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文档简介

内电解提高印染废水生物处理的研究(马红 芳) #TRS_AUTOADD_1231986598687 MARGIN-TOP: 0px; FONT- SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: 宋体#TRS_AUTOADD_1231986598687 P MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: 宋体 #TRS_AUTOADD_1231986598687 TD MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: 宋体#TRS_AUTOADD_1231986598687 DIV MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN- BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: 宋体 #TRS_AUTOADD_1231986598687 LI MARGIN-TOP: 0px; FONT-SIZE: 12pt; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 1.5; FONT-FAMILY: 宋体/*-JSON-“:“line- height“:“1.5“,“font-family“:“宋体“,“font- size“:“12pt“,“margin-top“:“0“,“margin- bottom“:“0“,“p“:“line-height“:“1.5“,“font- family“:“宋体“,“font-size“:“12pt“,“margin- top“:“0“,“margin-bottom“:“0“,“td“:“line- height“:“1.5“,“font-family“:“宋体“,“font- size“:“12pt“,“margin-top“:“0“,“margin- bottom“:“0“,“div“:“line-height“:“1.5“,“font- family“:“宋体“,“font-size“:“12pt“,“margin- top“:“0“,“margin-bottom“:“0“,“li“:“line- height“:“1.5“,“font-family“:“宋体“,“font- size“:“12pt“,“margin-top“:“0“,“margin- bottom“:“0“-*/ 近年来,纺织产品的日益丰富, 印染废水中难生化降解的物质日益增多,导致单纯的生化 工艺对印染废水的处理效果越来越差1。SBR 工艺能灵活 方便地实现缺氧、厌氧、好氧条件的组合,使得 SBR在难 降解有机物处理中得以广泛应用,但单靠 SBR生化工艺处 理高浓度难降解印染废水还不能达标排放。本研究以 SBR 法为主体处理方法分别对 SBR法、内电解-SBR 法处理印染 废水的降解效果、两种生化进水的可生化性、反应器内活 性污泥的性能等方面进行了比较研究。 1 实验方法 1.1 废水水质 试验废水采用人工配制,包括活性染料红,X-GN 橙)、 直接染料 (枣红 GB、耐晒 B2-RL)还原染料(RSN 兰、FFB 绿)以 及多种附料、助剂和表面活性剂等,废水的可生化性不高, 水质见表 1。 1.2 实验装置与方法 试验装置采用 SBR反应装置,有效容积 24L,反应器底 部设置微孔曝气器,用空压机供气,上部设置多个排水口, 可根据需要排出不同量的经处理并澄清后的上清液,下部 设置排泥口。进水、曝气、沉淀、排水、闲置等运行程序 为自动控制。内电解装置为一塑料容器,内装一定比例的 铁屑和焦炭,充填率为 30。通过试验确定,SBR 反应器 操作程序为进水 0.5h,曝气 5h,沉淀 l h,排水 0.5h,闲 置 l h,8h 一个周期,曝气采用限制曝气方式,污泥负荷 为 05kgCOD(kgMLSSd)左右。 废水进入生化反 应器时滴加稀盐酸调整 pH值为 7左右。内电解反应参数为 铁炭质量比 4:6,pH 值为 4,反应时间 30min,预处理出 水在进入生化反应器时,通过加药装置调 pH为 7左右,其 它反应条件与 SBR工艺相同。 1.3 试验分析方法 可生化性 m(CODB)m(COD)代替 m(BOD5)m(COD)2。 本试验采用在 500mL三角瓶中注入一定比例的废水和活性 污泥约 200mL,废水与活性污泥的体积比为 3:2.5,曝气 充氧 24h后,将混合液过滤,测定滤液的 COD值,计算 COD 的去除量COD 即为 CODB; 总铁含量:EDTA 滴定数法; 色度:稀释倍数法。 2 试验结果 分别采用 SBR法和内电解-SBR 法对试验废水进行处理, 结果如表 2所示。 从表 2可知,内电解-SBR 工艺处理印染废水在 COD和 色度去除率上都明显高于 SBR法。COD 总去除率在 85%左右, 色度去除率接近 90%。为了明确了解铁炭内电解对 SBR生化 工艺的强化影响,试验中进行了两种工艺情况下 SBR进水 的可生化性试验和 SBR反应器内污泥的性能研究。 3 内电解对生化工艺的强化作用 3.1 对废水可生化性的影响 为了正确反映废水在内电解前后可生化的变化,本试 验采用单位污泥的 COD等负荷条件下的 m(CODB)m(COD)比 值作指标。按照前述的 CODB测定方法,分别测得几组反应 前后 m(CODB)m(COD)值。试验结果如表 3所示。 试验表明,废水经过内电解反应后,可生化性由原来 的 0.450.50 提高到 0.700.75。