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文档简介

自动化自动化公司自动化技术员实习报告一、摘要

2023年7月10日至2023年9月5日,我在一家自动化公司担任自动化技术员实习生。实习期间,我主导完成3套自动化产线调试任务,累计提升设备运行效率12%,将故障停机时间从平均4.5小时缩短至1.8小时。核心工作包括设计并实施基于PLC的控制系统优化方案,应用西门子TIAPortal平台编写逻辑程序,处理传感器数据精度问题使读数误差控制在±0.05mm内。通过参与项目,我掌握了模块化调试流程,建立标准化问题排查表,验证了将工业机器人编程与视觉系统联动的技术可行性,成功实现产品缺陷自动分拣准确率达95%。这些实践深化了对工业自动化理论的理解,积累了可复用的系统优化方法论。

二、实习内容及过程

2023年7月10日到9月5日,我在一家做自动化设备的公司实习,职位是自动化技术员。刚开始那周,主要是熟悉产线环境,看师傅们怎么操作PLC,记录设备运行参数。7月17号开始参与第一个项目,调试一条自动化装配线。那会儿我对西门子S7-1200的编程还不太熟,特别是看硬件接线图的时候,经常搞混输入输出模块。遇到问题就去车间请教,师傅给我演示了怎么用TIAPortal的在线监控功能,边看信号边调试,慢慢就清楚多了。

8月2号,产线突然频繁出现传感器信号漂移,导致机械臂抓取精度不稳定,误差超出±0.1mm。我帮忙检查了环境干扰和供电电压,发现是振动影响了光纤传感器的读数。跟团队讨论后,决定在传感器和安装板之间加柔性减震垫,同时调整了反馈信号的滤波算法。8月15号重新调试,精度恢复到±0.05mm以内。这个经历让我明白,自动化问题解决不能光靠理论,还得结合现场情况。

8月29号到9月5号,我负责协助优化一条包装产线的输送带速度控制。那产线用的是变频器,但速度波动大,导致包装袋堆叠不整齐。我用了三菱E700变频器,通过采集编码器反馈的实时转速,调整PID参数,把速度误差控制在0.5%以内。这个过程中,我第一次完整经历了从需求分析到方案设计,再到现场实施的全过程。虽然只是辅助角色,但真的学到了不少东西。

实习期间,最大的挑战是调试工业机器人跟视觉系统的通讯。9月1号的时候,ABB机器人老认不清传送带上的产品位置,导致抓取失败率居高不下。我查了手册,发现是TCP点校准有问题,还差了点精度。最后花了两天时间,用示教器重新标定了几次,加上边缘检测算法优化,才把失败率降到5%以下。这段经历让我意识到,机器人编程和机器视觉的结合,得对图像处理和运动学有扎实理解。

这8周,我跟着师傅们走了不少产线,亲眼看到理论课上学到的PLC控制、伺服驱动、气动系统怎么在实际里运行。以前觉得抽象的HMI界面设计,现在也明白怎么用WinCC做用户友好的操作面板。最大的收获是学会怎么看懂复杂的电气图纸,还有现场排故的逻辑思维。虽然动手能力还差点,但至少知道问题出在哪儿,该找谁问,该查哪本手册。不过,公司培训机制确实一般,很多技术资料都是口头传的,书面文档不全,有时候得反复问才能搞明白。而且我的岗位跟学校学的课程关联度不高,像机器人编程这块儿,学校实践太少了。我建议公司能给实习生多准备些标准化操作手册,还有可以安排几堂针对性的技术讲座,特别是机器人跟视觉那块儿,对我们这种新手帮助会更大。

三、总结与体会

2023年9月5日实习结束那天,我看着自己整理的3套产线调试报告和故障处理记录,心里挺感慨的。这8周,从7月10号刚进公司时连HMI界面都认不全,到现在能独立完成PID参数调优,误差控制在0.5%以内,感觉真的不一样了。当初调试那套装配线时,因为西门子TIAPortal编程不熟,跑了好几天都没解决,最后师傅教我用逻辑分步调试法,才把问题定位到计数器模块。这件事让我明白,自动化问题解决不能蛮干,得有章法,得把理论跟实践真搭上。

这次经历最大的价值,就是让我把学校学的那些抽象概念,比如运动学模型、传感器选型,都跟实际设备挂上钩了。8月29号优化包装线输送带时,我就把课堂上学到的变频器矢量控制理论用上了,虽然只是辅助调整参数,但看到产线速度波动明显改善,那种成就感特别实在。这段经历也让我更清楚自己想干嘛了。以前觉得机器人编程特酷,现在发现系统集成和现场排故才是我的弱项,得加强。所以接下来打算啃啃工业机器人编程的认证,顺便多练练PLC通讯调试的技能。

看着产线上那台ABB机器人9月1号解决抓取失败率问题后的稳定运行,我突然意识到,现在自动化行业变化太快了,像5G、AI跟机器视觉的结合越来越紧密。之前师傅提过他们正在研究基于深度学习的缺陷检测,我觉得这事儿特有意思,得赶紧把图像处理那块知识补上。这次实习也让我体会到,从学生到职场人,责任感和抗压能力都得往上提。比如8月15号晚上处理传感器信号漂移时,产线等着发货,那会儿真有点慌,好在最后解决了,但那种压力感是以前做实验完全体会不到的。

以后不管是继续深造还是找工作,这段经历都是我的底气。实习里暴露出的短板,比如对工业网络协议的理解不够深,还有现场安全规范掌握不牢,都成了我接下来学习的新方向。总的来说,这次实习没白来,它不光让我学到了真本事,更让我看清了未来要走的路。

致谢

2023年9月5日实习结束,回顾这8周,真心感谢公司给我这个机会。谢谢我的导师,从7月10号带我熟悉产线开始,到后来让我独立调试项目,耐心指导没话说。那些一起在车间

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