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文档简介
钢筋直螺纹套筒连接施工工艺第一章适用范围与编制依据1.1适用范围本工艺适用于工业与民用建筑、市政桥梁、轨道交通、装配式混凝土结构中,HRB400、HRB500、HRB600级热轧带肋钢筋(公称直径16mm~50mm)采用滚轧直螺纹套筒连接的现场加工、安装与验收。1.2编制依据(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015(2)《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ1072016(3)《滚轧直螺纹钢筋连接件》JG/T1632013(4)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ802016(5)项目设计图纸、变更及图纸会审记录(6)企业标准《直螺纹套筒连接作业指导书》Q/XXJS2023第二章材料与设备2.1钢筋2.1.1进场钢筋须随车附出厂质量证明书,每捆挂二维码标签,扫码信息须与质保书一致。2.1.2现场按炉批号每60t为一验收批,取样做屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲性能试验;不合格批直接退场并留影像记录。2.1.3钢筋端部300mm范围内不得有弯曲、劈裂、严重锈蚀(锈皮厚度>0.2mm)或油污;弯曲度>4mm/m需调直后使用。2.2套筒2.2.1套筒材质采用45优质碳素结构钢,供货厂家必须在建设单位《合格供方名录》内,且具备CRCC认证。2.2.2套筒表面打钢印:厂标、规格、批号、可追溯二维码;现场扫码核对,扫码失败或信息缺失视为不合格。2.2.3套筒内螺纹采用剥肋后滚轧一次成型,牙形角60°,螺距2.5mm(d≤25)、3.0mm(28≤d≤32)、3.5mm(36≤d≤50),有效螺纹长度≥1.1×钢筋公称直径。2.2.4现场每500只套筒为一检验批,随机抽取5只做塞规检验,通规须全过,止规旋入≤2牙;抽检不合格双倍复检,再不合格该批退场。2.3设备2.3.1滚丝机:XX牌GSJ40型,额定功率4kW,主轴转速42r/min,配备自动开合钳口与冷却泵;每月由设备科做一次主轴径向跳动(≤0.15mm)检测。2.3.2剥肋机:配套型号,剥肋刀采用硬质合金YG8,刀片磨损量>0.3mm必须更换;更换后首件做“剥肋后外径”测量,允许偏差0~–0.2mm。2.3.3扭力扳手:精度±3%,量程200N·m~1000N·m,每季度送第三方计量;现场张贴计量合格标签,过期禁用。2.3.4吊装索具:采用6×37+FC型钢丝绳,安全系数≥6,断丝超标立即报废。第三章作业条件3.1环境3.1.1作业温度–10℃~40℃;低于0℃时,滚丝机减速箱采用32抗磨液压油,加工后螺纹头采用保温棉包裹防冷脆。3.1.2现场设置防雨棚,棚内相对湿度≤85%,严禁雨雪露天作业。3.2人员3.2.1配备2名经建委考核合格的机械连接工、1名电工、1名信号司索工;所有人员进场前做三级安全教育并留存试卷。3.2.2机械连接工须持《直螺纹滚丝操作证》,证件有效期2年,到期前30天由项目总工组织复训。3.3技术准备3.3.1项目技术部完成《钢筋接头试件工艺检验方案》,提前7天报监理审批;工艺检验合格后方可批量加工。3.3.2现场设置“首件样板区”,首件接头经第三方100%超声波+目测检验合格,挂牌展示,参数作为后续生产基准。第四章加工工艺流程4.1流程总览钢筋复检→端头矫直→端面平头→剥肋→滚轧螺纹→螺纹自检→戴保护帽→套筒预拧→存放待吊4.2关键控制点4.2.1端面平头(1)采用专用钢筋平头机,刀片材质W18Cr4V,端面与轴线垂直度≤0.3mm;(2)平头后端面不得有马蹄、毛刺,用0~150mm游标卡尺测量,端面凹陷深度<0.2mm。4.2.2剥肋(1)剥肋长度L=1/2套筒长度+2mm;(2)剥肋后外径d0=钢筋公称直径–(0.15~0.25)mm,现场每20根抽检一次,用外径千分尺测量并记录;(3)剥肋刀冷却液采用5%乳化液,流量≥3L/min,防止烧伤。4.2.3滚轧螺纹(1)滚丝轮与钢筋轴线同轴度≤0.1mm,每班首件用“三针法”检测螺纹中径;(2)滚轧次数:一次成型,禁止二次滚轧;(3)螺纹头有效长度允许偏差0~+2牙;(4)滚轧后表面粗糙度Ra≤25μm,用粗糙度对比样板比对;(5)自动喷淋冷却,油温≤60℃,当温度报警灯亮立即停机。4.2.4螺纹自检(1)操作工100%用环规检测:通规旋到底,止规旋入≤2牙;(2)螺纹头出现断牙、乱扣、毛刺>0.2mm直接切除重加工;(3)自检合格后,立即拧上PE材质保护帽,帽色区分规格:黄色d16、d18;蓝色d20、d22;红色d25及以上。第五章现场连接安装5.1连接前检查5.1.1核对钢筋规格、套筒规格与图纸一致,检查保护帽完好率100%;5.1.2用钢丝刷清理套筒内杂物,严禁用氧气乙炔烘烤套筒。5.2预连接5.2.1将套筒预拧到任一钢筋螺纹头,外露螺纹≤1牙;5.2.2预拧力矩≤0.1Tn(Tn为最终拧紧力矩),防止螺纹咬死。