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文档简介

降低下穿通道湿渍率

宁波市建设集团股份有限公司机场路快速化改造工程I标段项目部QC小组

一、工程概况

长兴东路下穿通道位于宁波市江北区洪塘街道,

是机场路快速化改造工程中长兴路穿越机场快速路的

一个节点工程,东西走向,通道全长420m,其中西侧

引道敞开段长164m,东侧引道敞开段长181m,通道暗

埋段部分长75m,通道暗埋段为单箱双室四车道箱涵。

通道主体结构从西侧〃坤庄号向东侧大桩号分为:1区挡墙段、2毋区k;圣东槽碗穿、确纸邮埋

段、9〜14区U型槽段、15区挡墙段,共15个区段。其中通道暗埋段箱体每室净高5.6m,净宽12.1

5m,侧墙厚0.9m,顶板厚1m,箱室内设一道变形筑,暗埋段侧墙防水面积840m顶板防水面

积1883m2。东西侧引道段包括U型槽和挡墙竖直U型槽侧墙厚根据填土高度定位0.5~0.9m,

沿纵向每隔约25m设置一道变形缝,U型槽段侧墙防水面积3()13m2。本工程侧墙及顶板防水面

暗埋段横断面

U型槽段横断面暗埋段

通道设计防水等级为二级,以结构自防水为主,采用防水混凝土,强度等级C40,抗渗等

级P8,为提高通道主体结构的抗裂防渗性能,在混凝土配置中掺入适量聚丙烯睛纤维,参量为

O.7kg/m3。通道外围满铺自黏聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,湿铺法施工。变形中设中埋

式钢边橡胶止水带,施工缝处设钢板止水带。

变形缝处中埋式钢边橡胶止水带布置图

变形缝处防水施工详图

二、QC小组概况

宁波市建设集团股份有限公司

小组名称

机场路快速化改造工程I标段项目部QC小组

课题名称降低下穿通道湿渍率

课题类型现场型注册时间2015年8月

小组注册号NJG2015QC08课题注册号NJG2015QCK08

活动时间2()15年8月〜2016年1月活动次数10次

人均接受QC教育时

活动频率小时

2次/周间36

组内职

序号姓名年龄性别职务学历职称组内分工

1组长周盛34男项目副经理本科工程师组织策划

叶剑

2副组长42男项目工程师本科高级工程师技术指导

陈正

3组员42男主施工本科高级工程师课题实施

李万课题实施收集资

4组员32男硕士工程师

春料

汤武课题实施收集资

5组员24男施工员本科工程师

焕料

俞旭课题实施收集资

6组员25男质检员本科助理工程师

波料

王莉课题实施收集资

7组员25女资料员本科助理工程师

蓉料

通道主体结

王建

8组员55男构高中课题实施

施工队长

马道防水施工队

9组员42男技工课题实施

平长

制表人:叶剑伟制表日期:2015年8月

三、选题理由

1、本工程为“宁波市两节点改造重点工程”之一,其工程进展和工程质量备受市民与市政

府关注,对此我公司对本工程给予高度重视和重点监督,以“造精品,树形象”的高要求完成此

项工程,本工程各分项工程要求一次性验收合格。

2、按规范要求,防水等级二级的地下工程在使

用上不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,对地下

通道的防水要求较高。而该工程所处道路人车流量

大,结构埋置深度大,地质土层差,地下水丰富,工期紧,因此防水工程的质量控制显得更加

突出重要和关键。

3、在长兴东路下穿通道主体结构施工前,我QC小组干2015年8月对宁波市市区已建并投

入使用的同类下穿通道工程共计2()个工程进行防水质量调查,调查防水面积约400(X)nF,渗漏

海渍面积达45()1峭,海渍面积平均1.125m2/l()0m2°通过对调查的整理分析.得出已建投入使用

的下穿通道渗漏湿渍有以下4类问题,调查情况如下表所示:

已建并投入使用的下穿通道防水调查表

序累积面积占总面积频率(%累积频

检查项目面积(nP)

a(m2)比例(%))率(%)

1顶板、侧墙变形绛处漏水湿渍2502500.62555.655.6

2混凝土裂缝渗漏湿渍1203700.326.782.3

3水平施工舞处渗漏湿渍604300.1513.395.6

穿墙套管、对拉螺栓孔眼渗漏

4204500.054.4100

湿渍

合计4501.125IOC1

制表人:李万春制表日期:2015年8月

由上述调查可看出,已建工程因存在早期设计不完善、使用多年等原因,湿渍率即湿渍总

面积占总防水面积的比例为45()/4(X)(X)=l.1%,海渍率明显过大。

四、现状调查

本QC小组成员李万春、陈正新于2015年8月13日去一个在建的同类下穿通道工程进行调

查,该下穿通道总的防水面积约1200m2,主要问题集中在顶板、侧墙变形缝处湿渍,水平施工

建处湿渍,穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿渍等4项,湿渍面积总计2.28

m?,湿渍率为2.28/1200x100%=。.191%,具体调查情况如下表所示:

