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文档简介
基坑土方回填旁站记录一、工程概况与旁站前期准备情况本次旁站记录针对的是XX项目地下室基坑土方回填工序。该工程主体结构为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地下二层,地上十八层。基坑支护形式采用排桩加内支撑体系,目前主体地下结构已施工至负一层顶板,具备肥槽及基坑内部局部区域的土方回填条件。回填土方主要来源于场地内原开挖土方经筛选后的留存土,部分不足土方由外购合格粘性土补充。回填作业不仅关系到地下室主体结构的抗浮安全性及外侧防水层的保护,更是后续上部主体施工荷载传递的关键路径,因此,本工序被列为关键控制环节,需实施全过程旁站监理。旁站工作于当日早晨08:00正式开始,至下午18:00结束,历时10个小时。旁站人员已详细查阅了经审批的《土方回填专项施工方案》,核实了进场机械设备的验收合格证以及特种作业人员的上岗证件。在作业开始前,施工单位项目技术负责人已向回填作业班组进行了详细的技术交底和安全交底,监理人员旁听了交底过程,确认交底内容涵盖了分层厚度、压实遍数、含水率控制及边坡保护等核心指标。现场已配备足够的测量仪器(如水准仪、全站仪)、环刀取样工具以及轻型/重型击实试验设备,确保施工过程中的各项检测数据能够及时获取。二、施工前基底检查与验收记录在土方回填正式开始前,旁站监理人员协同施工单位质量员、技术负责人对回填基底进行了严格的隐蔽工程验收。验收重点集中在地下室侧壁防水保护层、基坑底部的清理状况以及排水设施的设置。1.地下室侧壁检查:经现场查验,地下室外墙防水层及防水保护层(通常为50mm厚聚苯板或砖砌保护墙)已施工完毕,表面平整度符合要求,无破损、无空鼓。特别注意了阴阳角部位的处理,确认防水层已完整覆盖且保护层紧贴防水层,能够有效抵御回填过程中硬土块对防水层的机械损伤。2.基底清理情况:基坑底部的积水和建筑垃圾已全部清理干净。现场未见明显的淤泥、腐殖土或树根等有机物。对于局部因降雨造成的表层软弱土层,已要求施工单位进行了换填处理,换填深度为300mm,采用级配砂石分层夯实,经触探试验检测,地基承载力满足设计要求。3.排水措施:考虑到基坑内可能存在的渗水或雨水,在基坑底部周边设置了完善的排水沟和集水井。排水沟保持畅通,坡度符合设计要求(通常为0.5%),且配备了功率足够的潜水泵(一用一备),确保在回填期间若遇地下水上升或突发降雨,能够及时排出,防止基底土层受水浸泡软化。4.标高复核:采用水准仪对回填起始标高进行了复测,实测数据与设计图纸偏差控制在±10mm以内,符合规范要求。同时,对基坑边坡的稳定性进行了巡视,确认支护结构位移监测数据在正常范围内,无预警报警情况,具备回填作业的安全条件。三、土方回填施工过程详细监控本次回填作业划分为两个主要区域:一是地下室外墙肥槽回填,二是基坑内部塔吊基础周边及架空层回填。施工采用分层回填、分层压实的方法,严格控制每层填土厚度和压实质量。(一)回填土料质量控制在土方进场阶段,旁站监理对土源进行了严格把关。1.外观检查:进场土料颜色均匀,呈褐黄色粘性土状态。目测检查无大块冻土(冬季施工要求)、无淤泥、无生活垃圾、无建筑垃圾块(如混凝土块、砖块粒径大于50mm的已被剔除)。对于外购土方,检查了车辆的出场合格证及土质检验报告。2.含水率检测:土料的天然含水率是影响压实效果的关键因素。现场监理人员指令试验员采用“酒精燃烧法”对进场土料进行了快速含水率测试。实测数据:取样点A含水率为18.2%,取样点B含水率为19.5%,取样点C含水率为17.8%。实测数据:取样点A含水率为18.2%,取样点B含水率为19.5%,取样点C含水率为17.8%。控制标准:根据击实试验报告,该土质的最优含水率为19%±2%。控制标准:根据击实试验报告,该土质的最优含水率为19%±2%。处置措施:经比对,实测含水率均在控制范围内。