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文档简介

机械顶管监理旁站记录范本一、旁站基本信息工程名称:XX市XX路(XX大道-XX街)污水管道工程旁站部位:W3-W4井段机械顶管施工(桩号K1+234.500-K1+247.000,管径DN1200,顶进长度12.5m,管节类型为F型钢筋混凝土管)旁站时间:202X年X月X日8:30-22:15(其中12:00-13:30为午餐及设备巡检暂停时间)旁站监理人员:王XX(监理工程师,证号JL202X01234)施工单位现场管理人员:李XX(技术负责人,证号JS202X56789)、赵XX(施工员,证号SG202X09876)、孙XX(安全员,证号AQ202X43210)施工班组:XX市政工程有限公司顶管专业班组特殊工种人员及证件:1.顶管机操作手:张XX,特种作业操作证号TJG202X05678,有效期至202X年X月X日;2.起重工:刘XX,特种作业操作证号QZ202X34567,有效期至202X年X月X日;3.焊工:周XX,特种作业操作证号TS62101234,有效期至202X年X月X日。二、旁站依据1.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;2.《市政公用工程监理规范》GB/T50319-2013;3.《顶管施工技术规程》CECS246-2008;4.本工程施工图纸(编号:XX路污水-003、XX路污水-004);5.《XX路污水管道工程机械顶管专项施工方案》(编号:SZ-202X-007,202X年X月X日经监理审批通过);6.《XX路污水管道工程监理规划》(编号:JL-GH-202X-001);7.《顶管工程监理实施细则》(编号:JL-XZ-202X-003);8.建设单位与施工单位签订的《建设工程施工合同》(编号:SGHT-202X-002)。三、旁站范围及主要工作内容本次旁站覆盖W3-W4井段机械顶管从顶进前准备、首节管顶进至第5节管安装完成的全过程,核心工作内容包括:1.顶进前准备阶段:复核导轨安装精度、后背墙强度及平整度、顶管机系统调试、管节质量检查、洞口止水装置安装验收;2.顶进施工阶段:监控顶力动态变化、出土量精准控制、管节顶进偏差测量、纠偏系统运行、同步注浆参数管控、管节接口密封检查;3.异常处理阶段:旁站设备故障排查及修复、顶力异常原因分析及处置、临时暂停期间现场安全管控。四、关键施工过程详细记录(一)顶进前准备阶段(8:30-9:40)8:30旁站监理人员抵达现场,核实施工单位管理人员及特殊工种人员在岗情况,所有人员均到岗,特种作业证件原件查验合格(复印件留存监理部)。8:40-9:00平行检验导轨安装质量:轨距:设计要求1000mm,允许偏差±2mm,采用钢卷尺测量导轨前端、中端、后端3个点位,实测值分别为1001mm、1000mm、999mm,偏差均在允许范围;导轨顶部高程:设计导轨顶部对应管内底高程2.850m,导轨顶部高程3.120m(管壁厚270mm),水准仪测量3个点位,实测值为3.118m、3.121m、3.120m,偏差-2mm、+1mm、0mm,符合允许偏差±1mm要求;导轨垂直度:采用线坠配合钢直尺测量,导轨侧面与铅垂线偏差0.8mm/m,≤允许偏差1mm/m,合格;导轨与管节接触:首节管节底部与导轨接触长度≥管节长度的80%,无局部悬空。9:00-9:20检查后背墙及顶铁:后背墙为C30钢筋混凝土结构,厚度1.5m,回弹仪检测3个点位平均强度32.5MPa,符合设计要求;墙面平整度采用2m靠尺测量,最大偏差5mm,≤允许偏差10mm;顶铁为型钢焊接组合件,顺铁长度1.5m,横铁尺寸1.2m×0.8m×0.1m,表面无变形、裂纹,与后背墙接触均匀,顶铁中心线与顶管轴线重合度偏差2mm,合格。9:20-9:40顶管机系统调试:液压系统:启动泵站调试主顶千斤顶(4台,单台额定顶力200t,总额定顶力800t),千斤顶伸缩同步性偏差≤5mm,液压系统无泄漏,压力稳定;出土系统:螺旋输送机空载运行15分钟,运转平稳无异常噪音,出土口闸门启闭灵活;纠偏系统:上下/左右纠偏千斤顶伸缩行程0-100mm,角度传感器显示准确,指令响应时间≤2s;洞口止水:橡胶止水圈安装牢固无破损,内径与顶管机外径间隙均匀(20mm),符合设计要求。9:40首节管节验收:管节编号G-001,长度2.5m,重量18t,外观无裂缝、掉角,端面平整度偏差1mm≤允许偏差2mm;配套F型橡胶密封圈截面20mm×30mm,无破损变形,已涂刷硅油润滑。(二)顶进施工阶段(9:40-12:00;13:30-22:15)9:40启动首节管顶进,初始顶力80t,缓慢升压至110t后管节匀速顶进,顶进速度控制在18-22mm/min(符合设计10-30mm/min要求)。10:00顶进至0.8m,全站仪测管节中心偏差+2mm(向右),水准仪测管内底高程偏差+1mm,均在允许范围;理论出土量0.904m³,实际出土量0.88m³,偏差-2.6%≤±5%;同步注浆启动,注浆压力0.18MPa,注浆量0.75m³,符合每米0.8-1.2m³要求。