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文档简介

发电公司业绩评估报告 一、企业基本情况 辽宁清河发电有限责任公司位于辽宁省铁岭市清河区, 其前身清河发电厂始建于 1966 年,1970 年第一台机组并网 发电,经 4 期扩建 1984 年末全部竣工。1、2 期工程装机容 量 4100MW,3、4 期工程装机容量 4200MW,现总装机容 量 1200MW。 清电公司年发电消耗原煤 400 万吨左右,设计煤种主 要为辽宁铁煤集团生产的长焰煤,发热量一般在 17145kJ/kg,挥发分一般在 40%。由于铁煤集团煤炭资源紧 张,现煤源主要构成为铁煤集团约 25%、黑龙江龙煤集团约 30%、内蒙古霍煤集团约 15%、吉林辽源矿务局约 20%、其 他地方矿约 10%。煤炭运输方式为火车运输,有铁路专用线 31.3 公里,自备机车 6 台。 XX 年,清电公司作为中国电力投资集团公司主辅分离、 运检分离改革的试点单位,进行了为期一年的深化体制改 革工作,至 XX 年年底将原清河发电公司一分三,即辽宁清 河发电有限责任公司、辽宁清河电力检修有限责任公司和 辽宁清河电力实业有限责任公司。改制后的清河发电有限 责任公司作为存续公司管理和运行发电资产。 二、评估过程简述 清电公司能耗专项评估队根据集团公司安生综合函 XX12 号“关于对清河发电公司进行能耗专项评估的通知” 精神,于 XX 年 6 月 22 日至 7 月 9 日对清电公司的能耗管 理进行了为期 18 天的专项评估。评估队共有 8 人组成,其 中有队长 1 人,队员 7 人。评估队共分三个组,分别是燃 料管理组 3 人,运行指标组 2 人,非生产耗能组 2 人。本 次评估重点围绕清电公司自 XX 年 1 月至 5 月供电标准煤耗 指标不正常升高的问题,对影响该指标的有关燃料管理、 运行指标管理、非生产耗能管理等因素进行全面评估。评 估队严格按照集团公司发电企业业绩目标和评估准则、 发电企业业绩评估指南、发电企业业绩评估管理制 度等业绩评估标准文件为依据,本着“标准高,评估准, 分析透”的原则,采取访谈、现场调查、核查报表和台帐、 调阅有关历史数据和规章制度等方式。评估期间共查阅规 章制度 40 份、报表 121 份、有关文字材料 74 份、日志 37 份;访谈有关人员 156 人次,其中:厂级领导 4 人次,中 层管理人员 36 人次,一般管理人员 72 人次,其他人员 51 人次;召开座谈会 2 次,问卷调查 1 次。此外,评估队参 加了 6 月末煤场盘煤 2 次,随机采样 1 次,监测原煤采样 2 次,抽查原煤样 10 份。 为使这次能耗评估活动取得预期的效果,正式评估前 一个月,评估队按程序对清电公司能耗专项评估进行了预 访问;评估期间,集团公司业绩评估办公室袁德、柳光池 两位领导,亲临现场,指导工作,对评估工作提出了具体 要求。此外,清电公司对这次能耗专项评估较为重视,从 厂领导到普通员工都能以坦诚开放的态度提供资料、给予 配合,这些为这次专项评估顺利完成奠定了良好的基础, 为此我们谨向清电公司表示感谢。 评估活动,未找出值得推广的良好实践,共找出有待 改进的地方 8 项。 三、基本评价及主要评估结论 能耗管理工作基本评价 今年以来,清电公司在煤炭资源紧张、煤炭质量下降、 煤炭价格上涨幅度较大、电力市场竞争日趋激烈等不利的 外部市场环境下,能够克服困难,千方百计组织煤源,争 取多发电量。今年在去年完成 68.05 亿千瓦时电量的基础 上,1-5 月累计完成发电量 265657 万 kWh,连续安全运行 达 292 天,本年已实现一个百日安全生产周期。但是,清 电公司在生产经营过程中,对企业能耗指标的异常情况, 未能引起足够的重视,也没有积极采取有效的应对措施, 以致 XX 年 1-5 月供电煤耗指标大幅度上升。XX 年 1-5 月清 电公司累计完成供电煤耗 424.22g/kWh,同比上升 38.57g/kWh。其中 1 月份完成 456.13g/kWh,同比上升 70.63g/kWh;2 月份完成 444.39g/kWh,同比上升 58.13g/kWh;3 月份完成 417.12g/kWh,同比上升 32.16g/kWh;4 月份完成 402.66g/kWh,同比上升 16.73g/kWh;5 月份完成 399.31g/kWh ,同比上升 13.67g/kWh。 供电煤耗如此大幅度上升是不正常的,反映了企业在 能耗管理上长期存在着较多有待改进的地方: 1、清电公司领导对能耗管理不够重视。表现在:一是 对集团公司下达的 XX 年度能耗考核指标:供电煤耗 383g/kWh、综合厂用电率 8.8%,没有按计划分解,分月控 制,也没有具体的保证措施。