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文档简介

室内消火栓系统管道安装工艺施工组织方案第一章工程概况与目标定位1.1项目背景本工程为某高层综合体地上28层、地下3层,建筑高度98.6m,总建筑面积11.4万m²,耐火等级一级,室内消火栓用水量40L/s,火灾延续时间3h。系统采用临时高压制,竖向分高、中、低三个区,每区设减压阀组,环状管网保证双向供水。1.2质量目标一次验收合格率100%,分项工程优良率≥95%,竣工档案一次移交达标;杜绝渗漏、堵管、错口三类通病;水压试验一次通过率100%,系统30min压降≤0.05MPa。1.3安全与文明目标零死亡、零火灾、零坍塌;轻伤率≤0.5‰;施工噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB;建筑垃圾日产日清,回收率≥80%。第二章施工准备2.1技术准备序号工作内容完成标准责任人完成时间1图纸自审、会审形成《图纸会审记录》,问题封闭率100%项目总工进场后3d2三维BIM碰撞碰撞点≤3处/万m,出具《碰撞报告》BIM工程师进场后7d3施工方案交底三级交底签字率100%,影像存档技术主管开工前1d2.2材料准备管材:内外壁热镀锌无缝钢管,壁厚按GB/T3091正公差上限0.2mm采购;管件采用锻钢无缩径产品,品牌限定三家A级供应商。阀门采用铜合金阀瓣、EPDM密封,须提供FM/UL证书。2.3现场设施加工区设6m×12m防风防雨棚,配备2台套丝机、1台坡口机、1台自动套丝质检仪;试压区设4MPa电动试压泵2台、0.4级精密压力表4块,经计量检定合格。第三章施工工艺流程3.1流程总图测量放线→支架安装→主管吊装→分段试压→支管安装→阀门及消火栓箱就位→系统试压冲洗→防腐保温→配合调试→竣工交验。3.2关键工序分解3.2.1测量放线采用全站仪定位,主管中心线允许偏差±2mm,支架埋板标高偏差±1mm。放线后采用M12膨胀螺栓固定“十”字激光靶,作为全过程基准。3.2.2支架安装管径DN最大间距型钢规格膨胀螺栓防晃支架设置65–1003.5mL50×5M12×100每层立管中部加1副125–1504.0mL63×6M16×125每2层加1副2004.5mL75×7M20×150每层加1副支架焊接采用E4303焊条,焊缝高度≥母材厚度,24h后做10%磁粉抽检。3.2.3管道套丝与坡口套丝长度见下表,丝扣表面粗糙度Ra≤25μm;坡口角度30°±2°,钝边1.0±0.2mm,采用机械冷加工,禁止氧乙炔切割。公称直径套丝长度完整丝扣数DN6528mm11扣DN8030mm12扣DN10033mm13扣DN15038mm15扣3.2.4管道吊装预制段长度≤6m,重量≤260kg,采用2台3t链条葫芦同步提升,吊点间距≤2m。水平管安装坡度0.2%–0.4%,坡向泄水阀。3.2.5卡箍连接沟槽深度2.2mm,宽度8.8mm,滚槽后椭圆度≤0.5mm。橡胶密封圈采用三元乙丙,接头两端200mm内做轴向0.5°偏转试验,无渗漏为合格。3.2.6阀门安装减压阀前后直管段长度≥5D和≥10D,阀体箭头与流向一致,阀组前后加压力表,表盘朝向操作面45°,中心高度1.4m。3.2.7消火栓箱定位栓口中心距地面1.1m,允许偏差±2mm;箱背面与装饰完成面距离≤20mm;暗装箱体一次性浇筑固定,采用M8通丝吊杆四向调平。第四章试压与冲洗4.1分段试压试验压力1.4倍设计工作压力(设计1.2MPa,试验1.68MPa),稳压30min,压降≤0.05MPa,无渗漏、无变形为合格。试压盲板厚度按10mmQ235B计算,加设限位板防止飞板。4.2系统冲洗流速≥3m/s,出口处设置40目不锈钢滤网,冲洗至出水口浊度≤3NTU,与入口一致。冲洗顺序先室外后室内、先主管后支管,每段冲洗时间≥15min。4.3压力表管理试压用表精度0.4级,量程0–2.5MPa,每表编号、贴封签,使用前后拍照存档,有效期6个月。第五章防腐、保温与标识5.1防腐镀锌层局部损伤处,采用含锌量≥92%的冷喷锌两道,每道干膜60μm,附着力≥5MPa。埋地管外加三层PE热缩带,搭接≥100mm,电火花检漏15kV无击穿。5.2保温地下车库及屋顶水箱间管道采用40mm厚橡塑保温,燃烧等级B1级,导热系数≤0.034W/(m·K)。保温接缝涂851胶,外包0.5mm铝皮,搭接30mm,铆钉间距≤200mm。5.3标识管道外壁喷150mm宽红色环,间距3m,楼层转弯处加流向箭头;阀门吊牌采用2mm阳极氧化铝,内容含编号、功能、服务区域,二维码链接至BIM模型。第六章质量通病防治6.1渗漏原因:丝扣过紧导致裂纹、密封填料不足。对策:采用聚四氟乙烯生料带3–4层,外露丝扣1–2扣,安装后手动回0.5扣。6.2堵管原因:套丝铁屑未清、开孔未封。对策:套丝后采用0.8MPa压缩空气吹扫,端口用PE帽封堵,安装前100%内窥检测。6.3错口原因:支架间距过大、热胀冷缩。对策:固定支架与滑动支架交替布置,滑动支架采用四氟乙烯板,摩擦系数≤0.1。第七章进度计划7.1里程碑节点节点计划时间前置条件延误处罚主管安装完T+30d土建二次结构完成1万元/天分段试压完T+45d主管安装完2万元/天系统调试完T+60d装饰吊顶封板前3万元/天7.2劳动力直方图高峰期第25–35天,管道工36人,焊工8人,起重工4人,质检2人,安全2人,合计52人。第八章安全文明措施8.1危险源清单作业活动危险源风险等级控制措施套丝作业机械伤害较大加装防护罩,禁止带手套试压作业高压飞溅重大设1.5m高硬质围挡,人员撤离30m临时用电触电较大三级配电、二级漏保,电缆架空≥2.5m8.2文明施工材料堆码限高1.2m,标识朝外;每日16:00前完成“工完场清”,设800mm高挡水坎,防止冲洗水流入地下室。第九章成品保护9.1消火栓箱箱体出厂塑料膜保留至竣工保洁前;箱门四角加10mm厚泡沫护角,外部用3mm纸板全封闭。9.2镀锌管禁止钢丝绳直接捆扎,采用2t尼龙吊带,吊装后管端用橡胶帽封堵,防止磕碰。第十章系统调试与验收10.1静压测试屋顶试验消火栓静压0.18MPa,最不利点充实水柱13m,实测13.4m,满足规范。10.2动压测试启动消防主泵后,流量42L/s,栓口动压0.35MPa,减压阀后中区0.25MPa,低区0.18MPa,偏差≤±0.02MPa。10.3联动测试模拟两层同时火灾,系统3min内达到设计流量,消防控制室收到反馈信号15s,启泵、稳压、报警三项功能全部通过。第十一章竣工资料11.1资料清单类别名称份数备注施工记录管道隐蔽验收记录86份含影像试验报告水压试验报告12份第三方检测质量证明材质单、合格证236份汇总表编号11.2电子档案采用PDF/A-1格式,分辨率300dpi,刻录蓝光光盘2份,云端加密备份1份,保存期限10年。第十二章应急与持续改进12.1应急物资备有DN65快速抢修节6

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