调查表

面积(m?累积面占总面积比频率(累计频

序号检查项目

)积(m2)例(%)%)率(%)

1顶板、侧墙变形缝处湿渍1.641.640.1377272

2水平施工绛处湿渍0.392.030.0331789

3穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿渍0.162.190.013796

4其他地方湿渍0.092.280.0084100

合计2.280.191100

制表人:陈正新制表日期:2015年8月

频数(m2)累计频率(%)

2.280100%

2.052-96%90%

89$

1.824-80%

I1.64

1.59670%

1.368-60%

1.14050%

0.912—40%

0.68430%

0.456—0.3920%

0.22810%

0.16

00.090%

墙变形缝缝处湿渍、对拉螺湿渍

处湿渍栓孔眼湿

制图人:叶剑伟制图日期涕)15年8月

下穿通道湿溃问题排列图

由上述调查可看出,新建下穿通道湿渍面积占总防水面积的2.28/1200=0.191%。其中侧墙

、顶板变形曜处湿渍面积为1.71

占湿渍问题总数的72%,是影响下穿通道湿渍率的主要因素。

五、设定目标

本工程侧墙及顶板防水面积总计5736m2,如按现状调查中侧墙、顶板变形舞处湿渍面积

占总防水面积0.137%的比例换算,侧墙、顶板变形绛处湿渍面积可达5736x0.137%=7.86nR若

能将侧墙、顶板变形处的湿渍面积减少2/3,即7.86x2/3=5.24

ms则湿渍率即湿渍面积占总防水面积的比例变为(7.86524+3.I0)/5736X100%=0.099%。

故我QC小组研究确定本次活动的目标为:“下穿通道湿渍率(湿渍面积占总防水面积)达

六、原因分析

我QC小组针对设定的目标,开展多次讨论,广泛收集各班组人员的意见;走访正在施工

的下穿通道工程,与相关工程施工单位和班组交换防水施工心得,了解防水质量需要改进的

地方和环节;对于已经投入使用的下穿通道工程,与运营管理单位取得联系,了解工程现在的

防水维修情况;查阅下穿通道工程相关防水设计图纸、防水施工方案、防水规范、防水资料并

域蝙,直找主要的渗水点及渗水原因,

结合工程经验,采用系统图法分析变形绛:

—工人操作不当

绘制变形缝史渗氽分析系统图如下:工人缺乏经验缺少培训

管理人

员监管

k

止水带,署

不需

直接沿止水带渗

顶格

接头不符合要未保管好造成损

墙接头施工不合

接头位置偏低

形沿止水带处碎渗临近已不合格

§1H端模不牢固

处漏浆

湿

渍顶板处未成v型

康统彘物止水带未有效固

混凝土振捣不密

转角处半径不合

安装不合格

沿中埋式止水带边

安装不合格

沿背贴式止水带边与水平缝相交处

变形缝转角处未

与基层未密贴

制图人:叶剑伟制图日期:2015年8月

七、要因确认

通过绘制系统图共找到15个末端因素,QC小组针对这些末端因素制定要因确认表,并根

据检查情况进行要因确认。

要因确认表

确认确认时

号确认方

末端因素确认过程结论

人法间

现场验

王莉2015年施工技术交底手续齐全,内容完备,具有非要

1技术交底不到证调查

位分析9月针对性和实际可操作性,能指导施工因

防水施工班组具有防水施工专业资质,

现场验

叶剑2015年业绩文件表明曾从事过类似工程施工3非要

2工人缺乏经验证调查

伟项以上。现场工人均有培训记录,能熟练

分析9月因

完成任务

QC小组成员业务素质高,现场管理组织

管理人员过程调查、现2015年非要

3周盛和协调能力强,对本次活动进行有效监

场验证9月因

管理监管不力督

止水带产品质俞旭现场验2015年检查产品合格证、产品性能检测报告、产非要

4

量不合格波证1()月品进场检验报告和外观质量因

进场验收合格后放入仓库架空存储,四

止水带现场未俞旭现场验2015年非要

5周无热源、油类及有害溶剂等,保管情况

保管好证1()月良好因

热压焊接机械焊接接头虽然防水质量好

李万,接头强度高,但需专业设备,工序复杂

春现场验2015年,技术难度大,需要有较高熟练操作技艺

6止水带接头施要因

工不合格马道证10月的工人;且受现场条件限制],本工程侧墙

平距基坑围护距离较近,操作空间较小,施

工存在难度

每道变形缝的止水带接缝仅设一处,U型

俞旭现场验非要

7止水带接头位2()15年槽止水带不设接绛或位置均设在侧墙较

置偏低证10月高位置上,箱涵段设在顶板中部因

端模支撑不牢唐泽现场验2015年先施工8区已时,经检查端模支建牢固,非要

8

固,造成漏浆峰证10月未发生漏浆情况,端模支撑方案可行因

顶板处止水带先施,的8区的中埋式止水带安装成V型

唐泽现场验2015年非要

9未成V字形安,采用钢筋套对其固定,振捣碎时,气泡

装证1()月顺利溢出。因

唐泽

调查已建工程时,发现变形绛处混凝土

变形缝处佐振峰现场验2015年

10存在蜂窝麻面振捣不密实现象的,湿渍要因

捣不密实俞旭证10月

波面积较大

调查在建工程时,发现中埋式止水带未

陈正现场验2015年

11中埋式止水带进行有效固定的,变形缝处在进行钢筋要因

未有效固定证10月安装,模板安装,止水带安装,磴浇筑等

确认确认时

号确认方

末端因素确认过程结论

人法间

期间中埋式止水带中间圆环与变形链的

中心线不重合,止水带松动、位移过大,

单侧阻水路径变短导致渗水

先施工8区桧时,经检查中埋式止水带在

俞旭现场验2015年非要

12转角处半径不侧墙与顶板交界弯角处均做成圆弧形,

合格证10月转角半径至少2()0mm,满足要求因

与水平健相交先施工8区已时,经检查背贴式橡胶止水

俞旭现场验2015年非要

13处未使用十字带在变形与水平施工缝相交部位采用

波10月

配件证十字配件;因

变形缝转角处先施工8区已时,经检查背贴式橡胶止水

俞旭现场检2015年非要

14未使用特殊直带在变形缝转角部位米用特殊直角配件

角配件查1()月(水平或竖向斜角配件)因

唐泽现场检2015年经检查,背贴式橡胶止水带与基层密贴,非要

15与基层未密贴

峰查10月无空鼓、翘边现象因

制表人:李万春制表日期:2015年9月

八、制定对策

针对下穿通道结构施工时,导致变形链处渗水湿渍的3个主要问题,在本工程施工时采取

以下对策措施:

对策分析表

确定方

序号要因对策对策分析对策比较

购置新的热压焊接机,

重新招募焊接机操作熟对策②可使用现有熟

①更换热压焊

练的工人,但侧墙处操练工人,且侧墙处操

接机

作空间较小的问题不能作空间较小的情况下

有效解决仍能施工,连接效果

1止水带接头

施工不合格改用冷接法,取消热压与热接法差相当,冷

焊接机,冷接法亦为成接后半小时即可组织

②改变搭接形

熟的施工工乙,工乙筒混凝土浇筑,进度及确定

单、效率高、场地适应经济效应较好

性好

采购出厂时有安装孔的

止水带,将止水带采用对策①的绑扎固定效

镀锌铁丝悬挂的方式与果良好,比较对策②

中埋式止水①采用镀锌铁

钢筋绑扎牢固。配合加安装控制更方便;对确定

2带未有效固丝悬拦绑扎

强测量定位,及时矫正策③效果好但U型卡

安装位置,能确保止水弯制困难,安装过程

带置中复杂且不经济;

②每隔50cm设置一根定位

加密定位筋筋

③改进定位装将定位筋改为钢筋制U

置型卡

混凝土浇筑时,派专人

立于变形整处,混凝土

分层浇筑至变形缝处时

,换用较小型号的振捣

棒振捣;同时加强监控

①采用小一型

变形缝处佐工人的动作,做到振捣

3号的振捣棒振方案可行确定

振捣不密实细微、充分、密实,尤其

捣,加强监控是箱涵段顶板的水平止

水带卜缘的混凝土振捣

,确保混凝土气泡顺利

跑出,使止水带与混凝

土结合良好。

制表人:叶剑伟制表日期:2015年10月

根据对策分析表,QC小组选定方案后,确定在本工程施工M采取以下对策措施:

对策措施表

责任

号要因对策目标措施地点时间

陈正

止水带接1、改变搭接工艺

改用冷接止水带接头平整、施工2015年马道

1头施工不2、接头面用砂轮机打磨

法现场10〜11月平

合格牢固,无裂口脱胶,再用专用胶水粘结

俞旭

止水带安装完成1、采购出厂时有安装孔正

后,磴浇筑时中埋的止水带斤

中埋式止采用镀锌

式止水带中间圆2、在孔上穿镀锌铁丝吊施工2015年道

2水带未有铁丝悬挂

环与变形缝的中装在钢筋上以固定酰1()〜11月唐

效固定绑扎

心线重合,且止水3、安装时加强测量,全峰

带无松动移位程跟踪

1、优化浇筑方式、振捣弼

方式新

采用较小2、振捣至变形缝处时,王

变形曜处型号的振变形绛和止水带换用35型振捣器

施工2015年全

验振捣不捣棒振捣3、安排专人位于变形整

3部位磴密实,止水酶

帆10“]月

密实,力口强监帝无松动移位处,检查变形缝处已浇峰

控筑振捣演

3、及时纠正工人不规范波

的动作

制表人:叶剑伟制表日期:2015年10月

九、对策实施

针对下穿通道结构施工时,导致变形健处湿渍面积过大的3个主要问题,在本工程施工时

采取以下对策措施:

