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文档简介

搅拌桩机安装拆卸方案第一章项目概况与编制依据1.1工程背景本方案服务于××市轨道交通×号线×标段车站深基坑支护工程,设计采用φ850@600三轴水泥土搅拌桩作为止水帷幕兼支护结构,单幅桩长24.5m,总延米约18600m。现场场地狭窄,北侧距运营地铁隧道边线仅6.8m,南侧为城市主干道,无放坡条件,必须采用“即装即用、即拆即运”的模块化作业模式。1.2编制依据(1)JGJ79—2012《建筑地基处理技术规范》(2)GB6067.1—2010《起重机械安全规程》(3)JGJ276—2012《深基坑支护技术规程》(4)《××市建设工程危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(2022修订版)(5)设备制造商《STB-85型三轴搅拌桩机使用说明书》(2023版)(6)项目部《施工组织总设计》《现场临时用电专项方案》《履带吊防碰撞专项方案》1.3适用范围本方案仅适用于STB-85型三轴搅拌桩机在××市轨道交通×号线×标段车站北端头井区域的安装、调试、施工、拆卸、转场全过程;若机型、地质或环境条件变化,须重新验算并履行变更审批。第二章管理职责与资源配置2.1组织架构岗位姓名职责联系方式备注项目经理王××全面负责,一票否决权139****2031一级建造师安装负责人李××安装拆卸技术、进度、安全138****8452高级机械工程师安全总监赵××危险源辨识、旁站监督136****7190注册安全工程师起重指挥张××吊索具检查、信号指挥137****5088特种作业证Q8电工班长陈××临电验收、接地检测135****2046特种作业证T机修工4人设备组装、润滑、调试——持证上岗普工12人搬运、清孔、围挡恢复——实名制录入2.2主要设备与机具名称规格数量性能参数备注主机STB-85三轴搅拌桩机1套最大扭矩285kN·m2023年出厂履带吊SCC800A1台80t主臂48m荷载率≤85%辅助吊车25t汽车吊1台支腿全伸拆桅杆用平板车13m半挂2辆40t转场运输电动扳手M364把扭矩1800N·m标定合格液压泵站63MPa1套与主机配套双回路经纬仪2″1台——年检合格水准仪DSZ21台————接地电阻表ZC29B1只≤4Ω——2.3工期节点工序计划开始计划完成日历天说明场地验收2024-03-052024-03-050.5地基承载力≥120kPa设备进场2024-03-062024-03-061夜间限行时段外主机组装2024-03-072024-03-082含桅杆竖立调试验收2024-03-092024-03-091第三方检测支护施工2024-03-102024-04-2042两班倒拆卸转场2024-04-212024-04-222场地移交后续单位第三章场地与道路准备3.1地基处理(1)清除表层1.2m厚杂填土,换填级配碎石+6%水泥,分层碾压,厚度≤300mm,压实度≥95%。(2)铺设30mm厚钢板路基箱(2m×6m),纵横搭接≥200mm,采用φ20mm钢销锁定。(3)设置0.5%双向排水坡,坡脚挖300mm×300mm临时排水沟,接入三级沉淀池。3.2临时用电(1)独立TN-S系统,三级配电二级漏保,漏保动作电流≤30mA,动作时间≤0.1s。(2)主机、泵站、履带吊分别设置可见分断隔离开关,电缆采用YCW3×50+2×25重型橡套软电缆,埋深≥0.7m,过路穿φ100mm钢套管保护。(3)重复接地与防雷接地共用,实测接地电阻2.3Ω,符合JGJ46—2005要求。3.3警戒与标识(1)采用φ48mm钢管+密目网硬围挡,高度1.8m,距设备最大回转半径≥1.5m。(2)设置夜间警示灯(LED红色,闪光频率60次/min),间距≤3m。(3)张贴“非作业人员禁止入内”“当心机械伤害”等标识,反光等级3MⅢ类。第四章安装工艺流程4.1进场验收(1)核对发货清单与装箱单,重点检查中空轴、螺旋叶片、减速箱、液压马达、倾角传感器等易损件。(2)使用塞尺检测叶片磨损量,允许最大磨损≤3mm,超标一律返厂。(3)建立“设备进场验收台账”,由材料员、机管员、监理三方签字确认。4.2组装步骤步骤1卸车定位①80t履带吊停靠在预设钢板路基箱上,支腿垫2.2m×1.5m×150mm专用垫板,接地比压≤0.12MPa。②按“主机底盘→回转平台→桅杆前段→桅杆后段→动力头→斜撑”顺序卸车,一次就位误差≤20mm。步骤2连接高强度螺栓①采用10.9S级M36×180mm扭剪型螺栓,螺纹涂二硫化钼,扭矩系数0.13~0.15。②分初拧、复拧、终拧三步:初拧50%扭矩,复拧75%,终拧至梅花头剪断。③用红色油漆在螺栓头、螺母、垫圈同一侧划“一”字标记,防止漏拧。步骤3液压管路对接①所有快换接头须用煤油清洗,O形圈更换新品,型号φ34.5×3.55NBR耐油橡胶。②管路布置遵循“横平竖直、余量自然弯曲”原则,最小弯曲半径≥管外径10倍。③安装完毕进行21MPa耐压试验,保压10min,压降≤0.5MPa为合格。