若土料过干,现场配备了洒水车进行雾状喷洒湿润,并用挖掘机翻拌均匀;若土料过湿,则要求在现场进行摊铺晾晒,直至含水率合格后方可进行回填。本次施工过程中,约在下午14:00时段,发现局部土料偏湿,监理立即要求暂停该区域回填,进行翻拌晾晒处理约30分钟,复测合格后继续施工。处置措施:经比对,实测含水率均在控制范围内。若土料过干,现场配备了洒水车进行雾状喷洒湿润,并用挖掘机翻拌均匀;若土料过湿,则要求在现场进行摊铺晾晒,直至含水率合格后方可进行回填。本次施工过程中,约在下午14:00时段,发现局部土料偏湿,监理立即要求暂停该区域回填,进行翻拌晾晒处理约30分钟,复测合格后继续施工。(二)分层铺土厚度控制铺土厚度过厚会导致底部压实度不足,过薄则降低工效。施工单位采用打桩拉线或水平仪控制的方法来确保厚度。1.肥槽回填:由于作业面狭窄(宽度约1.2m-2.0m),无法使用大型压路机,主要采用人工配合小型打夯机进行作业。旁站监理随机抽测了松铺厚度,使用钢卷尺插入土层测量。控制要求:每层虚铺厚度不超过250mm。控制要求:每层虚铺厚度不超过250mm。实测记录:测点1厚度240mm,测点2厚度255mm(略微超标,现场要求立即铲平),测点3厚度230mm。整体控制良好,符合规范要求。实测记录:测点1厚度240mm,测点2厚度255mm(略微超标,现场要求立即铲平),测点3厚度230mm。整体控制良好,符合规范要求。2.大面积基坑回填:采用推土机摊铺,虚铺厚度控制在300mm以内。监理人员通过水准仪测量标高来反算铺土厚度,每20m设一个监测点。对于厚度超标的区域(如测点5实测320mm),旁站监理立即签发《监理通知单》,要求施工单位使用挖掘机将多余土方铲除并重新摊铺,直至符合要求。(三)压实工艺监控压实是回填质量的核心,旁站监理重点监控了压实机械的行进速度、压实遍数以及搭接宽度。1.机械配置:肥槽区域采用HW-60型蛙式打夯机,共3台;基坑开阔区域采用20T振动压路机1台,配合平碾。2.蛙式打夯机作业:要求作业人员按照“由低向高、由边缘向中间”的顺序进行夯打。旁站监理重点观察了夯击遍数,要求每层至少夯击3-4遍。观察细节:夯打时夯迹相连,无漏夯现象。特别是在阴阳角、墙根等机械难以触及的边角部位,监理人员要求必须采用人工木夯或立式打夯机进行补夯,确保死角部位压实度达标。观察细节:夯打时夯迹相连,无漏夯现象。特别是在阴阳角、墙根等机械难以触及的边角部位,监理人员要求必须采用人工木夯或立式打夯机进行补夯,确保死角部位压实度达标。3.振动压路机作业:压路机采用“先轻后重、先慢后快、先边后中”的工艺。行进速度:控制在2-4km/h,现场实测速度符合要求,未出现高速行驶导致压实不均的情况。行进速度:控制在2-4km/h,现场实测速度符合要求,未出现高速行驶导致压实不均的情况。搭接宽度:观察到压路机轮迹重叠宽度约为1/3轮宽(约40-50cm),符合规范要求。搭接宽度:观察到压路机轮迹重叠宽度约为1/3轮宽(约40-50cm),符合规范要求。遍数控制:监理人员现场计数,每层均进行了4遍振动碾压,且最后一遍为静压收面,以消除表面松土和轮迹。遍数控制:监理人员现场计数,每层均进行了4遍振动碾压,且最后一遍为静压收面,以消除表面松土和轮迹。(四)接缝处理与边坡修整在分段回填的交接处,旁站监理重点检查了阶梯形接缝的处理。1.接缝形式:要求上下层接缝位置错开距离不小于1.0m,且接缝处做成1:1.5的阶梯形坡口。2.检查情况:现场检查发现上午作业段与下午作业段的交接处,施工人员严格按照阶梯留置,未出现斜坡连接或垂直连接的情况,保证了整体土层的连续性和均匀性。3.边坡同步:回填过程中,要求施工单位同步进行基坑边坡的修整。随填土高度上升,及时清理边坡上的浮土,确保坡比符合设计要求(通常为1:0.75或按支护设计要求),防止土方滑落掩埋作业人员或堵塞排水沟。四、回填土压实度检测与试验见证压实度检测是评价回填质量最直观的数据指标。本工程采用环刀法进行密度检测,辅以灌砂法校核。