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2025年汽轮机转子装配调试工异常处理考核试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.汽轮机转子装配过程中,若发现轴颈与轴瓦接触角偏大(大于70°),最可能导致的异常现象是()。A.油膜压力不足,轴瓦温度升高B.转子临界转速上移C.轴系对中偏差自动补偿D.联轴器螺栓剪切应力降低2.调试阶段,转子升速至1200r/min时振动突然由0.03mm升至0.12mm,且振动相位稳定,最可能的原因是()。A.转子存在热弯曲B.联轴器连接螺栓松动C.轴承座与台板间垫片滑动D.油膜振荡3.某机组运行中推力瓦块温度持续升高(最高达95℃),其他参数正常,优先检查的项目是()。A.主油泵出口油压B.推力轴承进油温度C.转子轴向位移D.轴颈圆度误差4.转子动平衡校正时,若在一阶临界转速附近振动敏感方向为120°,应优先在()位置加重。A.120°B.210°C.30°D.300°5.装配过程中发现转子与汽缸径向间隙局部小于设计值(设计0.8-1.2mm,实测0.5mm),可能引发的异常是()。A.通流部分动静摩擦B.轴承座热膨胀受阻C.轴系临界转速降低D.润滑油温异常升高6.调试时汽轮机与发电机转子对中采用“三表法”测量,若端面表读数最大差值为0.15mm(上张口),径向表差值为0.10mm(电机侧高),正确的调整措施是()。A.电机侧底脚加0.15mm垫片,同时右侧减0.10mmB.汽轮机侧底脚减0.15mm,电机侧左侧加0.10mmC.电机侧底脚加0.15mm,同时底部加0.10mmD.汽轮机侧底脚加0.10mm,电机侧顶部减0.15mm7.转子盘车时发现力矩突然增大30%,且盘车电流波动,可能的原因是()。A.润滑油温过高导致粘度下降B.轴瓦钨金脱胎C.汽封齿与轴颈轻微碰磨D.联轴器找正偏差8.运行中转子振动频谱分析显示2倍频成分占比超过基频的50%,最可能的故障是()。A.转子不平衡B.轴系不对中C.油膜涡动D.轴承座松动9.装配时测量转子扬度,若汽轮机低压转子前轴颈扬度为+0.10mm/m(向前上翘),发电机转子后轴颈扬度为-0.05mm/m(向后下倾),可能导致()。A.联轴器端面产生附加弯矩B.轴瓦顶隙自动补偿C.临界转速显著提高D.润滑油流量增加10.调试过程中,转子升速至二阶临界转速(2800r/min)时振动达0.18mm(报警值0.15mm),正确的处理是()。A.立即打闸停机B.保持转速观察10分钟C.降低转速至2500r/min暖机D.继续升速至工作转速(3000r/min)二、判断题(每题1分,共10分。正确打√,错误打×)1.转子装配时,若轴瓦紧力不足(设计0.02-0.05mm,实测-0.03mm),会导致轴承座与瓦壳间产生相对滑动,引发振动。()2.调试中发现转子轴向位移增大(由0.5mm增至1.2mm,报警值1.0mm),应优先检查推力瓦温度而非立即停机。()3.动平衡校正时,加重位置应选择在转子刚性较强的轮盘上,避免在轴颈附近加重。()4.汽轮机冲转后,若盘车装置未能及时退出,会导致转子弯曲变形。()5.轴瓦乌金温度升高(由65℃升至85℃),若润滑油压和流量正常,可能是轴瓦与轴颈接触点过多导致局部发热。()6.转子与汽缸热膨胀差值过大(超过设计值1.5mm)时,会引发通流部分轴向碰磨。()7.调试中振动传感器故障(信号跳变)的判断方法是:观察同一轴承另一方向振动是否同步异常,或对比相邻轴承振动趋势。()8.转子临界转速测试时,应快速通过一阶临界转速,避免长时间停留引发共振。()9.装配时若汽轮机转子与发电机转子中心高差偏差0.3mm(设计0.1-0.2mm),会导致联轴器传递扭矩时产生附加径向力。()10.运行中润滑油温过低(35℃,正常40-45℃)会导致油膜厚度增加,振动减小。()三、简答题(每题8分,共40分)1.简述汽轮机转子与汽缸径向间隙过小的异常特征及处理步骤。2.调试阶段,转子升速至一阶临界转速(1800r/min)时振动达0.16mm(报警值0.15mm),但升速至2000r/min后振动降至0.08mm,分析可能原因并说明应对措施。3.运行中推力轴承温度异常升高(最高105℃,正常<90℃),列出至少5项可能原因及对应的检查方法。4.转子动平衡校正后,升速至工作转速时振动反而增大(由0.06mm升至0.12mm),分析可能的3类原因。5.装配过程中发现轴瓦顶隙超标(设计0.25-0.35mm,实测0.45mm),简述对转子运行的影响及调整方法。四、案例分析题(每题15分,共30分)案例1:某300MW汽轮机调试时,转子升速至2500r/min(二阶临界转速约2700r/min),振动由0.04mm快速升至0.18mm,且振动频谱显示1倍频占比90%,相位稳定。停机后检查发现:①联轴器连接螺栓力矩不均(最大偏差40%);②转子中心孔堵头松动;③轴承座与台板间有0.1mm间隙。