[QC]提高墩柱外观质量合格率 [详细]_第1页
[QC]提高墩柱外观质量合格率 [详细]_第2页
[QC]提高墩柱外观质量合格率 [详细]_第3页
[QC]提高墩柱外观质量合格率 [详细]_第4页
[QC]提高墩柱外观质量合格率 [详细]_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、提高墩柱外观质量合格率中交一公局厦门工程有限公司“开拓者”QC小组一、工程概况1、项目概况浙江省台州湾大桥及接线工程起点桩号为K98+858,路线起于三门县六敖镇,接三门湾大桥及接线工程,途经三门县六敖、健跳、小雄、泗淋,临海市桃渚、上盘、杜桥,椒江、台州产业集聚区、路桥,温岭滨海、箬横、石桥头、城南,终点桩号为K20XX239,终点与乐清湾大桥及接线工程相接,路线全长102.381km。本合同段为台州湾大桥及接线工程第TS10标段,起讫桩号为K151+806K159+875.5,工程区属浙南沿海台州市椒江区,东临台州湾广大海域,地势西高东低;北部为椒江入海的河口地带,地貌类型为海积平原。本合

2、同段主要工程内容为路基、桥涵工程等的施工完成及缺陷修复,合同工期33个月,合同额9. 75亿元,缺陷责任期24个月。路线里程8.07km,包含椒江1号高架桥3070.3m、台州东互通1141m,椒江2号高架桥3856.5m,主线采用高速公路双向六车道标准建设,设计行车速度100km/h,桥梁宽度33m。桥梁按上下行分幅桥梁设计,单幅桥梁宽16.25m。台州东互通为A型单喇叭式设计,互通区设互通主线桥1座,A、B、C、D、E及连接线匝道桥共8座,互通主线桥长1141m,匝道桥总长1329.4m,交叉方式为主线上跨A匝道。图1台州湾大桥及接线工程项目及第TS10标段地理位置图2、墩柱概况本标段墩柱

3、主要有圆柱墩及花瓶墩两种形式,圆柱墩共计1642根,花瓶墩32根。椒江1号桥圆柱墩数量为612根,椒江2号桥圆柱墩数量为654根花瓶墩数量为32根,互通主线桥圆柱墩数量为233根,互通匝道墩柱为143根。二、QC小组简介1、小组概况表1QC小组概况- 1 -小组名称“开拓者”QC小组小组人数11课题名称提高墩柱外观质量合格率课题类型现场型小组编号ZJXM-20XX-01小组注册日期20XX.5.10课题编号ZJXM-20XX-02课题注册日期20XX.5.10活动时间20XX.5.1020XX.4.30活动次数8制表人:徐艳鹏日期:20XX年4月20日2、小组成员分工表2 QC小组成员、分工及

4、TQ教育情况序号姓名年龄职称文化程度小组分工职务TQ教育时间1李习春35高级工程师硕士组长项目经理60h2温园33高级工程师本科技术负责项目总工76h3徐艳鹏32工程师本科方案制定副总工76h编制总结4杨世刚31工程师本科方案制定副总工60h5罗晨28助理工程师本科实际操作试验室副主任60h6上官鹏飞33工程师专科方案制定试验室主任50h7黄新亮27助理工程师本科实际操作现场技术员50h8王浩27助理工程师本科实际操作现场技术员50h9韦照鸿26助理工程师本科实际操作现场技术员50h10梅祎28助理工程师本科实际操作工程副部长54h11周琪29助理工程师本科资料整理工程部长44h制表人:杨世刚

5、日期:20XX年4月20日3、小组活动计划表表3QC小组活动计划表序日期20XX年20XX年循环号内容5月6月7月8月9月10月 11月 12月 1月2月3月4月1选择课题2现状调查3设定目标P原因4分析5要因确认6制定对策7对策D实施- 2 -8效果C检查9成果巩固A10阶段总结制表人:徐艳鹏日期:20XX年4月20日4、小组活动情况QC小组自成立后,即按照既定的活动计划,逐步开展研究工作,针对施工中遇到的问题逐步进行研究分析,并拿出解决问题的改进措施,活动情况见下表,具体活动详见后续章节:表4 QC小组活动情况一览表序号活动内容地点1选择课题、明确小组成员分工及活动计划会议室2墩柱施工方案

