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文档简介
水箱安装施工方案第一章项目概况与编制依据1.1工程背景本项目为×××综合楼二次供水系统改造,新建不锈钢生活水箱2座,单座有效容积12m³,安装于地下一层泵房内。原混凝土水池因年久渗漏、内壁滋生青苔,水质抽检菌落总数、总大肠菌群多次超标,已无法满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求。本次施工需在保障大楼24h不间断供水的前提下,完成旧池拆除、基础加固、新水箱及附属管道、阀门、消毒、自控系统安装,并通过水质第三方检测及竣工验收。1.2编制依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2022《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2022《不锈钢水箱》CJ/T3030-2020《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2022设计图纸:水施-2023-05-06版地勘报告:×××勘察院2023-03-15建设单位2023-06-01专题会议纪要第二章施工部署与资源配置2.1目标控制目标类别指标值控制措施工期15日历天平行作业、夜间加班、预制加工质量一次验收合格率100%三检制、样板先行、第三方抽检安全零事故每日班前会、动火审批、临边防护卫生水质抽检合格率100%投运前三次清洗消毒、72h静置2.2组织机构项目经理部设“五组一室”:施工组、质检组、安全组、材料组、机电组及综合办公室。项目经理对建设单位负全责,下设水箱安装、管道焊接、自控调试三个专业队,高峰期投入技工12人、普工8人、电工2人、焊工4人。2.3主要机械设备名称型号数量用途进场时间激光切割机1kW1台不锈钢板开孔第-2d氩弧焊机WS-4004台水箱拼焊第-1d电动试压泵4MPa1台强度严密性试验第8d水质快检仪HI-981941套浊度、余氯快检全过程2.4临时用水用电从一层总包临水临电接驳点引DN25镀锌管及五芯电缆3×25+2×16,设独立计量表;泵房内加设防爆配电箱2只,漏电动作电流≤30mA,确保潮湿环境用电安全。第三章现场勘查与测量放线3.1结构复核采用徕卡全站仪对原泵房轴线、标高复测,发现原地面比设计低18mm,需用C30细石混凝土找平。对侧墙、顶板进行回弹,强度均值29.4MPa,满足吊环锚固要求。3.2基准移交由监理、总包、专业分包三方签字确认±0.000、轴线、1m标高线,采用φ12膨胀螺栓+红漆三角标识,全程保护。3.3水箱定位按图纸放出长×宽=3000×2000mm外轮廓线,四周预留≥600mm检修通道;用M12化学锚栓固定10#槽钢底座,锚栓深度110mm,拉拔试验值≥15kN。第四章基础及底座施工4.1旧池拆除先关闭DN150市政进水闸阀,加装盲板;采用金刚石绳锯分块切割混凝土池壁,每块≤0.3m³,人工倒运至手推车,夜间外运。拆除后基层用高压水枪冲洗,露出坚实结构层。4.2找平层刷界面剂一道,30mm厚C30细石混凝土随打随抹,表面平整度≤3mm/2m,养护7d。4.3槽钢底座防腐10#槽钢经喷砂除锈Sa2.5级,涂环氧富锌底漆80μm+环氧云铁中间漆120μm+聚氨酯面漆60μm,总干膜厚度260μm,盐雾试验≥500h。第五章水箱本体安装5.1板材检验304不锈钢板进场核查质保书、牌号光谱复检,Ni≥8%、Cr≥18%;板厚用超声测厚仪抽检,负偏差≤0.1mm。5.2拼装顺序底板→侧板Ⅰ→侧板Ⅱ→顶板,采用氩弧焊自熔工艺,焊丝ER308L,φ1.2mm;拼缝间隙0.5-1mm,错边量≤0.3mm。