问题:(1)分析振动突然增大的主要原因。(2)提出针对性的处理措施。案例2:某机组运行中,2轴承(汽轮机高压转子前轴承)温度持续升高(由70℃升至95℃),润滑油压(0.12MPa)、流量(15L/s)正常,轴振动(0.04mm)无明显变化。检查发现:①轴瓦进油温度42℃(正常38-45℃);②轴瓦回油温度55℃(正常<65℃);③轴颈与轴瓦接触角测量为90°(设计60-70°);④轴瓦紧力为-0.02mm(设计0.02-0.05mm)。问题:(1)指出导致轴瓦温度升高的关键因素。(2)制定处理方案,需包含具体调整步骤。答案一、单项选择题1.A2.B3.C4.A5.A6.C7.C8.B9.A10.D二、判断题1.√2.×3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.×三、简答题1.异常特征:盘车时力矩增大,可能伴随金属摩擦声;冲转后低转速阶段振动异常(尤其过临界时);严重时汽缸内有明显摩擦异响,转子温度局部升高。处理步骤:①立即停机,记录摩擦位置及程度;②揭缸检查汽封、隔板等部件,测量径向间隙分布;③若为局部磨损,修刮汽封齿或调整隔板定位螺栓;④若间隙整体偏小,需检查转子与汽缸中心,调整轴承座垫片或汽缸猫爪支撑;⑤修复后重新测量通流间隙,确认符合设计要求。2.可能原因:①一阶临界转速附近存在转子临时弯曲(如暖机不足导致局部受热不均);②联轴器螺栓预紧力不均,在临界转速下激发额外振动;③轴承座刚度不足,临界转速时产生共振。应对措施:①降低转速至1500r/min稳定运行30分钟,充分暖机;②停机检查联轴器螺栓力矩(需按对角顺序复紧至设计值);③测量轴承座与台板接触刚度(用塞尺检查结合面,必要时配磨垫片);④重新升速时控制升速率(≤300r/min),过临界后观察振动趋势。3.可能原因及检查方法:①推力瓦块乌金脱胎:停机后检查瓦块表面(着色探伤或煤油渗透),观察是否有剥离痕迹;②推力间隙过小(设计0.4-0.6mm,实测0.3mm):用塞尺或百分表测量推力盘与瓦块间间隙;③润滑油中含杂质(如金属颗粒):取油样化验,检查颗粒度等级(应≤NAS7级);④转子轴向位移超限(设计±1.0mm,实测1.2mm):校核轴向位移传感器(对比机械测量值);⑤推力轴承进油口堵塞:解体检查进油滤网(目数应≥100目),清理油道。4.可能原因:①加重位置计算误差:动平衡时未考虑转子高阶模态,仅校正一阶不平衡,导致二阶振动被激发;②加重质量不准确:配重块安装不牢固(如焊接脱落),或计算时未计入联轴器附加质量;③转子存在热态变形:平衡时为冷态,运行中因温度分布不均产生热弯曲(如中心孔进油导致局部膨胀);④轴承状态变化:平衡后轴瓦紧力或顶隙调整,改变了轴承刚度,影响振动响应。5.影响:顶隙过大导致油膜厚度增加,油膜刚度降低,可能引发油膜涡动;同时润滑油泄漏量增大,轴承供油量不足,油温升高。调整方法:①若为球面瓦,可通过修刮上瓦乌金减薄(需保证接触面积≥75%);②若为椭圆瓦,可更换上瓦(选择厚度较小的瓦块);③调整轴承盖垫片(减少垫片厚度,需同时校核紧力);④调整后重新测量顶隙(塞尺法:在轴颈两侧180°位置插入0.05mm塞尺,应不通),并检查侧隙(侧隙应为顶隙的1/2-2/3)。四、案例分析题案例1:(1)主要原因:联轴器连接螺栓力矩不均(最大偏差40%)导致连接刚度不对称,转子在升速过程中产生附加弯矩,激发1倍频振动;轴承座与台板间0.1mm间隙使轴承座刚度降低,振动放大;转子中心孔堵头松动可能造成内部质量偏心,但非本次振动主因(相位稳定更符合机械连接问题特征)。(2)处理措施:①按设计力矩(如M30螺栓设计力矩2000N·m)对角复紧联轴器螺栓,力矩偏差控制在±5%内;②清理轴承座与台板结合面,配磨0.1mm不锈钢垫片(厚度误差≤0.02mm),确保接触面积≥85%;③拆卸转子中心孔堵头,检查螺纹是否损坏(若滑丝需更换堵头并涂抹螺纹锁固胶);④重新校对联轴器中心(采用激光对中仪,保证端面偏差≤0.03mm,径向偏差≤0.02mm);⑤升速前进行低速(500r/min)动平衡校验,确认振动≤0.03mm后再升速。案例2:(1)关键因素:①轴瓦接触角过大(90°>设计70°)导致油膜形成区域缩小,局部油膜压力升高,摩擦热增加;②轴瓦紧力不足(-0.02mm<设计0.02mm)使瓦壳与轴承座间产生相对滑动,摩擦生热;③接触角过大同时导致轴颈与瓦面接触点减少(接触面积<60%),单位面积载荷增大,加剧磨损发热。(2)处理方案:步骤1:停机揭瓦,清理轴瓦表面油污,用红丹粉检查接触情况(正常接触点应均匀分布,每25mm×25mm面积内≥3点)。步骤2:修刮轴瓦乌金,将接触角由90°减小至65°(用角度样板测量),修刮时保留进油边30°的油楔区(不刮研)。步骤3:调整轴瓦紧力:在

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