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文档简介

除尘系统安装工程验收记录第一章项目概况与验收依据1.1工程基本信息本项目为×××公司年产30万吨精密铸件生产线配套的集中式除尘系统安装工程,位于江苏省××市××镇工业园区。系统服务范围覆盖混砂、落砂、抛丸、打磨、切割、焊接等全部扬尘工位,设计总风量420000m³/h,过滤面积7560㎡,排放浓度≤10mg/m³(严于地方标准20mg/m³)。工程合同编号××-2023-除尘-03,开工日期2023-03-15,完工日期2023-06-20,本次验收为竣工终验。1.2验收依据清单1.设计文件:《除尘系统工艺及施工图》(版次C,2023-02-20)2.设备技术协议:《袋式除尘器采购技术协议》(编号××-2023-技-05)3.国家规范:GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》、GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》、HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》4.行业标准:JB/T8532-2008《脉冲喷吹类袋式除尘器》、JB/T12124-2015《滤筒式除尘器》5.企业内部标准:Q/××-QEHS-2022《环境治理设施运行维护手册》6.监理指令:共47份,涉及设计变更、材料替换、节点旁站等7.第三方检测报告:××环检(2023)第0619号、××安电(2023)第0617号第二章验收组织与程序2.1验收机构角色单位名称姓名/职务签字日期组长建设单位张××/副总经理2023-06-25副组长监理单位李××/总监理2023-06-25设计代表中××设计院王××/高工2023-06-25施工代表中××安装公司赵××/项目经理2023-06-25设备供应商环××环保科技公司陈××/技术总监2023-06-25检测单位××环科检测有限公司刘××/技术负责人2023-06-25政府监督市生态环境局执法支队周××/科员2023-06-252.2验收流程1.资料完整性审查(0.5d)2.现场实体抽查(1.0d)3.性能联动试车(1.5d)4.排放检测与比对(2.0d)5.缺陷整改复验(0.5d)6.形成会议纪要并签字确认(0.5d)第三章文件与记录核查3.1竣工资料核查表序号资料名称份数核查要点结论1图纸会审记录3变更是否闭环、签字是否齐全合格2设备开箱检验记录18型号规格、外观缺陷、随机资料合格3材料合格证/复检报告76镀锌板、型钢、滤袋、电磁阀、电缆合格4焊接工艺评定报告6涵盖Q235B、304、316L三种母材合格5焊缝无损检测报告112条射线Ⅲ级合格、超声Ⅱ级合格合格6隐蔽工程验收记录9地下风管防锈、保温钉拉拔、电缆穿管合格7电气调试记录1册绝缘、接地、变频器、PLC保护合格8压力泄漏试验记录1份正压段+5kPa保压30min压降≤2%合格9风量平衡测定表42点设计值±5%以内合格10滤袋安装确认单3024条袋口密封、垂直度、无刮碰合格11消缺整改报告1份7项缺陷全部关闭,影像资料完整合格3.2关键指标对照指标项合同指标设计指标实测值单项结论处理风量(m³/h)420000420000418600合格过滤风速(m/min)≤1.20.920.91合格入口浓度(g/m³)≤302522.4合格出口浓度(mg/m³)≤10≤106.8合格漏风率(%)≤3≤21.4合格设备阻力(Pa)≤150012001180合格噪声dB(A)≤75≤7571.2合格岗位粉尘(mg/m³)≤2≤21.1合格第四章现场实体抽查4.1除尘器本体抽查比例30%(3台/共10台),重点核对壁板厚度、加强筋间距、焊缝成型、油漆干膜厚度。实测壁板厚度2.02mm(设计2.0mm),加强筋间距498mm(设计500mm),干膜厚度平均142μm(设计≥120μm),无流挂、针孔。随机割取1处500mm×500mm样板进行附着力测试,达到GB/T5210-2018的1级标准。4.2滤袋与笼骨滤袋材质为PTFE覆膜+超细纤维梯度毡,克重≥550g/㎡,瞬时耐温260℃。现场任意抽取3条做称重、尺寸、透气量复验,结果分别为553g/㎡、Ø130×6000mm、透气量28L/dm²·min,均优于技术协议。笼骨采用20#碳钢有机硅喷涂,纵筋数量≥12根,顶部文氏管保护滤袋袋口,抽查10根直线度最大偏差1.5mm(协议≤2mm)。4.3脉冲喷吹系统脉冲阀选用GOYEN3寸淹没式,喷吹压力0.25-0.35MPa,现场实测28个阀一次喷吹耗气量1.8Nm³,与理论计算1.82Nm³误差1.1%。气包耐压试验1.0MPa保压30min无渗漏。离线阀气缸采用FESTODNC系列,开关时间≤2s,现场实测1.6s。4.4风管与附件主风管规格Ø2200×4mm螺旋焊管,镀锌层平均厚度82μm(协议≥65μm)。抽查3道三通导流叶片,角度偏差≤1°,焊缝打磨平滑。防爆区域风管按GB50058-2014做静电跨接,铜编织线≥25mm²,搭接电阻实测0.02Ω(规范≤0.03Ω)。保温采用48kg/m³离心玻璃棉+0.5mm铝皮,厚度100mm,抽查2处表面温度28.4℃(环境温度27℃),温升1.4℃,符合≤3℃要求。4.5电气与自控PLC采用西门子S7-1500,I/O冗余≥10%,程序备份2份。差压、温度、料位、排放浓度信号全部接入中控室DCS,通讯协议Modbus-TCP,刷新周期500ms。