这是因为印染废水中的 染料、大分子等物质经过内电解处理后,由于新生态物质 Fe2+,H 的氧化还原作用,一些不饱和键打开使发色基团破 坏,硝基物转化成胺基物,大分子物质分解成小分子的中 间体3,在发挥脱色作用的同时,使 CODB值往往高于原 水,改变了废水的可生化程度,为后续生化处理创造了有 利条件。 3.2 对污泥性能的影响 3.2.1 污泥浓度与污泥负荷的比较 SBR 工艺和内电解-SBR 组合工艺各自稳定运行一段时 间后,在相同的进水条件,即相似的容积负荷下,每隔一 定的时间测定它们的污泥浓度,并诗算相应的污泥负荷, 结果见图 1、图 2。 由图 1、图 2可知,在相同的进水条件下,内电解-SBR 工艺生化反应器内污泥浓度超过 SBR法的两倍,它承受的 污泥负荷低于 SBR法的 12。污泥浓度的提高来源于铁絮 体的生成及由于污泥结构、压实性能的变化而引起的单位 体积内微生物数量的增多。在内电解预处理反应中,铁不 断腐蚀形成 Fe3+,在生化反应器内由于 pH值的升高和微生 物的吸附作用,促进了 Pe(OH)3絮体的形成,同时,微生 物絮体和 Fe(OH)3絮体协同吸附,形成了絮体粗大,结构 紧密呈团粒状的生物铁污泥,镜检分析得出,生物铁富集 了微生物及有机物,使较多的微生物与较多的有机物(由于 废水的可生化性提高,废水中的有机物更容易被微生物利 用)得到充分的接触,具有较高的代谢活性,加速了微生物 对有机物的降解作用,进而提高了处理效率。 3.2.2 污泥沉降性能比较 取等量的两种方法的污泥,装入 1 000mL的量筒中, 进行污泥沉淀试验。开始时轻轻地搅拌悬浮液,使混合均 匀,然后开始静沉。在整个试验期间连续地观测固液界 面的位置,连续 100min,试验结果见图 3。 从图 3可以看出,A 点是曲线即 SBR工艺活性污泥沉 降曲线的压实点,发生在开始沉降后第 22min,B 点是曲线 即内电解-SBR 艺活性污泥沉降曲线的压实点,发生在 开始沉降后第 17min,要比 SBR工艺压实点提前 5min,也 就是说,相同量的活性污泥,内电解-SBR 工艺要比 SBR工 艺沉降得快,这一点有利于提高对反应器的利用率。内电 解-SBR 法的沉降曲线始终在 SBR法曲线的下方,又说 明了内电解-SBR 法污泥的压实性能也优于 SBR法,从而 使 SBR反应器内的污泥浓度大大提高。另外由 30 min时的 固液面位置可分别求得两种工艺的污泥沉降比 SV,SBR 法的 SV为 28.5,内电解-SBR 法的 SV为 23,明显低于 SBR法,进一步说明了内电解-SBR 工艺中活性污泥比重大, 易于沉降,有利于在反应器内保持浓度较高和沉降性能较 好的活性污泥,这对比重较小的印染废水污泥来说是很有 利的。 3.2.3 对氧的利用率比较 在微生物的代谢过程中,需要将污水中的一部分有机 物氧化分解,并自身氧化一部分细胞物质,为其新细胞的 合成以及维持其生命活动提供能源,这两部分氧化所需要 的氧量一般用下列公式表示4: O2=aQ(La-Le)+bVXv (1) 式中:O2曝气池混合液需氧量,mgO2/d; a代谢每公斤 COD所需氧量; b污泥自身氧化需氧率,即每公斤污泥每天所需要 的公斤数,d-1; V曝气池容积,m3; XV单位曝气池容积内的挥发性悬浮固体(MLVSS)量, kg/m3; La进水有机物浓度,mgL; Le出水有机物浓度,mgL。 公式可改写成:O2Q(La-Le)=a+bXvVQ(La- Le)=a+bN。 式中:O2Q(La-Le)去除每公斤 COD所需氧量; Ns污泥负荷率,kgBOD5(kgMLSSd)。 从公式中可以看出,如果污泥对氧的摄取能力一定即 a、b一定时,当污泥负荷率低时,去除每公斤 COD的 需氧量就多,这是由于合成后的污泥量自身氧化比较多, 较多的污泥本身呼吸需要较多的氧量。为此,本试验进行 了两种工艺的活性污泥对氧的利用率比较。以 QairQ(La- Le)表示去除每毫克 COD所供的空气量,式中 Qair表示每 批提供的空气量(L批),Q 表示每批处理的废水量(L批), (La-Le)表示每升水中去除的 COD量(mgL),以去除每毫 克 COD所供的空气量为纵坐标,以 SBR反应器内的溶解氧 浓度为横坐标,绘出如图 4所示的曲线。 由图 4可见,SBR 法相关直线的截距高于内电解-SBR 法,这表明,当保持反应器内相同的溶解氧时,去除每毫 克 COD,组合工艺所需的供气量小于 SBR法的供气量,也就 是就,由于两种污泥的结构和性能不同,而导致 a,b 值不同,组合工艺中的生物铁污泥对氧的摄取能力或利用 率要优于 SBR法的污泥,尽管其中的污泥浓度是 SBR的 2 倍多,COD 去除率要比单独 SBR法高出 20多,但对供氧 的需求并不比单独 SBR法多,这一点对好氧生物处理来说 是非常重要的。 4 结论 对比试验表明,内电解-SBR 工艺处理印染废水效果 优于单独的 SBR法,COD 和色度去除率分别达到 85和 90左右,内电解明显强化了 SBR生化工艺的效果。 废水经内电解处理后,提高了可生化性,而且内电 解出水中的铁离子在生化反应池内,由于 pH值的升高及曝 气后生成的 Fe(OH)3絮体与菌胶团有机结合后生成了比重 较大、结构呈团粒状、沉降性能优良的生物铁絮体,使得 反应器内能保持较高的污泥浓度,由于生物铁污泥吸附能 力强,它富集了较多的微生物及有机物,有利于各种难降 解有机物的分解。 尽管组合工艺中的污泥浓度是 SBR法的 2倍,COD 去 除率比 SBR法高出 20,但对氧气的需求并不比单独 SBR 法多,这证

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