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文档简介

综合管廊通风施工方案一、工程概况与通风需求本项目为某市核心区3.7km干线综合管廊,断面内净尺寸5.8m×3.2m,入廊管线含220kV高压电缆、DN800热力管、DN600给水管、DN400再生水管及24芯通信光缆。经热负荷耦合计算,管廊正常工况最大散热量580kW,事故工况(电缆短路+热力管爆管)瞬时散热量1350kW,需保证廊内温度≤40℃、换气次数≥6次/h、CO浓度≤24ppm、能见度≥30m。通风系统采用“纵向分段+节点抽排”混合模式,每200m设防火分区,每分区两端布置2台800℃/1h耐高温消防排烟轴流风机(风量6.5m³/s,全压900Pa),并配1台1200mm直径变频射流风机作为日常通风动力。二、设计参数复核与深化1.热负荷再校核采用CFD瞬态模拟,土体导热系数取1.8W/(m·K),土壤原始温度16.4℃,经8760h全年逐时计算,夏季极端日廊内空气平均温升12.7℃,高于设计余量2.3℃。为此将射流风机额定风量由4.5m³/s提至5.2m³/s,同时把排风竖井出地面风口面积由2.5m²增至3.2m²,降低排风阻力32Pa。2.通风阻力计算沿程阻力采用Darcy-Weisbach公式,局部阻力系数ζ按《工业通风设计手册》第4版选取,弯头1.1、变径0.25、防鼠网2.5,累计ζ=6.35,总阻力487Pa,预留15%安全系数后风机全压选900Pa满足。3.气流组织优化通过1:10缩尺物理模型与k-ε三维湍流模型联合验证,发现原设计45°下倾喷口在2m/s出口风速时形成贴附射流,廊道底部0.5m高空间出现0.3m/s滞留区。将喷口改为30°下倾并增设150mm宽导流板后,底部风速升至0.9m/s,滞留区消除。三、施工准备1.技术准备(1)图纸会审:组织设计、监理、施工三方对42张通风专业图进行BIM碰撞检查,发现排风竖井与结构侧墙钢筋冲突7处,提前出具变更。(2)方案交底:采用“二维码+AR”技术,把风机安装动画、风管吊装路径植入安全帽内置镜片,工人扫码即可查看3D演示,交底效率提升40%。2.材料设备风机、风管、防火阀、消声器均选用抗震9度认证产品,进场时核查3C、消防AB签、耐高温检测报告。风管采用1.5mm厚双层镀锌钢板内夹50mm厚陶瓷纤维棉,密度120kg/m³,耐火极限2h。3.测量放线采用LeicaTS16全站仪将地面控制点引入管廊底板,每20m测设中心线及标高,误差≤2mm;竖井定位采用GNSS-RTK双校验,平面误差≤10mm,高程误差≤5mm。四、通风管道加工与防腐1.加工流程放样→剪板→咬口→折方→合缝→角钢法兰铆接→密封胶条镶嵌→漏光检验。采用ACL数控风管生产线,角钢法兰螺栓孔径7.5mm,孔距55mm,法兰平面度0.5mm/m。2.防腐措施内壁涂刷60μm厚水性无机硅酸锌耐高温底漆+40μm环氧改性有机硅面漆,外壁采用80μm厚环氧富锌底漆+100μm厚聚氨酯面漆,盐雾试验1000h无红锈。螺栓、螺母采用达克罗520℃固化处理,扭矩系数0.13~0.15,保证30年免更换。五、风机及阀部件安装1.风机基础采用300mm厚C35微膨胀混凝土基础,内置8根M24倒锥形化学锚栓,埋深180mm,拉拔试验值≥60kN。基础表面二次找平用环氧砂浆,水平度0.2mm/m。2.减振系统选用SD-300型阻尼弹簧减振器,额定荷载3kN,固有频率3.8Hz,隔振效率≥92%。风机与风管采用300mm长不锈钢304波纹软接,承受1000Pa正压无泄漏。3.防火阀安装防火阀距墙≤200mm,独立支吊架采用8#槽钢,吊杆用M12通丝杆,横担与楼板间加10mm厚防火岩棉隔热,防止高温传导导致误动作。阀体执行机构朝向检修通道,手柄中心高1.5m,便于紧急手动。六、风管吊装与拼接1.