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文档简介
格栅机故障处置方案一、总则1.1编制目的为规范格栅机故障应急响应流程,最大限度缩短停机时间,保障污水厂连续稳定运行,特制定本方案。1.2适用范围适用于市政污水处理厂、泵站及工业废水处理站内所有钢丝绳牵引式、回转式、阶梯式格栅机的故障处置。1.3处置原则先通后复:优先恢复通水,再彻底修复安全第一:断电、挂牌、验电、监护四步骤缺一不可痕迹管理:故障、维修、验收全过程记录可追溯二、风险分级与响应机制2.1故障分级级别判定标准响应时限现场指挥Ⅰ级格栅完全失效且备用通道无法投运,存在污水溢流风险≤15min厂级负责人Ⅱ级格栅停机但备用通道可投运,或单台机组故障冗余运行≤30min运行班长Ⅲ级出现异响、振动、轻微泄漏等不影响通水的异常≤2h当班巡检2.2信息通报路径巡检人员→中控室→运行班长→厂级负责人→集团调度Ⅰ级故障同步短信/电话通知:生产、安全、设备、环保四条线任何级别故障均需在5分钟内录入设备管理平台三、应急资源清单3.1常备备件最小库存名称型号示例单位库存量存放点主传动链条20B-2×108节套1机修库货架A1耙齿总成不锈钢304,L=1500mm套2机修库货架A2减速机输入轴油封TC45×72×12NBR件4油封柜B3过载销钉Φ10×5545#调质件10五金盒C1急停按钮SchneiderXB2-BS542件2电气柜D13.2专用工器具绝缘手套、绝缘靴各2套,耐压试验合格0.4kV验电器1支,6kV验电器1支钢丝绳断线钳、液压压线钳、2t手拉葫芦、5t螺旋千斤顶激光对中仪、振动分析仪、红外测温枪潜水泵(2寸)2台,扬程≥15m,用于应急排水四、故障诊断快速查表4.1电机无法启动现象可能原因排查动作预计耗时按启动无反应急停未复位检查急停按钮并复位2min接触器不吸合热继电器跳复位热继,测电机绝缘10min接触器吸合即跳电机短路拆线测相间、对地绝缘15min空开瞬间跳闸电缆接地用兆欧表测电缆20min4.2运行中突然停机现象可能原因排查动作预计耗时过载报警灯亮异物卡死现场点动反转2次5min无报警但停失压查进线电压、熔断器5min变频器报警过流查历史曲线、减速箱温度15min4.3异常振动异响现象可能原因排查动作预计耗时周期性哒哒声耙齿碰导轨查导轨间隙、耙齿变形10min高频啸叫轴承缺脂测轴承温度>80℃,补脂20min低频晃动链条拉长测链条伸长率>3%,截链30min五、现场处置步骤5.1Ⅰ级故障应急旁通立即启动溢流闸门:顺时针摇动手轮至全开(约20圈),确认标尺800mm投运备用格栅:若双沟布置,先投运另一侧;若单沟设置,启用临时提升泵设置安全围挡:使用交通护栏封闭溢流侧人行道,悬挂”污水溢流禁止靠近”警示牌通知下游泵站:告知水质SS可能升高,协调加大曝气量5.2电机电气故障处置5.2.1更换热继电器断电:拉开202抽屉柜,验电、挂”禁止合闸”牌记录:原整定值18A,型号NR2-25/G18拆线:拆电源侧三芯、负载侧三芯,拍照编号安装:新热继底板扣入导轨,整定值调至18A,线径≥2.5mm²复位:手动蓝色复位钮2次,测绝缘≥50MΩ试车:点动2次,电流表显示16A,无异常后转自动5.2.2变频器过流复位查报警代码:若显示”OC3”,记录电流值、频率降载启动:将上限频率由50Hz临时降至35Hz清堵:反转2圈,用铁钩捞出缠绕垃圾测电流:钳形表测得运行电流降至额定90%以下恢复频率:逐步升至50Hz,观察10min无跳闸5.3机械卡死故障处置5.3.1耙齿与格栅条互卡断电挂牌,确认急停手动盘车:使用管钳夹住主传动轴,顺时针盘车,感受阻力点点动反转:在就地