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文档简介

光伏项目单位工程调试报告1项目概况1.1工程位置本光伏项目位于山东省济宁市微山县欢城镇,场址中心坐标34°57′18″N、117°7′42″E,海拔28m,占地312亩,直流侧装机容量58.64MWp,交流侧50MW,共16个3.15MW箱逆变一体机发电单元,配套新建35kV开关站1座,以1回35kV线路接入国网220kV微湖站35kV侧。1.2调试范围本次单位工程调试范围涵盖:组件方阵、直流汇流、逆变升压、35kV集电、站用电、监控通信、保护测控、调度自动化、安防视频、消防、防雷接地共11个子系统。调试工作自2024年3月5日开始,至2024年4月18日完成,累计投入调试人员42人·日,调试车辆18台·日,消耗测试耗材1.3万元。1.3调试目标a)所有子系统一次带电成功率≥98%;b)组件方阵至逆变器直流线损≤1.5%;c)逆变器输出THDi≤1%,功率因数≥0.995;d)35kV侧空载损耗≤18kW,负载损耗≤280kW;e)保护装置动作正确率100%,遥控遥测遥信合格率100%;f)24h试运行期间无跳闸、无组件热斑、无逆变器降额。2调试组织与职责2.1调试指挥部总指挥:项目经理王强(山东鲁信新能源有限公司)副总指挥:调试总工李斌(山东电力建设第三工程公司)成员:设计、监理、施工、设备厂家、运维、国网济宁调控中心共18人。2.2专业组分工a)组件组:负责IV曲线抽检、EL隐裂复测、热成像普测;b)直流组:负责汇流箱极性、绝缘、防雷器、防反二极管、支路电流平衡;c)逆变组:负责16台3150kW箱逆变一体机空载、带载、电网适应性、高低穿;d)高压组:负责35kV开关柜、箱变、集电线路、母线耐压、继保整定、光纤差动;e)自动化组:负责AGC/AVC、PMU、电度计量、调度数据网、网络安全监测;f)安防组:负责视频监控、电子围栏、门禁、消防火灾报警、七氟丙烷气灭;g)运维接管组:负责备品备件移交、竣工图、SOP、两票模板、生产MIS建档。3调试前必须具备的条件3.1土建与安装组件方阵完成100%安装且经监理验收合格;所有桥架、接地网、电缆沟回填完毕;箱变、逆变房、二次舱装修完成,门窗封闭,防鼠板安装;35kV开关室装修、暖通、照明、应急照明、消防验收通过。3.2资料与文件竣工图(CAD+PDF)已出版并加盖竣工章;设备说明书、合格证、型式报告、出厂试验报告、交接试验报告、软件备份、密钥、密码信封齐全;调试方案、三措一案、应急预案经业主、监理、总包、国网会签;特种作业人员证件、安全工器具校验报告、绝缘手套靴子耐压合格证均在有效期。3.3外部条件国网调度下达并网启动通知书;保护定值单经调控中心盖章确认;计量表计完成实验室校验并铅封;通信通道2M专线+调度数据网双平面开通;消防支队出具《建设工程消防验收备案凭证》;当地政府、应急、环保、气象、水利、文物、军事、航道无遗留意见。4调试仪器与软件4.1仪器清单FlukeTi480PRO红外热像仪2台(分辨率640×480,20~800℃);KeysightN8937A可编程直流电源1台(1500V/30A);HAEFELYPFT503耐压测试仪1套(0~100kV,0.1Hz超低频);OMICRONCMC356继电保护测试仪1套(6路电流6×35A,4路电压4×300V);Fluke437II电能质量分析仪2套(0.1Hz~400Hz,THD记录7d);YokogawaDL850E示波记录仪1套(16通道,100MS/s);Solartron7150+组件IV曲线测试仪3套(1500V/20A,辐照+温度同步);DJIM300RTK无人机1架(红外+可见光双光,55min续航)。4.2软件SolarStationV3.4智能光伏监控平台;OMICRONTestUniverse4.20;国网山东省调“新能源功率预测系统”客户端V2.1;微山调度数据网“网络安全监测装置”上位机软件V1.8;Python3.9自编脚本(用于CSV数据清洗、IV曲线拟合、失配损失计算)。5调试流程与实施细则5.1组件方阵调试步骤1:抽样5%组件做IV曲线,要求与出厂值功率偏差≤2%,填充因子FF≥77%。步骤2:夜间0~4点做EL隐裂检测,裂纹长度≤2mm且不得贯穿电池片,超出则更换。步骤3:正午11:30—13:00用无人机红外扫描全站,热斑温差≤20℃,发现3处热斑立即更换。步骤4:检查组串极性,用Fluke117万用表直流mV档,正负极对地电压绝对值差≤0.5V。步骤5:测量组串开路电压Voc,折算到STC条件,同MPPT接入组串间压差≤5V。5.2直流汇流箱调试步骤1:断开所有组串开关,用1000V兆欧表测正负极对地绝缘≥50MΩ。步骤2:逐路接入组串,记录支路电流,同MPPT下支流差异≤1.5%,超出则检查接头、MC4插头。步骤3:校验防反二极管,正向压降≤0.6V,反向漏电流≤1mA。步骤4:校验防雷器,用压敏电阻测试仪,U1mA与标称值偏差≤±5%,漏电流≤20μA。