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文档简介
农村桥梁管理房基础工程监理质量评估报告一、监理工作开展情况1.监理组织机构及人员配置本次评估涉及的农村桥梁管理房为豫东周口市郸城县农村公路提档升级项目中黑清沟孙庄桥的配套管理用房,项目总建筑面积86㎡,设计为单层砖混结构,基础采用钢筋混凝土条形基础,基础埋深1.8m,主要用于存放桥梁养护设备、供一线养护工人临时值班使用。承担本项目监理工作的为周口市路通工程监理有限公司,针对本项目规模小但位置特殊(位于河道滩地,地下水位高,质量风险点突出)的特点,监理单位组建了专业现场监理组,具体配置为:总监理工程师1名,全面负责项目监理规划、审批专项施工方案、组织分部分项工程验收;土建专业监理工程师1名,负责日常质量检查、工序验收、见证取样、资料审核;见证员1名,专职负责原材料取样送检全过程见证;资料员1名,负责监理资料整理归档。同时监理组配备了便携式回弹仪、50m钢卷尺、自动安平水准仪、游标卡尺等现场检测设备,所有设备均在检定有效期内,满足现场日常质量检查需求。针对农村项目施工队伍质量意识薄弱、技术水平参差不齐的特点,监理组进场后第一时间明确了质量管控分级责任,对基坑开挖、地基验槽、钢筋绑扎、混凝土浇筑四个关键工序落实专人旁站,对一般工序落实每日巡查,确保所有质量风险点都处于受控状态。2.质量控制依据本项目基础工程监理质量控制严格遵循现行国家、行业规范及项目相关文件,具体控制依据包括:(1)国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;(2)行业标准《农村公路桥梁设计规范》JTG/T3311-2021、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020;(3)本项目合法有效的监理合同、施工合同,建设单位下发的质量管控文件;(4)设计单位出具的孙庄桥管理房施工图纸、图纸会审纪要、设计变更文件;(5)施工单位编制并经监理审批同意的《项目施工组织设计》《基础工程专项施工方案》;(6)监理单位编制的《项目监理规划》《基础工程监理实施细则》。监理组进场后,结合本项目滩地施工的特点,在监理实施细则中专门补充了地下水位控制、边坡防护、基础抗渗质量控制等专项内容,明确了每一项管控要点的验收标准和不合格处理流程,为全过程质量控制提供了清晰的执行依据。3.全过程质量控制开展情况(1)事前控制阶段开工前,监理组首先对施工单位的资质、项目管理人员及特种作业人员资格进行了审核,施工单位为周口市宏远公路工程有限公司,具备市政公用工程施工总承包三级资质,符合本项目资质要求;项目经理具备二级建造师注册证书、B类安全生产考核合格证,技术负责人具备中级工程师职称,所有管理人员资格都符合合同要求;8名特种作业人员(钢筋工2名、焊工1名、混凝土操作工2名、挖掘机司机1名、压路机司机1名、架子工1名)全部持有有效的操作资格证书,人员到位率符合要求。其次,监理组审核了施工单位上报的基础工程专项施工方案,原方案中针对本项目滩地地下水位高的特点,仅设计了1:1放坡开挖,未设置基坑排水设施和边坡防护,存在边坡坍塌、基坑泡水的质量安全隐患,监理组下发了方案修改通知书,要求施工单位补充明沟排水方案和塑料膜覆盖边坡防护措施,明确基坑边缘堆载限值,施工单位修改完善后重新上报,经监理审核符合要求后才批准开工。另外,监理组参与了建设单位组织的图纸会审,针对原设计基础埋深1.5m,结合本项目区域冻土层厚度0.8m、滩地汛期冲刷深度0.6m的实际情况,监理组提出调整基础埋深至1.8m的建议,经设计单位复核后同意变更,避免了后期冻胀、冲刷影响基础安全。基坑开挖完成后遭遇了一场小雨,坑底积了10cm深的积水,边缘土层被泡软,施工单位原本打算直接抽干水后绑钢筋浇筑混凝土,监理组要求施工单位将泡软的20cm土层全部清除,挖到未受扰动的原粉质黏土层,重新组织验槽,确认承载力符合要求后才允许下道工序,从源头上避免了后期沉降超标的风险。(2)事中控制阶段施工过程中,监理组严格落实工序验收制度,坚持上道工序不合格不允许进入下道工序施工,针对关键工序落实全过程旁站监理:基坑开挖完成后,监理组第一时间组织建设单位、设计单位、施工单位共同进行地基验槽,核对地基土层性质、标高、承载力,确认符合设计要求后才允许进行下一道工序;钢筋绑扎完成后,专业监理工程师逐一检查钢筋品种、规格、数量、锚固长度、接头位置、保护层厚度,全部符合要求后才允许封模;混凝土浇筑过程中,监理从开盘核验配合比、坍落度检测到浇筑完成养护,全程在岗旁站,浇筑过程中曾出现搅拌站运送的混凝土坍落度偏大(设计要求120±20mm,实际检测180mm),强度存在不合格风险,施工单位提出可以降低标号使用被监理拒绝,坚持要求该车混凝土退回,重新发料,后续混凝土坍落度全部符合要求,从源头避免了混凝土强度不足的问题。