消防水泵安装方案_第1页
消防水泵安装方案_第2页
消防水泵安装方案_第3页
消防水泵安装方案_第4页
消防水泵安装方案_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

消防水泵安装方案第一章项目概况与目标1.1工程背景本项目位于××市××区××路××号,新建一类高层公共建筑,建筑高度98.6m,地下3层、地上25层,总建筑面积11.4万m²。消防给水系统按《GB509742014消防给水及消火栓系统技术规范》一类高层公共建筑“高压系统”标准设计,设计流量40L/s,设计扬程1.25MPa,火灾延续时间3h。1.2实施目标(1)45日历天内完成全部消防水泵及配套设备安装、调试、检测,一次性通过住建部门验收;(2)水泵机组综合能效≥80%,噪声≤75dB(A),振动速度≤4.5mm/s;(3)竣工资料一次移交合格率100%,零缺陷通过第三方消防技术服务机构检测;(4)施工全过程零火灾、零触电、零中毒、零伤亡。第二章法规与标准清单(节选可直接引用条款)2.1国家规范《GB509742014》第4.3.2条:消防水泵“应设置备用泵,备用泵工作能力不应小于最大一台工作泵”。《GB509742014》第5.1.3条:“每组消防水泵出水管应设试水阀,管径不小于DN65”。《GB502422016建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第9.2.7条:“泵体水平度偏差≤0.1mm/m”。《GB502612017自动喷水灭火系统施工及验收规范》第8.3.1条:“吸水管应采用偏心异径管,顶平安装”。2.2地方性文件《××市消防条例(2022修订)》第31条:“消防水泵房应设置在城市消防远程监控系统联网接口,接口协议符合GB/T26875.3”。2.3企业标准《××建设集团机电安装工艺标准》Q/××2032021:水泵基础二次灌浆采用C40微膨胀混凝土,3d强度≥30MPa。第三章施工准备3.1技术准备(1)图纸会审:由项目总工组织,水、电、暖、结构、装饰五方一次会审,形成《图纸会审记录》FS01;(2)BIM碰撞检查:使用Revit2023建立LOD400模型,发现原设计泵房上方结构梁与出水管碰撞3处,提前出具《BIM碰撞报告》FS02,经设计签认后调整管路走向;(3)技术交底:采用“三级交底制”——方案交底、专业交底、班组交底,交底内容全部录像存档,时长≥90min。3.2材料设备准备(1)主泵:XBD12.5/40125L型立式单级消防泵,Q=40L/s,H=125m,N=75kW,效率82%,一用一备,共2台;(2)柴油机泵:XBC12.5/40125D型,Q=40L/s,H=125m,N=118kW,作为第二备用,1台;(3)气压稳压装置:SQL1000×0.6型,调节容积300L,配25LG310×6稳压泵2台;(4)阀门:蝶阀采用“××”牌双偏心法兰式,PN16,阀体QT45010,阀板CF8,橡胶EPDM,通过GB/T13927壳体强度试验1.5倍PN2min无渗漏;(5)电控:消防泵控制柜型号XKFB75/2,符合GB16806,防护等级IP55,自带机械应急启泵装置,星三角启动,启动时间≤15s。3.3施工机具16t汽车吊1台、3t叉车1台、激光水准仪1套(精度±1mm/km)、扭矩扳手(20200N·m)2把、数字振动仪1套、红外测温仪1套、超声波流量计1套。3.4劳动力计划项目经理1人、专业工程师2人、高级钳工4人、管工6人、电工2人、焊工2人、安全员1人、质检员1人,合计19人,全部持证上岗。第四章现场施工流程(可照做)4.1基础验收与放线(1)土建移交基础顶面标高误差≤±5mm,强度≥C30,用回弹仪抽检3点,均≥30MPa方可接收;(2)按图放出泵、槽钢座、减震垫中心十字线,允许偏差≤2mm,弹线后拍照上传“云质检”系统。4.2槽钢底座制作安装(1)选用12热镀锌槽钢,焊接前坡口45°,焊缝高度≥6mm,焊后校平,平面度≤1mm/m;(2)底座与结构板采用M16化学锚栓,植入深度125mm,拉拔试验抽检10%,抗拔力≥15kN;(3)底座上方满铺10mm厚CR氯丁橡胶减震垫,搭接≥20mm,用502胶点粘。4.3水泵吊装就位(1)吊装前确认吊耳完好,钢丝绳夹角≤60°,棱角处加半圆管保护;(2)泵体垂直度用框式水平仪在0°、90°两个方向检测,偏差≤0.1mm/m,超差用不锈钢薄垫片调整,垫片≤3层;(3)拧紧地脚螺栓,扭矩值按厂家手册:M20为210N·m,分三次对称紧固,用记号笔做防松标识。4.4吸水管安装(1)管径DN250,采用SUS304不锈钢管,氩弧焊打底,焊丝ER308L,焊缝100%PT探伤;(2)偏心异径管顶平安装,坡度≥0.003坡向水池,避免气囊;(3)吸水管口设置不锈钢过滤罩,孔径≤3mm,过流面积≥管径6倍;(4)安装真空压力表(0.10MPa)与真空表旋塞,表盘朝向操作面。4.5出水管安装(1)管径DN200,球墨铸铁管,K9级,柔性胶圈接口,承插深度标记线到位;(2)每台泵出水管单独设置DN65试水阀与压力表(02.5MPa),表前加旋塞与缓冲弯;(3)出水管与环网之间加装明杆闸阀+止回阀+蝶阀,顺序不可颠倒,止回阀方向与流向一致;(4)管道支吊架按《03S402》选用,立管每层设防晃支架,间距≤3m,采用M16膨胀螺栓固定,抗拔力≥5kN。