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文档简介

全套管钻孔灌注桩施工工法第一章适用范围与编制依据1.1适用范围本工法适用于工业与民用建筑、市政桥梁、轨道交通、港口码头等工程中,地基土为黏性土、粉土、砂土、碎石土、全风化~强风化岩层,地下水位高于桩底标高且需采用全套管护壁的钻孔灌注桩施工。设计桩径0.8m~2.0m,桩长≤80m,竖向抗压、抗拔、抗水平力及变形控制要求高的工程。1.2编制依据(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018(2)《建筑桩基技术规范》JGJ942008(3)《混凝土结构工程施工规范》GB506662011(4)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ802016(5)《城市轨道交通工程监测技术规范》GB509112013(6)项目地勘报告、设计图纸、合同技术条款及业主补充规定第二章工法特点与原理2.1工法特点①全钢套管全程护壁,彻底避免孔壁坍塌、流砂、缩径;②套管随钻随压,成孔垂直度偏差≤1/200,孔底沉渣≤30mm;③套管可100%回收,无泥浆外运,绿色施工;④设备集成度高,单班(12h)成桩效率≥3根(桩径1.0m、桩长30m);⑤对周边建筑振动<0.5cm/s,噪声<75dB,满足城市核心区24h施工许可。2.2工艺原理利用全回转全套管钻机(以下简称“全回转钻机”)的旋转压入系统,将双壁螺纹套管分节压入土体;套管内部采用螺旋钻杆或抓斗取土,至设计标高后,吊放钢筋笼,通过套管内壁下设导管,采用大流动性混凝土(坍落度180~220mm)连续灌注,利用混凝土自重顶升置换套管,套管边振边拔,最终形成无泥皮、无沉渣、等效侧阻力提高15%~25%的高承载力灌注桩。第三章施工准备3.1现场调查与风险清单(1)地下障碍物:旧基础、管线、人防、古墓,采用探地雷达+梅花形探坑,间距≤5m;(2)邻近建筑:距基坑边<1.0H(开挖深度)时,布设自动化倾斜计,数据上传云平台,预警值2‰;(3)地下水位:丰水期、枯水期各观测不少于7d,确定反水高度,为套管止水密封提供依据。3.2技术准备①图纸会审:项目经理部组织设计、监理、地勘、检测四方会议,形成《图纸会审记录表》;②试成孔:正式施工前必须完成3根试验桩,验证压管力、扭矩、混凝土充盈系数(≥1.15);③监测方案:由第三方监测单位编制,经专家论证后实施;④技术交底:采用“三级交底”制度,即项目总工→施工员→机班长,书面签字存档。3.3材料与设备(1)套管:Q355B热轧无缝钢管,壁厚16mm~24mm,两端焊接“梯形+O形”密封圈,节长2m、3m、4m三种,配套销轴法兰;(2)混凝土:强度等级C35~C45,氯离子扩散系数≤1000C,采用Ⅱ级粉煤灰+聚羧酸减水剂,初凝时间≥8h;(3)钢筋笼:主筋连接采用机械连接(Ⅱ级接头),加劲箍间距2m,笼顶设置定位耳环,保护层厚度50mm±5mm;(4)主要设备:全回转钻机(扭矩≥1200kN·m)、50t履带吊、300kW发电机、混凝土泵车(出口压力≥8MPa)、超声波孔径沉渣仪。第四章工艺流程与操作要点4.1工艺流程图测量放线→全回转钻机就位→首节套管压入→取土→续压套管→终孔验收→清孔→钢筋笼下设→导管安装→二次清孔→混凝土灌注→边拔套管→成桩→后压浆(可选)→桩头凿除→检测。4.2关键工序操作要点4.2.1测量放线采用全站仪极坐标法放样,桩位中心点用Φ10cm、深30cm混凝土墩固定,墩顶打钢钉,周边砌砖保护井,井口高出地面10cm,防止雨水浸泡。放样误差≤10mm,经监理复测签字后方可开钻。4.2.2钻机就位(1)场地硬化:铺30cm厚C20混凝土+Φ12@200双层钢筋网,承载力≥120kPa;(2)调平:采用自动调平系统,纵横坡≤0.3%,钻机履带走行方向与桩位中心线平行;(3)对中:利用激光对中器,使套管中心与桩位中心重合,偏差≤5mm。