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文档简介
降低下穿通道湿渍率
宁波市建设集团股份有限公司机场路快速化改造工程I标段项目部QC小组
一、工程概况
长兴东路下穿通道位于宁波市江北区洪塘街道,
是机场路快速化改造工程中长兴路穿越机场快速路的
一个节点工程,东西走向,通道全长420m,其中西侧
引道敞开段长164m,东侧引道敞开段长181m,通道暗
埋段部分长75m,通道暗埋段为单箱双室四车道箱涵。
通道主体结构从西侧〃坤庄号向东侧大桩号分为:1区挡墙段、2毋区k;圣东槽碗穿、确纸邮埋
段、9〜14区U型槽段、15区挡墙段,共15个区段。其中通道暗埋段箱体每室净高5.6m,净宽12.1
5m,侧墙厚0.9m,顶板厚1m,箱室内设一道变形筑,暗埋段侧墙防水面积840m顶板防水面
积1883m2。东西侧引道段包括U型槽和挡墙竖直U型槽侧墙厚根据填土高度定位0.5~0.9m,
沿纵向每隔约25m设置一道变形缝,U型槽段侧墙防水面积3()13m2。本工程侧墙及顶板防水面
暗埋段横断面
U型槽段横断面暗埋段
通道设计防水等级为二级,以结构自防水为主,采用防水混凝土,强度等级C40,抗渗等
级P8,为提高通道主体结构的抗裂防渗性能,在混凝土配置中掺入适量聚丙烯睛纤维,参量为
O.7kg/m3。通道外围满铺自黏聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材,湿铺法施工。变形中设中埋
式钢边橡胶止水带,施工缝处设钢板止水带。
变形缝处中埋式钢边橡胶止水带布置图
变形缝处防水施工详图
二、QC小组概况
宁波市建设集团股份有限公司
小组名称
机场路快速化改造工程I标段项目部QC小组
课题名称降低下穿通道湿渍率
课题类型现场型注册时间2015年8月
小组注册号NJG2015QC08课题注册号NJG2015QCK08
活动时间2()15年8月〜2016年1月活动次数10次
人均接受QC教育时
活动频率小时
2次/周间36
组内职
序号姓名年龄性别职务学历职称组内分工
务
1组长周盛34男项目副经理本科工程师组织策划
叶剑
2副组长42男项目工程师本科高级工程师技术指导
伟
陈正
3组员42男主施工本科高级工程师课题实施
新
李万课题实施收集资
4组员32男硕士工程师
春料
汤武课题实施收集资
5组员24男施工员本科工程师
焕料
俞旭课题实施收集资
6组员25男质检员本科助理工程师
波料
王莉课题实施收集资
7组员25女资料员本科助理工程师
蓉料
通道主体结
王建
8组员55男构高中课题实施
全
施工队长
马道防水施工队
9组员42男技工课题实施
平长
制表人:叶剑伟制表日期:2015年8月
三、选题理由
1、本工程为“宁波市两节点改造重点工程”之一,其工程进展和工程质量备受市民与市政
府关注,对此我公司对本工程给予高度重视和重点监督,以“造精品,树形象”的高要求完成此
项工程,本工程各分项工程要求一次性验收合格。
2、按规范要求,防水等级二级的地下工程在使
用上不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,对地下
通道的防水要求较高。而该工程所处道路人车流量
大,结构埋置深度大,地质土层差,地下水丰富,工期紧,因此防水工程的质量控制显得更加
突出重要和关键。
3、在长兴东路下穿通道主体结构施工前,我QC小组干2015年8月对宁波市市区已建并投
入使用的同类下穿通道工程共计2()个工程进行防水质量调查,调查防水面积约400(X)nF,渗漏
