版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2026年工业废水中级模拟考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.某电镀废水经预处理后进入生化系统,检测发现出水总镍浓度0.8mg/L(GB8978-1996一级标准为1.0mg/L),但总铬浓度1.5mg/L(标准为1.5mg/L),以下说法正确的是:A.总镍达标,总铬达标B.总镍达标,总铬超标C.总镍超标,总铬达标D.总镍超标,总铬超标2.关于UASB反应器运行控制,下列参数中最关键的是:A.水力停留时间(HRT)24hB.污泥床层高度占反应器高度60%C.进水pH值6.8-7.2D.挥发性脂肪酸(VFA)浓度<500mg/L3.某造纸废水采用"混凝沉淀+水解酸化+好氧"工艺,二沉池出水COD180mg/L(设计目标150mg/L),可能的原因不包括:A.水解酸化池污泥流失严重B.好氧池溶解氧维持在2-4mg/LC.混凝剂投加量不足D.原水SS浓度突然升高30%4.采用芬顿氧化法处理难降解有机废水时,H2O2与Fe²+的摩尔比通常控制在:A.0.1-0.5:1B.1-3:1C.5-8:1D.10-15:15.关于膜生物反应器(MBR)的运行特性,错误的是:A.污泥浓度(MLSS)可维持在8000-12000mg/LB.膜通量与水温呈正相关C.需定期进行化学清洗(CIP)D.产水浊度通常>5NTU6.某化工废水含酚类物质,采用萃取法预处理时,应优先选择的萃取剂是:A.煤油(密度0.8g/cm³)B.氯仿(密度1.48g/cm³)C.乙醇(与水互溶)D.苯(沸点80.1℃)7.曝气生物滤池(BAF)反冲洗的主要目的是:A.去除滤料表面老化生物膜B.补充滤池内溶解氧C.提高滤料比表面积D.降低进水SS负荷8.计算活性污泥法污泥龄时,不需要的参数是:A.曝气池有效容积B.每日剩余污泥排放量C.曝气池污泥浓度(MLSS)D.二沉池表面负荷9.某印染废水pH=12,采用硫酸中和时,中和1molNaOH需要H2SO4的物质的量为:A.0.25molB.0.5molC.1molD.2mol10.关于电絮凝法处理重金属废水,以下说法错误的是:A.阳极产生Fe²+或Al³+水解形成絮凝体B.阴极析出H2可能导致浮渣C.电流密度越大处理效果越好D.适用于低浓度重金属废水处理11.某制药废水B/C=0.25,预处理应优先考虑:A.芬顿氧化提高可生化性B.气浮去除油脂C.反渗透浓缩D.吹脱去除氨氮12.二沉池出现"漂泥"现象,可能的原因是:A.污泥回流比过高(>100%)B.污泥龄过长导致污泥老化C.进水COD浓度过低D.溶解氧维持在5mg/L以上13.测定工业废水氨氮时,采用纳氏试剂分光光度法,若水样含有余氯,应加入:A.硫酸锌B.硫代硫酸钠C.氢氧化钠D.酒石酸钾钠14.某工业园区废水处理厂设计规模5000m³/d,总变化系数Kz=1.5,提升泵的设计流量应不小于:A.208m³/hB.312.5m³/hC.416m³/hD.625m³/h15.关于污泥脱水性能指标,正确的是:A.比阻越大,脱水性能越好B.毛细吸水时间(CST)越长,脱水越容易C.污泥容积指数(SVI)<50mL/g时易发生膨胀D.含水率从99%降至98%,体积减少50%二、填空题(每空1分,共20分)1.工业废水按污染物性质分类,可分为______废水、______废水和综合废水。2.化学需氧量(COD)测定中,重铬酸钾法的氧化率约为______,高锰酸钾法(CODmn)主要用于______水的测定。3.生物脱氮过程包括______、______和______三个阶段,其中______阶段需要严格厌氧环境。4.反渗透(RO)膜的截留分子量一般小于______,纳滤(NF)膜可截留______的有机物。5.混凝过程分为______和______两个阶段,分别对应______和______设备。6.