4.6电气配线与控制(1)电缆采用NHYJV0.6/1kV4×50+1×25,穿SC80热镀锌钢管,管口加橡胶护圈;(2)控制柜与泵电机接线采用“星三角”六根线,相序用相序表检测,确保转向与泵体箭头一致;(3)控制回路设低水位停泵、高水位启泵、故障互投、机械应急启泵四重逻辑,用万用表通断档逐点验证;(4)接地:电机外壳、控制柜、槽钢底座用40×4热镀锌扁钢与综合接地网相连,搭接长度≥扁钢宽度2倍,焊缝防腐采用环氧煤沥青+玻璃布三油两布。4.7系统试压与冲洗(1)强度试验:1.5倍设计压力=1.875MPa,保压30min,压降≤0.05MPa;(2)严密性试验:1.0倍设计压力=1.25MPa,保压24h,压降≤0.05MPa;(3)管网冲洗:流速≥3m/s,出口处设白色靶板,5min内无可见杂质为合格;(4)试压前通知监理、甲方、物业三方旁站,形成《试压记录》FS03。4.8单机调试(1)点动测试:星形启动2s后断电,确认转向正确;(2)空载运行:5min,记录电流、电压、振动、噪声,电流≤额定值110%;(3)负载运行:30min,流量用超声波流量计在线比对,实测值与设计值偏差≤±5%;(4)柴油机泵:手动启动,空载运行5min,负载运行30min,检查油压≥0.2MPa,水温≤95℃,蓄电池电压≥24V。4.9联动调试(1)模拟消火栓按钮动作,主泵15s内启动,稳压泵自动停;(2)切断主泵电源,备用泵30s内投入;(3)远程启泵:通过城市消防远程监控模拟信号,3s内反馈启泵信号;(4)记录全部启停时间、压力、电流,形成《联动调试报告》FS04。第五章质量通病防治措施5.1气蚀原因:吸程过高、水温高、滤网堵塞;措施:吸水池最低水位高于泵中心线2.5m,定期清洗滤网,每周一次。5.2振动超标原因:基础刚度不足、对中不良;措施:基础二次灌浆采用C40微膨胀混凝土,地脚螺栓紧固后24h内复测,振动值>4.5mm/s时停机重调。5.3止回阀水锤原因:阀门关闭过快;措施:选用带缓闭装置的消声止回阀,关闭时间35s,必要时加装气囊式水锤消除器。第六章安全文明施工制度6.1动火审批(1)二级动火:由作业人→班组长→安全员→项目经理四级审批,动火前清理10m内可燃物,配2具5kg干粉灭火器;(2)动火点设专人监护,监护人持“红袖章+对讲机”,动火结束30min内复查无火种方可离场。6.2临时用电(1)三级配电、二级漏电保护,漏电动≤30mA,动作时间≤0.1s;(2)电缆穿路加钢套管埋深≥0.7m,套管两端设电缆警示带。6.3有限空间泵房集水坑深度≥1.2m时,作业前检测氧气≥19.5%、硫化氢<10ppm,填写《有限空间作业票》,设三脚架+救援绳+送风机连续通风。6.4文明施工(1)材料堆码:泵、阀、管件下垫方木,高度≥200mm,分类挂牌;(2)工完场清:每日下班前拍照上传“云质检”,未清理班组次日禁止进场。第七章成品保护与移交7.1成品保护(1)泵组用彩条布整体包裹,防灰尘、防撞击;(2)阀门手轮拆下集中保管,竣工前再安装;(3)配电柜上锁,钥匙由值班电工保管,非专业人员禁止开启。7.2竣工资料(1)设备开箱检验记录、合格证、3C认证、检测报告;(2)材料复试不锈钢管晶间腐蚀、橡胶垫老化试验;(3)隐蔽工程影像:基础螺栓、减震垫、接地扁钢全程水印相机拍照,每张照片附GPS坐标;(4)竣工图:采用PDF+DWG双格式,图签栏签字齐全,加盖竣工章。7.3移交培训(1)甲方运维人员、物业、监理、施工方四方到场,现场演示手动启泵、机械应急启泵、蓄电池维护;(2)提供《操作维护手册》纸质3套+电子1套,内含二维码视频链接;(3)签署《移交证书》,质保期2年,自验收合格之日起算。第八章运维与应急预案8.1日常巡检制度(1)每日:稳压泵启停压力、水池水位、电源指示;(2)每周:主泵手动盘车≥2圈,柴油机泵空载运行5min;(3)每月:启动主泵满载运行10min,记录压力、电流、振动;(4)每季度:蓄电池比重1.281.30,充电器输出27.8V,皮带张紧度压下10mm为宜。8.2维保表格使用《消防水泵维保记录表》FS05,含27项检查项,全部正常打“√”,异常拍照并整改闭环。8.3应急预案(1)泵启动失败:立即切换备用泵,同时通知电工检查控制回路,若双泵均失效,30s内启动柴油机泵;(2)管网爆裂:关闭最近两具阀门≤3min,启动排水泵,同时向119与项目应急领导小组报告;(3)电气火灾:使用CO2灭火器,断电后施救,严禁用水;(4)每年6月、12月各组织一次实战演练,演练后2h内完成《演练评估报告》。第九章成本控制与优化案例9.1成本台账材料费占比62%,人工21%,机械6%,管理及其他11%;通过BIM碰撞提前减少二次加工,节约不锈钢管18m,金额1.26万元。9.2工艺优化原设计采用混凝土支墩固定出水管道,改为“抗震支吊架+防晃支架”,减少混凝土2.3m³,缩短工期3d,节省0.48万元。9.3节能运行稳压泵原配3kW,经计算夜间泄漏量≤0.8L/s,换用1.5kW变频稳压泵,年节电3200

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论