海渍面积达45()1峭,海渍面积平均1.125m2/l()0m2°通过对调查的整理分析.得出已建投入使用
的下穿通道渗漏湿渍有以下4类问题,调查情况如下表所示:
已建并投入使用的下穿通道防水调查表
序累积面积占总面积频率(%累积频
检查项目面积(nP)
a(m2)比例(%))率(%)
1顶板、侧墙变形绛处漏水湿渍2502500.62555.655.6
2混凝土裂缝渗漏湿渍1203700.326.782.3
3水平施工舞处渗漏湿渍604300.1513.395.6
穿墙套管、对拉螺栓孔眼渗漏
4204500.054.4100
湿渍
合计4501.125IOC1
制表人:李万春制表日期:2015年8月
由上述调查可看出,已建工程因存在早期设计不完善、使用多年等原因,湿渍率即湿渍总
面积占总防水面积的比例为45()/4(X)(X)=l.1%,海渍率明显过大。
四、现状调查
本QC小组成员李万春、陈正新于2015年8月13日去一个在建的同类下穿通道工程进行调
查,该下穿通道总的防水面积约1200m2,主要问题集中在顶板、侧墙变形缝处湿渍,水平施工
建处湿渍,穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿渍等4项,湿渍面积总计2.28
m?,湿渍率为2.28/1200x100%=。.191%,具体调查情况如下表所示:
调查表
面积(m?累积面占总面积比频率(累计频
序号检查项目
)积(m2)例(%)%)率(%)
1顶板、侧墙变形缝处湿渍1.641.640.1377272
2水平施工绛处湿渍0.392.030.0331789
3穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿渍0.162.190.013796
4其他地方湿渍0.092.280.0084100
合计2.280.191100
制表人:陈正新制表日期:2015年8月
频数(m2)累计频率(%)
2.280100%
2.052-96%90%
89$
1.824-80%
I1.64
1.59670%
1.368-60%
1.14050%
0.912—40%
0.68430%
0.456—0.3920%
0.22810%
0.16
00.090%
墙变形缝缝处湿渍、对拉螺湿渍
处湿渍栓孔眼湿
制图人:叶剑伟制图日期涕)15年8月
下穿通道湿溃问题排列图
由上述调查可看出,新建下穿通道湿渍面积占总防水面积的2.28/1200=0.191%。其中侧墙
、顶板变形曜处湿渍面积为1.71
占湿渍问题总数的72%,是影响下穿通道湿渍率的主要因素。
五、设定目标
本工程侧墙及顶板防水面积总计5736m2,如按现状调查中侧墙、顶板变形舞处湿渍面积
占总防水面积0.137%的比例换算,侧墙、顶板变形绛处湿渍面积可达5736x0.137%=7.86nR若
能将侧墙、顶板变形处的湿渍面积减少2/3,即7.86x2/3=5.24
ms则湿渍率即湿渍面积占总防水面积的比例变为(7.86524+3.I0)/5736X100%=0.099%。
故我QC小组研究确定本次活动的目标为:“下穿通道湿渍率(湿渍面积占总防水面积)达
至
六、原因分析
我QC小组针对设定的目标,开展多次讨论,广泛收集各班组人员的意见;走访正在施工
的下穿通道工程,与相关工程施工单位和班组交换防水施工心得,了解防水质量需要改进的
地方和环节;对于已经投入使用的下穿通道工程,与运营管理单位取得联系,了解工程现在的