步骤4电气系统接线①动力电缆采用防水接头IP66,接地线黄绿双色截面积≥相线1/2。②编码器、倾角传感器屏蔽层单端接地,防止信号漂移。③调试前用500V兆欧表测绝缘,主电路≥50MΩ,控制电路≥10MΩ。步骤5桅杆竖立①采用双吊车抬吊法,主吊80t吊顶部,25t吊尾部,夹角≤30°。②指挥口令统一为“起、停、落”,严禁多头指挥。③桅杆离地1m时停机检查索具,确认无异常后方可继续,竖立时间≤8min。步骤6垂直度校准①使用0°–90°电子倾角仪交叉测量,允许偏差≤0.3%。②通过四根φ28mm钢丝绳手拉葫芦调节,每调节5cm锁定一次,防止过调。③验收记录由测量工程师、监理、安装负责人三方签字,存档不少于两年。4.3调试验收(1)空载试运行:分别正反转5min,检测动力头轴承温升≤35℃。(2)负载试桩:选取场地西南角试桩3根,深度15m,记录电流、转速、注浆压力曲线,确认无异常抖动。(3)第三方检测:委托××市建科院对桩体取芯,28d无侧限抗压强度≥1.2MPa,渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s。第五章拆卸工艺流程5.1拆卸前置条件①最后一根桩施工完毕≥24h,且桩机退至转场平台。②履带吊、运输平板车已到场,道路管制完成。③现场风速≤6m/s,能见度≥200m,夜间照明≥50lx。5.2拆卸步骤步骤1降桅杆①解除斜撑,采用80t吊缓慢放平,角度≤75°时停止,安装防摆缆风绳。②尾部25t吊配合,保持离地0.5m,同步放松主吊,直至完全水平。步骤2排放液压油①提前准备200L不锈钢桶4只,贴“废矿物油”标识,移交有资质单位回收。②放油前关闭泵站,系统卸压至0,禁止带压拆卸。步骤3分解动力头①拆除前标记联轴器相对位置,确保回装同轴度。②使用M42专用拉马拆卸,严禁锤击齿轮端面。步骤4装车固定①主机底盘与平板车采用φ40mm级10.9S螺栓加防滑橡胶垫,扭矩900N·m。②设置3道φ16mm链条葫芦交叉捆绑,预紧力≥2kN。③运输前由安全总监、交警、运输队三方联合验收,签发《超限运输通行证》。5.3清场与恢复①采用扫地车+人工配合,确保场地无油污、无散落螺栓。②拆除钢板路基箱,回填碎石并压实,高差≤20mm。③撤除围挡,恢复市政绿化,照片存档,移交单签字。第六章安全控制措施6.1危险源清单序号危险源风险等级控制措施责任人1起重伤害重大吊索具每日点检,区域隔离,专人指挥张××2高处坠落重大桅杆>2m设置φ12mm生命线,双挂安全带李××3触电较大三级配电、二级漏保、电缆耐压试验陈××4机械挤压较大维修挂牌上锁LOTO制度机修工5液压油泄漏一般防渗托盘、吸油棉、危废移交赵××6.2应急预案(1)起重伤害:立即启动“120-119-项目部”三级报警,设置5m警戒区,禁止盲目施救。(2)触电:第一时间切断电源,使用绝缘钩拉人,心肺复苏按压频率100–120次/min。(3)火灾:就近取CO₂灭火器(≥4kg)对准火焰根部,垂直喷射,严禁用水扑灭油火。(4)应急物资:项目部门口设置应急柜,内含担架1副、医药箱2套、灭火器8具、吸油棉50kg。6.3教育培训①进场三级教育覆盖率100%,试卷≥90分方可上岗。②每周一晚开展“起重十不吊”案例复盘,采用VR体验设备模拟吊臂碰撞场景。③建立“安全红袖章”制度,违章者停工再教育,费用自理,并扣当月绩效20%。第七章质量与环保措施7.1质量控制(1)桩位放样:采用全站仪极坐标法,放样误差≤20mm,监理复测签字。(2)水泥浆液:水灰比0.45–0.55,每班用比重秤抽检≥3次,误差≤0.02。(3)注浆压力:0.4–0.6MPa,实时曲线自动上传云平台,超压立即报警停钻。(4)桩体检测:成桩7d内采用轻便触探,击数≥15击/30cm;28d取芯强度≥1.2MPa。7.2环保控制①设置三级沉淀池,出口SS≤100mg/L,每周委托第三方检测。②现场使用低噪声液压泵站,噪声≤75dB(A),夜间禁止高噪声作业。③废液压油、废齿轮油分类收集,移交××环保科技公司,联单保存5年。第八章检查与考核8.1日常检查表(每日班前)检查项标准结果整改时限签字钢丝绳断丝≤5丝/捻距√——张××高压胶管龟裂无裸露钢丝√——陈××螺栓防松线无错位×2h机修工灭火器压力绿区√——赵××8.2考核办法①安装一次验收合格率≥98%,每降低1%扣罚安装队5000元。②拆卸转场时间每延误4h,扣罚2000元,上不封顶。③环保投诉属实一次,罚款1万元并停工整顿3d。第九章经验总结与改进9.1成功经验(1)采用“钢板路基箱+级配碎石”组合基础,比传统混凝土硬化节省工期7d,成本降低32%。(2)引入“电子倾角仪+云平台”实时监控,桩体垂直度一次合格率由92%提升至99.3%。(3)通过“LOTO+红袖章”双重保险,实现连续18000工时零伤害记录。9.2改进方向①下一步计划将主机拆解模块化,把桅杆分为3段

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