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文档简介
1、整地场水位上升引起的问题,1工程概况,内蒙准凝胶大型选煤厂为土丘斜面,南高北低,台阶51m,地面坡度10%。 北端点岬沟,季节性水流,东西两侧有沟,西侧沟的下游有下降泉,水量少。 东侧的冲沟与用地东边界相邻,两沟的雨季从南向北流入岬沟,沟的深度陡。 1990年使用地变平,西冲沟全部填埋,下游的泉水所用块状石将盲槽引水,回填时堵塞了盲槽的出水口。 东冲沟上游填平,里面有道路,隔断沟。 占地平成6个平台,最低点岬沟为铁路车站线,第二平台高20m,配置9个产品煤筒仓。 26台台阶的顺序是4m、4m、6m、6m。 边坡定为1:1.5。 第三平台配置浓缩池等,第四平台配置主现场,第六平台配置两行原煤筒仓
2、。 原始地形的地形变平后,长550m,宽300m发生了很大的变化。 两组大型储煤圆筒仓,为高、重、大结构物。 第六平台上的9个原煤筒仓,二排,单仓直径22m,高56.4m,到配煤现场的总高度69m,单仓容量16万吨,自重总负荷292万kn。 箱形基础将直径扩大到25m,埋深6m,基础压力为595kPa。 第二平台9个产品煤筒仓,单列,单仓直径15m,高35m,煤厂合计高度47m,单仓容量32004500吨。 包括自重总负荷109万kn。 木筏的基础,直径扩大到18m,深度埋入4m,基础压力为430kPa。 调查2设计和施工,以2025m间隔勘探,勘探114井,保证样品的现状。 三轴、直切、压缩
3、、高压固定等。 在横压、静探、标贯等原位置测量了3组负荷试验,最大负荷为1200kPa和1000kPa,超过了建筑负荷的两倍以上。 原炭仓的基础是Q2黄土状粉质粘土,厚度为8.8m,下面还为Q2,含水量高,饱和,土质差,厚度不均匀,最厚的为13m,有的为0,一般89m,下部为第三系红色粉质粘土,厚的为89m,有的欠缺,一般666 岩盘是双层系上石箱群的强风化泥岩。 产品仓库基础下为Q3黄土状粉土,厚度为3.36.0m,一般为4.3m。 其下有Q2黄土状粉质粘土,含水量高,饱和,土质差,厚度05.7m,一般为4.0m。 岩盘和原煤一样。 原煤仓水位床14m以下,产品仓库床8m以下。 水位变化很大
4、,也有看不到水的。 一般认为,岩盘的突出部分没有水,所以内蒙线快,地下水不怎么影响。 调查的重点是持力层和下卧层的饱和土。 地基承载力以载荷试验为主,结合多种室内和原位测量数据,进行理论计算和经验公式取值。 原煤仓持力层的地基承载力为350kPa,深度修正后为600kPa。 产品仓库持力层地基承载力在460kPa以上,取值450kPa,满足上部负荷的要求。 下卧层饱和土没有进行负荷试验,但室内试验和原位试验的数据齐全,承载力基准值为250kPa。 饱和土力学性质下降(2030% ),但管理满足要求,馀量少。 变形管理、压缩弹性模量采用勘探原状土试验数据,与载荷试验的变形弹性模量进行了比较。 原
5、煤仓最大沉降为24.9cm,最大斜率为0.0036产品仓的计算沉降和最大斜率为8.78cm和0.0009,均满足要求。 1990年78月两组煤仓相继开工,检测基础土性质,与调查结果一致。 基础上地后设置了观测点,开始了沉降观测。 1991年5月产品仓库竣工,1991年8月一部分原煤仓库竣工。 一年后,在1992年8月实测到原炭仓的平均沉降2.5cm,倾斜0.00045的产品仓库为1.7cm和0.00047。 还没有装载煤炭,仓库自重约占总重量的45%和55%,实测沉降约为推定沉降的50%,可以认为这是成功的岩盘工程。 3事故的发生和发展,1993年底,一级平台高20m的边坡,沿岩面大量浸水,冬
