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文档简介

dA长枕埋入式高速无砟道岔施工技术总结第一章工程背景与道岔选型1.1线路提速需求本线为国铁Ⅰ级双线电气化干线,设计时速350km,最小曲线半径7000m,最大坡度12‰。既有有砟道岔在250km/h以上区段出现枕下粉化、道砟飞溅、几何尺寸衰减快等问题,养护周期由7天缩短至48h,已无法满足“一日一图”高密行车图要求。经技术经济比选,确定在K216+875~K218+220段铺设18号可动心轨dA长枕埋入式无砟道岔,直向通过速度350km/h,侧向80km/h,实现“三十年免维护”目标。1.2dA长枕埋入式结构特征dA长枕为整体预应力混凝土构件,长度6.5m,截面“凸”形,轨枕中部0.8m范围埋入现浇道床板内,枕端悬臂1.35m,形成“两端悬臂+中部固结”的复合受力体系。相较于传统短枕式,其优势体现在:纵横向阻力提升40%,道岔整体刚度均匀,轮载过渡平稳;每组道岔减少60%的接缝,道床板连续浇筑,列车冲击指数降低0.3;埋入段与道床板共用一个耐久性保护层,氯离子渗透深度≤500μm,设计寿命60年。第二章施工准备与工艺路线2.1施工组织模型采用“四区段、六工序”流水法,将道岔范围划分为:底座板区、长枕埋入区、转辙机区、信号轨旁区。每区段配置一套定人定机班组,实现“底座浇筑→长枕吊装→粗调→精调→灌浆→养护”六工序无缝衔接,单组道岔施工节拍控制在72h以内。区段主要设备人员配置节拍/h底座板区滑模摊铺机+激光桁架12人12长枕埋入区100t汽车吊+三维液压爪10人18转辙机区数控道岔平台+全站仪8人24信号轨旁区轨排起道机+扭力扳手6人182.2基准网布设在道岔直股中心线两侧3.0m范围布设“双导线+水准”精密控制网,导线点间距25m,水准点间距50m,采用0.5″级全站仪+铟钢尺二次对向观测,确保平面闭合差≤1.0mm,高程闭合差≤0.5mm。控制网每6h复测一次,温度梯度>5℃或风速>8m/s时加密复测,保证长枕精调基准稳定。第三章底座板与限位凹槽施工3.1限位凹槽几何参数凹槽深度180mm,上口宽520mm,下口宽480mm,单侧0.3%收坡,棱角处设R=20mm倒角,保证长枕埋入后形成机械咬合。凹槽纵向位置允许偏差±2mm,横向±1mm,采用定型钢模一次成型,模板安装后采用速调支座+微调螺栓体系,实现三维±0.5mm级微调。3.2混凝土配合比优化底座板采用C40微膨胀混凝土,限制膨胀率2×10⁻⁴,28d弹性模量≥3.5×10⁴MPa。胶凝体系为P·II52.5硅酸盐水泥+Ⅰ级粉煤灰+CSA膨胀剂,水胶比0.34,砂率38%,掺0.9kg/m³聚丙烯纤维,降低早期收缩50%。现场采用双卧轴强制搅拌机+8m³罐车运输,出机坍落度控制在160±10mm,扩展度450mm,确保钢筋密集区自密实。第四章长枕运输与吊装4.1长枕防裂包装长枕在预制场采用“四点支承+钢框架+阻尼绳”组合包装,支承点距枕端1.2m,避免悬臂自振。装车采用100t液压板车,枕下垫150mm厚橡胶垫+竹胶板,绑扎张力≤2kN,运输速度高速段≤60km/h,匝道≤20km/h,实测到场裂纹率0.1%。4.2三维液压爪吊装现场配置100t汽车吊+三维液压爪专用吊具,吊具由纵移油缸(行程±150mm)、横移油缸(±50mm)、回转马达(±5°)及夹持臂组成,可在空中完成长枕姿态微调。吊装顺序遵循“先直股、后曲股,先中间、后两端”,单根长枕从起吊到就位≤8min,避免长时悬停导致挠度变形。第五章几何精调与锁定5.1轨排粗调采用“双T型”纵轨+特制横梁组成临时轨排,横梁间距2.4m,与长枕通过防松螺栓临时锁定。