5.3正式连接5.3.1采用“管钳+扭力扳手”两步法:(1)管钳初拧:使两端钢筋端面在套筒中央顶紧,无可见缝隙;(2)扭力扳手终拧:按表51值一次拧紧到位,听到“咔哒”声即停,严禁二次补拧。表51最终拧紧力矩值钢筋直径d(mm)16182022252832364050力矩Tn(N·m)1181451772162753143985006209805.3.2拧紧顺序:从跨中向支座对称进行,减少附加应力。5.3.3每完成1个接头,操作工用油漆笔在套筒中部画30mm长绿色标识,防止漏拧。5.4接头位置与百分率5.4.1受拉区接头面积百分率≤50%;受压区≤100%;5.4.2接头避开箍筋加密区,净距≥35d且≥500mm;5.4.3当无法避开时,经设计复核后按1.15倍钢筋强度等级验算。第六章质量检验与验收6.1工艺检验6.1.1每批钢筋、套筒组合前,做9个接头试件(3拉3弯3疲劳),试验结果须满足JGJ107Ⅰ级接头要求:抗拉强度≥1.1×钢筋标准值,断于母材。6.1.2工艺检验不合格,立即停用该组合,更换套筒品牌或调整滚丝参数后重新送检。6.2现场抽检6.2.1外观:100%目测,无完整丝头外露、无裂纹、无肉眼可见的倾斜;6.2.2力矩抽检:每楼层、每规格随机10%且≥10个,用扭力扳手复验,实测值≥0.95Tn且≤1.1Tn为合格;出现1个不合格,该批全数复检;6.2.3现场截取复验:每500个接头取3根600mm长试件做单向拉伸,抗拉强度判定同6.1;若不合格,双倍复检,再不合格该批接头全部返工。6.3无损检测6.3.1对转换梁、框支梁、核芯筒边缘构件等一级抗震部位,采用100%超声波横波检测,判定标准按JG/T2032007B级;6.3.2检测发现疑似未顶紧波形,立即切开复测,确认后更换接头并上报设计。第七章常见缺陷与纠正措施7.1螺纹头烂牙原因:滚丝轮磨损、冷却不足、钢筋硬度偏高纠正:更换滚丝轮,调整乳化液浓度至8%,对钢筋做200℃×30min低温回火(仅适用于库存钢筋,须征得设计同意)7.2套筒开裂原因:材质45碳偏析、热处理硬度不均纠正:对该批次套筒全数退场,启用备用品牌;已安装32个全部更换,费用供方承担7.3拧紧力矩不足原因:扭力扳手未校准、低温密封脂过稠纠正:立即送计量,更换低温密封脂(–20℃适用型号),对同班作业256个接头全数复拧7.4接头偏心原因:两端钢筋轴线偏差>3°纠正:用1m直尺靠量,偏差>2mm切断重新加工;对模板定位筋加设“十”字撑,确保钢筋对中第八章安全文明施工8.1机械安全8.1.1滚丝机必须接PE保护线,漏电动作电流≤30mA;8.1.2更换滚丝轮必须断电挂牌,上锁由电工保管钥匙;8.1.3严禁戴手套操作滚丝机,女工长发必须盘入帽内。8.2临边防护8.2.1滚丝平台四周设1.2m高定型防护栏,底部设180mm挡脚板;8.2.2钢筋半成品堆放≤1.2m高,两端1.5m处设60°斜撑,防止滚落。8.3消防8.3.1每台设备旁配2具4kg干粉灭火器,每月15日检查压力;8.3.2乳化液池设金属盖板,禁止抛掷烟头;废乳化液集中收集,委托有资质单位处理。8.4职业健康8.4.1噪声≥85dB区域,操作工佩戴SNR≥25dB耳塞;8.4.2每半年组织职业健康体检,重点检查听力、手传振动。第九章绿色施工与材料节约9.1剥肋铁屑采用磁吸小车集中收集,每班称重记录,回收率≥98%,售给废钢公司,收益冲抵项目成本。9.2乳化液循环设置1.5m³沉淀箱+袋式过滤器,循环使用率≥90%,每季度更换一次,旧液按危废转移联单处置。9.3钢筋短料短于200mm钢筋头由钢筋机器人焊接成“格构式”马凳,用于板筋支撑,减少新料12t/万m²。第十章竣工资料与追溯10.1追溯码每根钢筋、每只套筒、每个接头均生成唯一二维码,扫码显示炉批号、操作工、设备编号、扭矩值、检测结论,数据上传企业云平台,保存50年。10.2竣工文件(1)钢筋质保书、复验报告(2)套筒质保书、塞规检验记录(3)工艺检验报告(4)现场抽检报告(5)超声波检测图谱(6)接头返工记录(7)影像资料(首件、返工、验收各30秒短视频)10.3移交竣工资料两套正本、三套副本,正本移交城建档案馆,副本由建设单位、监理、总包各执一份;电子扫描件刻录蓝光光盘,采用PDF/A2b格式,防篡改。第十一章项目实例(2023年XX市医疗综合体)11.1工程概况总建筑面积28.7万m²,地下3层,地上4栋塔楼22层,框架剪力墙结构,钢筋总量1.8万t,直螺纹接头46.3万个。11.2实施过程2023年3月15日完成工艺检验,采用“XX钢铁HRB500E+XX套筒”组合;现场设置4条滚丝生产线,单班产能2800头;采用“云追溯”系统,扫码率100%。11.3结果一次验收合格率99.7%,共返工1389个接头(0.3%),返工原因:扭矩不足82%、螺纹污染15%、套筒开裂3%;返工后二次验收100%合格。11.4经验总结(1)剥肋刀每加工3000头即用对刀仪检测,提前更换,烂牙率由0.8‰降至0.1‰;(2)采用“低温密封脂+预热套筒”组合,冬季–5℃施工扭矩达标率由92%提升至99%;(3)设置“女工
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