垂直电镀板边.ppt_第1页
垂直电镀板边.ppt_第2页
垂直电镀板边.ppt_第3页
垂直电镀板边.ppt_第4页
垂直电镀板边.ppt_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1.現象描述(Current Status),CT廠FC-PGAII(L2/L5)目前流程 垂直PTH垂直連續電鍍線(1)塞孔刷磨Cu(I)垂直連續電鍍線(2) 28ASF(板邊粗糙) 16.4ASF(板邊光亮),2.分析(Cause Analysis) /2-1.粗糙理論,2-1.粗糙理論,金屬離子向陰極的輸送機構有三: 1.受電場影響而游動至擴散層 (V=0.00029cm/sec/v) 2.受擴散作用至電雙層 3.受電場吸引至陰極表面,2.分析(Cause Analysis) /2-1.粗糙理論,機構I: Cu離子吸附到金屬表面形成晶核 機構II:Cu離子直接移動到金屬表面的結晶生長點

2、機構III:Cu離子吸附到金屬表面並擴散到結晶生長點,2-1.粗糙理論,I,III,II,晶核形成的數量不足是形成板面粗糙的原因,2.分析(Cause Analysis) /2-1.粗糙理論,影響晶核形成因素 1.電雙層電極還原速度過快 2.電雙層Cu+2補充不足,添加劑吸附於電極表面形成阻力(降低電極還原速度),2.分析(Cause Analysis) / 2-2.哈氏槽Test,2.分析(Cause Analysis) / 2-2.哈氏槽Test,C.D=I(27.7- 48.7Log L) C.D:電流密度(A/dm2) I:電流(A) L:陰極距離(cm),11mm,11mm,22mm

3、,哈氏試片測試結果(黑須線),2.分析(Cause Analysis) /2-3.電流分佈實際量測,I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12,電流分佈不均 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 使用勾錶進行電流實際量測(1)全線停止量測-靜態 (2)定點量測不同Hanger-動態(3)量測一根Hanger電流變化-動態,2.分析(Cause Analysis) /2-3.電流分佈實際量測,(1)電流實際量測-靜態,掛架(No.29),設定電流28ASF,每支Hanger每邊通入67A。,量測單邊Hanger所通入的電流

4、,2.分析(Cause Analysis) /2-3.電流分佈實際量測,Current Distribution(134.4A) 第一次:66.6184A 第二次:70234A,Current Density Distribution(28ASF) 第一次:13.838.4ASF 第二次:14.648.8ASF,(2)電流實際量測-動態,(1),(7),(6),(5),(4),(3),(2),(1),(8),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),2.分析(Cause Analysis) / 2-4.導電機構,電流I大小取決於Hanger與導電F.B 接觸面積是否良好,2-4.

5、導電機構,輔助導電位置,主要導電位置,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,1-1.板子進入1,2,3銅槽時,停止傳動系統量測Hanger電流,量測加入銅箔 墊片前後電流分佈-靜態 1-2.選定一Hanger量測電鍍過程中電流變化情形-動態,2-5.實驗Design:(1)加裝銅箔墊片-增加側邊導電 (2)加裝絕緣墊片-側邊不導電,勾錶電流 量測位置,加裝銅箔墊片,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,實驗1-1-加裝銅箔墊片(靜態),2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Desig

6、n,加裝銅箔墊片後電阻變化不大,整流器電壓大致相同。,實驗1-1-加裝銅箔墊片(靜態),實驗1-2-加裝銅箔墊片(動態),2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,實驗一結果分析,Hanger側邊磨擦導電部份,銅箔墊片 (具彈性),交接面不平整,加裝銅箔墊片後對整體導電並無明顯影響,但由交接面的電流有改善效 果,原因為銅箔墊片具有彈性,在交接面不平整時,可增加其導電面積 故電流下降較少。,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,(1),(

7、3),(2),(1),(2),(3),實驗2-加裝絕緣墊片,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,加裝絕緣墊片後電阻增加,造成整流器電壓上升。,2-4-2.實驗2-加裝絕緣墊片,2-4-2.實驗2-加裝絕緣墊片,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,2.分析(Cause Analysis) / 2-5.導電機構實驗Design,部份Hanger凸出齒排與傳動齒排凹部相接觸 (Hanger重量壓在傳動齒排上),造成無重力 磨擦導電效果,故部份Hanger無電流。,2-4-2.實驗2結果分析,3.對策(Action

8、)/3-1.改善對策,3-1.改善對策: 3-1-1.磨擦面加裝銅板,磨擦面加裝銅板(鎖在導電F.B上),定期更換。,導電F.B尺寸圖,3.對策(Action)/3-1.改善對策,(2)導電F.B交接處使用銅排重疊,改善交接面不平整問題,(1)銅排Design,3-1-2.塗導電膏(減少磨擦阻力及增加導電面積),磨擦面有空隙,塗導電油則減少空隙,增加導電面積,電流分佈差異性可減少。,紅銅:維氏硬度60100 黃銅:維氏硬度85145,3.對策(Action)/3-1.改善對策,3.對策(Action)/3-2.未來導電機構Design,黑須,丸仲,磨擦導電位置,億鴻,Cu彈片,彈簧,3.對策(

9、Action)/3-2.未來導電機構Design,ALMEX,磨擦導電位置,SUS Support,Roller,未來導電系統Design原則 1.設於槽外-避免磨擦粉屑掉入槽中 2.磨擦導電增加彈簧Design-避免因Cu磨損造成電流分佈不均,結論 現有垂直連續電鍍線導電System因F.B與Hanger(掛架組)間磨 耗,造成無重力磨擦效果,導成造成電流分佈不均(某些電鍍時 板面電流密度過高),是造成板邊粗糙的主因,改善對策是磨擦 處安裝銅排定期更換;對於未來導電機構Design,置於槽外並 增加彈簧Design,是較好的Design。,4.結論,附件一/整流器Ripple值量測,設定電流:80A 電流Ripple:92/94.9=97%,設定電流:160A 電流Ripple:16/169=7.4%,Ripple值=(上限電流-下限電流)/Idc,(1)矽控整流器,(1)開關整流器,附件一/整流器Ripple值量測,附件一/整流器Ripple值量測,附件一/整流器Ripple值量測,(1)開關變壓器,1.電子式控制切換開關頻率,而達到定電流控制。 2.高頻切割波形,Ripple值低,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论