6、实施前研讨会会议室3现状调查:讨论影响墩柱外观质量的因素及控制方法会议室4进行墩柱施工专项技术交底会并设定控制目标会议室5第一次PDCA循环后效果检查施工现场6总结现阶段存在的问题、分析总结并拿出下阶段控制措施会议室7第二次PDCA循环后效果检查施工现场8总结现阶段存在的问题、分析总结并拿出下阶段控制措施会议室9QC成果汇总、控制措施总结会议室制表人:温园日期:20XX年4月20日三、选题理由目前,随着高速公路的快速发展,工程质量要求越来越高,外观质量亦越来越收重视。而墩柱施工中,若控制不当,容易引起表面有“流砂”、气泡,底部“烂根”,接缝错台、漏浆,色差,锈迹,粘模等外观质量问题。本项目墩柱

7、有1674根,数量庞大,确保墩柱外观质量势在必行,为了解决上述问题,我们将“提高墩柱外观质量”作为小组的活动课题。四、现状调查20XX年5月21日至6月10日,QC小组成员对从已浇筑墩柱中抽取20XX柱进行调查,对外观质量因素情况进行汇总:1)表面有“流砂”所抽查墩柱中无此现象。2)表面气泡表5表面气泡质量分布表项目名称0.5%(根)0.55%1%(根1%1.5%(根)1.5%2%(根)合格率(%)表面气泡1333165- 3 -图2 墩柱现状调查图3)底部“烂根”表6 底部烂根质量分布表项目名称0处(根)1处(根)合格率(%)底部“烂根”15575图3墩柱现状调查图4)错台表7错台质量分布表

8、项目名称0处(根)1处(根)2处(根)合格率(%)错台172185- 4 -图4 墩柱现状调查图5)接缝漏浆表8 接缝漏浆质量分布表项目名称0处(根)1处(根)合格率(%)接缝漏浆19190图5墩柱现状调查图6)外观色差表9外露钢筋长度质量分布表项目名称0处(根)1处(根)2处(根)合格率(%)外观色差181190- 5 -图6墩柱现状调查图7)锈迹表10 外露钢筋间距质量分布表项目名称0处(根)1处(根)2处(根)3处(根)合格率(%)锈迹1621180图7墩柱现状调查图8)粘模所抽查墩柱中无此现象。并取得部分外观质量通病的照根如下:表面气泡表面锈迹- 6 -底部烂根接缝错台图8 墩柱现状调

9、查图表11外观质量合格率统计表项目名表面有“表面气底部“烂错台接缝漏外观色锈迹粘模平均值称流砂”泡根”浆差合格率10065758590908010085.6五、设定目标1、可行性分析我部有较强的技术力量,有经验丰富的专业施工队伍。我部现场人员、机械、材料配置满足墩柱施工需要。运用QC攻关的方法提高墩柱外观质量符合我部精细化施工的施工理念。2、设定目标努力达到以下标准:表面流砂1处/20XX表面气泡0.5%/根,底部“烂根”1处/10根,错台1处/ 10根,接缝漏浆1处/20XX外观色差1处/10根,锈迹1处/10根,沾模1处/20XX总体表观评价达到9 5分。- 7 -作图人:徐艳鹏日期:20

10、XX年6月30日图9目标设定柱状图六、原因分析QC小组通过现场调查,全面结合工程实际,墩柱外观质量缺陷主要有表面气泡,底部“烂根”,接缝错台、漏浆,色差,锈迹等,QC小组成员采用头脑风暴法,分别从人员、混凝土、模板、工艺、机械等方面入手,对原因进行了分析,查找影响影响墩柱外观质量的因素,并绘制出因素分析“鱼刺”图如下:作图人:徐艳鹏日期:20XX年7月15日图10因素分析“鱼刺”图七、确定要因由“鱼刺”图可知,QC小组归纳整理出10个影响墩柱外观质量缺陷的主要末端因素,并制定了要因确认表如下:- 8 -表12要因确认表序号末端原因方法确认内容确认标准确认人确认时间模板充分打磨人员质量意识现场模

