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文档简介
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12013-03-01—新制订A0
22024-04-302024/4/30新版全面升级C0
核准审核制订
L0目的
为使技术人员和员工能熟练操作半自动烧录机烧录1C,并确保烧录时品质和安
全。
2.0适用范围
此作业指导书适用于半自动烧录机(单管双工位和多管多工位只是上料多少区
别,具体操作方法一致)。
3.0定义
确保运作中之设备正常和人身安全及环境防护。
4.0职责
4.1制造部
4.1.1按此文件作业。
4.1.2操作员按此文件进行日常点检和确认,设备内外部及周边5S的整理整顿。
4.2工程技术部
4.2.1负责制订设备维护保养方法之文件。
4.2.2负责按文件要求对生产设备的进行周点检、维护、保养、鉴定及内部修
理;
不能维修时由本部向采购课提出外部维修的申清。
5.0内容
5.1设备整体图示(省略)
5.2功能概述:
5.2.1作用:用于烧写,测试管装芯片,起到替代人工,节约成本;
5.2.2适用:管装芯片,不同的封装IC对应不同机型。(目前公司购买的型号
是TSS0P173机型对应的IZUMIV25/15的是)。
5.3主要技术指标:
口源220VAe±10%(需接地保护线)
功率200W以下
工作环境温度:0-40度湿度:小于90%(无结露)
裸机重量11.75KG
外型尺寸L325mm*W275mm*I1470mm
〈包装后》
裸机重量13.5KG
外型尺寸L440mm*W380mm*H610mm
5.3各按键的功能说明:
主控制面板包括四个按键:“菜单”“确认”(“暂停”)(“烧写”)
“菜单”键:进入或退出菜单选项。在一级和二级菜单执行返回上一界面功
能,进入第三级菜单则执行翻页功能(注意:在硬件自检菜单内“菜单”键还
是执行开关功能)。如果在烧写过程中想要进入菜单选择界面,先按“菜单”键
等上下工位上的料掉完之后,显示屏会显示“用户密码”,此时必须输入密码再
按“确认”键才能进入菜单选择界面。
“确认”键:进入所选择的菜单目录和保存已设置的内容。在一级和二级菜
迎下执行菜单项目选择进入,在三级菜单下执行返回二级菜单功能以及保存已
设置的参数(注意:只在硬件自检中的上开始位和下开始位菜单下执行上、下
工位驱动开或关)。
,,▲,,/“暂停”键:暂停烧写或增加数值。在正常烧写模式、无烧录控模式
以及调机自检模式下执行暂停功能,在一级和二级菜单下执行菜单上移功能,
在三级菜单下执行数值增加调整功能(注意:在硬件自检菜单内“暂停”键还
是执行上移功能)。
/“烧录”键:开始烧写或减小数值。在正常烧写模式、无烧录空模式
以及调机自检模式下执行烧录功能在一级和二级菜单下执行菜单下移功能,在
三级菜单下执行数值减少调整功能(注意:在硬件自检菜单内“烧录”键还是
执行下移功能)。
“菜单”+“确认”键:强制复位(当出现死机可以通过此键按3秒以上)
5.4菜单功能说明:(省略)
5.5操作步骤:
5.5.1:准备。编程器,调试好并连接到机台(编程器烧写前要下载好程序)。
5.5.2设置参数(输密码进入):
首先上电,设置如下参数
1)进入“模式选择”-选择正常模式按“确认”键返
2)进入“烧写器选择”选择好编程器型号按“确认”键返
3)进入“参数设置”菜单下的“烧写条件设置”设置:单管数(指单管所装
IC数量)、强制NG时间(大于编程时间即可)、设置工位数(上工位、下工位、
