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文档简介
2#高炉炉顶设备拆除安装专项施工方案第一章项目概述与边界条件1.1工程背景2#高炉炉顶设备已服役14年,受炉壳局部变形、布料溜槽异常磨损及气密箱轴承温度持续升高影响,业主决定趁本次72h高炉定修窗口,对炉顶5大子系统(下表)实施“拆旧换新”并行作业。子系统主要设备单件最大质量(t)拆除/安装难点备注气密箱含水冷齿轮箱、α/β倾动机构28.5空间封闭、对中精度0.05mm进口件,供货周期8个月布料溜槽双段式耐磨合金槽11.2倾角53°、重心偏移420mm需离线焊补再制造上料罐含上密封阀、料流调节阀34.0与绳轮平台干涉180mm罐体衬板局部减薄4mm均压放散系统均压阀、放散阀、波纹补偿器单阀3.5阀座为Inconel625堆焊需做氦检漏炉顶钢构主梁、检修平台、栏杆单根6.8现场1956年铆接节点保留原铆钉孔,只做加固1.2目标值①72h窗口内完成全部拆除、安装、调试、热态气密试验并交付生产;②一次试车成功率100%,零返工;③施工过程炉内温度≤45℃,CO浓度<24ppm;④施工废料100%分类回收,无坠落、无火灾、无环境污染事件。1.3约束条件•炉顶75m平台仅允许1台250t汽车吊站位,回转半径18m;•夜间22:00—05:00禁止吊装;•炉台10kV高压滑触线不停电,安全距离≥3m;•旧设备拆除后需在6h内倒运至1km外堆场,否则影响后续拼装。第二章施工准备2.1技术准备(1)三维扫描:采用FAROFocus350对炉顶0—85m区域进行360°扫描,点云密度2mm,生成.rcp格式模型,与SolidWorks装配体比对,提前发现7处硬碰撞(见下表)。序号碰撞位置原设计间隙(mm)实测间隙(mm)处理方案1气密箱法兰vs检修平台12045平台局部割除200×200mm,焊16Mn加强板2上料罐吊耳vs绳轮罩壳8530绳轮罩壳临时拆3颗M24螺栓,向外翻10°3放散管vs避雷针300165避雷针底座割除,待安装后复位(2)工艺模拟:利用SiemensTecnomatix对72h主线进行动态仿真,确认关键路径68.4h,浮动时间3.6h,满足窗口要求。2.2资源准备•250t汽车吊1台(主吊)、50t履带吊1台(辅助抬溜槽)、10t卷扬机2台(炉内下降溜槽);•液压扭矩扳手2套(最大4000N·m),同步校验仪1套;•自制“气密箱对中微调装置”1套(专利号:ZL20222123456.7),可在x/y/z三向0.02mm级微调;•防爆CO检测仪12台、正压式呼吸器20套、应急医用氧2瓶;•夜间照明:LED冷光源1000W×8组,照度≥150lx,色温6000K,避免高温辐射。2.3人员准备成立“炉顶突击组”,实行“两班两运转”,每班8h,关键工种持证率100%,人员矩阵如下:岗位白班夜班资质要求总指挥11一级建造师(机电)+高级技师起重指挥22Q8证+10年起重经验吊车司机22250t汽车吊操作证安装钳工66高级钳工证,熟悉0.05mm级对中焊工44压力容器焊工证,Inconel625堆焊合格项安全员22注册安全工程师电调工程师22高压电工证,熟悉西门子S7-1500合计191938人第三章拆除技术方案3.1总体顺序“先上后下、先外后内、先小后大、先电后机”四原则,主线流程:切断电源→氮气置换→拆附属管道→拆平台栏杆→拆气密箱→拆溜槽→拆上料罐→拆钢构→清理现场。3.2氮气置换与气体检测(1)采用“双阀一盲板”隔离:关闭炉顶均压阀、放散阀,插入DN6008字盲板,盲板材质16MnDR,-40℃冲击≥47J。(2)从炉喉人孔注入氮气,流量800m³/h,持续45min,取样点4处(东南西北),O₂≤1%为合格。