11、板打磨是否认真细致脱模剂涂抹均匀,无1脱模剂涂抹是否均匀局部漏涂或过厚徐艳鹏6月25日不足调查模板安装是否随意模板安装严密堵漏严实混凝土配料秤现场每盘混凝土各项材料用量 胶凝材料/水/减水剂偏2差1%罗晨6月11日精度不足检查是否超标 粗细集料偏差2%混凝土是否泌水现场拌制混凝土和易配合比不够合现场性良好,无泌水,不离析3混凝土砂率是否过高上官鹏飞6月17日理检查现场拌制混凝土含砂掺合料用量是否合理情况适宜各批进场河砂细度模数及级配偏差是否过大4混凝土原材料现场各批进场碎石针片状含量 河砂细度罗晨6月22日波动大检查偏差是否过大各批进场粉煤灰细度偏差是否过大外加剂各项检测指标是否外加剂各项指标

12、均满满足规范要求足GB 8076的技术要求5外加剂质量较现场外加剂与胶凝材料适应性外加剂与胶凝材料适上官鹏飞6月26日差检查是否良好应性良好现场拌制混凝土含气量是现场拌制混凝土含气否偏大量5%是否使用专用脱模剂 采用专用脱模剂黄新亮现场脱模剂在使用过程中6脱模剂质量差脱模剂经现场使用是否存韦照鸿6月20日检查反应良好,无色差,不与在异常王 浩混凝土反应浇筑层厚是否超标 浇筑分层厚度不超过3黄新亮混凝土浇筑分现场0cm7是否有气泡韦照鸿6月27日层厚度偏大检查大面气泡不超过0.5%是否存在局部漏振王 浩无空洞、漏振现象振捣器移动间距是否过大移动间距不超过作用插入式振捣器离模板是否半径1.5倍黄新

13、亮混凝土过振或现场过近振捣器距模板510cm8韦照鸿6月27日漏振调查墩柱实体是否有大量大气墩柱表面无明显大气王 浩泡泡墩柱表面是否存在“流砂”墩柱表面无“流砂”模板安装前是否打磨、均模板安装前充分打磨,均匀涂抹脱模剂匀涂抹脱模剂,拼缝有无模板打磨不光模板安装时,用手触黄新亮现场错台9滑、部分拼缝摸检测拼缝处不得有韦照鸿6月30日检查混凝土浇筑前模板是否清存在错台现象明显错台的触感王 浩洁、光滑,混凝土施工中 混凝土浇筑前模板应模板是否移位。清洁、光滑浇筑时室外温度是否低于5当下室外温度均高于5当气温在30以上时,上当气温在30以上时,10气温偏高或气现场下层浇筑时间隔是否超过1上下层浇筑时间

14、隔不周 琪6月28日温偏低调查h超过1h梅 祎当气温在30以下时,上当气温在30以下时,下层浇筑时间隔是否超过1上下层浇筑时间隔不.5h超过1.5h制表人:杨世刚日期:20XX年8月10日- 9 -确认一:人员质量意识不足经现场调查,部分墩柱模板打磨不充分,模板堵漏较随意,施工中存在漏浆现象。可见员工岗位职责落实不到位,施工班组对质量重视程度不足。项目部以工区为单位,组织人员对施工质量进行检查,每月2次,但是每次检查只下达了质量整改通知单,并未进行相应的处罚措施。整改通知单下发不及时,整改力度不够,经常因其他一些原因而放弃整改,造成施工班组形成惯性思维不整改,之后也未见具体罚款等措施。结论:是

15、要因!确认二:混凝土配料秤精度不足20XX年7月19日至29日,试验室、质检部联合对拌合站配料系统精度进行核查统计,拌合站配料系统通过数据采集系统实时采集配料数据,对超标数据实时报警,经检查发现,整体材料偏差可控,混凝土出机状态良好。图11信息化采集系统结论:非要因。确认三:配合比不够合理20XX年7月16日至25日,试验室、质检部对两个拌合站搅拌用于浇墩柱的C40混凝土进行每盘监控,混凝土和易性良好,无泌水、不离析,坍落度满足设计要求,但混凝土黏度偏高,含砂情况偏多。图12现场混凝土情况结论:是要因!确认四:混凝土原材料波动较大20XX年7月18日至8月10日,试验室、质检部联合对所有地材进

