[QC]降低地铁隧道二衬结构渗水率_第1页
[QC]降低地铁隧道二衬结构渗水率_第2页
[QC]降低地铁隧道二衬结构渗水率_第3页
[QC]降低地铁隧道二衬结构渗水率_第4页
[QC]降低地铁隧道二衬结构渗水率_第5页
已阅读5页,还剩41页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、,一、课题概况,二、小组简介,三、选题理由,四、现状调查,五、设定目标,六、原因分析,七、要因确认,八、制定对策,九、对策实施,十、效果检查,十一、成果巩固,十二、总结和展望,一、课题概况,青岛地铁2号线一期工程线路全长25.2公里,均为地下线。我公司承建其中的苗同区间,长1.26公里,属于复合式衬砌暗挖结构。 在二衬结构施工中发现,结构出现多处渗水引起的湿渍,结构内的水分易导致钢筋锈蚀和产生结构裂隙,形成安全隐患。为满足设计对二衬结构的防水要求,并降低后期注浆止水的成本投入,增强防水体系,降低隧道二衬结构渗水率,成为了本次QC活动的研究重点。,苗同区间,二、小组简介,表 2-1 小组简介表,

2、制表人:刘海涛 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年10月2日,二、小组简介,小组在以往活动中取得的成绩,二、小组简介,表2-2 QC小组活动日程安排表,计划时间,实际时间,制表人:张昊 审核人:王勇 制表时间:2015.10.2,时间,内容,理由一(设计要求):青岛地铁2号线的隧道二衬结构防水要求为:结构不允许出现漏水,可有少量湿渍。总湿渍面积不大于总防水面积的2 ,单个湿渍面积不大于0.2,任意100防水面积(纵向5延米*断面周长20m)湿渍不超过3处。但实际出现多处湿渍,质量问题严峻。 理由二(成本及工期要求):渗水问题会增加后期注浆止水的投入和延长工期,因此,在施工过程中找出渗水问题的

3、原因,采取措施降低渗水率,才能从根源解决问题。 理由三(集团要求):为了贯彻落实集团公司创精品工程的要求,地铁隧道内二衬结构不允许出现漏水,可有少量湿渍,单个湿渍面积不大于0.1,任意200防水面积(纵向10延米*断面周长20m)湿渍不超过1处,此项要求超过了设计标准。 理由四(争取荣誉):本工程以确保“泰山杯”,争创“鲁班奖”为目标,结构渗水问题亟待解决。,三、选题理由,因此,小组选择课题为 降低地铁隧道二衬结构渗水率,通过对青岛地铁2号线苗同区间左线小里程段已完成的480m二衬结构进行现场调查。,四、现状调查,结构裂隙湿渍,纵向施工缝湿渍,环向施工缝湿渍,通过对480m二衬结构进行的现场调

4、查,并以延米为单位,共检查480个点,共有63处湿渍,二衬结构渗水率为13%,部分湿渍面积大于0.2m2。,四、现状调查,表4-1 调查统计表,制表人:王玉华 审核人:王勇 制表日期:2015年10月10日,四、现状调查,图4-1 二衬结构渗水情况排列图,制图人:刘海涛 审核人:刘乾勋 制图时间:2015年10月15日,根据调查统计表,绘出排列图,从排列图得知:环向施工缝湿渍是影响二衬结构渗水率的主要因素,占总体缺陷的78%,如果能够将此问题解决80%,则渗水率降为:1-(49*80%+417)/480=5%。,五、设定目标,目标核算:根据假定目标,若任意100延米存在5处湿渍,且每处湿渍面积

5、不大于0.1m2,则100延米内 1、湿渍面积比重核算 总湿渍面积:5处*0.1m2/处=0.5m2, 总防水面积:100延米*20m断面周长=2000m2, 总湿渍面积/总防水面积=0.5m2/2000m2=0.252(设计要求) 。 2、湿渍数量核算 5处湿渍/(100延米*20m断面周长) =0.5处湿渍/200m21处湿渍/200m2(集团要求)。 则若能将环向施工缝湿渍解决80%,隧道整体渗水率降低至5%,渗水率符合设计要求和集团公司创精品工程的要求。,五、设定目标,预设目标的可行性分析:,2、我公司承建完成的3号线项目正为申请鲁班奖积极筹备,现在施工的2号线项目以确保“泰山杯”,争

