丁二烯气密及置换方案_第1页
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文档简介

丁二烯气密及置换方案丁二烯常温下为无色气体,爆炸极限1.4%至16.3%,闪点零下76摄氏度,自聚放热可堵管、爆管。新建装置检修后、长期停车再启或更换核心动设备,必须对系统实施气密检查与彻底置换,把氧含量降到0.2%以下、水含量降到50毫克每升以下,并验证无泄漏,才能投料。方案以“先气密、后置换、再确认”为主线,兼顾安全、环保、经济、可操作四原则,适用于10万吨每年丁二烯抽提装置及配套储运系统。一、编制依据与适用范围1.1依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871)、《石油化工可燃气体置换规程》(SH/T3516)、企业《丁二烯单元工艺技术规程》及同类装置事故案例。1.2覆盖装置区:萃取精馏塔系、压缩机、溶剂回收塔、脱重塔、中间罐、产品球罐、装卸栈台、循环水冷却器、真空泵密封系统。1.3不适用于已带压运行、无法隔离的在线堵漏作业,此类作业按带压密封专项方案执行。二、组织与职责2.1总指挥:生产副总,负责方案批准、应急启动。2.2现场指挥:装置长,负责节点确认、资源调配。2.3气密组:设备员任组长,配管钳工2人、保压记录员1人,负责盲板、压力表、泄漏点标识。2.4置换组:工艺员任组长,配外操4人、分析工2人,负责流程切换、采样、数据判定。2.5安全组:安环部监督员2人,负责气体警戒、消防器材布点、人员呼吸器抽查。2.6分析组:质检中心,负责氧、水、丁二烯、氮气纯度四项目测定,出具书面报告。2.7检修组:施工单位,负责消缺与复检;未消缺合格不得进入下一节点。三、准备工作3.1盲板隔离:按《停检隔离清单》加装盲板38块,盲板厚度大于6毫米,编号挂牌、拍照上传MES。3.2仪表保护:拆除易损流量计、氧分析仪探头,以短管替代;压力变送器投用前关闭根部阀,待置换后复位。3.3气源确认:氮气纯度大于99.5%,压力0.6至0.8兆帕,流量大于1500标准立方米每小时;临时管线为不锈钢304,耐压1.6兆帕,卡套连接处使用PTFE垫片。3.4环境确认:作业当日风速小于5米每秒,气温低于35摄氏度,雷暴预警禁止作业。3.5器材清单:防爆手电4把、四合一气体检测仪3台、正压呼吸器6套、移动消防炮2座、防冻手套10副、防爆对讲机8部。四、气密试验流程4.1试验压力:设计压力1.2兆帕,试验压力取0.9兆帕,保压30分钟。4.2升压步骤:分三阶段,0.3兆帕、0.6兆帕、0.9兆帕,每阶段稳压10分钟,巡检无异常后继续。4.3泄漏判定:采用电子卤素检漏仪与肥皂水双重法,重点检查法兰、焊口、阀门填料、螺纹接头;泄漏率小于0.05%每小时为合格。4.4缺陷处理:发现泄漏立即卸压至0.05兆帕以下,紧固或换垫后重新升压;同一缺陷最多允许两次返修,第三次仍不合格则停工分析。4.5记录与签字:保压曲线、环境温度、巡检记录由设备员、安全员、监理三方签字,存档三年。五、置换策略选择5.1常压置换:塔器、储罐类大容积设备采用“充氮—放空—测氧”循环,每次充压至0.15兆帕后放空至0.02兆帕,循环6次。5.2连续扫线:管线DN200以下采用0.5兆帕氮气连续吹扫,流速大于20米每秒,末端氧含量在线监测低于0.2%后维持30分钟。5.3负压抽吸:对压缩机腔体、死区支管,用液环真空泵抽至负0.08兆帕,再充氮至0.1兆帕,循环3次。5.4隔离置换:装卸臂、金属软管等可移动设备,拆下后单独在开放区置换,避免交叉污染。