4.2.3压入首节套管①套管刃口焊接30°坡口合金刀,硬度HRC55;②启动旋转+压入双系统,转速1.5rpm,压入力≤800kN,保持垂直度;③压入深度≥2.5m,确保刃口进入原状土≥1.5m,形成止水盘。4.2.4取土与续压黏性土:采用中心螺旋钻,螺距300mm,转速20rpm,提钻速度≤0.5m/min,防止抽吸塌孔;砂层:改用抓斗,斗容0.6m³,闭合压力≥20kN,每斗取土深度≤0.8m;卵石层:加挂凿岩钻头,冲击频率40次/min,冲程1.2m,套管超前0.5m。4.2.5终孔验收(1)深度:采用钢尺+测锤双检,误差≤20mm;(2)垂直度:超声波井径仪,每米测一点,偏差≤1/200;(3)沉渣:测锤重量5kg,底面积15cm×15cm,三次平均值≤30mm;(4)记录:由监理工程师现场签字确认《钻孔灌注桩终孔验收单》。4.2.6清孔采用“气举反循环”二次清孔,空压机风量≥9m³/min,风管插入距孔底0.3m,清孔时间≥30min,出口泥浆密度≤1.10g/cm³,含砂率<2%。4.2.7钢筋笼下设①分段吊装:单节长度≤12m,采用两点吊,主吊点设在笼顶以下1/3处,副吊点设在底节;②对接:采用“直螺纹套筒+扭矩扳手”,扭矩值按Φ25钢筋260N·m控制,接头错开≥35d;③定位:在笼顶对称焊接4个Φ50钢管耳环,套入导向杆,确保保护层50mm。4.2.8导管安装与二次清孔导管采用Φ300mm无缝钢管,壁厚6mm,节长2m,最下端一节长4m,底口加设防漏挡板;导管底口距孔底0.3~0.5m,导管上口安装“隔水球+漏斗”,漏斗容积≥1.2m³。二次清孔后30min内必须开始灌注。4.2.9混凝土灌注(1)首灌量:计算确保埋管≥1.2m,首灌量V=πR²h+导管空腔=3.14×0.5²×1.2+0.8=1.74m³,实际首灌2.0m³;(2)灌注速度:≥15m/h,采用泵车连续供料,罐车备用1台;(3)埋管深度:控制在2~6m,每提升一节套管,实测混凝土面高度,严禁拔空;(4)超灌:设计桩顶以上0.8m,后期凿除至设计标高。4.2.10套管拔除灌注结束后,启动全回转反向旋转+液压提升系统,拔管速度≤1.5m/min,边拔边振,振频20Hz,振幅2mm,确保混凝土与套管不粘连。套管全部拔出后,立即用盖板封闭桩孔,防止人员坠落。第五章质量控制与检验标准5.1过程质量控制点①桩位:放样→复核→保护,每日班前复测;②垂直度:每节套管压入后,采用手提式测斜仪抽检,超标立即纠偏;③混凝土:每50m³做1组试件,每根桩至少1组,试件现场同条件养护;④灌注连续性:若中断>30min,立即上下抖动导管,若仍无法灌注,按“断桩”预案处理。5.2成桩质量检验(1)低应变检测:抽检率≥30%,Ⅰ类桩≥90%,Ⅱ类桩≤10%,无Ⅲ、Ⅳ类桩;(2)超声波透射法:预埋3根Φ50钢管,抽检率≥10%,声速均值≥4000m/s,无临界异常;(3)钻芯法:对低应变Ⅲ类桩100%验证,芯样抗压强度≥设计值1.15倍;(4)静载试验:抽检率≥1%且不少于3根,极限承载力≥设计值2倍,沉降≤40mm。第六章安全文明施工制度6.1危险源清单与分级管控A级:套管倾倒、起重机倾覆、触电;B级:高处坠落、混凝土喷溅;C级:噪声、粉尘。6.2关键安全措施①起重机:每天班前检查力矩限制器、防后倾杆,作业半径内拉警戒线,专人指挥,持证上岗;②临时用电:三级配电、二级漏电保护,电缆穿PVC管埋地30cm,夜间照明采用36V安全电压;③防套管倾倒:设置缆风绳≥3根,与地面夹角45°,地锚采用1m×1m×1mC20混凝土块;④混凝土喷射:漏斗口加设防溅挡板,操作人员佩戴护目镜、雨衣;⑤应急预案:编制《套管卡钻应急救援预案》,配备200t千斤顶、振动锤、切割设备,15min内完成套管切割撤离。