箱长按”反转”按钮,2s一次,共3次切割异物:若仍卡死,用角磨机切断卡滞耙齿两侧链条,取出异物更换耙齿:新耙齿销轴涂Loctite243,扭矩25N·m调间隙:侧板与格栅条间隙调至2mm,塞尺全段通过5.3.2链条跳齿脱轨顶起耙斗:用2t葫芦将下沉端提升200mm,使链条松弛复位链轮:撬棍将链条复位至链轮齿根,确认啮合良好张紧调节:松开尾轴滑块锁紧螺母,两侧同步前进5mm,链条垂度30mm锁紧防松:螺母涂螺纹胶,扭矩120N·m,插开口销加脂润滑:锂基脂枪每侧加脂20mL,至旧脂挤出5.4密封泄漏处置5.4.1减速机输出轴漏油停机放油:下方接油盘,拧开放油塞,回收废油≥2L拆联轴器:标记对中位置,松开胀套螺栓3颗,轻敲脱开换油封:用专用拉马拉出旧油封,新油封唇口涂润滑脂,平行压入回装:联轴器轴向间隙2~4mm,径向偏差≤0.1mm加油:VG220工业齿轮油,油位至视窗1/2~2/3试运行:空载2h,无渗漏后加载5.4.2轴承座进水拆端盖:取出骨架油封,检查轴颈锈蚀除锈:细砂纸400#抛光,粗糙度Ra≤0.8μm加迷宫环:在轴肩加装不锈钢迷宫环,过盈0.02mm双油封:内侧TC55×80×12,外侧TC55×80×12,背对背安装注脂:占空腔1/2,运行温升≤35K六、安全与环保控制6.1能量隔离电气:隔离开关+断路器+就地急停三级断电机械:张紧装置插安全销,防止耙斗坠落液压:若有液压张紧,关闭截止阀并泄压挂牌:使用个人锁+部门锁,钥匙交值班长统一保管6.2气体检测格栅井下作业前,连续检测H₂S、O₂、CH₄合格标准:H₂S<10ppm,O₂>19.5%,LEL<10%检测记录填写《有限空间作业票》,每30min复测一次6.3废液收集废油:使用200L铁桶收集,贴危废标签,交有资质单位含油抹布:放入防漏袋,累计重量≥5kg时交危废库冲洗水:设置临时围堰,经移动式隔油袋过滤后回流入格栅前池七、验收与试车7.1静态验收手动盘车:全行程2圈,无卡阻、无异响螺栓检查:使用扭矩扳手按10%比例抽检,合格率100%润滑确认:油位、脂量、滴点符合图纸要求防护恢复:联轴器护罩、格栅盖板、安全销全部复位7.2动态试车阶段时间转速检查要点记录值点动3s额速转向、电流16A空载30min额速振动<2.8mm/s,温升<35K1.9mm/s,28℃负载2h额速电流、噪声、泄漏17A,68dB,无漏连续24h自动无报警、无跳闸0次7.3水质验证取样点:格栅后细格栅前指标:SS去除率≥15%,栅渣量≥0.03m³/10³m³污水频次:试车期间每2h一次,共4次不合格:延长试车8h,查找耙齿间隙、运行速度原因八、故障根因分析与改进8.15Why示例问题:一周内链条跳齿3次1Why:链条垂度过大2Why:张紧尾轴滑块螺栓松动3Why:未涂螺纹胶且无防松垫片4Why:作业指导书未规定涂胶5Why:文件评审未覆盖防松细节对策:修订文件,增加”螺纹胶+垫片”强制条款,次月验证8.2可靠性数据MTBF目标:≥8000h统计周期:季度数据来源:CMMS系统故障代码未达标:由设备科牵头组织RCA,1个月内输出报告九、培训与演练9.1岗位能力矩阵技能项巡检机修电气运行班长Ⅰ级故障旁通√√√√更换热继电器×√√√链条张紧调整×√××变频器参数读取××√√9.2演练计划频次:每季度一次,Ⅰ级故障场景时长:45min评估:完成时间、安全步骤、记录完整度改进:演练后24h内召开总结会,输出《演练改进清单》十、附件10.1应急联络表职责姓名办公电话手机备注厂级负责人24h值班设备工程师技术决策安全主管能量隔离集团调度
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