现场模拟差压高报警1200Pa,系统立即提升喷吹频次并发出声光提示,响应时间1.2s。接地系统采用TN-S,实测主接地网电阻0.18Ω(规范≤1Ω)。第五章性能联动试车5.1试车条件确认检查项要求值/状态实测值/状态结论压缩空气压力≥0.6MPa0.68MPa合格供电电压380V±5%378-382V合格消防系统正常待命水压0.95MPa合格现场清理无施工杂物已完成合格应急停机按钮复位已复位合格5.272h连续运行记录(节选)时间运行负荷入口浓度(g/m³)出口浓度(mg/m³)差压(Pa)喷吹间隔(s)备注第1h100%21.86.598012正常第24h100%23.47.1102010正常第48h110%25.27.810809正常第72h100%22.06.9101011正常72h内系统无故障停机,无异常温升、无异常振动,主电机电流稳定在额定值98-102%,符合JB/T8532-2008第7.4条要求。第六章排放检测与比对6.1检测方案依据HJ75-2017,采用"参比法+CEMS比对"双轨制。参比法采样点设置在排气筒距上游弯头>8倍直径、下游>3倍直径处,采样时间2023-06-21至06-23,每日3组,每组3个平行样。CEMS为雪迪龙MODEL2000,量程0-50mg/m³,已做零漂、量程漂移、线性误差、相对准确度校验。6.2检测结果日期参比法均值(mg/m³)CEMS均值(mg/m³)相对误差(%)判定2023-06-216.76.93.0合格2023-06-227.27.42.8合格2023-06-236.56.73.1合格相对准确度2.9%<HJ75-2017要求≤5%,CEMS数据可用于日常监管。6.3颗粒物粒径分布采用低压撞击器(DLPI)测试,PM2.5占比68%,PM10占比92%,表明系统对细粒子捕集效率高,满足重点地区特别排放限值要求。第七章职业健康与安全核查7.1岗位粉尘监测依据GBZ/T192.1-2007,选择混砂、落砂、打磨、抛丸4个典型岗位,连续采样8h,结果见下表:岗位检测结果(mg/m³)职业接触限值(mg/m³)判定混砂1.12合格落砂1.32合格打磨0.92合格抛丸1.02合格7.2噪声监测依据GBZ/T189.8-2007,使用AWA6228声级计,A计权慢档,结果见下表:测点位置实测dB(A)限值dB(A)判定N1除尘器平台71.275合格N2风机房门外73.575合格N3控制室58.460合格7.3安全设施1.除尘器本体设置Φ600mm爆破片,爆破压力0.08MPa,已取得TÜV认证。2.风管每隔30m设置检修口,内壁平整,无尖锐突出。3.高空平台栏杆高度1.2m,踢脚板150mm,符合GB4053-2009。4.有限空间作业票、动火票、临时电票台账齐全,抽查10份,签字及时、措施到位。第八章环保与节能指标8.1能耗测算系统总装机功率965kW,年运行7200h,负荷率90%,年耗电量625万kWh,吨铸件除尘电耗38kWh,优于行业平均值45kWh。变频风机平均节电率18%,年节电112万kWh,折合标煤138t,减排CO₂342t。8.2滤袋寿命预估根据入口浓度、过滤风速、清灰频次及PTFE覆膜特性,采用Arrhenius模型推算,滤袋预期寿命58个月,高于技术协议48个月要求,可减少滤袋更换2次,降低运行费用约96万元。8.3废水、固废除尘系统无废水排放;收集粉尘经压块机压制成30mm×30mm球团,外卖水泥厂作掺和料,2023-06月已转移67t,联单齐全,属一般固废,符合《国家危险废物名录(2021)》豁免条件。第九章缺陷整改与复验9.1初验缺陷清单编号缺陷描述责任方整改措施完成日期复验结论011#除尘器楼梯踏步缺防滑安装满铺3mm扁豆花镀锌格栅板2023-06-22合格02烟囱采样平台栏杆晃动安装增加斜撑、底部焊接加强肋2023-06-22合格03灰斗振动器电缆未穿管电气更换金属软管并做防水接头2023-06-22合格04压差管路轻微漏气设备更换尼龙接头为不锈钢双卡套2023-06-22合格05控制柜内备用回路未标识电气按GB50918补充回路编号2023-06-22合格06滤袋安装记录缺影像安装补拍照片并附文字说明2023-06-22合格07保温铝皮铆钉间距大安装按200mm间距补铆钉并打密封胶2023-06-22合格9.2复验方式建设、监理、检测三方联合现场核查,逐条拍照、记录、签字确认,全部缺陷关闭后出具《整改完成报告》,编号××-2023-除尘-竣-07。第十章验收结论与建议10.1结论经资料审查、现场抽查、性能测试、排放检测、职业健康与安全核查、节能评估及缺陷整改复验,×××公司除尘系统安装工程质量符合国家现行规范、设计文件及合同技术协议要求,系统运行稳定、排放达标、职业健康风险可控、节能效果显著,同意通过竣工终验,可正式投入运行。10.2后续建议1.运行维护:严格执行Q/××-QEHS-2022,每季度人工比对CEMS一次,每半年用荧光粉检漏一次,建立滤袋寿命数据库。2.能效提升:研究夜间谷电时段反吹清灰策略,进一步降低需量电费。3.智能化:接入企业MES系统,实现产尘-除尘联动预测控制,预计再节电5%。4.培训:每半年组织一次岗位粉尘防护与应急演练,提升员工自我防护意识。5.备件储备:建议常备5%滤袋、2%脉冲阀、1套PLC模块,确保突发故障24h内恢复。第十一章签字页单位名

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