10:30-11:45首节管全部顶入洞口(顶进2.5m),顶力稳定在120t;出土量累计2.8m³,理论值2.827m³,偏差-0.95%;管节中心偏差-3mm(向左),高程偏差0mm;接口与止水圈接触紧密,无渗漏。12:00-13:30午餐休息,施工单位安排专人值守,关闭泵站电源,洞口防护栏及警示灯正常运行,监理巡视确认现场无安全隐患。13:30恢复顶进,安装第二节管(编号G-002):经纬仪校准管节中心重合度偏差≤1mm,涂抹硅油后顶进合缝,塞尺测接口最大间隙1.2mm≤允许偏差2mm,橡胶圈无移位。14:00-15:20顶进至5.0m,顶力升至125t,管节中心偏差-8mm(向左)、高程偏差-3mm;施工单位启动纠偏系统,伸出右侧纠偏千斤顶15mm,15:00复测中心偏差+1mm、高程偏差0mm,纠偏到位,顶力回落至120t。15:20-16:45顶进至7.5m(第三节管安装完成),每30分钟记录一次参数:顶力稳定118-122t(未超预警顶力150t、最大允许顶力180t);注浆压力0.15-0.22MPa(符合0.1-0.3MPa要求);每米出土量1.10-1.15m³,理论值1.131m³,偏差±1.8%;每2小时测偏差,中心偏差-4mm-+4mm,高程偏差-2mm-+2mm,均合格。16:45-17:05出土螺旋输送机轴端密封轻微泄漏,施工单位停机更换丁腈橡胶密封垫片(规格φ120×φ80×5mm),监理旁站更换过程,确认垫片安装牢固,17:05重启设备后无泄漏,要求施工单位每4小时巡检一次密封系统。17:05-19:20顶进至10.0m(第四节管安装完成),顶力稳定120-123t,出土量、注浆参数均符合要求,接口密封良好。19:20-19:45液压系统压力突升至140t,施工单位立即停机排查,发现出土口卡滞一块直径200mm块石;人工配合风镐破碎清除后,19:45恢复顶进,顶力回落至121t;要求施工单位在出土口加装φ150mm孔径筛分网,防止大块杂物进入。19:45-22:15顶进至12.5m(第五节管安装完成),累计出土14.1m³,理论值14.14m³,偏差-0.28%;累计注浆11.8m³,每米注浆量0.94m³,符合要求;管节中心偏差+2mm、高程偏差+1mm,接口间隙0.8-1.5mm,均合格。五、质量控制要点平行检验记录序号控制要点设计要求/允许偏差实测值检验结果备注1导轨轨距1000mm,±2mm1001mm、1000mm、999mm合格前/中/后端各测1点2导轨顶部高程3.120m,±1mm3.118m、3.121m、3.120m合格前/中/后端各测1点3导轨垂直度≤1mm/m0.8mm/m合格线坠+钢直尺测量4后背墙强度≥C3032.5MPa合格回弹仪3点取平均5顶进速度10-30mm/min18-22mm/min合格秒表+钢直尺测量6最大顶力≤180t140t合格液压压力表显示7出土量偏差±5%-2.6%-+0.5%合格每0.5m记录1次8管节中心偏差≤50mm(顶长<100m)-8mm-+4mm合格全站仪每2小时测1次9管节高程偏差+30mm/-40mm-3mm-+2mm合格水准仪每2小时测1次10接口间隙≤2mm0.8-1.5mm合格塞尺测3点取最大11注浆压力0.1-0.3MPa0.15-0.22MPa合格注浆泵压力表显示12注浆量0.8-1.2m³/m0.9-1.1m³/m合格每米记录1次1.洞口防护:洞口设置1.2m高防护栏,刷红白警示漆,悬挂“当心坠落”标志,夜间红色警示灯正常运行,符合安全规范;2.临时用电:采用TN-S接零保护系统,配电箱漏电保护器动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s,实测接地电阻4Ω≤允许值10Ω;3.设备防护:顶管机液压系统设防护罩,出土口设防尘罩,防止扬尘扩散;4.文明施工:渣土采用封闭式运输车清运,现场渣土堆放整齐并覆盖土工布,临时道路每2小时洒水降尘一次,无扬尘污染;5.消防安全:现场配备2具4kg干粉灭火器,有效期内,放置于洞口及泵站旁,位置合理。七、问题及处理情况序号问题描述发现时间处理措施处理结果监理确认1出土螺旋输送机轴端密封泄漏16:45停机更换丁腈橡胶密封垫片,加强每4小时巡检17:05恢复运行,无泄漏合格2顶力突升至140t,出土口卡滞块石19:20停机清除块石,加装φ150mm筛分网19:45恢复顶进,顶力正常合格本次旁站的W3-W4井段DN1200机械顶管施工过程中,施工单位严格执行经审批的专项方案、设计文件及规范要求,顶进前准备工作充分,顶进过程中顶力、出土量、注浆参数、顶进偏差等核心指标均在允许范围;施工过程中出现的设备故障及顶力异常问题已及时处置,处置结果符合要求;现场安全及文明施工措施落实到位,施工质量处于受控状态。旁站监理意见:同意施工单位继续开展后续顶管施工,要求施工单位加强顶力、偏差的高频监控,同步做好注浆量的动态调整,确保顶管施工质量及安全。九、附件清单1.《顶管顶进偏差测量记录表》(编号:DJ-202X-0X-01);2.

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