6、创“鲁班奖”为目标,在集团公司及项目部领导的大力支持下,QC小组继续秉承着攻坚克难的“先锋”精神,定能在本项目中再创佳绩。,1、二衬结构渗水问题虽然是隧道施工的常见通病,但根据其他地区类似的优秀工程及青岛地铁3号线工程进行借鉴与经验总结,加强施工过程管控,降低二衬结构渗水率是可行的。,目标可行,本次QC活动的目标是将苗同区间二衬结构渗水率由13%降低到5%。,五、设定目标,活动前渗水率,活动后目标渗水率,制图人:秦志强 审核人:刘乾勋 制图时间:2015年10月20日,六、原因分析,小组成员运用头脑风暴法,通过对人、机、料、法、环、测六个方面,分析造成环向施工缝湿渍的原因,整理绘成鱼刺图。,人

7、员,机械,材料,工艺,环境,测量,环向施工缝湿渍,制图人:张昊 审核人:刘乾勋 制图日期:2015年10月26日,工作纪律松弛,作业人员责任心不强,奖惩制度不健全,施工监督不到位,作业人员操作不规范,作业人员业务水平低,技术交底不到位,未持证上岗,施工缝漏浆,台车合模不严密,台车线性不满足要求,振捣棒功率达不到或转动不灵活,电路电流不稳,施工前准备不充分,混凝土质量不合格,塌落度不满足要求,混凝土现场滞留时间过长,混凝土配合比不恰当,防水材料质量不合格,进场材料没有合格证,防水材料破损,施工时保护措施不到位,基面渗水,初支背后注 浆不到位,防水材料拼接处渗水,钢边橡胶止水带焊接不严密,防水板丁

8、字缝焊接不严密,防水板拼接处渗水,止水带拼接处渗水,混凝土裂缝,混凝土内外温差大,隧道温度过低,振捣不完全,照明不足,工作窗分配不合理,施工缝漏浆,台车定位有偏差,测量仪器长期未校核,仪器损坏,存在测量偏差,设站精度不够,后视点长期未校核,仪器精度低,七、要因确定,表7-1 要因确认表,制表人:张昊 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年11月8日,七、要因确定,制表人:张昊 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年11月8日,七、要因确定,制表人:张昊 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年11月8日,要 因,七、要因确定,末端因素十二 初支背后注浆不到位,制表人:张昊 审核人:王勇 制表日期:20

9、15年11月5日,确认标准:初支基面平均渗漏量小于0.05L/m2d,任意100m2 基面面积渗漏量小于0.15L/d。 确认方法: 调查分析 确认人: 张昊 确认时间: 2015.11.5 确认情况:将左线小里程段二衬结构端头定为起点,向大里程300米范围内初支面进行调查统计(每50m隧道长约为1000m2基面面积),每50延米最大渗水量2.4L/d,平均每100m2基面面积渗水量为0.20L/d。,表7-2 调查统计表,七、要因确定,末端因素十三 防水板丁字缝焊接不严密,确认标准:防水板丁字缝焊接严密不透水,不得出现漏焊、假焊、焊穿等问题。 确认方法: 调查分析 确认人: 刘海涛 确认时间

10、: 2015.11.8 确认情况:防水板拼接处丁字缝的三层搭接不可避免,爬焊机无法做到严密焊接,焊接质量难以保证,极易出现渗水问题。,七、要因确定,末端因素十四 钢边橡胶止水带焊接不严密,确认标准:焊接严密、饱满,无缺胶、开裂、分层等现象。 确认方法: 调查分析 确认人: 王栋 确认时间: 2015.11.8 确认情况:钢边橡胶止水带由于横截面过厚,搭接焊无法保证焊接质量,容易出现缝隙。,七、要因确定,经过小组内部分工合作,找出如下三条主要因素:,2、防水板丁字缝焊接不严密;,3、钢边橡胶止水带焊接不严密。,1、初支背后注浆不到位;,八、制定对策,表8-1 对策评价选择表,制表人:王勇 审核人

11、:刘乾勋 制表日期:2015年11月13日,八、制定对策,表8-2 对策实施表,制表人:王勇 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年11月13日,九、对策实施,措施一:采用钻机对初支基面进行钻孔,埋设注浆管和止水阀门,每断面5根注浆管,纵距3m,渗水严重处适当加密。,验证:注浆管分布合理,注浆阀门固定严密。,九、对策实施,措施二:在搅拌器内,以水灰比1:1的比例搅拌水泥净浆,由下向上依次注浆,拱顶注浆阀门打开,用来控制注浆量。,验证:按比例倒入搅拌水和水泥,注浆顺序合理。,九、对策实施,措施三:将注浆压力控制在0.30.5MPa,拱顶隔孔注浆管冒浆后,停止15min,然后换孔注浆。,验证:从灌浆

