原来的65%提升到92%。这个经历让我明白,书上的理论和实际操作还是有差距,得结合现场情况灵活分析。8月5号遇到个挺麻烦的事儿,一台大型联合收割机在收割时脱粒效果差,损失率超过10%,这可把农技员急坏了。机器到现场后,我们围着它转了两天,拆解了脱粒滚筒和凹板,发现里面都有稻谷壳和碎秸秆堆积,还卡了几根铁丝。问题是卡得挺隐蔽,平时维护时很难发现。我们改用超声波探伤仪检测,才在滚筒轴承座里找到一根半米长的铁丝,原来可能是之前收割玉米时留下的。清理干净后重新组装,试割时损失率降到3%以下。这事儿让我意识到,有时候故障排查得有点像侦探破案,得有耐心,不能光盯着显眼的地方。实习期间还参与了农机作业效率测试项目。8月15号到25号,我们选了5台同型号拖拉机,分别配播种机和旋耕机,在3块地里做了对比测试。测试数据表明,通过优化悬挂装置的配重分布,单台播种机作业效率提升了12%,旋耕机提升了9%。这个数据直接用我们实验室的测试平台测出来的,误差控制在±2%以内。我还写了2份技术改进建议,关于改进播种机覆土装置的,后来被团队采纳了。虽然改动不大,但能让作业效率再提高5%,感觉挺有成就感的。实习最后那段时间,我开始整理数据,写技术报告。9月1号完成的那份关于液压系统故障的案例分析报告,里面详细记录了5种常见故障的诊断步骤,后来在团队内部传阅了。感觉这8周过得特别快,从刚开始连液压阀都不认识,到现在能独立排查问题,真的学到挺多的。不过要说困难,还是初期对实际工况不熟悉,比如有时候听不懂老农描述的故障现象,还得慢慢学怎么跟他们沟通。后来就琢磨出个方法,先让他们画个简单的示意图,再结合仪器检测,沟通效率高多了。这段经历让我更确定自己想往农机研发方向发展,特别是智能农机这块。不过要说实习单位也有改进空间,比如培训机制可以更系统些,刚开始完全靠师傅带,要是有个标准化的入职培训计划就好了。另外岗位匹配度上,我接触到的技术工作还是偏多,要是能有更多机会参与新机型的设计讨论就更好了。建议可以搞个季度技术交流会,让不同部门的人分享经验,比如研发和田间作业的,这样互相了解更方便。三、总结与体会这8周在农智农业的实习,让我把书本上的《农业机械设计原理》和《拖拉机学》知识用上了好几次,感觉特别踏实。7月17号调试那台悬挂系统的时候,液压油压力波动2bar的问题,最后通过逐段排查定位到单向阀卡滞,栽秧深度合格率从65%提到92%,这个数据让我清楚看到理论结合实际的力量。8月5号解决联合收割机脱粒损失率高的问题,光靠书本根本不行,得靠现场拆解、超声波探伤仪这些工具,还有跟农技员一起观察作物破损情况,最终找到卡在滚筒轴承座里的铁丝。这些经历让我明白,农机工程师不光要懂技术,还得能解决真问题。实习最大的收获是心态转变。以前做实验遇到数据不对就觉得是仪器问题,现在知道更多是操作或环境因素。9月1号写那份液压故障案例分析报告时,我特意把不同工况下的故障现象都列出来了,就是想学怎么把经验系统化。这种从零散到系统的思考方式,是学校里没教但工作中特别重要的能力。面对突发故障时,压力是肯定有的,但每次解决后那种成就感,也让我更敢接挑战。对职业规划来说,这次经历让我更坚定了。我发现自己挺喜欢琢磨设备怎么更高效、更智能,比如8月15号到25号参与的那5台拖拉机效率测试,看到优化悬挂装置能直接提升12%效率,就觉得很有意思。这让我想继续往智能农机方向深耕,以后可能要补补物联网和数据分析方面的课,打算下学期考个农机维修工程师证,把实践技能更标准化。看看现在市场上的农机,都强调精准作业和自动化,像变量施肥、自动驾驶这些,感觉技术迭代特别快。这次实习让我意识到,学校教的只是基础,真正的前沿还得自己持续学。农智农业那边的师傅们说,现在农机和软件结合越来越紧密,以后可能还得懂点编程。这让我觉得,大学这几年得更主动地拓展知识面,多接触行业动态。虽然实习期间发现单位培训机制可以更完善,岗位设置能更细化,但这些都不影响我对这个行业的热情。从学生到职场人的感觉挺奇妙的,突然觉得自己肩上有点责任了,以后无论是学习还是找工作,都得更有目标性。四、致谢8周的实习时光过得很快,谢谢农智农业给我这个机会,让我把学到的知识用在了实际工作上。感谢带我的导师,耐心指导我解决液压系统和脱粒损失率那些问题,特别是8月5号晚上,我们一起拆解联合收割机到凌晨,最后找

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