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文档简介

1、降低二次洗涤赤泥Al、Na含量,山东铝业公司特种材料厂二车间溶出QC小组 2007年5月,特种材料厂二车间溶出系统担负着6#窑熟料的溶出分离任务,其二次洗涤赤泥Al、Na含量的高低,直接决定了车间生产成本的高低和特材厂经济效益的提高,从二次洗涤流程投产后几个月的统计数据来看,二次洗涤赤泥Al、Na平均含量为41.98%,仍高于41%的考核标准且波动较大,造成经济效益的损失,为此,我们溶出系统QC小组就如何降低二次洗涤赤泥Al、Na含量展开攻关,通过小组成员的共同努力,取得了较好的效果。,一、小组概况,小组成员情况,2、完成厂部下达的考核指标。,二、选题理由,1、减少熟料溶出分离时的Al、Na损

2、失,为特种材料厂创造更多的经济效益;,小组查阅了山铝特种材料厂氧化铝分析日报,统计2005年11月至2006年4月二次洗涤赤泥Al、Na含量质量如下:,三、现状调查,四、可行性分析及目标值的确立,1、可行性分析,(1)在溶出两组份熟料工艺日趋完善的基础上,通过此次攻关活动,应该可以进一步降低二次洗涤赤泥Al、Na含量;, (2)我们对两组分含氧化铝熟料的溶出积累了丰富的经验;, (3)本小组技术力量雄厚,经验丰富,有信心、有能力通过科学的管理达到目标值;,(4)厂部领导对二次洗涤赤泥Al、Na含量高度关注,多次亲临现场调研和指导,使我们QC小组的成员受到了极大的鼓舞,我们相信此次活动会取得成功

3、。,结合现状调查及我们小组自身的技术力量,我们将进一步加强工艺管理,掌握操作规律,完善操作经验,努力完成厂部下达的考核指标即:二次洗涤赤泥Al、Na含量41%。,2、目标值的确立,五、原因分析,二 次 洗 涤 赤 泥 Al Na 含 量 高,工艺纪律执行不严,机,人,缺乏有效的监控设备,上料时间长,人员素质低,现场环境差,环,溶出液浓度大,溶出温度控制不好,法,洗水温度控制不好,料,熟料A/S低,洗水含碱高,熟料成分变化大,洗涤达不到要求,洗水用量不够,小组成员集思广益,从人、机、料、法、环五个方面进行全面分析,查找出 “导致二次洗涤赤泥Al、Na含量超标”的因素,并绘制因果图如下:,六、要因

4、确认,小组成员对查找出的末端因素逐一进行确认并绘制要因确认表如下:,七、制定对策表,确定了主要因素后,我们分别针对主要原因制定对策,并落实责任人和完成时间,绘制对策表如下:,八、对策实施:,对策实施一:针对工艺纪律执行不严的情况,首先,利用新安装的监控系统,根据其保存的数据严格工艺纪律考核;其次,对于出现指标异常情况,如经核实属于操作原因,扣除当班产量;再次,车间根据月底各班指标情况,进行相应的奖励,并把指标与分厂“创新职工”的评选结合起来,极大的调动了岗位职工的积极性,为严格工艺纪律的管理创造了条件。,一方面,车间对分离压滤机实行改造,将分离压滤机机头盲板前移20块,减少过滤面积,进而缩短上

5、料时间;其次,车间要求浆化器工与分离压滤机操作人员紧密配合,做到既保证分离压滤机上满料,又确保一次进料槽留料不多,确保快速分离,减少二次反应损失;再次,车间对压滤机滤布实行严格管理,出现跑浑情况,必须及时检查并更换破布,对滤布实行周期性更换。,对策实施二:针对上料时间长的情况,对策实施三:针对缺乏有效的监控设备的情况,积极协调厂部,计控中心在溶出系统安装了监控系统,该系统能实时反应操作过程中的温度、压力、电流等情况并对数据进行保存,为规范岗位人员的操作创造了条件。,对策实施四:针对熟料A/S低的情况,一方面,积极协调厂部,组织A/S高的原料进厂,并控制进厂原料的Fe含量;另一方面,加强对6#窑

6、系统的管理,提高熟料质量。, 严格用水管理,严禁非生产用水进入生产流程,在调整槽总液量许可的范围内加大洗水用量并均匀加入,同时确保液量平衡。,对策实施五:针对洗涤达不到要求的情况, 温度过低,洗涤效果不好,温度过高,同时导致二次洗液温度过高,从而调整液温度不好控制,为此,我们要求岗位人员及时利用高压蒸汽对洗水进行加热和停汽,使洗水的温度保持在8590。,对策实施六:针对溶出温度控制不好的情况,溶出温度过高,二次反应严重发生,Al、Na损失较多,并且损坏压滤机滤板;温度过低,反应不完全,并且导致糊布,延长上料时间,为此,我们一方面积极协调一车间,要求凉热熟料搭配使用,降低熟料温度;另一方面,加强

7、内部本身用水的管理,控制好调整槽调整液的温度,使一次进料槽溶出液控制在8085,并及时上料卸车,实现快速分离。,数据统计: 活动中2006.72006.11二次洗涤赤泥Al、Na含量统计如下:,九、效果检验,活动前后二次洗涤赤泥Al含量对比:,活动前后二次洗涤赤泥Na含量对比:,活动前后二次洗涤赤泥Al、Na总含量对比:,35,36,37,38,39,40,41,42,43,活动前二次洗涤赤,泥Al、Na总含量,活动后二次洗涤赤,泥Al、Na总含量,降低4.47%,经济效益计算:, 7-11月份累计增加效益:323281.77元51616408.85元。,据生产数据统计,7-11月份日均生产赤

8、泥112.85吨左右,水份37.27%。按氧化铝市场均价3727.86元/吨,含NaOH30%的液碱602.90元/吨计算:,每月多回收氧化铝112.85吨天30天月(1-37.27%)(23.59%20.39)67.96吨 每月回收氧化铝增加效益67.96吨3727.86元吨253345.37元,每月多回收氧化钠112.85吨天30天月(1-37.27%)(18.39%17.12)26.97吨 每月回收氧化钠增加效益26.97吨(8062)30%602.90元吨69936.40元 两项合计每月增加效益253345.37元69936.40元323281.77元,将活动目标值纳入车间主要质量指标范围,正常考核。,十、巩固措施,加强对系统操作人员的技术培训,进一步提高操作人员的操作水平;,严格执行工艺纪律检查制度,严格按标准化作业程序操作;,通过此次QC活动,我们充分认识到运用QC手段解决问题的实际效果,提高了组

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