吊装顺序先主干管后支管,先高处后低处,每3m设1组吊架。吊架采用5#角钢+M10膨胀螺栓固定,螺栓扭矩40N·m,抗拔力≥5kN。2.拼接密封风管接口采用4mm厚阻燃闭孔海绵胶条+环保型聚氨酯密封胶双道密封,拼接后100%漏光检查,漏光点≤1处/10m,且不得有连续光斑。漏风量测试按GB50243-2016中压系统标准,允许漏风量≤1.13m³/(h·m²)。七、系统调试与平衡1.单机试运转风机空载运行2h,测量轴承温升≤40℃,振动速度有效值≤4.6mm/s,噪声≤85dB(A)。2.风量平衡采用TSI8380数字风量罩逐段测量,调整变频频率使各风口风量与设计值偏差≤±5%。调试数据见下表:风口编号设计风量(m³/h)实测风量(m³/h)偏差(%)变频频率(Hz)PF-1-011170011520-1.547.2PF-1-021170011850+1.348.5SF-1-0158005940+2.435.8SF-1-0258005750-0.934.93.排烟性能验证模拟200m防火分区电缆隧道火灾10MW,开启排烟风机后300s内廊道平均温度由180℃降至38℃,能见度由5m恢复至35m,满足NFPA130要求。八、质量控制要点1.风管板材厚度负偏差≤0.05mm,用千分尺抽检5%。2.防火阀温感器280℃熔断试验,抽检3%,熔断时间60~90s为合格。3.系统漏光、漏风、噪声、振动四项指标实行“首件样板制”,样板段验收合格后方可大面积展开。九、安全文明施工1.管廊内动火作业执行“三级审批+双监护”,配备6L二氧化碳灭火器2具/50m,动火点5m范围内铺设2mm厚防火布。2.临时用电采用36V安全照明,潮湿段加装10mA漏电保护器,每日测试动作电流。3.粉尘控制:风管开孔采用磁力钻配集尘罩,PM10浓度≤0.3mg/m³,实时监测数据上传云端,超标自动报警。十、绿色施工与节能1.风机选配EC永磁同步电机,效率≥IE4,比异步电机年节电1.8万kWh。2.风管保温下脚料100%回收,经破碎后用于管廊顶部回填轻质隔热层,导热系数≤0.045W/(m·K)。3.夜间通风利用谷电蓄冷,白天变频降速运行,年节省电费9.4万元。十一、进度计划与资源配置采用4D-BIM模拟,关键路径为“竖井结构→风机基础→风管安装→系统调试”,总工期92d。劳动力峰值38人/日,其中通风工18人、焊工6人、电工4人、调试工程师4人、安全员2人、质检员2人、材料员2人。主要机具配置:数控风管生产线1套、移动式升降平台4台、逆变焊机6台、漏风量测试仪1套、声级计2台、振动仪2台。十二、应急预案1.风机故障:每200m防火分区设1台备用移动射流风机(风量3m³/s),30min内完成接电投运。2.有毒气体泄漏:管廊内每50m设1台四合一气体检测仪,当H₂S≥10ppm或CO≥24ppm时,自动启动事故风机并短信通知值班室。3.火灾联动:FAS系统发出火警信号后15s内关闭常开防火阀,30s内启动排烟风机,同时切断非消防电源,应急照明持续90min。十三、验收与移交1.分部分项验收执行“三检制”,自检、互检、专检记录齐全,签字确认。2.系统联调由第三方检测机构出具CMA报告,内容包括风量、风压、噪声、振动、排烟性能五项,合格率100%方可移交运维。3.竣工资料含16类132卷,采用PDF/A-3格式刻录蓝光光盘2份,纸质档案1份,同步上传城市地下市政基础设施管理平台,实现数字孪生交付。十四、运维接口预留1.每台风机设RS485接口,支持Modbus-RTU协议,可读取电流、频率、轴承温度等12项参数。2.风管外壁每20m预留10mm厚不锈钢铭牌,激光蚀刻二维码,扫码可查看该段风管材质、耐火等级、安装日期、责任人信息。3.防火阀执行机构加装无源干接点,接入管廊运维

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