防水维修情况;查阅下穿通道工程相关防水设计图纸、防水施工方案、防水规范、防水资料并
域蝙,直找主要的渗水点及渗水原因,
结合工程经验,采用系统图法分析变形绛:
—工人操作不当
绘制变形缝史渗氽分析系统图如下:工人缺乏经验缺少培训
管理人
员监管
k
止水带,署
不需
直接沿止水带渗
顶格
板
接头不符合要未保管好造成损
、
侧
墙接头施工不合
变
接头位置偏低
形沿止水带处碎渗临近已不合格
§1H端模不牢固
处漏浆
湿
渍顶板处未成v型
康统彘物止水带未有效固
混凝土振捣不密
转角处半径不合
安装不合格
沿中埋式止水带边
安装不合格
沿背贴式止水带边与水平缝相交处
变形缝转角处未
与基层未密贴
制图人:叶剑伟制图日期:2015年8月
七、要因确认
通过绘制系统图共找到15个末端因素,QC小组针对这些末端因素制定要因确认表,并根
据检查情况进行要因确认。
要因确认表
序
确认确认时
号确认方
末端因素确认过程结论
人法间
现场验
王莉2015年施工技术交底手续齐全,内容完备,具有非要
1技术交底不到证调查
蓉
位分析9月针对性和实际可操作性,能指导施工因
防水施工班组具有防水施工专业资质,
现场验
叶剑2015年业绩文件表明曾从事过类似工程施工3非要
2工人缺乏经验证调查
伟项以上。现场工人均有培训记录,能熟练
分析9月因
完成任务
QC小组成员业务素质高,现场管理组织
管理人员过程调查、现2015年非要
3周盛和协调能力强,对本次活动进行有效监
场验证9月因
管理监管不力督
止水带产品质俞旭现场验2015年检查产品合格证、产品性能检测报告、产非要
4
量不合格波证1()月品进场检验报告和外观质量因
进场验收合格后放入仓库架空存储,四
止水带现场未俞旭现场验2015年非要
5周无热源、油类及有害溶剂等,保管情况
波
保管好证1()月良好因
热压焊接机械焊接接头虽然防水质量好
李万,接头强度高,但需专业设备,工序复杂
春现场验2015年,技术难度大,需要有较高熟练操作技艺
6止水带接头施要因
工不合格马道证10月的工人;且受现场条件限制],本工程侧墙
平距基坑围护距离较近,操作空间较小,施
工存在难度
每道变形缝的止水带接缝仅设一处,U型
俞旭现场验非要
7止水带接头位2()15年槽止水带不设接绛或位置均设在侧墙较
波
置偏低证10月高位置上,箱涵段设在顶板中部因
端模支撑不牢唐泽现场验2015年先施工8区已时,经检查端模支建牢固,非要
8
固,造成漏浆峰证10月未发生漏浆情况,端模支撑方案可行因
顶板处止水带先施,的8区的中埋式止水带安装成V型
唐泽现场验2015年非要
9未成V字形安,采用钢筋套对其固定,振捣碎时,气泡
峰
装证1()月顺利溢出。因
唐泽
调查已建工程时,发现变形绛处混凝土
变形缝处佐振峰现场验2015年
10存在蜂窝麻面振捣不密实现象的,湿渍要因
捣不密实俞旭证10月
波面积较大
调查在建工程时,发现中埋式止水带未
陈正现场验2015年
11中埋式止水带进行有效固定的,变形缝处在进行钢筋要因
新
未有效固定证10月安装,模板安装,止水带安装,磴浇筑等
序
确认确认时
号确认方
末端因素确认过程结论
人法间
期间中埋式止水带中间圆环与变形链的
中心线不重合,止水带松动、位移过大,
单侧阻水路径变短导致渗水
先施工8区桧时,经检查中埋式止水带在
俞旭现场验2015年非要
12转角处半径不侧墙与顶板交界弯角处均做成圆弧形,
波
合格证10月转角半径至少2()0mm,满足要求因
与水平健相交先施工8区已时,经检查背贴式橡胶止水
