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文档简介

电子信息电子制造硬件工程师实习报告一、摘要

2023年6月5日至8月22日,我在一家电子制造企业担任硬件工程师实习生。期间,负责完成3款嵌入式产品的硬件调试与优化,累计修复12处电路板设计缺陷,提升产品信号传输稳定性达18%。通过实践掌握了AltiumDesignerPCB布局布线技巧,应用SPICE仿真工具验证了5个关键电路模块的性能参数,积累了高密度互连(HDI)电路板调试经验。总结出模块化设计可追溯问题排查方法,该方法在后续调试中使问题定位效率提升30%。实习成果验证了课堂学习的信号完整性理论,并深化了对高速电路设计规范的理解。

二、实习内容及过程

2023年6月5日到8月22日,我在一家做消费电子的厂里实习,岗位是硬件工程师助理。他们让我跟着团队做一款智能手环的升级,主要是帮着调试硬件问题。

实习初期,我的任务是熟悉产品原理图和PCB板,那块板用了挺多高频元器件,比如QPF开关电源和几路差分信号线。6月10号左右,我开始参与实际调试,发现手环在运动监测时数据漂移挺严重,波形眼图看着就虚。查资料才知道可能是PCB的阻抗不连续,导致信号反射。我用了示波器测量了JTAG接口的信号,发现SCK线的阻抗在某个焊点之后突然变了。

这个问题挺棘手,因为板子已经量产了。我建议重新跑了一遍仿真,用Altium的3D预览功能,果然看到那个焊点旁边有铜皮没铺通。6月18号,我跟着师傅修改了小批量样品的BGA贴片层,把那个焊点周围20mil范围内的铜皮用阻焊填死。7月2号测试时,眼图明显实了,数据漂移问题解决了85%。

实习中遇到过最头疼的是7月15号,一块板子间歇性死机,复现不了。后来师傅教我用逻辑分析仪抓数据,发现是I2C总线在某个时序上超时。那块板上有32个传感器,线束又长又密,排查花了整整一周。我学会了用分频器把总线信号分段观测,最后定位到是加速度传感器供电引脚有噪声。

这段时间让我明白,硬件调试真不是光看懂原理图就行,得会动手。我掌握了高速信号完整性分析和电源完整性设计的实操方法,对IPC标准里的阻抗控制要求也有了直观认识。不过厂里培训确实挺水的,就给我发了几本过时的手册,很多问题还得自己上网搜。有时候感觉岗位要求跟学校学的关联不大,比如射频知识用得很少。

我觉得他们可以搞个导师制,实习初期给个详细的学习计划,而不是干啥看啥。另外,可以多组织些EDA工具的专项培训,比如HyperLynx这种仿真软件,光靠师傅带几个点学太慢了。这段经历让我更清楚自己缺啥,以后得重点补补射频和无线通信这块。

三、总结与体会

这8周,从2023年6月5号到8月22号,在实习里的每一天都挺充实的。以前在学校搞仿真,觉得挺有意思,但真拿到一块板子,上面密密麻麻的BGA、QFP,还得跟生产、测试扯关系时,才体会到硬件工程师的难。

最值的一笔是解决了那个手环数据漂移的问题。6月10号发现异常,到7月2号搞定,中间反复测眼图、改仿真、试样品,每一步都挺磨人。用示波器抓I2C总线超时那个点也花了整整一周,天天对着逻辑分析仪的波形,眼睛都看花了。但当你看到问题真的解决了,数据稳定性提升了85%,那种成就感是真真切切的。这让我明白,理论结合实践才能真正把技术吃透,光会画图没用,得知道焊点旁边的铜皮为啥要填,差分线对为什么要等长。

实习最大的收获是心态变了。以前做项目,随便调调参数,不成功就换思路,现在不行了,得考虑成本、良率、跟产线的沟通。7月15号那个间歇性死机问题,要是学校做项目,可能直接扔一边了,但我在那耗了整整一周,师傅也陪我一起抓,最后才找到那个加速度传感器的供电噪声。这让我觉得,责任心和抗压能力比会多少工具更重要。

对我来说,这次实习就是一本活生生的教科书。它让我看清了学校教育和工业界的差距,比如高频设计、阻抗匹配这些,书里写得再明白,没有实际操作,还是不知道该怎么用。现在看手环里的QPF开关电源,突然就理解了那个占空比调零的重要性。接下来打算把学校学的射频课程再补补,顺便去考个PMP证书,感觉对以后进厂挺有用的。

行业里现在好像都在搞5G、AI硬件,但我在那接触的主要还是消费电子,跟老师傅聊起来,发现高速信号完整性、电源完整性才是核心竞争力。这块我以前没太重视,现在觉得得赶紧学。实习最后那会儿,看着流水线上自己调试过的板子被组装成手环卖出去,突然觉得挺有意思的。以后要是真干这行,得继续钻进去,不然很快就被淘汰了。

四、致谢

在这次2023年6月5日至8月22日的实习中,得到了很多帮助。感谢那家公司给我机会,让我接触了实际的硬件调试工作。导师在指导我分析那个手环数据漂移问题时,给了我很多启发,特别是如何用分频器抓I2C总线信号的方法,对我帮助很大。和我们一起工作的同事也挺好,有时候

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