旁站监理对取样过程进行了全过程见证(WITNESS),确保数据的真实性和代表性。1.取样频率:根据规范要求,基坑回填每层每50-100㎡取一组样,但不少于一组。本层回填面积约600㎡,施工单位计划取样6组,监理要求在关键部位(如墙角、搭接处)增加取样点,实际见证取样8组。2.取样过程:环刀法操作:试验员在压实后的土层表面,选取平整处,将环刀(容积200cm³)垂直压入土中。旁站监理确认压入过程平稳,未剧烈摇晃环刀,且环刀刃口未崩缺。取出环刀后,用削土刀修平两端,确保土样体积精确。环刀法操作:试验员在压实后的土层表面,选取平整处,将环刀(容积200cm³)垂直压入土中。旁站监理确认压入过程平稳,未剧烈摇晃环刀,且环刀刃口未崩缺。取出环刀后,用削土刀修平两端,确保土样体积精确。称重记录:现场对环刀加湿土重进行了称重,并记录数据。随后将土样带回试验室进行烘干测含水率,计算干密度。称重记录:现场对环刀加湿土重进行了称重,并记录数据。随后将土样带回试验室进行烘干测含水率,计算干密度。3.数据处理与判定:设计要求:压实系数λc≥0.94(用于地基基础处理)。设计要求:压实系数λc≥0.94(用于地基基础处理)。现场快速计算:根据环刀内湿土重、环刀体积及实测含水率,监理人员现场进行了初步干密度计算。现场快速计算:根据环刀内湿土重、环刀体积及实测含水率,监理人员现场进行了初步干密度计算。见证数据表:见证数据表:取样组号取样部位环刀+湿土重环刀重湿土重湿密度(g/cm³)含水率(%)干密度(g/cm³)最大干密度(g/cm³)压实系数(%)结果判定11-2轴肥槽452.552.0400.52.00318.51.6901.7895.0合格23-4轴肥槽448.052.0396.01.98019.01.6641.7893.5不合格35-6轴肥槽455.052.0403.02.01518.21.7041.7895.7合格4基坑中部450.252.0398.21.99118.81.6751.7894.1合格5塔吊周边458.052.0406.02.03017.91.7221.7896.7合格.................................4.不合格项处理:第2组取样点(3-4轴肥槽)压实系数为93.5%,低于设计要求的0.94。旁站监理立即下达口头指令,要求该点及周边1米范围内重新进行补夯。施工单位随即增加蛙式打夯机夯击2遍,复测后压实系数达到94.2%,符合要求,监理方予以验收通过。五、施工安全与文明施工监理土方回填属于危险性较大的分部分项工程范畴(特别是在深基坑内作业),安全管控是旁站的重要内容。1.机械作业安全:严禁挖掘机、装载机在基坑边缘1米内停放或作业。严禁挖掘机、装载机在基坑边缘1米内停放或作业。压路机行驶过程中,严禁人员站在前后轮之间或跟随机械太近。压路机行驶过程中,严禁人员站在前后轮之间或跟随机械太近。人工配合机械回填时,作业人员必须处于机械回转半径之外。现场发现一名工人在挖掘机铲斗下方清理余土,旁站监理立即吹哨警示并叫停,对班组长进行了严厉批评教育,并记录在《监理安全日志》中。人工配合机械回填时,作业人员必须处于机械回转半径之外。现场发现一名工人在挖掘机铲斗下方清理余土,旁站监理立即吹哨警示并叫停,对班组长进行了严厉批评教育,并记录在《监理安全日志》中。2.边坡稳定性监测:回填加载会对基坑支护结构产生侧向压力。旁站过程中,监理人员每小时查看一次基坑支护监测日报。回填加载会对基坑支护结构产生侧向压力。旁站过程中,监理人员每小时查看一次基坑支护监测日报。监测数据:坡顶水平位移累计值为25mm(预警值30mm),沉降累计值为18mm(预警值20mm)。数据均在可控范围内,但沉降量已接近预警值,监理人员提醒施工单位减缓回填速度,并加强基坑排水,防止水压力增大导致位移突增。监测数据:坡顶水平位移累计值为25mm(预警值30mm),沉降累计值为18mm(预警值20mm)。