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室内给水管道冲洗消毒记录第一章项目与系统概况1.1工程基本信息项目要素具体内容工程名称××市××区××大厦室内给水系统建设单位××置业有限公司监理单位××建设监理有限公司设计单位××建筑设计研究院施工单位××安装工程有限公司冲洗消毒日期2024-03-18至2024-03-20冲洗消毒范围地下二层至地上二十层全部室内给水管道(含立管、横干管、支管及末端阀门)系统材质SUS304薄壁不锈钢管(DN15–DN150)、PPR管(De20–De63)系统总长约3850m(不锈钢2460m,PPR1390m)设计流量最大同时用水28L/s,设计压力0.35MPa1.2冲洗消毒目标1.去除管道内壁浮锈、焊渣、切割碎屑、油脂、灰尘等可见污染物;2.杀灭并抑制细菌、真菌、藻类等微生物,确保菌落总数≤100CFU/mL;3.浊度≤1.0NTU,余氯0.3–0.5mg/L,色度≤5度,无异嗅异味;4.建立可追溯的完整记录,满足《GB50242-2016》《GB5749-2022》及地方卫生监督所抽检要求。第二章前期准备2.1技术资料核查资料名称核查要点结论管道强度试压记录1.20MPa保压30min无渗漏合格密闭性试压记录1.0MPa保压2h压降0.03MPa合格材质质保单不锈钢管符合GB/T19228.2,PPR管符合GB/T18742.2合格阀门合格证闸阀、球阀、止回阀100%检漏合格消毒药剂检测报告次氯酸钠有效氯10.2%,重金属未检出合格2.2现场条件确认检查项标准结果临时水源市政自来水,TDS178mg/L,菌落总数8CFU/mL符合排水口一层排水沟DN200,排放能力45m³/h符合电源380V/32A三级配电箱,接地电阻0.8Ω符合通风地下室排风机6次/h换气符合照明应急+普通双回路,照度≥50lx符合2.3人员与工机具类别明细数量项目经理高级工程师(给排水)1消毒负责人持有《供水设施清洗消毒上岗证》1普工熟练管工4检测员具备CMA资质1高压冲洗机25MPa,流量12m³/h1变频循环泵扬程45m,流量8m³/h1药剂桶PE500L2余氯比色计0–2mg/L,精度±0.05mg/L1浊度仪0–20NTU,精度±0.1NTU1数字压差表0–1.6MPa2第三章冲洗消毒工艺3.1总体流程关闭总阀→分段泄空→高压冲洗→循环清洗→消毒浸泡→二次冲洗→水质检测→复位交付。3.2分段原则以每根立管为一个独立单元,共20根;高区(12–20层)、中区(5–11层)、低区(地下2–4层)分别设置临时排放口,避免交叉污染。3.3冲洗参数步骤流速持续时间判定标准初冲洗≥1.5m/s30min出水口浊度≤3NTU循环清洗≥2.0m/s60min肉眼无可见杂质消毒浸泡静态180min有效氯≥20mg/L终冲洗≥1.5m/s45min余氯0.3–0.5mg/L3.4药剂配制采用10%次氯酸钠原液,按体积比1:200稀释,每100L水加0.5L原液,配制成500mg/L浓液;再按系统水容积1.5倍投加,确保末端浓度≥20mg/L。现场二次稀释使用变频循环泵,保证均匀。3.5关键节点控制1.温度:15–25℃,低于10℃时延长浸泡30min;2.pH:6.5–8.5,若pH>8.5用食品级柠檬酸调低至7.2;3.金属离子封闭:在消毒前投加5mg/L硅酸盐缓蚀剂,防止氯对不锈钢点蚀;4.死角处理:拆除DN25以下堵头12处,使用内窥镜确认无残留;5.排气:立管顶端自动排气阀20只全部开启,防止气阻。第四章实施记录(节选)4.1第一天(2024-03-18)时间工序操作人关键数据备注08:00–08:30技术交底项目经理全员签字确认安全、环保、应急08:30–09:00系统泄空管工A/B排水3.2m³浊度1.8NTU09:00–12:00高区初冲洗高压冲洗机流速1.7m/s耗水18m³13:00–15:00中区初冲洗同上流速1.6m/s耗水16m³15:30–17:30低区初冲洗同上流速1.8m/s耗水17m³18:00–18:30自检检测员浊度2.4NTU合格4.2第二天(2024-03-19)时间工序操作人关键数据备注08:00–09:00药剂配制消毒负责人有效氯510mg/L比色确认09:00–11:00高区循环清洗变频泵流速2.1m/s加缓蚀剂11:00–11:30取样检测员浊度1.1NTU合格11:30–12:00投加消毒剂消毒负责人末端氯22mg/L记录温度19℃12:00–15:00高区浸泡静态180min每30min测氯15:00–16:30中区循环+浸泡同上同上同步进行16:30–18:00低区循环+浸泡同上同上同步进行4.3第三天(2024-03-20)时间工序操作人关键数据备注08:00–10:30高区终冲洗高压冲洗机耗水21m³余氯0.42mg/L10:30–11:00中区终冲洗同上耗水19m³余氯0.38mg/L11:00–11:30低区终冲洗同上耗水20m³余氯0.40mg/L13:00–14:30水质外检CMA实验室菌落总数6CFU/mL附报告编号2024-S-03-03515:00–16:00系统复位管工阀门100%检漏无渗漏16:00–16:30现场清理普工垃圾分类6袋符合环保要求17:00–17:30四方验收建设/监理/施工/第三方签字确认交付使用第五章水质检测汇总5.1自检数据取样点浊度NTU色度度嗅和味余氯mg/L菌落CFU/mL高区末端0.6<5无0.42<1中区末端0.7<5无0.38<1低区末端0.5<5无0.40<1地下二层0.8<5无0.41<15.2第三方外检检测项目方法标准结果限值结论菌落总数GB/T5750.126CFU/mL≤100合格总大肠菌群GB/T5750.12未检出不得检出合格浊度GB/T5750.40.6NTU≤1.0合格色度GB/T5750.4<5度≤5合格余氯GB/T5750.110.40mg/L0.3–0.5合格耗氧量GB/T5750.70.8mg/L≤2.0合格铁GB/T5750.6<0.05mg/L≤0.20合格锰GB/T5750.6<0.02mg/L≤0.05合格第六章异常与纠偏6.1异常事件时间异常描述原因分析纠偏措施结果2024-03-1914:10低区末端余氯降至15mg/L临时软管渗漏导致稀释更换软管、补加药剂5L30min后恢复21mg/L2024-03-2009:45中区终冲洗浊度1.4NTU偏高管井内焊渣未排净延长冲洗15min并提高流速至2.2m/s浊度降至0.7NTU6.2经验总结1.软管选型:采用2.5MPa耐氯编织管,避免渗漏;2.流速监测:加装便携式超声波流量计,实时校正;3.冬季备用:准备5kW电加热带,防止低温致消毒失效;4.信息化:下次引入蓝牙余氯探头,数据自动上传云端,减少人工误差。第七章交付与维保7.1交付清单名称数量备注冲洗消毒记录1份含原始手写签认水质外检报告1份CMA盖章药剂合格证3份批次对应内窥镜影像12段U盘存储竣工图标注1套标明取样点、排放口7.2维保建议1.投入使用前两周每日检测余氯,建立用户端水质档案;2.每半年抽样检测菌落总数,高区与低区交替进行;3.若停用超过7天,应重新冲洗并维持余氯0.3mg/L以上;4.出现“黄水”“黑水”立即启动应急冲洗,2h内完成排放

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