16、行取样,共取得粗集料样品12个、细集料样品6个,经项目工地试验检测,地材各项指标均满足规范及施工设计要求。- 10 -图13粗、细集料检测报告结论:非要因。确认五:外加剂质量较差20XX年7月21日至8月9日,试验室、质检部联合对外加剂进行取样,并委托第三方检测单位进行检测,经检测,外加剂各项指标均满足规范及施工设计要求。同时试验室对现场混凝土进行含气量测定,测得混凝土含气量为5.2%,含气量较大。结论:是要因!确认六:脱模剂质量差20XX年7月20XX8月6日,经过现场调查,施工班组常采用色拉油代替脱模剂,未全部采用专用脱模剂涂抹模板,使气泡排除较困难,墩柱表面气泡较多。图14梁体存在小气泡

17、结论:是要因!确认七:混凝土浇筑分层厚度偏大小组在20XX年7月17日至8月6日跟踪墩柱浇筑情况,施工班组浇筑时布料较合理,拆模后多数墩柱均存在不同程度上存在气泡,个别墩柱存在色差(判定为模板未打磨光滑所致),无明显冷缝,可见混凝土浇筑分层合理。- 11 -图15墩柱存在色差结论:非要因。确认八:混凝土过振或漏振20XX年7月17日至8月6日,小组成员对墩柱混凝土浇筑过程进行全程跟踪,发现部分墩柱在施工中施工班组为严格按照施工交底及规范要求进行振捣,存在振捣间距过大及振捣棒偶有碰撞到模板,此类墩柱拆模后气泡较多、较大。图16部分墩柱气泡较多、较大结论:是要因!确认九:模板打磨不光滑、部分拼缝存

18、在错台现象20XX年7月16日至8月5日,小组对现场墩柱模板打磨情况进行检查,发现个别模板打磨不到位,墩柱合模处拼缝存在错台,墩柱底部模板缝隙堵漏不够严密,拆模后个别墩柱存在锈迹,墩柱合模处错台明显,墩柱底“烂根”。- 12 -图17部分墩柱合模处存在错台图18部分墩柱底存在“烂根”结论:是要因!确认十:气温偏高或气温偏低20XX年7月17日至8月6日,墩柱浇筑时对当时气温、混凝土温度进行数据采集,所有指标均在标准内。表13混凝土浇筑温度监测表日期墩柱编号浇筑是环境温度混凝土表面温度20XX.7.17左幅98#墩柱30.726.620XX.7.20右幅10#墩柱29.127.120XX.7.2

19、1左幅116#墩柱30.227.320XX.7.24左幅83#墩柱31.628.120XX.7.28右幅92#墩柱30.127.820XX.7.29右幅124#墩柱31.227.920XX.8.1左幅114#墩柱29.726.920XX.8.3左幅62#墩柱29.327.720XX.8.6右幅77#墩柱26.526.1结论:非要因通过以上要因确认,我们找出了造成墩柱混凝土外观质量较差的主要因素有6个: 人员质量意识不足; 混凝土配合比不够合理; 外加剂质量较差; 脱模剂未全部采用专用脱模剂; 混凝土过振或漏振; 模板打磨不光滑,部分拼缝存在错台。八、制定对策QC小组针对影响墩柱外观质量的主要影

20、响因素,根据现场实际情况以及项目部面临的问题,通过多次召开研讨会进行讨论分析,并针对以上因素编制了对策表如下:表14控制对策表序主要影对策目标措施地点时间负责人号响因素人员质提高管理人树立全员质量意下发项目部质量管理办法,会议室20XX.8.12“开拓1量意识员及操作人并及时下发整改通知单。者”QC识现场016.11.15不足员质量责任召开岗位制度落实会议,明小组- 13 -心,落实奖罚确责任人,“谁主管,谁负责,制度。谁操作,谁负责”。明确质量目标,运行奖罚制度,加强质量整改决心。混凝土混凝土各项性降低配合比的砂率为,调整配合比能均达到施工要优化配合比,粉煤灰及矿渣粉的掺入量。“开拓不够合求

