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文档简介
屋面刚性细石混凝土防水验收记录一、验收准备1.1资料核查清单序号资料名称核查要点结论1设计变更单变更编号、变更日期、设计单位签章、监理确认章齐全2原材料出厂合格证水泥28d强度报告、砂氯离子含量报告、碎石压碎值报告齐全3配合比通知单强度等级C30、抗渗等级P6、水胶比0.45、砂率38%符合4隐蔽验收记录基层含水率≤9%、伸缩缝留置、钢筋网片保护层15mm已签认5测温记录浇筑时段气温5~18℃、混凝土入模温度12~16℃连续1.2现场条件确认屋面垃圾、灰尘、油污已高压水枪冲洗完成,基层含水率现场实测7.2%,满足≤9%要求。伸出屋面管道、设备基础、女儿墙根部阴角半径R=50mm圆弧已用1∶2.5水泥砂浆抹压成型,48h后敲击无空鼓。夜间施工照明采用4盏1000WLED投光灯,照度≥50lx,满足视觉检查需求。二、原材料抽检与复验2.1水泥检测项目标准要求检测结果单项结论初凝时间≥45min138min合格终凝时间≤600min285min合格28d抗压强度≥42.5MPa48.3MPa合格安定性沸煮法合格无弯曲、无裂纹合格2.2细骨料产地:赣江中砂,细度模数2.7,含泥量0.6%,氯离子含量折固0.018%,低于0.06%限值。现场抽样20kg,封样编号S-2024-05-17-01,见证人:监理工程师李**。现场抽样20kg,封样编号S-2024-05-17-01,见证人:监理工程师李**。2.3粗骨料粒径5~20mm连续级配,压碎值8.9%,针片状含量4.2%,无碱活性反应记录。现场抽样40kg,封样编号G-2024-05-17-02,见证人同上。2.4拌合水采用市政自来水,pH值7.2,氯离子含量18mg/L,符合JGJ63规定。2.5外加剂聚羧酸高性能减水剂,减水率26%,含固量12.4%,与水泥适应性试验无假凝、无速凝。掺量1.8%,实际计量采用电子秤±1%精度,每盘打印小票存档。三、配合比验证与开盘鉴定3.1理论配合比材料水泥水砂石减水剂纤维kg/m³32014472011705.760.93.2工作性检测坍落度:设计160±20mm,实测165mm、170mm、160mm,平均值165mm。扩展度:设计400±30mm,实测420mm、410mm、405mm,平均值412mm。和易性:铲刀抹面一次成型,无泌水、无离析,纤维分散均匀,目测无结团。3.3强度与抗渗同步试件留置抗压试块:每100m³留置1组,共6组;见证取样率100%。抗渗试块:每500m³留置1组,共2组;见证取样率100%。试件编号:Y-2024-05-17-A1~A6(抗压)、S-2024-05-17-B1~B2(抗渗)。四、过程施工质量控制4.1基层处理验收检查项允许偏差实测值(随机10点)合格率平整度5mm2,3,4,2,5,3,4,2,3,4100%起砂无目测无起砂100%裂缝无贯通0.1mm表面龟裂已用环氧树脂封闭100%4.2隔离层施工0.8mm厚聚乙烯薄膜顺排水方向铺设,长边搭接120mm,短边搭接80mm,封口用双面胶压实。薄膜破损点采用同材质补丁,补丁四周超出破损边100mm,手压无翘边。4.3钢筋网片安装Φ4@150冷拔钢丝网片,双向布置,搭接长度250mm,采用18#铁丝绑扎,每节点不少于2道。保护层厚度控制:采用15mm厚塑料马凳,@600×600梅花形布置,现场抽检20处,最小14.5mm、最大16.2mm。4.4混凝土浇筑分仓浇筑:轴线①~⑥/~为第1仓,⑥~⑪/~为第2仓,每仓面积≤36㎡。振捣:采用Φ35mm插入式振捣棒,间距450mm,时间15s/点,至表面泛浆无气泡。收面:初凝前用150mm宽铝合金刮尺二次收平,终凝前用铁抹子压光三遍,表面无抹痕。