数据均在可控范围内,但沉降量已接近预警值,监理人员提醒施工单位减缓回填速度,并加强基坑排水,防止水压力增大导致位移突增。3.临边防护与照明:基坑周边的临边防护栏杆完好无损,立杆间距符合要求,且挂设了密目安全网。基坑周边的临边防护栏杆完好无损,立杆间距符合要求,且挂设了密目安全网。由于作业延续至傍晚,检查了基坑内的夜间照明设施,投光灯覆盖了整个作业面,无照明死角,确保夜间施工视线清晰。由于作业延续至傍晚,检查了基坑内的夜间照明设施,投光灯覆盖了整个作业面,无照明死角,确保夜间施工视线清晰。4.扬尘控制:土方作业易产生扬尘。现场配备了一辆洒水车,每隔1小时对作业面及场内道路进行洒水降尘。土方作业易产生扬尘。现场配备了一辆洒水车,每隔1小时对作业面及场内道路进行洒水降尘。进出车辆均经过洗车槽冲洗,车轮带泥现象得到有效控制,场内主要道路湿润,无明显扬尘飞舞。进出车辆均经过洗车槽冲洗,车轮带泥现象得到有效控制,场内主要道路湿润,无明显扬尘飞舞。六、旁站过程中发现的问题及处理结果在本次长达10小时的旁站监理过程中,共发现一般性问题3项,质量隐患1项,均已得到妥善处理。1.问题一:回填土料中混入杂质。描述:上午10:30左右,在运土车辆卸土后,发现土方中混有少量碎砖块和塑料袋。描述:上午10:30左右,在运土车辆卸土后,发现土方中混有少量碎砖块和塑料袋。处理:监理立即指令现场杂工进行人工挑拣,将杂质全部清除出场。同时要求土方调度员加强对挖土装车环节的管控。处理:监理立即指令现场杂工进行人工挑拣,将杂质全部清除出场。同时要求土方调度员加强对挖土装车环节的管控。结果:杂质已清理,后续土料质量受控。结果:杂质已清理,后续土料质量受控。2.问题二:分层厚度局部超标。描述:下午13:00,基坑西侧区域因推土机操作手失误,局部虚铺厚度达到350mm。描述:下午13:00,基坑西侧区域因推土机操作手失误,局部虚铺厚度达到350mm。处理:下令停止该区域碾压,使用挖掘机将多余约100mm厚土方铲出,均匀摊铺至厚度不足区域,重新整平后进行压实。处理:下令停止该区域碾压,使用挖掘机将多余约100mm厚土方铲出,均匀摊铺至厚度不足区域,重新整平后进行压实。结果:整改后复测厚度为280mm,符合要求。结果:整改后复测厚度为280mm,符合要求。3.问题三:肥槽回填漏夯。描述:地下室外墙个别阳角处,蛙式打夯机难以完全贴近,存在约300mm宽的漏夯带。描述:地下室外墙个别阳角处,蛙式打夯机难以完全贴近,存在约300mm宽的漏夯带。处理:要求施工单位立即更换为立式冲击夯进行补夯,且必须加强该部位遍数。处理:要求施工单位立即更换为立式冲击夯进行补夯,且必须加强该部位遍数。结果:经立式冲击夯补夯3遍,环刀取样检测合格。结果:经立式冲击夯补夯3遍,环刀取样检测合格。4.问题四:试验员未持证上岗。描述:上午临时更换的试验员未能出示上岗证件。描述:上午临时更换的试验员未能出示上岗证件。处理:旁站监理暂停了该人员的取样工作,要求施工单位必须指派有资质的试验员到场,否则取样数据不予认可。处理:旁站监理暂停了该人员的取样工作,要求施工单位必须指派有资质的试验员到场,否则取样数据不予认可。结果:原有资质试验员于30分钟内到场,取样工作继续。结果:原有资质试验员于30分钟内到场,取样工作继续。七、旁站总结与监理评价至下午18:00,本层土方回填工作已全部完成。经全过程旁站监理及最终验收,对本次施工情况总结如下:1.施工组织评价:施工单位管理人员到位,项目经理、技术负责人均在现场指挥,劳动力配置充足(普工15人,机械手8人),能够满足施工进度需求。各工种配合默契,机械运行效率较高。2.质量控制评价:回填土料质量经过严格控制,含水率调整及时。分层厚度和压实遍数基本符合专项方案要求。虽然过程中出现了厚度超标和局部漏夯现象,但均在监理发现后立即整改,未形成质量隐患。压实度检测结果除个别点经
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