俞旭现场验2015年非要
13处未使用十字带在变形与水平施工缝相交部位采用
波10月
配件证十字配件;因
变形缝转角处先施工8区已时,经检查背贴式橡胶止水
俞旭现场检2015年非要
14未使用特殊直带在变形缝转角部位米用特殊直角配件
波
角配件查1()月(水平或竖向斜角配件)因
唐泽现场检2015年经检查,背贴式橡胶止水带与基层密贴,非要
15与基层未密贴
峰查10月无空鼓、翘边现象因
制表人:李万春制表日期:2015年9月
八、制定对策
针对下穿通道结构施工时,导致变形链处渗水湿渍的3个主要问题,在本工程施工时采取
以下对策措施:
对策分析表
确定方
序号要因对策对策分析对策比较
案
购置新的热压焊接机,
重新招募焊接机操作熟对策②可使用现有熟
①更换热压焊
练的工人,但侧墙处操练工人,且侧墙处操
接机
作空间较小的问题不能作空间较小的情况下
有效解决仍能施工,连接效果
1止水带接头
施工不合格改用冷接法,取消热压与热接法差相当,冷
焊接机,冷接法亦为成接后半小时即可组织
②改变搭接形
熟的施工工乙,工乙筒混凝土浇筑,进度及确定
式
单、效率高、场地适应经济效应较好
性好
采购出厂时有安装孔的
止水带,将止水带采用对策①的绑扎固定效
镀锌铁丝悬挂的方式与果良好,比较对策②
中埋式止水①采用镀锌铁
钢筋绑扎牢固。配合加安装控制更方便;对确定
2带未有效固丝悬拦绑扎
强测量定位,及时矫正策③效果好但U型卡
定
安装位置,能确保止水弯制困难,安装过程
带置中复杂且不经济;
②每隔50cm设置一根定位
加密定位筋筋
③改进定位装将定位筋改为钢筋制U
置型卡
混凝土浇筑时,派专人
立于变形整处,混凝土
分层浇筑至变形缝处时
,换用较小型号的振捣
棒振捣;同时加强监控
①采用小一型
变形缝处佐工人的动作,做到振捣
3号的振捣棒振方案可行确定
振捣不密实细微、充分、密实,尤其
捣,加强监控是箱涵段顶板的水平止
水带卜缘的混凝土振捣
,确保混凝土气泡顺利
跑出,使止水带与混凝
土结合良好。
制表人:叶剑伟制表日期:2015年10月
根据对策分析表,QC小组选定方案后,确定在本工程施工M采取以下对策措施:
对策措施表
序
责任
号要因对策目标措施地点时间
人
陈正
新
止水带接1、改变搭接工艺
改用冷接止水带接头平整、施工2015年马道
1头施工不2、接头面用砂轮机打磨
法现场10〜11月平
合格牢固,无裂口脱胶,再用专用胶水粘结
俞旭
波
陈
止水带安装完成1、采购出厂时有安装孔正
亲
后,磴浇筑时中埋的止水带斤
中埋式止采用镀锌
马
式止水带中间圆2、在孔上穿镀锌铁丝吊施工2015年道
2水带未有铁丝悬挂
平
环与变形缝的中装在钢筋上以固定酰1()〜11月唐
效固定绑扎
泽
心线重合,且止水3、安装时加强测量,全峰
带无松动移位程跟踪
1、优化浇筑方式、振捣弼
方式新
采用较小2、振捣至变形缝处时,王
建
变形曜处型号的振变形绛和止水带换用35型振捣器
施工2015年全
验振捣不捣棒振捣3、安排专人位于变形整
3部位磴密实,止水酶
帆10“]月
密实,力口强监帝无松动移位处,检查变形缝处已浇峰
控筑振捣演
3、及时纠正工人不规范波
的动作
制表人:叶剑伟制表日期:2015年10月
九、对策实施
针对下穿通道结构施工时,导致变形健处湿渍面积过大的3个主要问题,在本工程施工时
采取以下对策措施:
1、对策实施一:改用冷接法
采用现场冷接法,即把切割成型的接头面用角相砂轮机打平直,而后将接头面清洁,再用
专用胶水(由橡胶厂提供),压紧密实,电吹风吹干。钢边橡胶止水带现场冷接法的具体实施步