(3)置换合格后,每30min复测一次,数据实时上传至“施工云”平台,超标立即停人停电。3.3气密箱拆除①在75m平台搭设12m×8m满堂脚手架,上铺50mm厚防火布,防止螺栓坠落;②用液压扳手对称松M42高强螺栓(10.9S),分三步:100%→50%→0%,防止法兰回弹;③挂设4条35t卸扣,250t汽车吊主钩四点起吊,离地100mm后静置10min,检查钢丝绳角度≤15°;④利用“旋转+下降”复合动作,将气密箱从直径4.2m炉壳中心孔提出,全程耗时28min。3.4布料溜槽拆除溜槽位于炉喉28m深度,倾角53°,空间仅1.2m宽。采用“卷扬机+滑轮组”倒装法:•在75m平台设置10t卷扬机,穿6倍率滑轮组,理论拉力1.87t;•溜槽尾部挂“防摆阻尼绳”,阻尼力500N,防止旋转碰撞炉衬;•溜槽下降至12m平台后,利用50t履带吊平移至检修区,全程42min。3.5上料罐拆除罐体总高9.6m,外径3.2m,壁厚28mm,拆除关键在“断绳”与“防偏摆”:1)上料主卷扬机缓慢下落,使钢丝绳松弛,在绳头1m处安装“液压绳卡”双保险;2)用250t汽车吊四点抬吊,吊索与罐体轴线夹角≤30°;3)罐体抽出后,在60m平台设置“临时鞍座”,防止滚动,鞍座垫10mm紫铜皮,保护衬板。3.6旧设备倒运旧设备最大件34t,采用SPMT自行式模块车(4轴线)倒运,车速≤5km/h,道路铺设20mm钢板,转弯半径15m,全程6km,耗时45min。第四章安装技术方案4.1安装顺序与拆除逆序,但增加“预对中→冷态调整→热态复测”三步,确保0.05mm级精度。4.2基础验收与垫铁布置炉顶法兰平面度要求0.2mm/m,实测0.35mm,超标。采用不锈钢垫铁(0.5mm、1mm、2mm三种规格)进行“三点调平”,垫铁接触面积≥75%,用0.05mm塞尺检查,不入为合格。4.3气密箱安装①在地面将气密箱与“对中微调装置”预装,装置自带8颗M36调整螺栓,行程±10mm;②250t汽车吊主钩四点起吊,箱底距法兰200mm时,利用装置进行x/y向微调,激光对中仪显示偏差≤0.02mm后,方可落座;③螺栓紧固采用“扭矩+转角”双控:先1200N·m,再60°转角,最终预紧力450kN,误差±3%;④安装后,手动盘车,α轴旋转360°,β轴摆动±50°,无卡滞、无异响。4.4布料溜槽安装•在12m平台将新溜槽与悬挂装置组装,重心实测与理论差8kg,通过配重块调平;•采用“卷扬机+滑轮组”反向提升,提升过程每2m暂停一次,检查防摆绳张力;•溜槽就位后,用0.02mm塞尺检查耳轴与铜套间隙,塞尺不入为合格。4.5上料罐安装罐体就位前,先在炉壳内壁贴2mm陶瓷纤维纸,防止磕碰;罐体落座后,用液压扳手对称紧固M48螺栓,分三步:30%→70%→100%,最终扭矩2800N·m。4.6均压放散系统安装•阀门法兰采用“金属缠绕垫+聚四氟乙烯”双道密封,螺栓涂二硫化钼,防止高温咬死;•安装后做0.6MPa水压试验,保压30min,压降≤0.05MPa;•再做氦检漏,泄漏率≤1×10⁻⁹Pa·m³/s。4.7炉顶钢构恢复旧钢构割除部位,采用20mm钢板贴板加固,焊缝UT检测Ⅰ级合格;栏杆立柱间距≤1.2m,踢脚板100mm高,满焊,焊后打磨光滑。第五章焊接与热处理5.1焊接工艺评定焊缝类别材质焊条电流(A)电压(V)线能量(kJ/cm)预热温度(℃)后热温度(℃)炉壳对接Q345RE5015160-18024-2618-2280250×2h气密箱法兰16Mn+Inconel625ENiCrMo-3140-16022-2415-18120无上料罐支座16MnDRE5015-G150-17023-2517-2060200×1h5.2热处理控制炉壳焊缝采用履带式电加热片,宽度300mm,控温精度±5℃,升降温速度≤100℃/h,300℃以上区间停留时间≥2h。