某废水pH=3,采用石灰中和时,反应提供的主要沉淀物是______(写化学式),若原水含大量Mg²+,可能形成______影响沉淀效果。7.活性污泥法中,污泥负荷(Ns)的表达式为______,单位是______。8.污泥厌氧消化的三个阶段是______、______和______,其中______阶段是限速步骤。三、简答题(每题6分,共30分)1.简述工业废水预处理的主要目的及常用技术(列举4种以上)。2.对比分析活性污泥法中SBR工艺与传统推流式曝气池的优缺点。3.说明影响混凝效果的主要因素(至少5个),并阐述pH值的影响机制。4.某化工废水含高浓度硫酸盐(SO4²-=5000mg/L),采用厌氧处理时可能遇到哪些问题?应采取哪些应对措施?5.列举5种工业废水特征污染物及其对应的检测方法(如重金属类、有机类、无机阴离子等)。四、计算题(每题10分,共20分)1.某印染废水处理站设计参数如下:进水COD=2000mg/L,BOD5=800mg/L,SS=1200mg/L;采用"混凝沉淀+水解酸化+接触氧化"工艺,各单元去除率分别为:混凝沉淀(COD30%、SS70%),水解酸化(COD20%、BOD5/COD提升至0.5),接触氧化池(COD80%、BOD590%)。计算:(1)接触氧化池进水COD浓度;(2)系统总出水COD浓度;(3)若接触氧化池有效容积800m³,计算容积负荷(以COD计)。2.某电镀废水处理系统采用化学沉淀法除铬(Cr6+),已知原水Cr6+=80mg/L,流量100m³/h,pH=2。需投加焦亚硫酸钠(Na2S2O5)将Cr6+还原为Cr3+,反应式:4CrO4²+3S2O5²+10H+→4Cr3++6SO4²+5H2O(注:Cr原子量52,S2O5²-分子量142)。计算:(1)理论投加量(kg/h);(2)若实际投加量为理论值的1.5倍,计算每日实际投加量(kg/d);(3)还原反应完成后,需调节pH至8-9使Cr3+沉淀,若采用NaOH(纯度96%),计算理论NaOH投加量(kg/h,Cr(OH)3溶度积Ksp=6×10-31)。五、案例分析题(20分)某工业园区废水处理厂(设计规模20000m³/d)采用"格栅+调节池+混凝沉淀(PAC+PAM)+A2/O+二沉池+臭氧氧化+生物滤池"工艺,近期出现以下问题:①二沉池出水COD=120mg/L(设计目标80mg/L);②生物滤池出水氨氮=15mg/L(设计目标5mg/L);③污泥脱水车间滤液COD=800mg/L(正常应为300-400mg/L)。结合工艺流程图和运行数据(见表1),分析问题原因并提出针对性改进措施。表1各单元运行参数单元pH溶解氧(mg/L)MLSS(g/L)污泥回流比臭氧投加量(g/m³)调节池6.5----混凝沉淀池7.2----厌氧池7.0<0.23.5100%-缺氧池7.10.33.8100%-好氧池7.32.54.2100%-二沉池7.4--50%-臭氧接触池7.5---8生物滤池7.64.0---答案一、单项选择题1.A2.D3.B4.B5.D6.B7.A8.D9.B10.C11.A12.B13.B14.B15.D二、填空题1.无机;有机2.90-95%;地表3.氨化;硝化;反硝化;反硝化4.100;200-1000Dalton5.凝聚;絮凝;混合池;絮凝池6.Ca(OH)2;Mg(OH)27.Q·S0/(V·X);kgCOD/(kgMLSS·d)8.水解酸化;产氢产乙酸;产甲烷;产甲烷三、简答题1.预处理目的:去除大颗粒悬浮物、调整水质水量、降低有毒物质浓度、提高可生化性。常用技术:格栅(去除大漂浮物)、沉砂池(除无机颗粒)、中和(调节pH)、气浮(除油脂/胶体)、吹脱(除氨氮/挥发酚)、化学沉淀(除重金属)、水解酸化(提高B/C)。2.SBR优点:工艺流程简单(无二沉池)、耐冲击负荷、脱氮除磷效果好、运行灵活(可调整各阶段时间);缺点:自动化要求高、单池处理能力小、滗水器易故障。传统推流式优点:处理能力大、运行稳定、操作简单;缺点:耐冲击负荷差、易发生污泥膨胀、脱氮除磷需增设缺氧/厌氧区。3.