骤如下,背贴式橡胶止水带冷接法工艺和方法相同:
(1)准备:定尺寸,注意止水带两个转角安装
位置,避免出现止水带长短不一现象;切割,控制
切割后接头面平直;打磨,用角相砂轮机打磨,直
尺检查平直度;清洁,用酒精清洗接头面。
(2)粘结:用手动打包机夹具固定两边钢边
檄交,粘结面涂胶水,夹紧接催,并用电吹风吹
干胶水。
⑶加固:止水带橡胶部分接缝处正反面用橡胶复贴条(2mmx2mm)粘结加固。
(4)聊定:止水带钢边处接缝插入专用U型钢片,打孔即钉(三排12只聊钉)固定。
止水带现场冷接法示意图
(5)密封:接链处(正背面)用80mm宽丁基橡胶腻子片外包密封。
实施效果:2〜8区的橡胶止水带接转采用冷接法,现汤施工工艺简单,效率高;施工完毕后
检查接缝平整、牢固,无裂口脱胶等现象。
2、对策实施二:中埋式橡胶钢边橡胶止水带未进行有效固定。
中埋式止水带在工厂生产时,在两端每隔L=600mm间距加工预留孔(孔边作补强处理),
安装孔直径3mm,距钢板外侧现场顶板和侧墙止水带安装时,在预留孔上穿镀锌铁丝
吊装在变形缝钢筋两侧以固定中埋式止水带。
实施效果:由于跟踪检查力度到位,纠正及时,中埋式止水带安装固定好后,止水带中间
圆环与变形链的中心线重合,中线无偏移,在变形链磴浇筑振捣时止水带无松动移位发生。
3、对策实施三:采用较小型号的振捣棒振捣,加强监控
变形缝处材料较多,空间狭窄,碎振捣不易密实,为保证变形缝和止水带处碎的密实,碎
浇筑振捣时应采取以下措施:
(1)浇筑碎时从变形缝止水带处(靠近模板处的止水带部位)开始,以防止止水带下部聚
集气泡;
(2)控制变形舞处碎浇筑分层厚度不超过3()cm;
(3)采用棒头直径35mm的小振捣棒振捣,可降低振捣对止水带移动偏移;
(4)撒布混凝土时距变形缝1m左后,严禁直接冲击变形缝处的止水带和端模;混凝土振捣
至变形缝处时,振捣做到“快插慢拔二振距保持在15cm左右,插入下层磅深度10cm左右,与侧
模板保持5cm距离,振捣持续时间30s左右,要求振捣做到振捣细微、充分、密实,尤其是箱涵
段顶板的水平止水带下缘的混凝土振捣,确保混凝土气泡顺利跑出,使止水带与混凝土结合
良好;振捣时以已不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为止;夜晚浇筑振捣碎时应在浇筑振
捣部位提供充足照明;
采用35型振捣棒对变形缝和止水带处位进行振捣
(5)通道佐浇筑时,安排专人立于变形缝处,跟踪检查变形处磴浇筑振捣;
⑹施工过程中发现工人未换用振捣器的、未按要求进行振捣的,及时纠正工人不规范的
动作。
实施效果:模板拆除后,变形曜处碎外光内实,无蜂窝、麻面等现象,止水带无松动移位发
生。
十、效果检查
至2016年1月8日,下穿通道共计完成2〜8区的结构施工,其中7〜8为暗埋段,防水面积2723
m2,2〜6段为U型槽,防水面积1412mL累计完成防水面积4135m?。
QC小组通过对策实施后,侧墙和顶板变形缝无漏水,湿渍面积测量如下表:
已完区段湿渍面积测量
累积面积占总面积比频率(%累计频
序号检查项目面积(m2)
(m2)例(%))率(%)
1顶板、侧墙变形缝处湿渍1.711.710.0414848
2水平施工缝处湿渍1.172.880.0283381
穿墙套管、对拉螺栓孔眼湿
3溃0.413.290.0101293
4其他地方湿渍0.253.540.0067100
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