针对本项目基础混凝土保护层厚度设计要求为40mm,第一次验收时,施工单位使用的垫块厚度不足,平均实际保护层厚度只有31mm,不符合设计要求,监理要求全部更换垫块,调整后保护层厚度控制在40-45mm之间,符合设计要求后才允许封模。针对施工过程中出现的质量不规范行为,监理组坚持及时纠正,累计发出口头整改通知8次,书面监理通知单2份,所有问题都在施工过程中整改完成,没有遗留到后续工序。监理组每周组织一次监理例会,针对上周发现的质量问题进行通报,对本周施工的质量控制点进行强调,针对施工班组质量意识不足的问题,专门组织了两次技术交底会,把基坑开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、土方回填的质量要求,用通俗易懂的方式讲给施工班组长和一线工人,提升了现场施工的规范性。(3)事后控制阶段每完成一个分项工程,监理组及时组织检验批验收,对施工单位上报的质量资料进行核对,对实体质量进行抽查,验收合格后签署验收记录,确保资料与施工进度同步,真实反映施工质量。针对完成的基础工程,监理组织了预验收,对发现的minor缺陷要求整改,整改完成后才组织正式评估。二、施工单位质量行为监督检查情况1.资质与人员到位情况施工单位资质符合项目要求,合同约定的项目管理人员除1次技术负责人因病请假3天,提前向监理和建设单位报备,安排了同等资格的技术人员替班,其余时间全部在岗,到位率符合合同要求;所有特种作业人员都持证上岗,人证一致,没有无证上岗的情况。2.质量保证体系运行情况施工单位建立了班组自检、工区互检、项目部终检的三级质量检查体系,施工过程中体系总体运行有效,初期个别班组存在自检不认真、虚报合格的情况,监理发现后要求施工单位对班组进行质量意识教育,明确自检责任,对自检不到位的班组长进行了罚款处罚,后续自检工作落实到位,三检制运行正常;施工单位配备的计量设备,包括磅秤、坍落度筒、钢卷尺都经过法定机构校准,校准证书齐全,计量准确,符合要求。3.施工技术资料整理情况施工单位的施工技术资料与施工进度同步整理,所有原材料进场验收记录、合格证、出厂检验报告、复检报告,施工记录、隐蔽工程验收记录、检验批分项分部验收记录都齐全,签字盖章规范,内容真实,没有伪造、补签的情况,符合资料归档要求。三、分部、分项工程划分及检验批验收情况本项目基础工程划分为1个分部工程,共包含7个分项工程,19个检验批,所有检验批都经施工单位自检合格后上报监理验收,验收结果如下表:分部工程分项工程名称检验批数量施工自检结果监理验收结论基础工程土方开挖3合格合格基础工程地基验槽1合格合格基础工程土方回填3合格合格基础工程模板安装3合格合格基础工程模板拆除3合格合格基础工程钢筋加工3合格合格基础工程钢筋安装3合格合格基础工程混凝土施工3合格合格从验收情况来看,所有分项工程检验批验收合格率100%,质量控制资料完整,符合规范要求。其中土方开挖分项工程,坑底标高实测偏差范围为-30mm~+20mm,符合规范允许偏差-50mm~+100mm的要求;坑底长宽度偏差全部在允许范围内,没有超挖或少挖,坑底土层没有扰动,符合设计要求;土方回填分项工程,每层都按要求夯实,没有出现漏夯、虚铺厚度超标的情况,符合施工规范要求;模板分项工程,模板几何尺寸偏差最大为8mm,符合允许偏差±10mm的要求,浇筑过程中没有出现跑模、涨模、漏浆的情况,拆除后模板质量符合要求;钢筋分项工程,钢筋品种、规格、数量全部符合设计要求,加工尺寸偏差符合规范要求,安装的钢筋间距、锚固长度、保护层厚度全部符合要求;混凝土分项工程,施工缝处理符合规范要求,养护到位,养护时间满足7天的要求,符合规范规定。四、原材料、构配件质量控制检测情况所有原材料进场都严格执行先报验、见证取样复检,合格后才能使用的制度,没有出现未经检验就使用的情况,具体检测情况如下表:原材料名称规格型号进场数量进场批次合格证份数见证复检次数检测结果热轧带肋钢筋HRB400Eφ122.1t111合格热轧带肋钢筋HRB400Eφ161.3t111合格普通硅酸盐水泥P.O42.522t111合格天然中砂细度模数2.642m³111合格碎石5mm-25mm连续级配31m³111合格烧结普通砖MU102100块111合格商品混凝土C3032.5m³444合格从上表可以看出,所有进场原材料共8批次,全部进行了见证取样复检,复检合格率100%,所有原材料的质量指标都符合国家规范和设计要求。