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2026年造纸抄纸技师实操试题及答案一、实操试题:处理高速长网纸机生产120g/m²牛卡纸过程中,纸页纵向定量波动幅度超过±5%的故障,要求30分钟内完成排查处理,写出操作步骤、故障原因判定及处理结果验证。参考答案:操作步骤:第一步:系统确认,先调取DCS控制系统的定量历史曲线,判断波动规律为间隔15-20分钟的周期性波动,排除随机性的流送系统扰动,第一步开展浆料浓度排查:携带手持浓度仪到磨后出浆池取样检测,对比DCS系统显示的浓度数据,发现DCS显示浓度为3.8%,实际检测浓度仅为2.9%,偏差达到0.9%,远超允许的±0.1%误差范围,初步判定浓度变送器故障。第二步:检查供浆泵出口压力,发现压力波动范围达到0.07MPa,且波动周期和定量波动周期完全同步,验证浓度信号错误导致供浆阀误动作的判断。第三步:检查流浆箱总压与堰板开度,总压波动稳定在0.02MPa范围内,堰板开度反馈信号无跳变,排除流浆箱控制故障。第四步:检查成型网张力、胸辊跳动值,成型网张力偏差符合工艺要求,胸辊径向跳动不超过0.03mm,排除网部机械故障。故障原因判定:浓度变送器取样腔体长期积浆,浆渣粘附在检测探头上,导致浓度测量值严重偏高,控制系统根据错误的浓度信号调整供浆阀开度:实际浓度偏低时,系统误判为浓度偏高,关小供浆阀,上网绝干浆量不足导致定量偏低;实际浓度偏高时,系统误判为浓度偏低,开大供浆阀,上网绝干浆量过多导致定量偏高,最终形成周期性大波动。处理操作:1.佩戴防护手套、护目镜,关闭浓度变送器的进出口取样阀,打开泄压阀排空腔体残浆,拆下检测探头,用0.3MPa高压清水冲洗探头表面粘附的浆渣,顽固胶粘浆块用尼龙软刷轻轻清理,禁止用金属工具划伤探头检测面。2.清理完成后回装变送器,缓慢打开进出口阀门,排空腔体内残留空气,静置10分钟后对比现场检测浓度与DCS显示浓度,偏差调整至0.05%以内,符合精度要求。3.观察供浆泵出口压力,压力波动稳定至0.01MPa以内,DCS显示的定量曲线逐步收窄,15分钟后连续取10组成品纸样检测定量,所有样品定量偏差均控制在±2%以内,符合牛卡纸的工艺要求,故障处理完成。二、实操试题:抄造70g/m²高档胶版印刷纸时,纸页表面出现周期性孔洞,孔洞直径2-5mm,孔洞间距等于压榨上辊周长,要求25分钟内排查并处理该故障。参考答案:操作步骤:第一步:根据孔洞间距规律,初步判定故障源于压榨部位,按操作规程降速断浆停机,打开压榨部护罩检查压榨上辊辊面,发现辊面分布3块面积1-2cm²的硬树脂胶粘物,胶粘物位置间隔与孔洞间距完全吻合,胶粘物凸起于辊面,压榨时挤压湿纸页导致纤维移位脱落,形成孔洞。第二步:排查胶粘物来源,核对近期原料变更,确认3小时前更换了一批新的针叶木商品浆,该浆残余树脂含量比原用浆高0.8%,本次抄纸采用pH7.5的弱碱性体系,树脂皂化析出后,在温度45℃的压榨辊表面逐步粘附积累,形成硬胶粘块。第三步:检查压榨毛毯对应位置,仅表面有轻微脏污,无透底堵塞,不影响正常脱水。处理操作:1.点动盘车让压榨上辊低速转动,操作人员手持专用橡胶铲刀,以45度角对准胶粘块轻轻铲下,全程控制力度,避免铲伤辊面橡胶层,残留的薄胶粘层,沾取少量干燥碳酸钙粉末,用软绒布反复擦拭,直到辊面手感平整无凸起,最后用清水冲洗辊面残留杂质。2.调整压榨毛毯高压清洗水压力,从原0.4MPa提高到0.8MPa,低速盘动压榨,对全幅毛毯循环清洗5分钟,清洗后检测毛毯透水性,全幅透水性均匀,无局部堵塞。3.清理完成后按规程升温上压,逐步升速投料,连续取样10米观察纸页,未再出现周期性孔洞,纸页表面质量符合要求,同时调整流送系统树脂控制剂添加量,从原0.05%提高到0.1%,后续每班增加一次压榨辊表面清洁,防止胶粘物再次积累。三、实操试题:长网纸机生产过程中成型网往传动侧持续跑偏,网边摩擦机架造成网边磨损,要求15分钟内调整到位,写出完整操作过程。参考答案:操作步骤:1.首先将纸机车速降至额定车速的30%,避免车速过快加剧跑偏甚至造成网体脱落,观察跑偏趋势:成型网持续往传动侧偏移,网边和机架挡边的间隙从正常的12mm缩小至2mm,存在磨破风险。停机检查成型网两侧张力,检测发现操作侧张力为18N/mm,传动侧张力为15.8N/mm,张力偏差达到12%,符合“松边跑偏”规律,即网体往张力低的一侧偏移。2.检查两侧张紧油缸,发现传动侧张紧油缸活塞杆密封处有轻微漏油,油缸内工作压力比设定值低0.2MPa,导致张紧不到位,张力不足。3.调整操作:首先启动张紧液压油泵,对传动侧张紧油缸补压,将两侧油缸压力调整至设定值,偏差控制在0.05MPa以内,两侧张力偏差缩小至3%以内;然后点动纸机观察网位,微调校正辊角度:将校正辊操作侧往进纸方向微调0.5度,引导成型网往操作侧回移,每次调整后停顿1分钟观察跑偏趋势,禁止一次性调整幅度过大,避免网体往另一侧跑偏。4.调整完成后低速运行5分钟,成型网网边与挡边间隙稳定在10-15mm,位置无持续偏移,逐步升速至额定车速,连续运行10分钟,网位稳定无跑偏,故障消除,后续安排计划停机更换传动侧张紧油缸密封,彻底消除隐患。四、实操试题:抄造160g/m²食品包装白纸时,成品纸翘曲度检测为8%,客户要求翘曲度不超过3%,请进行工艺调整解决翘曲问题。参考答案:操作步骤:1.首先检测成品纸两面含水率,检测结果为网面(正面)含水率6.2%,毯面(反面)含水率7.8%,两面含水率差达到1.6%,远大于允许的0.5%差值,进一步检测两面收缩率,毯面干燥收缩率比网面高4.2%,判定两面水分不均、收缩不一致是翘曲的核心原因,纸页向含水率高的毯侧翘曲。2.排查工艺参数:检查伏辊真空度,设定值为0.04MPa,实际达到0.06MPa,出伏辊湿纸干度达到42%,比工艺要求高4个百分点,伏辊过度脱水导致网面干度远高于毯面;检查压榨线压力,实际线压力为30kN/m,比工艺要求低10kN/m,毯面脱水不足,进一步加大了两面含水率差。3.调整操作:第一步,将伏辊真空度降低至0.04MPa,出伏辊湿纸干度调整至38%,缩小湿纸出网部时的两面水分差;第二步,将压榨线压力提高至40kN/m,增强毯面脱水量,出压榨湿纸两面含水率差降低至0.3%以内,湿纸干度提升至45%;第三步,调整烘干部干燥曲线,将前3组烘缸温度从1
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