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文档简介

1、成立时间:2007年5月,活动时间: 07年5月开始收集数据,累计活动10次。集团口号:头脑风暴,提高质量。小组成员简介,讲师:黄建卓,组长:罗小凤,小组成员:邓海波,小组成员:罗伟国,小组成员:张小青,小组成员:曾强现状调查(处理时间),负责人:张晓青,分钟,计划时间336700/SPM 14=50(分钟)平均联机响应时间:(375 420 385 340)/19=80(分钟) 加工批数、折痕批数、压印质量、起皱不良:117 101 79 98=395(件)加工数:700113300(件)折痕不良率33636035/13300=2.96%,2.96% 根据材料状态和模具结构分析,模具和材料改

2、善后,皱纹明显减少。平均月次品率为0.3%,冲压质量,8月,45月,原因分析,6 4 1 2皱纹,无工作方法工艺,人,在线现场检查员位置未确定,卓巴锁定板部件,模具,材料,材料大小,材料性能材料和定位器之间的间隙多种多样:材料大小不匹配和模具1/4工程定位器之间的间隙不会突然松弛,从而产生皱纹。冲压质量,1 .材料特性不同(延迟率等):材料特性(延迟率等)不同可能会使镶板起皱。但是,材料进来时,各种指标在Toyota规格内与其他零件几乎没有区别。由于GTMC要求内的确认,因此(2):3。预售太长:发现中间产品发生了褶皱,此时先营销,以防范内尔流动,对此,有人怀疑预售太长。先营销,冲压质量,4

3、.并条锁定板片:如图所示,材料流太多,板零件起皱,但根据并条的状态,材料流多少。,材料流入多,产生皱纹。5 .不适当的压力边环设计:褶皱生成零件压力边环背面悬空,没有相应的气垫针接触台,冲孔瞬间可能会发生一些变形,电路板零件可能会产生皱纹。冲压质量、冲压的瞬间稍有变化、对策开发、冲压质量、对策四大事项的实施计划、各种程序演示开发、执行对策(1)、主要13360材料和定位器之间差距不同的缺点:在线响应时间过长,影响上升,对策:1,加工起皱时,查找图标位置定位器当前曹征、材料和定位器最佳间隙,防止起皱,定位符,对策:2,联系GTSP,严格控制零件尺寸,冲压质量,对策实施(2),缺点:上述对策只能减

4、少实施后皱纹的数量。在线应对时间长,状态也不稳定,未能完全解决问题,未能达到预期目标。确认效果,所有者:整体,褶皱不良率,冲压质量,对策实施(3),主要原因是3,拉深筋锁定板,冲压质量,对策2:拉深筋的表面曹征,仪表板部件的两边材料流入,对策(4),对策:压力在下行过程中,顶针和气垫销之间发生反弹,锁定板,防止褶皱。黑盒是机器加工面切削的基准平面,其4 :压力边环设计不当。冲压质量,添加6个顶针,改进前,确认效果,所有者:全部,冲压质量,折痕不良率,每件成本:材料成本人工成本模具折旧设备每台车: (3.17%-0.1%)1805减少每月的时间/部署联机处理时间: 0.5211小时脱机选择时间: 1/5秒700 60(分钟)60(小时)2222(小时)每月总时间减少3360 11 22=33(小时)效果检查活动后,我们团队的努力取得了成果,负责人:整体,冲压质量,集成措施,冲压质量,总结反思,不足之处(1)QC 7手法不熟练。(2)还应加强现场调查分析的能力。(3)加强相关团队之间的曹征、信息共享的联系,提高生产率。无形的成果:加强团队成员的沟通,提高各团队成员的团队合作精神、创新精神、QC意识。提高发现和解决问题的大能力。冲压质量,下一主题:冲压质量,在此活动中,本公司将发生67142个

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