影响因素:水温、pH值、混凝剂种类及投加量、水力条件(搅拌强度与时间)、原水水质(SS浓度、有机物含量、离子种类)。pH值影响机制:影响混凝剂水解形态(如Al3+在pH4-5提供Al(OH)2+,pH6-7提供Al(OH)3胶体);影响胶体表面电荷(pH改变ζ电位);影响沉淀物溶解度(如金属氢氧化物沉淀pH范围不同)。4.问题:硫酸盐还原菌(SRB)与产甲烷菌(MPB)竞争碳源,导致甲烷产量下降;还原产物H2S对微生物有毒(浓度>200mg/L抑制MPB);硫化物与金属离子形成沉淀(如FeS),可能堵塞反应器。措施:控制进水COD/SO4²->4(提供足够碳源);预吹脱H2S(调节pH至5-6,曝气吹脱);投加FeCl3沉淀S²-(提供FeS);采用两相厌氧(产酸相+产甲烷相,分离SRB和MPB)。5.示例:①总铬(六价铬)-二苯碳酰二肼分光光度法;②挥发酚-4-氨基安替比林分光光度法;③氨氮-纳氏试剂分光光度法;④氰化物-异烟酸-吡唑啉酮分光光度法;⑤硫酸盐-重量法或铬酸钡分光光度法;⑥苯系物-气相色谱法;⑦总砷-原子荧光法。四、计算题1.(1)混凝后COD=2000×(1-30%)=1400mg/L;水解酸化后COD=1400×(1-20%)=1120mg/L(接触氧化进水)(2)接触氧化出水COD=1120×(1-80%)=224mg/L(系统总出水)(3)容积负荷=Q×S0/V=(20000/24)×1120×10-3/800≈1.02kgCOD/(m³·d)2.(1)Cr6+浓度=80mg/L=80g/m³=80/52=1.538mol/m³(以Cr计)反应式中4molCrO4²-对应3molS2O5²-,故S2O5²-需求量=1.538×3/4=1.153mol/m³Na2S2O5分子量=142+23×2=190(注:实际Na2S2O5分子量为190.1)理论投加量=1.153mol/m³×190g/mol×100m³/h=21907g/h≈21.91kg/h(2)每日投加量=21.91×1.5×24≈788.8kg/d(3)Cr3+浓度=1.538mol/m³(还原后)Cr(OH)3沉淀时,[Cr3+][OH-]³=Ksp=6×10-31设pH=8.5([OH-]=3.16×10-6mol/L),则[Cr3+]=6×10-31/(3.16×10-6)³≈1.9×10-14mol/L(可视为完全沉淀)沉淀1molCr3+需3molOH-,故NaOH需求量=1.538×3=4.614mol/m³NaOH投加量=4.614mol/m³×40g/mol×100m³/h=18456g/h≈18.46kg/h(纯度96%时=18.46/0.96≈19.23kg/h)五、案例分析题问题①原因:二沉池出水COD超标可能因:①好氧池污泥活性不足(MLSS4.2g/L正常,但可能污泥老化,观察SVI);②水解酸化效果差(未设该单元,原工艺中混凝后直接A2/O,可能难降解有机物未被预处理);③二沉池污泥回流比50%偏低(通常60-100%),导致污泥流失;④臭氧投加量8g/m³可能不足(难降解有机物未被充分氧化)。问题②原因:生物滤池氨氮超标:①好氧池硝化效果差(溶解氧2.5mg/L正常,但可能泥龄不足,MLSS4.2g/L,污泥回流比50%,泥龄θc=(V×X)/(Qw×Xr),若剩余污泥排放过多则θc<硝化菌世代时间8-10d);②缺氧池反硝化不彻底(溶解氧0.3mg/L偏高,抑制反硝化菌);③生物滤池负荷过高(进水氨氮可能未被好氧池完全去除,导致滤池超载)。问题③原因:滤液COD高:①污泥膨胀(SVI>150mL/g,导致脱水性能差);②混凝沉淀PAC/PAM投加量不足(污泥絮体松散);③污泥龄过长(污泥老化,胞外聚合物(EPS)释放增加滤液COD);④脱水设备故障(带式压滤机滤布堵塞,挤压不充分)。改进措施:1.针对COD超标:①增加水解酸化池(或改造现有调节池为水解酸化功能),提高B/C;②二沉池污泥回流比提升
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论