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文档简介
1、励磁装置在使用中的故障分析及处理办法 中国核工业电机运行技术开发公司 邓友华随着改革开放与科学技术的不断发展,工业成套设备大都具备了智能化、微机化功能。应用广泛的励磁装置也同样不断升级换代,推出了保护完善,运行可靠性更高的各种微机励磁产品。新型励磁装置通过采用新技术、新工艺、新器件、新材料,不但强化了装置功能,还大幅降低了自身故障率。在以拖动负载为核心构成的设备系统中,励磁装置只是其中一环。经过长期励磁装置运行实践,我和同事们遇到不少关于励磁装置故障处理问题。不管多么先进的设备都不可能终身不出故障,但我们力图从不可避免中通过设备设计、制造者、设备使用维护者的共同努力,尽量降低故障发生的概率,追
2、求从量变(减少故障)到质变(保障设备长周期安全运行)的飞跃。为了提高励磁装置的运行维护质量和效率,需要使用人员不断总结分析,把教训变成经验,将经验升华为理论,用理论指导今后的设备维护工作。为此,将积累的关于励磁装置的部分故障事例及处理办法拼撰一起,供有兴趣同行和读者参考或商榷。从下面的事例可以看出,励磁装置能否正常可靠运行,除本身质量外,与其相关联的供电系统(如电网容量与稳定性)、电机性能(如转矩特性)、现场环境(如导电粉尘、腐蚀性气体、高温高湿)、工艺管理(如负荷忽高忽低甚至堵转)等在一定条件下都会成为励磁装置难以正常运行的重要影响因素。例1:运行中,励磁电流比正常值低了。故障现象:励磁装置
3、正常运行过程中,励磁电流减小,励磁电压约有升高,电机运转正常,没有报警和其它异常。原因分析:根据欧姆定律I=U/R,励磁电压Uf基本恒定条件下,引起励磁电流If减小的原因是励磁输出回路电阻R增大了,由正常励磁绕组直流电阻rf变成了rfri,ri即是导致If降低的故障电阻。输出回路最容易产生ri的地方是电刷与滑环之间的接触面,具体说有下列几种情况引起:(1) 电刷弹簧松动、压力不足,或电刷磨损变形,减小了与滑环的有效接触面积,按RL/S(式中R为电阻,L为导线长度,S为导电横截面积,为导电材料在20时的电阻系数,碳在20的值10欧mm2/米),接触面S减小,输出回路电阻就会增加,比rf大一些,相
4、当于回路中出现了一个附加电阻ri。另一方面,S减小后,接触面电流密度增大,电刷温度升高,碳是正温度系数材料,按R2=R11+(t2-t1)(式中R1是低温t1时的电阻,R2是高温t2时的电阻,为导体材料的电阻温度系数,碳在0100范围内温度系数值0.0005/),电刷温度升高也会使ri有所增加。(2) 电刷与滑环接触面上粘上了润滑油或油与尘土混合成的油垢,在接触面上形成有碍导电的油污层,相当于导电回路串入了一个接触电阻ri。(3) 电刷与滑环接触面间打火。滑环由于磨损,外圆不圆,表面粗糙,或者电刷跳动等原因,使电刷与滑环接触面有间隙,根据Ev/d(式中E是电压V加在间距为d的间隙上形成的电场强
5、度,是微小尖端产生的场增强因子,当尖端高度与尖端底之比为8时,达到100),当间隙中某一点E较强,尤其存在微尖端情况下,就会因空气电离而产生火花。严重时火花强度达到2级、3级,甚至发展为弧光。弧光电流密度大,达470A/cm2,温度高,容易把转动中的滑环烧伤成糙面,糙面上新形成的微尖端又会产生新的火花点,将火花蔓延成片。火花、弧光虽然能导电,但存在阻抗,即在励磁输出回路中串入一个附加电阻ri。(4) 励磁输出电缆连接处氧化层产生接触电阻。绝大多数同步电机励磁绕组的直流电阻rf100V同左不变化按1式计算1400750150Uf14.7V79V123.4V按2式计算Uf75V790通过上表比较及
6、实践经验可知:A 当读取的Uf值显著大于按(1)式计算值,即75V14.7V,说明依同步信号发出的触发脉冲控制角比励磁变压提供的线电压U2l相位超前了,超前量从读数与按(2)式计算的值相减1400790600。根据差值600就知道励磁变压接线不是/Y11,而错接为/Y1。B 同理,当读取的Uf值显著小于按(1)式计算值,则为触发脉冲滞后了,若读取与(2)式计算值相差600,那励磁变压器就错接为/Y9。(未列数据)C 另一种情况是励磁变压器接线错为逆序,其表现为差值不为600,变化不定,1200及200的某一个值,Uf跳变;2001200,可连续调节不跳变。AC是比较常见的励磁变压器接线错误。除
7、了上述方法判断外,也可用示波器观察典型波形来综合判断。只有判断清楚属于哪一种错线类型,才能针对性采取纠正措施。处理措施:停机断电后,励磁变压器接线更正:对/Y1,原边A、C相互换,副边a、c相互换;对/Y3,副边a、c相互换后,再b、c相互换;对逆序,在原边A、B、C三相中任选两根线对调。更改完接线后,再通电检查,直至励磁变压器接线为/Y11为止。本例提示:(1)虽然错在变压器接线,却表现为励磁输出异常,容易认为是励磁装置本身有问题,张冠李戴;(2)有时接线没有错,但上一级A、B、C相别不对,也会形成逆序,送电时应予检查。例8:电机启动投励后,功率因素表指示异常。故障现象:励磁装置仪表盘上装功
8、率因数cos表,合高压断路器DL后cos表指针滞后满偏,投励后指针应从滞后摆向超前,但有时发现投励后指针严重滞后。原因分析:电机的电子电压、经PT线引入100V至励磁柜,定子电流经CT变换成5A也引入励磁柜,两者直接送入cos表端子。所以cos表直观反映定子电流Id、定子电压Ue之间的相位关系。又由于定子、转子之间的磁场耦合,使励磁电流If与Id、cos三者满足“U”型曲线变化关系。要cos表指示正常,要重视两方面:A 送入cos的CT、PT信号应满足下列三者之一(通常选(1)较多):(1) CT为A相电流,PT为B、C相电压。(2) CT为B相电流,PT为C、A相电压。(3) CT为C相电流
9、,PT为A、B相电压。B.CT、PT的接线端子位置应准确。如以(1)为例,A相有头端(亦称正极性端)和尾端两根线,不能接错位置;B、C相各有一根线引入励磁柜端子,也不能接错位。电机启动后还应通过cos状态指示来判断上述引入信号及接线是否有错。正确的状态是:If增加时,cos指针从超前方向移动;If减小时,cos指针向滞后方向移动;cos超前时,无功功率Q前为“”,cos滞后时,Q前为“”;当cos为1时,Id值最小,当cos偏离1时向超前或滞后移动Id都增大。当接线错位就会出现投励后,cos表指示异常。处理办法:当cos表指示异常,应检查CT、PT接线,找出接错点。最好停机后换线,因开机时,CT线不能开路,PT线不能短路。本例提示:有时也会发现接线完全正确的情况下,cos表指示不对,经查是cos表内部接反了,虽然这种情况比较少见,也应留意。至此,列述了共8项典型故障实例,它们基本属于“故障的根源在励磁柜外,故障的表现在励磁柜中”一
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