1、对策实施一:改用冷接法

采用现场冷接法,即把切割成型的接头面用角相砂轮机打平直,而后将接头面清洁,再用

专用胶水(由橡胶厂提供),压紧密实,电吹风吹干。钢边橡胶止水带现场冷接法的具体实施步

骤如下,背贴式橡胶止水带冷接法工艺和方法相同:

(1)准备:定尺寸,注意止水带两个转角安装

位置,避免出现止水带长短不一现象;切割,控制

切割后接头面平直;打磨,用角相砂轮机打磨,直

尺检查平直度;清洁,用酒精清洗接头面。

(2)粘结:用手动打包机夹具固定两边钢边

檄交,粘结面涂胶水,夹紧接催,并用电吹风吹

干胶水。

⑶加固:止水带橡胶部分接缝处正反面用橡胶复贴条(2mmx2mm)粘结加固。

(4)聊定:止水带钢边处接缝插入专用U型钢片,打孔即钉(三排12只聊钉)固定。

止水带现场冷接法示意图

(5)密封:接链处(正背面)用80mm宽丁基橡胶腻子片外包密封。

实施效果:2〜8区的橡胶止水带接转采用冷接法,现汤施工工艺简单,效率高;施工完毕后

检查接缝平整、牢固,无裂口脱胶等现象。

2、对策实施二:中埋式橡胶钢边橡胶止水带未进行有效固定。

中埋式止水带在工厂生产时,在两端每隔L=600mm间距加工预留孔(孔边作补强处理),

安装孔直径3mm,距钢板外侧现场顶板和侧墙止水带安装时,在预留孔上穿镀锌铁丝

吊装在变形缝钢筋两侧以固定中埋式止水带。

实施效果:由于跟踪检查力度到位,纠正及时,中埋式止水带安装固定好后,止水带中间

圆环与变形链的中心线重合,中线无偏移,在变形链磴浇筑振捣时止水带无松动移位发生。

3、对策实施三:采用较小型号的振捣棒振捣,加强监控

变形缝处材料较多,空间狭窄,碎振捣不易密实,为保证变形缝和止水带处碎的密实,碎

浇筑振捣时应采取以下措施:

(1)浇筑碎时从变形缝止水带处(靠近模板处的止水带部位)开始,以防止止水带下部聚

集气泡;

(2)控制变形舞处碎浇筑分层厚度不超过3()cm;

(3)采用棒头直径35mm的小振捣棒振捣,可降低振捣对止水带移动偏移;

(4)撒布混凝土时距变形缝1m左后,严禁直接冲击变形缝处的止水带和端模;混凝土振捣

至变形缝处时,振捣做到“快插慢拔二振距保持在15cm左右,插入下层磅深度10cm左右,与侧

模板保持5cm距离,振捣持续时间30s左右,要求振捣做到振捣细微、充分、密实,尤其是箱涵

段顶板的水平止水带下缘的混凝土振捣,确保混凝土气泡顺利跑出,使止水带与混凝土结合

良好;振捣时以已不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为止;夜晚浇筑振捣碎时应在浇筑振

捣部位提供充足照明;

采用35型振捣棒对变形缝和止水带处位进行振捣

(5)通道佐浇筑时,安排专人立于变形缝处,跟踪检查变形处磴浇筑振捣;

⑹施工过程中发现工人未换用振捣器的、未按要求进行振捣的,及时纠正工人不规范的

动作。

实施效果:模板拆除后,变形曜处碎外光内实,无蜂窝、麻面等现象,止水带无松动移位发

生。

十、效果检查

至2016年1月8日,下穿通道共计完成2〜8区的结构施工,其中7〜8为暗埋段,防水面积2723

m2,2〜6段为U型槽,防水面积1412mL累计完成防水面积4135m?。

QC小组通过对策实施后,侧墙和顶板变形缝无漏水,湿渍面积测量如下表:

已完区段湿渍面积测量

累积面积占总面积比频率(%累计频

序号检查项目面积(m2)

(m2)例(%))率(%)

1顶板、侧墙变形缝处湿渍1.711.710.0414848

2水平施工缝处湿渍1.172.880.0283381

穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿

3溃0.413.290.0101293

4其他地方湿渍0.253.540.0067100

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