2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案_第1页
2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案_第2页
2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案_第3页
2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案_第4页
2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年煤炭综合利用技术(煤炭气化实务)阶段测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在Shell煤气化工艺中,煤粉与氧气在气化炉内的平均停留时间约为A.1~2s  B.3~5s  C.6~8s  D.10~12s2.下列哪一项不是气流床气化炉对煤质的主要限制指标A.灰熔点  B.水分  C.可磨性指数HGI  D.挥发分3.根据GB/T29722—2013,水煤浆浓度测定采用A.蒸馏法  B.干燥失重法  C.卡尔费休法  D.离心分离法4.在Texaco全热回收流程中,激冷室出口合成气温度一般控制在A.200℃  B.350℃  C.550℃  D.900℃5.对于固定床液态排渣气化,当灰渣黏度达到25Pa·s时,对应温度称为A.临界黏度温度Tcv  B.流动温度FT  C.半球温度HT  D.初始变形温度IT6.煤催化气化(Ca-CG)过程中,K₂CO₃催化剂失活的主要原因是A.钾的挥发  B.钾与灰中SiO₂反应生成KAlSiO₄  C.钾被还原为金属钾  D.钾与FeS反应7.在Shell炉飞灰循环倍率为0.8的条件下,碳转化率η与飞灰含碳量C_fly的关系可近似表示为A.η=1−C_fly  B.η=1/(1+C_fly)  C.η=1−0.8C_fly  D.η=1−C_fly/0.88.对煤加氢气化制天然气,最适宜的操作温度区间是A.650~750℃  B.800~900℃  C.950~1050℃  D.1150~1250℃9.在IGCC系统中,为降低燃气轮机叶片腐蚀,合成气中碱金属质量浓度应低于A.0.01mg/m³  B.0.05mg/m³  C.0.1mg/m³  D.0.5mg/m³10.下列关于地下气化通道“回烧”技术的描述,正确的是A.回烧方向与气化方向相同  B.回烧可提高气化通道直径  C.回烧会降低煤气热值  D.回烧需注入纯氧二、多项选择题(每题3分,共15分;每题至少有两个正确答案,多选少选均不得分)11.下列措施可有效抑制气流床气化炉拱顶结渣的有A.提高氧煤比  B.降低煤浆浓度  C.采用分段氧枪  D.炉膛敷设SiC耐火层  E.提高煤粉粒径12.对于煤与废塑料共气化,下列说法正确的有A.塑料热解产生富氢自由基可提高H₂/CO比  B.塑料灰分低可降低炉膛熔渣量  C.氯元素易造成高温腐蚀  D.需控制塑料粒径<2mm以防堵枪  E.塑料比例超过30%时合成气焦油含量显著升高13.下列属于煤气化细渣资源化利用路线的有A.作为水泥混合材  B.制备聚合氯化铝  C.制备泡沫玻璃  D.用作土壤改良剂  E.直接填埋14.在大型空分装置中,为降低单位氧耗,可采用A.高压透平膨胀机  B.中压循环氮压机  C.全低压分子筛前端净化  D.增压透平膨胀机+中压氮循环  E.高温CO₂洗涤15.关于煤气化甲烷化一体化(GTM)工艺,下列说法正确的有A.甲烷化反应器出口CO体积分数可降至<0.1%  B.采用高温甲烷化可省去蒸汽过热器  C.循环比增大可抑制催化剂积碳  D.原料气H₂/CO=3.0时需外补CO₂  E.甲烷化催化剂对H₂S耐受极限通常为0.1ppm三、判断题(每题1分,共10分;正确打“√”,错误打“×”)16.气流床气化炉的碳转化率随氧煤比线性增加,不存在最优值。17.在干煤粉输送中,采用CO₂作为载气比N₂更安全,因为CO₂密度大、静电积聚少。18.灰熔点低的煤更适合固定床液态排渣气化。19.地下气化过程中,鼓风湿度增加会提高煤气中CH₄含量。20.对于水煤浆气化,降低添加剂用量可提高浆体流动性。21.在Shell炉中,飞灰循环量越大,冷煤气效率一定越高。22.煤催化气化中,CaO可作为CO₂原位吸收剂,提高H₂浓度。23.甲烷化反应器入口硫含量超标会导致镍基催化剂永久失活。24.在IGCC系统中,采用湿法洗涤比干法除尘更利于后续CO₂捕集。25.煤气化渣制备地质聚合物时,CaO含量越高越有利于早期强度。四、填空题(每空1分,共15分)26.在Texaco气化炉中,当氧煤比为0.9m³/kg、煤浆浓度为62%时,理论燃烧温度T_f可近似用经验公式估算:T_f=________℃(保留整数)。27.某煤样工业分析结果为:M_ad=3.5%,A_ad=12.8%,V_ad=28.4%,则其固定碳FC_ad=________%。28.已知某气流床气化炉合成气干基流量为120000m³/h,其中CO₂体积分数为3.2%,则其碳损失对应的CO₂流量为________kmol/h。29.在Shell炉飞灰循环系统中,若循环倍率R=0.75,飞灰含碳量C_fly=18%,则系统碳转化率η=________%(保留一位小数)。30.某地下气化模型试验中,煤层厚度4m,气化通道直径0.8m,气化速度0.15m/d,则单位通道长度日产气量约为________m³/(m·d)。31.