两工位)。然后按“确认”键,在连续按两下“菜单”键进入正常烧写模式。
(注意:如果上电后首先选择的是出厂参数恢复,后面一定要选择正常烧写模
式或无烧录空模式或调机自检模式然后在进行其它设置)。
5.5.3在出料管处插入空管:
在0K和NG出料口插入空管
注意:空管一定要插入到顶部,如果松紧不对可微调遮板上的沉头螺丝(松就
把沉头螺丝打紧,紧则打松
5.5.4加料:
压下上面加料块,并加料(注意方向,一般IC圆点向上并使引脚面朝上插入
到尽头,与弹簧柱接触即可,然后再抬起加料块)。如果松紧不对调节方法和出
料口的一样。
5.5.5烧写:
按“烧录”键,即可正常烧写,给料完成后继续加料即可。
注意:1)如果出料达到所设定的单管数量,成功管或失败管会提示管满换管(此
时NG管灯或0K管灯会亮,同时显示屏上也会显示),此时重新插入空管无需
押“烧录”键即可恢复正常烧写。如果中途拔插管会让单管清零,所以建议每
次最好插空管。
2)如果烧写过程中出现异常',一定要先暂停在处理异常否则容易损坏芯片。
5.6烧写器通讯接线图:(省略)
5.7出现问题时的对应方法:
5.7.1进料口出现卡料
原因:不到位的插管或芯片本身差异,或芯片在管内偏转,或给料块上面的遮
板与导轨之间的间隙太大导致给料管插不紧。
对策:
A.用牙签等非金属尖东西拨动即可。
B.如果是管子太松,请调节给料块遮板上的沉头螺丝,调到合适的松紧力度即
可。
C以上操作必须在暂停状态下执行,否则有可能损坏芯片。如果芯片可以掉下
来即表示处理好了按“暂停”按键,取消暂停,继续烧写。
5.7.2进料口下面的导轨内卡料
原因:上遮板与大身之间的间隙过小
对策:调节上遮板上的内六角螺丝和沉头螺丝(内六角打松沉头打紧,微调即
可。)
5.7.3出料口卡料或卡在导轨内
原因:上,下导轨槽未对齐。或芯片引脚变形
对策:如果卡在导轨内,请根据结构件调节说明调节导轨间隙。还没有清除卡料,
请用用牙签等非金属尖东西拨动即可。如果清除后进入暂定模式时.,请再次押”
暂停”按钮取消。
5.7.4接管处卡料
原因:芯片未进管.是由于芯片掉下来发生偏转
对策:A.用牙签等非金属尖东西拨动即可
B.如果以上还没有清除取掉遮板检查
C.以上卡料出现会自动进入暂停.如果一切可乂,请再次按“暂停”按钮取消
5.7.5不良率比较多
原因:探针未对准IC引脚,或探针损坏
对策:A.目视探针是否与芯片引脚对齐,如果没有对齐,当有芯片下到当前工位
时,进入暂停模式,调节探针位置,再取消暂停即可
B.如果发现针上面有异物或变形,或长短不一致,请更换针
5.7.6.还没烧写完就全部掉到NG管
原因:最大编程时间设置短
对策:进入参数设置模式,增大“最大强制NG秒”数值
5.7.7出现NG时直接调入0K管而且机台停止工作
原因:梭子移延时时间设置短
对策:先把掉入0K管的NG芯片取出,然后断电再重新上电进入参数设置下的
时间
参数设置增大梭子移延时的时间
5.8常见结构调节:
5.8.1烧录顶针校对:
调节方法:
1)首先放一个IC在测试位置(注意:同正常烧写一致)O
2)松开测试座固定螺丝上下移动测试针座,使底端针与1C最底引脚对准,然后
再打紧螺丝
3)松开支座架固定螺丝左右移动支座架,当电磁铁吸合,测试针被IC引脚压
入约2mm位置即可,然后再打紧螺丝固定。
5.8.2顶料电磁铁位置调节
调节方法:
1)首先放入两个IC在步进位置。
2)松开顶料块固定螺丝上下移动顶料块,顶料块移动会把内侧的顶针带,,要求
顶针顶到下面数起的第二个
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