21、。20XX.8.122调整外加剂调整外加剂的成分,降低引现场者”QC理,混凝混凝土含气量016.11.15成分入气体,同时消除更多大气泡小组土含气达到3%5%之。量较高间。脱模剂未全部落实施工班模板采用专用脱落实施工班组统一采用专用20XX.8.12“开拓3采用专组必须采用模剂,提高气泡脱模剂进行模板涂抹。现场者”QC016.11.15用脱模专用脱模剂溢出程度确保脱模剂涂抹均匀。小组剂局部混大面气泡不超凝土振对施工班组进行交底严格按照“开拓改良振捣工过0.5%20XX.8.124捣不到作业指导及规范要求进行混凝现场者”QC艺凝土表面无“016.11.15位或过土振捣小组流砂”振模板安装前逐片进

22、行检查,模板安装前打打磨、涂抹脱模剂不合格的不模板打磨充分、均匀涂予报检,停止下道工序施工。抹脱模剂,拼缝逐条拼缝检查冲钉、螺栓确磨不光“开拓严格执行“三无错台保无遗漏,检查拼缝处背楞,20XX.8.125滑,部分现场者”QC检”制度混凝土浇筑前触感异常立即进行调整。016.11.15拼缝存小组模板清洁、光滑检查模板底部与底系梁结合在错台,混凝土施工中处是否堵漏严密。模板无移位。凝土浇筑前检查模板的清洁度。制表人:温园日期:20XX年8月31日九、对策实施实施一:提高管理人员及操作人员质量责任心,落实奖罚制度1)项目部于20XX年9月5日开展质量管理体系学习,严格按照岗位责任制度管理,对施工队

23、伍及时下发整改通知单,强制其进行整改,整改到位并经过验收检查合格后,方可进入下一道工序施工。图19质量管理文件图2)20XX年9月13日,由项目经理带头在整个项目部及施工队范围召开岗位制度落实会议,明确各工区、各工点负责人,采取“谁主管,谁负责,谁操作,谁负责”的方法,并形成逐级汇报制度。项目部由项目经理李习春带头,坚持日常检查,防止走过场。- 14 -图20XX位制度落实会议3)为树立好“百年大计,质量为先”这面旗帜,由提高墩柱外观质量开始进行,坚持每周对墩柱进行抽查,每次抽查数量为20XX按照表面气泡超标500元/根、接缝错台20XX/根、墩柱锈迹100元/处。同时落实整改决心,对未进行整

24、改的进行加倍处罚,并纳入月度考评中,与计量直接挂钩。实施二:优化配合比,调整外加剂成分1)优化配合比,通过混凝土试拌,降低砂率,改变掺合料比例,从而降低混凝土含砂情况及降低混凝土粘稠程度,将配合比砂率从38%调整为36%,将水泥、粉煤灰、矿渣粉的比例从70%:15%:15%调整为80%:10%:10%。通过系列调整,确保混凝土的工作性能更好的满足墩柱施工要求。2)调整外加剂成分,降低其中引气成分的含量,增加消泡成分的含量,引入适量小气泡增强混凝土和易性的同时消除大气泡,从而降低混凝土整体含气量,通过调整,混凝土含气量已从大于5%降低至约3.5%。图21调整后混凝土试拌状态实施三:落实施工班组采

25、用专用脱模剂1)要求施工班组必须采用专用脱模剂,不得以废机油、色拉油等代替脱模剂进行使用,一经发现不予报检,不予进行后续施工。- 15 -图22专用脱模剂2)脱模剂涂抹均匀,不得出现漏涂或局部过厚。实施四:改良振捣工艺1)派专人指挥混凝土振捣,确保混凝土振捣按既定的方案进行。采用插入式振捣器振捣,振捣遵循快插慢拔,缓慢移动,充分振捣至混凝土表面不再冒泡和下沉,表面呈平坦泛浆为止。振捣棒移动间距不超过其作用半径1.5倍,同时振捣器振捣时应距模板510cm。2)适当延长混凝土的振捣时间,并严格进行分层浇注,确保混凝土振捣密实。实施五:模板打磨不光滑,部分拼缝存在错台1)模板安装前逐片进行检查模板的