6.3文明施工场地硬化、材料分区堆放、废套管及时回收,设置车辆冲洗池+沉淀池,污水pH值6~9后方可排放;噪声>75dB时,采用隔音棚,夜间22:00~06:00禁止高噪声作业。第七章环保与职业健康7.1环保指标扬尘:PM10≤0.15mg/m³;噪声:昼间≤75dB,夜间≤55dB;污水:SS≤70mg/L,石油类≤5mg/L。7.2控制措施①干作业取土,不设泥浆池,土方随挖随运,车辆加盖;②混凝土泵车设置接料斗,残料100%回收用于场地硬化;③废机油:采用铁桶收集,委托有资质单位处置,转移联单保存5年;④职业病防护:为操作手配备KN95防尘口罩、护耳器,每年组织尘肺病、噪声聋体检。第八章成本控制与效益分析8.1成本测算(以桩径1.0m、桩长30m为例)人工:3人×350元/天×1.5天=1575元;设备折旧:全回转钻机台班2800元×1.5=4200元;套管租赁:30m×18kg/m×0.15元/kg·天×2天=162元;混凝土:充盈系数1.15×23.55m³×480元/m³=12996元;合计:18933元/根,较传统反循环钻孔桩降低8.7%,工期缩短30%。8.2效益分析质量效益:Ⅰ类桩率提高12%,后续加固费节省50万元;安全效益:零事故,保险费率下浮0.3‰;环保效益:无泥浆外运,减少碳排放约22t/万米桩,获得政府绿色施工奖励30万元。第九章工程实例9.1项目概况杭州地铁3号线某车站,地下三层,基坑深24m,桩基工程由中铁XX局城轨公司承建,桩径1.2m,桩长48m,共612根,设计要求单桩竖向抗压承载力特征值Ra=4200kN。9.2施工过程2022年3月~6月,采用本全套管钻孔灌注桩工法,投入全回转钻机2台,50t履带吊2台,平均日成桩8根;通过BIM+GIS系统对邻近110kV高压线、DN800雨水管进行三维建模,动态调整桩位,避让率100%;在淤泥质粉质黏土夹粉砂层,套管压入力峰值达950kN,采用“慢速+间歇”方式,成功穿越。9.3检测结果低应变抽检184根,Ⅰ类桩176根,Ⅰ类率95.7%;超声波抽检61根,全部合格;静载试验7根,最大加载8400kN,沉降量18.2~28.6mm,回弹率>85%;基坑开挖后,桩身外观光滑、无夹泥,实测桩位偏差最大28mm,远低于规范允许值50mm。9.4经验总结①提前30d进行管线探挖,比传统探测节省15d;②采用“套管外壁涂抹减阻剂(生物聚合物)”,降低压入力约12%;③混凝土添加5%微膨胀剂,桩头凿除后无收缩裂纹;④建立“桩长压入力承载力”数据库,为后续同地层工程提供大数据支持。第十章常见问题与排错指南10.1套管压入倾斜现象:垂直度偏差>1/200;原因:遇地下障碍物、机手操作过猛;解决:立即停钻,提升套管20cm,回填0.5m黏土球,低速重新压入;若障碍物坚硬,采用“套管外引孔+凿岩锤”清除。10.2混凝土堵管现象:导管内混凝土不流动,压力表骤升;原因:混凝土和易性差、隔水球破裂、埋管过深;解决:立即提升导管0.5m,若无效,拆除导管,采用高压水冲散堵管混凝土,重新安装导管二次灌注。10.3套管卡死现象:拔管力>1500kN,无法提升;原因:砂层液化、混凝土初凝、套管变形;解决:启动振动锤,振频30Hz,同步在套管外壁注入膨润土浆,若仍无效,采用“套管外切割”——用氧乙炔割枪在地面以下2m处环切,拔出上半段,下半段留在土中,提交设计变更,按“部分套管丢失”复核承载力。10.4桩顶混凝土强度不足现象:凿除后芯样强度<设计值;原因:超灌高度不足、浮浆未排出;解决:采用“二次补灌”——在桩侧钻孔0.8m深,埋注浆管,压力0.3MPa注入微膨胀水泥浆,养护7d后复测强度。第十一章附表与记录模板(以下表格均为A4横向,Excel

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