5.5排放控制:放空口接入火炬管网,无法入火炬时,经活性炭吸附罐后排至15米高放空塔,现场设可燃气体报警仪,浓度大于10%LEL立即停充。六、置换合格标准6.1氧含量小于等于0.2%(体积分数)。6.2水含量小于等于50毫克每升。6.3可燃气体(丁二烯+其他烃)大于等于98%,氮气余量。6.4连续两次采样间隔30分钟,结果均达标视为合格;任何一次超标重新循环。6.5分析记录由质检中心盖章,装置长、安环部双签字确认。七、关键节点控制7.1盲板管理:建立“盲板图—现场—系统”三对照,每拆一块盲板须由工艺员、设备员、安全员现场签字,MES扫码销项。7.2压力表校验:保压用表精度0.4级,每班比对一次,误差大于0.01兆帕立即更换。7.3防雷防静电:作业期间所有设备接地电阻小于4欧姆,法兰跨接电阻小于0.03欧姆,每班抽检10%并记录。7.4人员进出:装置区设唯一出入口,人员登记、交出火种、手机、化纤衣物;外操双人操作,内操实时监控DCS压力曲线。7.5应急准备:现场配置35千克干粉灭火器4具、移动泡沫炮2门、消防水带6条;若发生丁二烯泄漏,立即启动喷淋稀释,并关闭雨排阀,防止进入市政管网。八、异常处置8.1升压异常:压力表指针抖动剧烈,立即停止充压,检查进口阀芯是否卡涩,排除后重新升压。8.2置换循环氧含量不降:重点排查盲板内漏、阀门内漏、系统串气,必要时注入少量甲醇破坏自聚物密封层。8.3自聚升温:若设备壁温异常升高大于5摄氏度每小时,立即注入阻聚剂对叔丁基邻苯二酚溶液,并加大氮气流量降温。8.4人员中毒:出现头晕、恶心症状,迅速扶至空气新鲜处,给予吸氧并送医院;同时封锁下风侧50米区域。8.5火灾爆炸:按《重大危险源应急预案》执行,DCS远程切断氮气源,装置紧急泄压,消防队接管现场。九、验收与交付9.1资料归档:气密曲线、置换记录、盲板确认单、分析报表、缺陷整改单装订成册,交设备部存档。9.2系统封存:合格后立即充氮至0.15兆帕保压,所有阀门关闭并铅封,挂“已置换合格、禁止动火”牌。9.3交接会签:由生产部、设备部、安环部、检修单位四方召开交接会,确认无遗留问题后签字,装置转入待料状态。9.4后续跟踪:封存期间每班检查压力,若24小时压降大于0.01兆帕,重新查漏置换;封存超过15天须重新采样分析。十、环保与安全注意事项10.1氮气大量排放会造成局部缺氧,放空口周围设氧含量报警仪,低于19.5%立即警戒。10.2阻聚剂残液集中收集,送危废焚烧炉,禁止直排。10.3夜间作业照明使用24伏低压防爆灯,电缆架空或穿管,禁止拖地。10.4雷雨六级风以上、能见度小于50米雾天,立即停止露天放空与登高作业。10.5作业完毕,清点工器具,禁止遗留扳手、垫片、手套于设备内,防止堵塞与污染。十一、进度安排(以48小时检修窗口为例)11.1第0至4小时:系统退料、盲板隔离、仪表保护、氮气接入。11.2第4至10小时:分段气密、缺陷整改、复检合格。11.3第10至36小时:常压置换、连续扫线、负压抽吸、分析跟踪。11.4第36至42小时:最终采样、数据判定、资料整理。11.5第42至48小时:系统封存、现场清理、交接签字、人员撤离。十二、成本测算12.1氮气消耗:约2.1万立方米,单价0.8元每立方米,合计约1.68万元。12.2阻聚剂与甲醇:约0.3吨,合计约0.6万元。12.3人工与机械:分析、消缺、吊车、真空泵租赁合计约1.2万元。12.4总费用约3.5万元,占检修总费用约2%,但可避免一次爆燃事故损失数千万元。十三、方案更新与培训13.1每次作业结束由装置长组织回

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