施工过程中,钢筋进场时施工单位曾私下准备直接下料,未报监理验收,监理日常巡查时发现后及时制止,要求施工单位立即停工报验,见证取样合格后才允许下料,从源头把控了原材料质量;水泥进场时,施工单位最初选择当地小厂生产的水泥,无法提供完整的质量证明文件,且安定性检测不合格,监理要求更换为正规大厂的水泥,最终进场的水泥质量合格,安定性、强度各项指标都符合要求;商品混凝土进场时,每车都核对了配合比单、出站时间,检测了坍落度,不合格的坚决退回,确保了混凝土质量。构配件方面,本项目基础工程使用的木模板、对拉螺栓、钢筋保护层垫块,都经过监理检查,木模板厚度均匀、平整度符合要求,强度足够,支撑系统稳定性符合要求,钢筋保护层垫块强度符合设计要求,尺寸正确,全部合格。五、实体质量检测情况除施工单位自检外,监理单位委托具备资质的第三方检测机构对基础工程实体关键指标进行了检测,所有检测结果都符合设计和规范要求:1.地基承载力检测本项目设计要求地基承载力特征值不小于120kPa,第三方检测机构采用重型动力触探法进行检测,共布置6个检测点,分别位于基础四个角点和两个中间承重墙位置,检测结果分别为132kPa、138kPa、142kPa、145kPa、148kPa、135kPa,最低值为132kPa,比设计要求高10%,全部满足设计要求,地基土层均匀,没有软弱下卧层,符合设计要求。2.混凝土强度检测本项目基础混凝土设计强度为C30,施工单位共留置标养试块4组,同条件养护试块2组,标养试块28天抗压强度检测结果分别为33.2MPa、34.5MPa、32.8MPa、35.1MPa,平均强度为33.9MPa,达到设计强度的113%,最小强度为32.8MPa,达到设计强度的109%,符合《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010的要求;同条件养护试块60天龄期抗压强度分别为34.2MPa、35.6MPa,全部满足设计强度要求。监理单位采用回弹法对基础混凝土实体强度进行了检测,共布置10个测区,平均回弹换算强度为34.1MPa,符合设计要求。3.土方回填压实度检测本项目设计要求基础回填土压实度不小于93%,第三方采用环刀法检测,共检测6个点,每层2个点,检测结果分别为93.2%、94.1%、93.8%、95.2%、94.5%、93.5%,全部高于设计要求的93%,符合设计要求。4.轴线、标高、外形尺寸检测监理单位对基础工程的轴线、标高、外形尺寸进行了全面复测,结果如下:四个角点的轴线偏差最大为8mm,规范允许偏差为10mm,符合要求;基础顶面标高实测偏差范围为-8mm~+6mm,规范允许偏差为±10mm,符合要求;基础截面尺寸实测偏差最大为+9mm,规范允许偏差为±10mm,符合要求;基础平整度最大偏差为4mm,规范允许偏差为8mm,符合要求。所有实测偏差都在规范允许范围内,外形尺寸符合设计要求。5.钢筋保护层厚度检测第三方检测机构对基础钢筋保护层厚度进行了检测,共检测16个点,设计要求保护层厚度为40mm,允许偏差为±5mm,实测偏差范围为-3mm~+4mm,全部符合要求,合格率100%。六、质量缺陷与问题整改处理情况施工过程中监理共发现4项质量问题,都已经按要求整改完成,监理复查合格,具体情况如下:1.基坑开挖完成后,施工单位将开挖的土方堆放在距离坑边缘1.2m的位置,不符合规范要求的堆载距离不小于2m的要求,存在边坡坍塌风险,监理下发口头整改通知,要求施工单位立即将堆土转运到距离坑边3m以外的位置,施工单位当天完成转运,监理复查符合要求,隐患消除。2.第一次钢筋绑扎验收时,发现有4处钢筋锚固长度不足,设计要求φ16钢筋锚固长度为35d即560mm,实际施工的锚固长度只有420-480mm,同时有3个区段钢筋间距最大偏差达到25mm,超过规范允许偏差10mm的要求,监理下发书面整改通知,要求返工调整,施工单位切割重新绑扎,调整钢筋间距,整改完成后重新验收,锚固长度和间距全部符合要求。3.混凝土浇筑完成拆模后,发现基础侧面有2处小蜂窝缺陷,面积分别为10cm×8cm和12cm×6cm,最大深度1.5cm,没有露筋,不影响结构安全,监
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