5.3焊接工艺参数板厚/mm电流/A电压/V氩气流量L/min背面保护2.090-11012-148-10背面氩气拖罩3.0130-15014-1610-12同上5.4焊缝检验外观无裂纹、咬边≤0.5mm;按10%比例射线检测,Ⅲ级合格;角焊缝做渗透检测,无裂纹、气孔。5.5人孔及爬梯人孔φ600mm,中心距顶边200mm,采用快开铰链;爬梯304圆钢φ25mm,间距300mm,与箱体焊接后抛光钝化。5.6满水试验注水至溢流口,静置24h,液位下降≤2mm为合格;同时检查所有焊缝、法兰、丝口无渗漏。第六章管道及阀门安装6.1配管原则生活泵吸水管DN150,出水管DN125,溢流、放空管DN80;管材SUS304,壁厚3mm,采用氩电联焊,焊口内充氩保护。6.2阀门选型位置阀门类型材质压力等级备注进水遥控浮球阀DN150304+EPDMPN16可调启闭水位出水蝶阀DN125304阀体PN16涡轮头操作放空闸阀DN80304PN16坡向集水坑6.3防倒流措施出水管加装低阻力倒流防止器,符合CJ/T160-2021,水头损失≤0.03MPa,阀体箭头与流向一致。6.4支吊架采用5#角钢镀锌支架,最大间距:立管2.5m、水平管3.0m;U型管卡内衬EPDM防电化学腐蚀。6.5压力试验系统试验压力1.0MPa,持压30min压降≤0.05MPa;随后降至工作压力0.45MPa,全面检查无渗漏、无变形。第七章消毒与清洗7.1首次清洗用自来水冲洗至浊度≤1NTU,投放200mg/L次氯酸钠溶液,静置4h,再排空。7.2二次消毒注水至有效水位,调节余氯至5mg/L,保持2h,取水样快检余氯≥4mg/L;随后再次冲洗至余氯≤0.3mg/L,水质无异味。7.3第三方检测委托×××水质检测中心,按GB5750-2022全分析106项,重点菌落总数、总大肠菌群、色度、浊度、余氯,出具CMA报告。第八章自控与远程监测8.1液位传感器投入式静压液位计4-20mA,0-3m量程,精度±0.25%,IP68,信号接入PLC模拟量模块。8.2报警逻辑液位动作备注≥2.85m停泵+声光报警防溢流≤0.50m停泵+短信防干转≤0.30m进水电动阀强制开启紧急补水8.3远程平台通过MQTT协议上传至阿里云IoT,手机APP实时查看液位、余氯、泵状态;历史数据保存≥3年,支持导出Excel。第九章系统调试与试运行9.1单机调试水泵点动,确认转向;阀门启闭5次,无卡阻;传感器模拟0%、50%、100%液位,PLC反馈正确。9.2联动调试模拟高峰用水,变频器恒压0.45MPa,观察30min,压力波动≤±0.02MPa;水箱液位在0.8-2.2m区间自动补水。9.372h试运行记录每小时液位、压力、电量、余氯;累计补水量108m³,无报警、无渗漏,水质快检合格。第十章质量通病与防治10.1焊缝晶间腐蚀控制层间温度≤150℃,焊后快速冷却;采用不锈钢酸洗钝化膏(HF+HNO₃)处理,蓝点法检测无蓝点为合格。10.2浮球阀失灵加装Y型过滤器,定期冲洗;阀体水平安装,浮球杆与墙面距离≥300mm,防止卡滞。10.3水箱底部沉积底板坡向放空口1:30,运行每季度低位排污一次,每次3min,沉积物随水流排至集水坑。第十一章安全文明施工11.1危险源清单作业活动危险源风险等级控制措施氩弧焊接紫外线灼伤Ⅲ面罩+皮手套+围挡水池内作业缺氧窒息Ⅱ送风机+四合一气体仪+双人监护夜间吊装物体打击Ⅱ反光背心+警示灯+专人指挥11.2消防措施泵房内设6具MFZ/ABC4手提灭火器,动火点配2具灭火毯;氧气、乙炔瓶相距≥5m,距明火≥10m。11.3噪声控制切割机、角磨机搭设隔音棚,夜间作业噪声≤55dB(A);周边居民投诉电话24h值班。第十二章成品保护与交付12.1成品保护水箱外壁用0.3mm厚PVC彩条布包裹,顶部铺18mm胶合板防砸;管道口用盲板封口,防止杂物进入。12.2竣工资料包含竣工图
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