步骤5:汇流箱通讯RS485地址与后台一致,Modbus协议读取16路电流、1路母线电压、1路温度,刷新周期5s,数据丢包率0。5.3逆变器调试步骤1:绝缘测试,用500V兆欧表测DC输入端对地≥100MΩ,AC输出端对地≥300MΩ。步骤2:空载启动,直流输入600V,闭合直流侧断路器,面板无报警,风扇转速由0升至30%耗时≤10s。步骤3:电网适应性,模拟电网电压0.9Un~1.1Un、频率49.5~50.2Hz,逆变器不脱网,运行时间≥5min。步骤4:高低电压穿越,OMICRON输出电压跌落至0%Un持续150ms、90%Un持续1s,逆变器不脱网,故障后2s恢复至90%额定功率。步骤5:功率控制,后台下发0~100%有功阶跃指令,响应时间≤1s,超调≤5%,稳态误差≤1%。步骤6:THD测试,在25%、50%、75%、100%功率点记录,THDi最大0.8%,THDv最大1.2%。5.435kV集电系统调试步骤1:箱变绕组变比测试,高压侧35kV、低压侧800V,变比误差≤0.5%。步骤2:直流电阻测试,相间差≤2%,线间差≤1%。步骤3:短路阻抗测试,与出厂值偏差≤±2%。步骤4:耐压试验,高压侧72kV/1min无闪络,低压侧4kV/1min无闪络。步骤5:SF6压力检查,额定0.04MPa,20℃时压力≥0.035MPa,低于则补气至0.045MPa。步骤6:继电保护,光纤差动保护整定值0.8A/0s,过流I段6A/0.3s,过流II段3A/0.6s,零序0.5A/0.2s,100%带开关传动正确。5.5站用电与UPS调试步骤1:双电源切换,主电源失电55ms内切换至备用,切换过程UPS零中断。步骤2:UPS满载10kW持续2h,电池组单体电压≥12.3V,内阻≤8mΩ。步骤3:直流屏220V母线,控制母线220V±2%,合闸母线240V±2%,纹波系数≤1%。5.6监控与通信调试步骤1:AGC/AVC闭环,省调下发有功25MW升至50MW耗时28s,无功0Mvar调至+10Mvar耗时15s。步骤2:PMU对时精度≤1μs,角度误差≤0.02°,频率误差≤0.001Hz。步骤3:电度表脉冲常数6400imp/kWh,用标准表比对误差≤0.2%,电量主站5min冻结数据100%匹配。步骤4:网络安全监测装置,采集86条资产信息,发现0条高危告警。5.7安防与消防调试步骤1:视频监控64路1080P,录像存储30天,红外对射16对,遮挡2s触发报警。步骤2:电子围栏高压5kV,短路报警时间≤1s,断线报警时间≤1s。步骤3:消防火灾报警,感烟128只、感温48只、模块32只,模拟火警10次,100%上传站控层。步骤4:七氟丙烷气灭,喷气延时30s,瓶头阀DC24V动作,喷放时间≤10s,喷后15min浓度≥8%。6调试数据记录与分析6.1组件功率衰减抽测2932块组件,平均功率547.3W,出厂标称550W,衰减0.49%,满足首年≤2.5%要求。6.2支路电流平衡16个发电单元共512路组串,最大偏差1.2%,对应11汇流箱第7路,原因为MC4插头压接不到位,重新压接后偏差降至0.4%。6.3逆变器效率在30℃环境温度下,50%负载效率98.7%,100%负载效率99.1%,加权效率98.9%,高于中国效率98.5%要求。6.435kV线损夜间空载试验,高压侧输入18kW,箱变空载损耗16.2kW,线路+开关柜损耗1.8kW,线损率0.11%,满足≤0.5%要求。6.5保护动作统计共进行48次故障模拟,差动、过流、零序、非电量保护全部正确动作,故障切除时间52~78ms,重合闸1次成功。7缺陷与处理台账7.1重大缺陷a)箱变T7低压侧B相电缆头绝缘击穿,原因:冷缩管未按45°切削,形成气隙。处理:整相重做,耐压复测合格,耗时6h。b)逆变器INV12功率模块U相过温,原因:散热片出厂未撕保护膜。处理:揭膜、补导热硅脂,温升由35K降至18K。7.2一般缺陷共23项,包括汇流箱支路电流超差3项、MC4插头未卡紧7项、光纤尾纤弯折半径不足5项、视频监控IP冲突8项,已全部闭环。8试运行与性能考核8.124h试运行2024年4月15日08:00至4月16日08:00,实际运行24h,累计发电量68.4MWh,等效利用小时1.368h,无故障跳闸。8.2连续10日考核4月17日至4月26日,平均日发电量65.7MWh,PR值84.2%,系统效率86.1%,满足可研PR≥82%要求。9调试结论经全面调试与考核,本光伏项目单位工程所有设备性能指标均符合设计、合同及国标要求,具备移交生产条件。10移交清单10.1竣工图2套(纸质+电子版)10.2设备说明书、合格证、试验报告各1套10.3调试报告1份(本文档)10.4备品备件:MC4插头200套、逆变器风扇4台、箱变温控器2只、防雷器10只、七氟丙烷药剂40kg10.5专用工具:MC4压接钳2把、扭矩扳手1套、红外测温枪1把10.6软件与密钥:

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