4.5养护终凝后立即覆盖0.12mm厚塑料薄膜+50mm厚岩棉板,四周用砂袋压边。养护水温与混凝土表面温差≤15℃,每日测温4次,记录连续14d,实测最大温差11℃。养护期间禁止上人,设警戒线并安排专人巡查,发现薄膜破损2h内更换。五、分格缝与伸缩缝设置5.1分格缝尺寸验收轴线位置设计间距实测间距缝宽缝深顺直度①~②3000mm2995mm20mm25mm2mm②~③3000mm3005mm20mm26mm1mm………………5.2嵌缝材料底部填20mm厚聚乙烯泡沫棒,压缩率25%。上部灌聚硫建筑密封胶,深度15mm,与混凝土粘结宽度≥20mm。灌缝前缝壁干燥度≤8%,采用热风机吹扫,指触无尘。六、实体检测与功能性试验6.1厚度检测采用Φ12mm冲击钻钻孔取芯,每100㎡1点,共12点。芯样编号实测厚度设计厚度偏差结论H142mm40mm+2mm合格H239mm40mm-1mm合格……………6.2强度评定28d抗压强度平均值34.8MPa,最小值32.1MPa,满足≥30MPa且最小值≥0.85倍平均值要求。统计法评定:mfcu=34.8MPa,Sfcu=1.7MPa,验收界限30.0MPa,合格。6.3抗渗性能水压自0.1MPa起步,每8h增加0.1MPa,至0.6MPa稳压24h,2组试件均无渗水。劈开后渗水高度:试件1平均65mm,试件2平均58mm,均≤100mm,判定P6合格。6.4蓄水试验蓄水高度:屋面最低处50mm,最高处55mm,平均52mm。蓄水面积:全屋面覆盖,临时封堵雨水口,设溢水口保持恒定水位。蓄水时间:96h,第24h、48h、72h、96h四次全面检查。结果:楼板下方顶棚无湿渍、无渗漏,监理、甲方、物业三方签字确认。6.5红外热像法辅助检查拍摄时间:蓄水试验结束并放水后6h,环境温度18℃,相对湿度65%。仪器:FLIRT840,分辨率464×348,发射率0.95。结果:未发现温度异常区(≥0.5℃温差),排除潜在空鼓与微裂。七、缺陷修补与复验7.1发现的局部缺陷第3仓距轴③1200mm、轴1800mm处,表面出现0.2mm宽、80mm长干缩裂缝。原因分析:当日风速4级,局部薄膜覆盖被风掀起,养护水分散失过快。7.2修补工艺1.沿裂缝走向切割V形槽,宽8mm、深10mm。2.用高压空气吹净粉尘,涂刷0.3kg/m²混凝土界面剂。3.压入低黏度改性环氧树脂,压力0.2MPa,至相邻注胶嘴溢胶为止。4.表面刮平聚合物水泥砂浆(聚合物掺量8%),湿养7d。5.修补后7d再次蓄水24h,范围2m×2m,结果无渗漏。7.3复验记录复验项目复验方法复验结果结论渗水蓄水24h无渗漏合格粘结强度拉拔仪2.3MPa合格外观目测与原表面色泽基本一致合格八、验收结论与签字栏8.1综合结论经对屋面刚性细石混凝土防水层的资料核查、原材料复验、过程旁站、实体检测及功能性试验,本批次施工质量符合《屋面工程质量验收规范》GB50207、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及设计文件要求,评定为合格,同意通过验收。8.2签字确认单位职务姓名日期签字施工单位项目总工张**2024-06-15监理单位总监代表李**2024-06-15设计单位专业负责人王**2024-06-15建设单位工程部经理赵**2024-06-15物业单位工程主管陈**2024-06-15九、后续管理建议9.1日常巡检交付后首年每季度检查一次分格缝嵌缝材料老化情况,发现开裂及时补胶。雨季来临前清理屋面杂物,确保排水口畅通,防止局部积水超过20mm。9.2使用限制禁止集中堆载超过2.0
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