5.3检测比例RT检测比例100%,合格级别Ⅱ级;硬度检测HB≤225;弯曲试验d=4a,180°无裂纹。第六章精度与对中控制6.1基准建立以炉壳中心为原点,建立三维坐标系,采用LeicaAT960激光跟踪仪,精度±0.01mm。6.2对中流程步骤测量项目允许偏差(mm)实测结果(mm)调整措施1气密箱中心vs炉壳中心±0.05-0.02无需调整2溜槽耳轴水平度0.05/m0.03/m垫0.5mm不锈钢片3上料罐垂直度0.10/m0.07/m合格4放散管中心vs气密箱±0.50.2合格6.3热态复测高炉送风24h后,复测气密箱中心,偏差0.08mm,仍在允许范围内,证明冷态对中方法有效。第七章调试与功能考核7.1单体调试设备调试内容合格标准结果气密箱α轴0-360°旋转转速0.1-1r/min可调,无卡滞合格气密箱β轴±50°摆动摆动时间6s,重复精度±0.1°合格上密封阀启闭10次启闭时间3s,密封面渗漏0合格均压阀0.45MPa气密压降≤0.01MPa/10min合格7.2联动调试模拟“一批焦炭+一批矿石”装料循环,连续运行2h,系统无报警,溜槽倾角误差≤0.2°,满足生产要求。7.3热态气密试验高炉点火后,炉顶压力0.28MPa,持续4h,肥皂水检查所有法兰,无气泡;CO检测仪显示0ppm,判定合格。第八章质量保障措施8.1质量门控制设置5道质量门:拆除验收→垫铁验收→对中验收→焊接验收→热态验收,每道门需业主、监理、施工三方签字。8.2关键工序旁站气密箱对中、法兰螺栓紧固、氦检漏、热态复测4道工序,实行24h旁站,影像资料保存3年。8.3质量追溯所有高强螺栓编号打钢印,录入二维码系统,扫码可查批次、扭矩、操作人、时间。第九章安全与环保9.1危险源辨识危险源风险等级控制措施炉内高温重大氮气置换+连续测温+CO检测高空坠落重大双挂安全带+生命绳+防坠器起重伤害重大250t吊车载荷率≤85%,设置隔离区火灾较大动火票+防火布+2支35kg灭火器触电较大10kV滑触线绝缘挡板+专人监护9.2应急预案•高温中暑:现场设空调休息舱2间,温度26℃,配备冰袋、藿香正气水;•CO中毒:设置正压式呼吸器20套,应急逃生通道2条,3min内可撤离至地面;•起重倾覆:提前模拟吊臂与高压线距离,设置声光报警器,距离3m自动断电。9.3环保措施•废润滑油采用200L铁桶收集,贴危废标签,交有资质单位处理;•焊接烟尘:采用高负压焊烟净化器,过滤效率99.9%,排放浓度≤10mg/m³;•噪声控制:夜间禁止高噪声设备作业,噪声≤55dB(A)。第十章进度计划采用P6软件编制,关键路径68.4h,详见下表(节选0-24h)。序号作业名称开始时间持续时间(h)紧前作业资源10氮气置换T01.5—安全员+化验员20拆气密箱T+1.54.010起重班30拆溜槽T+5.53.520卷扬组40拆上料罐T+9.05.030250t吊50垫铁调平T+14.02.040钳工班60装气密箱T+16.04.550起重班70装溜槽T+20.53.560卷扬组80装罐T+24.05.070250t吊第十一章成本与效益11.1直接费人工38人×72h×80元/h=21.9万元;机械250t汽车吊3台班×3.5万元=10.5万元;垫铁、对中装置、焊材等6.2万元;合计38.6万元。11.2间接效益提前3.6h完成,减少高炉休风损失3.6h×150t/h×200元/t=10.8万元;旧设
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