12、记录仪观察,压力符合要求。,九、对策实施,对策验证:重新注浆后,以左右线二衬结构端头为起点,各取100m初支基面为试验段,平均渗漏量0.02L/m2d,小于0.05L/m2d,任意100m2基面面积渗漏量最大值为0.12L/d,小于0.15L/d,符合标准要求。,九、对策实施,措施一:首先将焊接部位清理干净,焊接时合理控制爬焊机的速度和温度,在速度(约2m/min)不变的情况下,温度从250350慢慢调节,使焊痕平整并带有透明玻璃状,且保证搭接宽度不小于10cm。,验证:防水板焊接严密,充气试验合格。,九、对策实施,措施二:将防水板剪成无棱角的补丁,并确保外边缘超出丁字缝连接处10cm以上。,

13、验证:补丁大小合适,且无棱角。,九、对策实施,措施三:用热风枪将补丁边缘与原防水板焊接,焊接宽度不得小于5cm,需完全施焊,确保严密。,验证:焊接后,补丁外边缘超出丁字缝10cm,焊接宽度不小于5cm,焊接严密。,九、对策实施,对策验证:采用热风枪对丁字缝进行补丁焊接,通过外观观察,焊痕处饱满、完整、连续,焊接面无气泡,无漏焊、假焊、焊穿等问题。随即针对实施对策后100延米内防水板丁字缝进行检查,焊接一次性合格率超过98%,仍存在的焊接不合格处进行重新焊接后,检查合格。,九、对策实施,措施一:将钢边止水带接头处切口,切口应控制在橡胶与钢边接触位置处,切割前用画笔画出切割线,切口长度应控制在10

14、cm左右(单头切口)。采用美工刀或者小型切割机进行切割。,验证:切口长度符合要求,顺齐平整。,九、对策实施,措施二:采用角磨机或钢刷清除接头处杂物并打磨平顺,打磨宽度大于5cm(5cm到10cm为宜),双面打磨。,验证:接头处清理干净无杂物,且打磨平顺、宽度合格。,九、对策实施,措施三:钢边搭接长度控制在5cm左右,钢边接头单侧用两排六个铆钉连接锚固。采用小型电钻打孔,铆钉冲压设备施做铆钉。,验证:钢边搭接长度适宜,铆钉固定牢固可靠。,九、对策实施,措施四:利用铁丝,将厚度6mm左右的生胶片固定在前后接头处,生胶片与需要连接的止水带每侧搭接5cm,并在接头中间填充生胶片。,验证:生胶片搭接宽度

15、合理,完全盖住止水带接缝。,下层生胶片安装,中间填充生胶片,上层生胶片安装,九、对策实施,措施五:热硫化焊机模具预热后,放置在接缝前后两侧,在环向施工缝中,为使模具固定,需采用千斤顶加压。保持模具温度在140150之间,1520分钟之后断电,冷却后开模。,验证:通过不断地调节温度和试验,找到当前施工环境下模具最合适的加热工作温度。,九、对策实施,对策验证:热硫化完成后,切断电源,等焊接接头基本冷却,拆除夹具,橡胶片与止水带焊接严密、饱满,无缺胶、开裂、分层等现象。同时在新浇筑完成的100m二衬结构内,钢边橡胶止水带连接处焊接合格率到达100%。,十、效果检查,制表人:秦志强 审核人:刘乾勋 制

16、表日期:2015年12月18日,采取措施后,苗同区间左右线新完成二衬结构480米时,对其渗水情况进行调查统计,并以延米为单位,共检查480个点,活动后渗水率为4.2%,且每一个湿渍面积均小于0.1m2,达成了小组最初设定的渗水率降为5%的目标。,表10-1 调查统计表,十、效果检查,图10-1 活动前后渗水情况排列图,1、环向施工缝湿渍 4、变形缝湿渍 2、纵向施工缝湿渍 5、其他 3、结构裂缝湿渍,制图人:刘海涛 审核人:刘乾勋 制图日期:2015年12月18日,活动前渗水率,活动后目标渗水率,制图人:秦志强 审核人:刘乾勋 制图时间:2015年10月20日,十、效果检查,活动后渗水率,目标 实现,十、效果检查,制表人:王勇 审核人:刘乾勋 制表日期:2015年12月18日,1、在本项目继续利用活动提出的对策进行施工,加强现场管理,提高活动效果。,十一、成果巩固,活动后新完成二衬结构渗水情况折线图,制图人:刘海涛 审核人:刘乾勋 制图日期:2015年12月23日,3、将此项QC成果运用于接下来的青岛

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论