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2026年企业环保达标排放自查、评价、整改措施2026年1月我们组织生产部、安环部、设备部共8人组成专项自查组,对照最新修订的《排污许可证申请与核发技术规范》《区域性大气污染物综合排放标准》《水污染物综合排放标准》以及本企业排污许可证载明的各项许可要求,对全厂区12个产污排污环节逐一开展现场核查、数据调阅和资料核验。首先开展有组织废气排放核查,针对1号、2号燃气锅炉低氮燃烧系统及在线监测设备,逐小时调阅2025年10月至2025年12月共2190小时的连续在线监测数据,核查结果显示氮氧化物小时均值最高为38mg/m³,符合50mg/m³的排放限值要求,颗粒物小时均值最高为4.2mg/m³,二氧化硫全程未检出,所有数据均符合标准;针对3个注塑工序配套的RTO蓄热式焚烧炉VOCs治理设施,核查2025年四季度第三方手工监测报告,非甲烷总烃进口平均浓度320mg/m³,出口平均浓度12mg/m³,去除率达96.25%,满足90%去除效率的要求。无组织废气排放核查环节,核查了原料储存、装卸、转运环节的抑尘集气措施,所有固体原料均存入封闭式仓库,装卸过程配置固定雾炮抑尘装置,危废暂存间产生的无组织废气全部接入厂区VOCs治理主系统,调阅四季度厂界无组织排放监测数据,四个布点最高非甲烷总烃浓度为0.98mg/m³,远低于4mg/m³的标准限值。废水排放核查环节,本企业生产废水经厂内预处理后接入园区污水处理厂集中处理,调阅总排口2025年10月至12月连续在线监测数据,化学需氧量平均浓度32mg/L,氨氮平均浓度1.1mg/L,总磷平均浓度0.18mg/L,全部符合园区入网浓度限值要求,每月产生的预处理污泥约12吨,全部交由有资质单位合规处置,转运联单齐全。固废危废管理核查环节,一般工业固体废物产生的包装材料全部外售给合规回收企业,实现资源化利用,危险废物包括废活性炭、废润滑油、RTO炉清渣,全部存入规范建设的危废暂存间,暂存间地面及裙角做了环氧树脂防渗防腐处理,设置了导流沟和10立方应急收集池,2025年全年共转移处置危废128吨,所有转移联单均在全国危废管理信息系统备案,手续齐全。自行管理核查环节,对照排污许可证要求的监测点位、监测频次,2025年全年共完成自行监测36次,所有监测数据全部按要求公开在全国排污许可证管理信息平台,没有漏报、迟报、瞒报问题,环保管理台账齐全,治理设施运维记录完整。本次自查共排查出3项问题:一是成品车间西南侧注塑工位的无组织集气罩,罩口距离产污染源偏差为60公分,生产高峰期有部分VOCs废气逸散,四季度厂界对应布点监测浓度为3.8mg/m³,接近4mg/m³的标准限值,存在超标排放风险;二是废水总排口在线监测设备的流量比对校准,上一次校准完成时间为2025年9月,按照规范要求每三个月需开展一次校准,截至自查当日已经超期1个月,存在监测数据偏差风险;三是危废暂存间西北墙面的两块分类标识牌,因墙面返潮受潮出现油墨晕染模糊,二维码无法识别,不符合危废规范化管理的标识要求。本次自查评价结果显示,共核查排污许可证载明的18项许可管理要求,其中达标合规项15项,风险问题项3项,整体合规率为83.3%,企业整体环保管理体系健全,环保主体责任落实到位,主要污染物排放浓度、排放总量全部符合排污许可要求,2025年全年氮氧化物许可排放量为4.2吨,实际排放量为2.8吨,VOCs许可排放量11.5吨,实际排放量6.3吨,化学需氧量许可排放量8.5吨,实际排放量3.1吨,所有主要污染物实际排放量均远低于许可总量,不存在超总量排放问题,自行监测、台账记录、信息公开等管理工作均符合生态环境部门要求,排查出的3项问题均属于轻微管理类、设施微调类问题,未造成实际污染物超标排放,不属于重大环保隐患,企业整体符合环保达标排放要求。针对排查出的问题,逐项制定落实整改措施:针对成品车间集气罩位置不合理、存在超标风险的问题,已经安排设备部完成改造方案编制,计划在2026年2月20日前完成新集气罩制作安装,将罩口距离产污染源调整至15公分以内,扩大罩口覆盖范围,改造完成后3个工作日内委托第三方监测机构对对应厂界点位开展复测,确保非甲烷总烃浓度稳定控制在标准限值以内,明确整改责任人为设备部主管张磊,改造预算1.2万元,已经纳入一月份设备改造专项资金,资金到位;针对在线监测设备超期校准问题,已经对接在线设备第三方运营单位,要求在2026年1月20日前完成流量比对校准、零点校准和跨度校准,校准完成后出具正式校准报告,报送当地生态环境局和园区环境管理办公室备案,同时修订了公司《在线监测设备运维管理制度》,明确专人每25天梳理一次校准周期,提前一周发出校准提醒,避免再次出现超期问题,整改责任人为安环部在线监测专员李军;针对危废暂存间标识模糊问题,已经完成新标识标牌的定制制作,2026年1月10日前完成了旧标识拆除和新标识安装,同时对受潮墙面做了防水腻子加防水涂料的防返潮处理,避免后续再次出现受潮模糊问题,明确要求安环部危废管理员每月对危废暂存间的标识、防渗、台账、包装进行一次全面排查,发现问题立即整改。后续我们建立了季度环保达标自查长效机制,每个季度由安环部牵头联合生产、设备部门对全厂区所有产排污环节、治理设施、管理台账开展一次拉网式排查,每半年组织一次覆盖所有一线员工的环保操作培训,重点提升治理设施运维人员的操作规范和风险防范意识,明确要求运维人员每天对RTO炉、废水预

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