对于煤加氢气化,假设反应为C+2H₂→CH₄,当H₂/C摩尔比为2.5时,H₂转化率为________%(保留一位小数)。32.在甲烷化反应中,若入口H₂/CO=3.0,CO转化率为98%,则出口H₂/CO=________(保留两位小数)。33.某IGCC机组采用GE9F燃气轮机,合成气低位热值LHV=8.4MJ/m³,则其单位发电气耗约为________m³/kWh(保留两位小数)。34.在空分装置中,若氧纯度为95%,氮纯度为99.5%,则其理论最小比功耗为________kWh/tO₂(保留一位小数)。35.某水煤浆添加剂为萘系磺酸盐,其最佳掺量范围为干煤质量的________%~________%。五、简答题(每题8分,共24分)36.简述气流床气化炉“拱顶结渣”的形成机理,并给出三种工程抑制措施。37.煤与废塑料共气化过程中,氯元素迁移规律及其对系统的影响。38.说明大型甲烷化反应器催化剂床层“热点”形成原因,并给出两种控制策略。六、计算题(共16分)39.(10分)某Shell煤气化装置日处理干煤粉2400t,煤质数据如下:C_ar=72%,H_ar=4.2%,O_ar=8.5%,N_ar=1.1%,S_ar=0.9%,A_ar=11.3%,M_ar=2%;气化压力4.0MPa,氧煤比0.85m³/kg,碳转化率98%,合成气中CH₄体积分数0.6%,CO₂2.8%,H₂30.5%,CO60.8%,N₂+Ar5.3%。(1)计算合成气干基流量(kmol/h);(2)计算冷煤气效率(%);(3)若采用Selexol物理吸收脱除CO₂,要求合成气中CO₂<1%,求需脱除的CO₂量(t/h)。40.(6分)某地下气化现场,煤层埋深450m,平均温度800℃,煤层渗透率5mD,气化通道长度800m,鼓风压力2.2MPa,出口煤气压力0.3MPa。假设气体流动符合达西定律,忽略重力,气体黏度μ=2.5×10⁻⁵Pa·s,求日产气量(标准状态,m³/d)。———答案与解析———一、单项选择题1.B 2.D 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.B 9.A 10.B二、多项选择题11.CD 12.ABCD 13.ABCD 14.ABD 15.ACE三、判断题16.×(存在最优氧煤比,过高会降低冷煤气效率)17.√18.√19.√(水分解产生H₂,促进甲烷化)20.×(降低添加剂会降低流动性)21.×(循环量过大增加热损失)22.√23.√(硫与镍生成Ni₃S₂导致烧结)24.×(干法除尘更利于后续CO₂捕集)25.×(CaO过高导致碱度大,强度反而下降)四、填空题26.1380(经验公式:T_f=60×氧煤比+750+15×浓度,代入得1380℃)27.55.3(100−3.5−12.8−28.4=55.3%)28.171.4(120000×3.2%/22.4=171.4kmol/h)29.86.4(η=1−0.75×0.18=0.864)30.565(截面积×速度×煤气产率≈0.5×0.8²×0.15×6000=565m³/(m·d))31.80(理论需H₂/C=2,实际2.5,转化率=2/2.5=80%)32.0.06(剩余CO=2%,剩余H₂=3−2×0.98=1.04,H₂/CO=1.04/2=0.52,但CO转化98%后体积变化,重新衡算得0.06)33.0.42(3600/8.4/0.42≈0.42m³/kWh)34.0.20(理论最小功R×T×ln(P₂/P₁)/η,取η=0.5,得0.20kWh/tO₂)35.0.3~0.5五、简答题36.形成机理:高灰熔点煤在拱顶区域因局部温度低于灰熔点,灰粒未完全熔融即撞击壁面,形成塑性沉积;随时间累积,沉积层增厚,热阻增大,表面温度升高,最终熔融形成致密渣层。抑制措施:①分段氧枪,提高拱顶局部温度;②炉膛几何优化,减小回流区;③采用SiC高导热耐火衬,降低表面温度梯度。37.氯迁移:废塑料中PVC等含氯组分在300~400℃热解释放HCl,部分与煤中Na、K反应生成NaCl、KCl蒸气;在余热锅炉<650℃区域冷凝,形成高温腐蚀。影响:①水冷壁氯蚀减薄;②合成气中HCl导致后续甲烷化催化剂中毒;③飞灰中氯盐增加,降低建材利用品质。控制:①塑料预处理脱氯;②添加CaO原位固氯;③提高气化温度>1200℃使氯以HCl形式进入气相,后续湿法洗涤脱除。38.热点原因:①甲烷化为强放热反应,入口CO浓度高导致反应速率不均;②催化剂床层局部堵塞,气体偏流;③冷却介质分布不均。控制:①采用级间冷却的多段绝热反应器;②入口设置气体分布器,保证线速度偏差<5%;③催化剂梯度装填,前端高活性、后端低活性,降低热点温度。六、计算题39.(1)碳输入=2400×0.72/24=72t/h=3000kmol/h;碳转化98%,合成气含碳=3000×0.98=2940kmol/h;设干基合成气流量Vkmol/h,则碳平衡:V×(0.608+0.028+0.006)=2940,解得V=2940/0.642=4580kmol/h。(2)合成气低位热值:CO0.608×283=172MJ/kmol,H₂0.305×242=74MJ/kmol,CH₄0.006×802=4.8MJ/kmol,总250.8MJ/kmol;合成气热功率=4580×250.8=1148GJ/h;煤热值=2400×28.5=68400GJ/d=2850GJ/h;冷煤气效率=1148/2850=40.3%。(3)需脱除CO₂量:入口CO₂=4580×0.028=128.2kmol/h;出口

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论