粗调以全站仪+轨道几何状态测量仪(TGS)协同作业,重点控制轨向2mm/10m、高低2mm/10m、水平1mm、轨距±1mm,粗调完成后立即安装防爬器,避免温差漂移。5.2精调工艺精调使用“工务0级”道尺+0.3‰电子水平仪,每根长枕检测6个断面,每断面采集轨距、水平、轨向、高低、扭曲5项参数,数据实时上传至BIM模型,自动生成色差云图。对超限点采用“液压起道器+楔形垫片”组合调整,垫片厚度0.2~6.0mm,每级0.2mm,调整完成后以450N·m扭矩复拧,确保扣件抗滑移≥15kN。检测项目允许偏差/mm合格率/%备注轨距±0.599.2不含构造轨距加宽水平198.7含扭曲基长3m轨向2/10m99.520m弦高低2/10m99.320m弦扭曲198.9基长6.25m第六章自密实灌浆与微抬升控制6.1灌浆料性能指标选用早强型水泥基灌浆料,28d抗压强度≥70MPa,流动度初始值340mm,30min保留值310mm,竖向膨胀率0.02~0.10%,氯离子渗透电量≤500C。现场采用湿拌站集中拌和,0.18mm筛余≤1%,浆体温度15~25℃,避免高温蒸发导致塑性收缩。6.2微抬升工艺在灌浆口对角布置4只电子位移计,采样频率10Hz,当抬升量>0.3mm时自动报警并关闭灌浆泵,实现“毫米级”可控抬升。灌浆顺序为“隔孔跳注、由低向高”,单孔注浆量≤0.8m³,注浆压力0.2~0.4MPa,排气孔出浆比重≥1.9g/cm³时持压3min后封孔。实测最大抬升0.25mm,满足设计要求。第七章转辙机与信号接口7.1转辙机基坑同步浇筑转辙机基坑与道床板采用“一体式”现浇,避免后浇导致差异沉降。基坑内设Φ16@150双层钢筋网,与道床板钢筋焊接成整体,并在基坑四角预埋M24地脚螺栓,位置偏差±1mm,垂直度1/500。混凝土初凝前采用“二次振捣+表面抹光”,降低表层气泡,保证信号设备基础平整度2mm/m。7.2钢轨绝缘接头安装采用“胶接+剪切”复合绝缘接头,钢轨端面铣削粗糙度Ra≤12.5μm,胶层厚度0.2mm,固化压力25MPa,剪切强度≥20kN。安装时以25m标准轨为基准,控制绝缘缝6±0.5mm,轨缝错牙≤0.3mm,确保列车通过时感应电压≤0.5V,满足ZPW-2000轨道电路要求。第八章质量验收与评估8.1动态检测施工完成后采用CRH380AJ-020综合检测列车进行逐级提速试验,速度阶梯200→250→300→350km/h,每级往返3次。检测指标:车体垂向加速度≤0.13g,横向加速度≤0.10g,轮轴横向力≤30kN,脱轨系数≤0.8,优良率100%。8.2长期监测布设光纤光栅应变计32组、钢筋计48组、土压力盒16组,数据通过4GDTU上传云端,采样间隔1h。运营6个月数据显示:长枕埋入段最大拉应变148με,钢筋应力幅42MPa,道床板与底座界面剪应力0.18MPa,均小于设计阈值的60%,结构处于弹性工作状态。第九章问题与改进9.1温度翘曲夏季中午时段道床板上表面与长枕悬臂端温差达12℃,产生向上翘曲0.7mm,虽在规范限值内,但影响旅客舒适度。后续在悬臂端增设2根Φ20温度补偿钢筋,并调整浇筑时间至夜间20:00~次日6:00,翘曲值降至0.3mm。9.2灌浆泌水一次注浆时因浆体黏度低,枕底出现5mm厚泌水层,降低界面剪切强度。通过降低水胶比0.02、增掺0.3%触变润滑剂,30min流锥时间由18s提高到25s,泌水率降至0.1%,剪切强度提升至1.2MPa。第十章结论与展望dA长枕埋入式高速无砟道岔通过“长枕埋入+整体道床+微膨胀灌浆”三大核心技术,实现了高速条件下几何形位的长期稳

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