6、天结冰时结冰,结冰时大量浸水。 1994年3月,局部边坡突然崩塌。 长度约120m,坡顶龟裂距产品仓库仅20m,龟裂宽度为140mm,最大落差为200mm。 4月中旬龟裂宽600mm,落差510mm。 措施:在仓北15m处打两行嵌岩坡桩80根。在坡地上建了42根防滑桩,边坡刷松1:1.75,全部进行了保护工程。 之后,在边坡下做了水平的排水孔和盲槽排水,在坡地上筑了重力式毛石混凝土挡土墙,到1995年4月为止的滑坡基本稳定。 产品仓库自1993年以后,沉降加速,到1995年1月,空仓沉降4.3cm,超过空仓估计沉降4.13cm,仍在增长,趋势不稳定。 补充调查显示水位普遍上升了1.52.0m。
7、 把持层Q3黄土状土下部饱和。 原来卧位的饱和土层位上升了2.02.5m。 持力层含水量略有增加,液性指数从0增加到0.12。 剪切强度约降低了四分之一,压缩弹性模量降低了4050%。 地基承载力为330kPa,不能满足基础压力450kPa的要求。 不能通过软弱的下卧层的管理。 当时还没有装煤。 在原煤仓补充调查中,水位普遍上升了1.52.5m,饱和土层位上升了3.03.5m,最高地点距基底只有4m。 不能通过软弱的下卧层的管理。 计算沉降达到58.3cm,超过了容许值(40cm )。 倾斜超过1%,分别达到了2%。 两组筒仓补充调查的结论:必须加强。 不然就放不进煤。 会场整体水位在一定程度
8、上上升,普遍上升了2米左右,最大上升到了3.5m。 大约三分之一的钻头小于l.0m。 4 .地下水上升的原因分析,远离黄河,海拔1170m以上,没有地表水。 年平均降水量378mm,蒸发量2126.5mm。 水槽面积有限。 工程建设使环境本来的坡度改变了10%,地表板结合,部分植被发生了变化。 两侧冲破沟,排水通畅。 大部分雨水从地面排到岬沟里。 垂直渗透土不足20%,平场填平沟后,形成6个平台,平台梯度为0.120.47%。 地表坚硬的外壳被破坏,原土裸露着。 两侧的冲沟被填埋,冲沟内的泉眼被堵塞,平滑的地表流出形成了各台阶平地上的缓慢流动。 另外设计的排水系统还没有形成,渗透量从不到20%
9、增加到40%左右。 黄土状土的垂直渗透系数是水平的10倍,水平运动非常慢。 水在土中没有出口,聚集在土中,只能逐渐向最低的边坡流动。 3年后在边坡岩盘面上浸出了冰雕,整个地下水位上升了23m。 5事故处理(1),产品仓库上游(南侧) 15m处,在风化岩石上挖断水盲孔,盲孔净截面高度1.7m,宽度1.0m,孔上浸水井,间隔1015m,地下水通过浸水井导入盲孔,排入坡地。 5事故处理(2),产品仓库用裂开水泥加固地基,注入孔442个,间隔3.0m。 穿过筏子基注入,灰比为1:1和0.8: 1,注入深度达到基岩,平均深度为6m。 为了避免灌浆,减少地基的侧方变形,沿产品仓库的地基周围做了直径为1.2
10、m和1.0m的桩基162根,桩端进入岩盘36m,平均桩长为17m。 在灌注桩之间加入桩,封闭整个地基土,5个事故处理(3),原煤仓也同样用裂缝水泥加固地基,灌注孔共754个,平均间隔3.0m,在罐中贯通基础,水灰比为1:1,灌注深度进入第三系(或岩盘)的0.5m。 平均孔深度为14.5m .同样沿仓库基础用旋转桩包围,共计680根。 5事故处理、加固工程从1995年9月到1996年6月,处理费用3500万元(包括边坡处理),处理效果良好。 检查结果显示,产品仓库地基承载力达到500600kPa,原煤仓库达到600700 kPa。 5事故处理,从1996年9月开始装煤,分三期装,一期增加三分之一的容量。 到1998年3月为止最大沉降产
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