26、打磨程度,须利用钢丝刷进行板面打磨,用干净抹布清除污垢,均匀涂抹脱模剂后进行晾晒,如遇雨天则禁止进行模板打磨,并及时用塑料薄膜对板面进行覆盖。打磨、涂抹脱模剂不合格的不予报检,停止下道工序施工。2)检查拼缝处背楞,如触感异常立即进行调整。3)检查墩柱模板底部是否堵漏严密不漏浆,如存在空隙应当以泡沫胶堵漏严实。4)混凝土浇筑前检查模板的清洁度,如模板表面受到污染,需用清水进行冲洗,并松掉模板底部对拉杆,将水排干。十、效果检查1、质量效益QC攻关小组通过多次PDCA循环,运用科学的管理方法,规范现场管理和操作过程,有效提高了墩柱的外观质量,达到了既定的目标,取得了良好的效果: 熟练掌握了墩柱施工的

27、施工方法和工艺流程,有力的提升的施工质量,避免出现返工损失。 提高墩柱外观质量控制水平,混凝土表面平整,颜色一至,无明显施工缝;无蜂窝麻面;气泡情况满足要求。 提高了项目QC攻关水平,提高了技术人员专业技术水平和管理能力。20XX年3月15-16日,本QC小组对现场100根墩柱质量情况进行了调查,混凝土表面气泡、底部“烂根”、接缝错台、锈迹的合格率达到了94%以上,其余各项在原有控制基础上稳步提升,总体合格率达到了97.1%。经过这次活动,业主及监理单位对我部的施工质量进行了充分的肯定,为墩柱大面积快速施工打下了良好的基础。表15外观质量合格率统计表项目名表面有“表面气底部“烂错台接缝漏外观色

28、锈迹粘模平均值称流砂”泡根”浆差- 16 -合格率10094989596979710097.1作图人:徐艳鹏日期:20XX年3月16日图23活动效果柱状示意图本次QC小组活动在采取以上措施后,经过实际验证和改进,完善了相关施工工艺,相应的问题得到解决,达到预期效果如下图:混凝土表面气泡极少混凝土表面无锈迹、色差墩柱底部无“烂根”混凝土无错台- 17 -图24墩柱混凝土外观质量提升效果图2、经济效益由于我项目严抓质量,以提高墩柱混凝土外观质量为开端,打造质量中交品牌,赢得了监理及业主的信任,在施工中,工程保质保量完成,生产值稳步上升,间接上取得了可观的经济效益。现列出活动前后几个月的项目部墩柱生

29、产产值进行对比。表16项目部预墩柱生产产值比较表月份产值(万元)增长产值增长百分比20XX年4月60.1220XX年5月65.135.017.7%20XX年6月75.1510.0213.3%20XX年7月86.8411.6913.5%20XX年8月105.2118.3717.5%20XX年9月120XX415.0312.5%20XX年10月份130.2610.027.7%20XX年11月140.2910.037.1%20XX年12月155.310.017.1%20XX年1月158.33.12%(受春节影响产值有所降低)-20XX年2月72-86.455%(受春节影响产值有所降低)20XX年3月

30、165.693.6130%(截止3月25日)制表人:徐艳鹏日期:20XX年3月26日3、社会效益经过这次活动,业主及监理单位对我部的施工质量进行了充分的肯定,项目部依次为契机,在工程建设各领域也取得了良好的成绩: 中国公路建设行业协会20XX年“科技创新成果三等奖”- 18 - 浙江省交通厅“平安工地”示范合同段、台州沿海高速公路“施工标准化优秀项目部”; 20XX-20XX年台州沿海高速公路“劳动立功竞赛”名列前茅、20XX年度台州沿海高速公路工程建设质量管理先进单位,台州市总工会授予“工人先锋号”;浙江省“平安工地”示范合同段荣获优秀项目部荣获20XX年第一季度立功竞赛第四名荣获20XX年第二季度立功竞赛第三名荣获20XX年第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论