二是对目前供电煤耗和综合 厂用电远远高于集团公司下达的考核指标,没有及时组织 综合分析,找出影响能耗大幅度升高的真实原因,更没有 具体的解决措施。三是能耗管理上职能部门界面不清晰, 责任不明确,分析不及时,措施不具体,考核不到位。 2、整体能耗管理水平低下,个别环节问题比较突出。 表现在:一是思想意识、管理意识、市场意识、效益意识 淡化,还没有完全摆脱旧的思维方式和工作方法;二是燃 料基础管理工作薄弱。燃料管理只注重煤耗和入厂、入炉 煤热值差两个指标,忽视全过程管理;数据统计人为调整, 煤耗不准确,以致出现入厂、入炉煤热值差和供电煤耗值 大起大落,根本不能反映机组的实际煤耗水平;煤场管理 薄弱,采、制样、化验工作缺少有效的监督约束机制;三 是非生产用能管理观念陈旧,缺乏效益意识。非生产用能 计量装置不全,无法核实真实的供热、供电负荷,只是象 征性收取,无法保证全额回收,大部分都纳入煤耗计算, 影响了机组煤耗水平。四是运行指标管理粗放,很多经济 指标长期偏离设计值和规定值,没有组织研究解决,使得 机组运行经济性较差。 主要评估结论 1、在当前设备健康状况、机组运行工况和发电负荷率 等条件下,机组全年平均供电煤耗应在 380g/kWh 以下 在不增加机组技术改造前提下,通过加强设备检修、 维护和运行管理,提高机组运行指标水平和大机组发电比, 减少启停次数,降低各种单耗和综合厂用电率,至少可降 低供电煤耗 10g/kWh。 加强非生产用热、用电管理,规范与实业公司的关联 关系,对非生产用热、用电做到全部收费,至少可降低供 电煤耗 12g/kWh。 要实现这一目标,最重要的是加强燃料全过程管理, 提高检验的准确性,减小热值差,保持入炉煤质相对稳定, 最大限度地降低各种损耗。 2、清电公司 XX 年 1-5 月供电煤耗上升原因 清电公司 XX 年 1-5 月供电煤耗累计完成值与同期比较 上升了 38.57g/kWh,需多耗用原煤 15.52 万吨。 生产小指标综合影响使供电煤耗上升 5.54g/kWh,多 耗用原煤 2.23 万吨。评估队用反平衡方法计算与同期比较, 今年因发电量较同期少发 23370 万千瓦时,综合厂用电率 同比上升 0.61 个百分点,生产小指标综合影响使供电煤耗 上升 5.54g/kWh,多耗用原煤 2.23 万吨。 供电煤耗存在人为压低现象,煤耗上升 13.35g/kWh, 使煤场亏损 5.37 万吨。评估队用反平衡方法计算 XX 年 1-5 月供电煤耗累计值为 399g/kWh,煤耗水平基本符合机组实 际情况。清电公司 XX 年 1-5 月份统计上报供电煤耗累计值 385.65g/kWh,人为调整,影响煤耗上升 13.35g/kWh,以致 账面存量增加,引起煤场亏损 5.37 万吨,煤场亏损对今年 煤耗大幅度升高有较大影响。 燃料管理影响供电煤耗上升 19.68g/kwh,多耗用原煤 7.92 万吨,是今年 1-5 月供电煤耗上升幅度较大的主要原 因。 (详细分析见附件 1;XX 年 1-5 月非生产供热耗煤同比 无影响。) 四、有待改进的地方 煤耗计算数据混乱,不能反映机组真实煤耗水平 事实依据: 1、煤耗计算采用原始数据混乱。清电公司统计上报供 电煤耗计算入炉煤耗煤量数据源有三个,分别是燃管中心 月统计耗煤量、皮带秤月累计用煤量、生产早报累计上煤 量。XX 年 1 月采用皮带秤计量耗煤量 379976 吨,XX 年 2 月采用燃管中心上报耗煤量 309429 吨,XX 年 5 月采用生产 早报累计上煤量 329538 吨。 2、计算入炉煤量人为调整。XX 年 7 月燃管中心上报耗 煤量为 335710 吨,而计算煤耗所用入炉煤量为 319710 吨, 人为调整 16000 吨;XX 年 8 月燃管中心上报耗煤量为 373934 吨,而计算煤耗所用入炉煤量为 328934 吨,人为调 整 45000 吨;XX 年 11 月燃管中心上报耗煤量为 393592 吨, 而计算煤耗所用入炉煤量为 377592 吨,人为调整 16000 吨; XX 年 5 月生产早报耗煤量为 329538 吨,而计算煤耗所用入 炉煤量为 319538 吨,人为调整 10000 吨。 3、入炉煤热值不是实际检测值,而是入厂煤热值减去 人为调整数确定入炉煤热值。XX 年 12 月在入厂煤热值上 减去 120kcal/kg,36 月在入厂煤热值上减去 110kcal/kg,10 月在入厂煤热值上减去 410kcal/kg。 XX 年 2 月在入厂煤热值上减去 318kcal/kg,35 月在入厂煤 热值上减去 120kcal/kg。 4、皮带秤 1995 年安装至今不能正常运行,无法对入 炉煤量用计量装置进行统计。XX 年 4 月 1928 日,皮带秤 数据失灵,分炉上煤量和累计上煤量均在亿吨以上;6 月 26 日,8 号炉上煤量出现负数。 原因分析: 1、清电公司对煤耗指标管理概念不清,只关注煤耗指 标的最终数据,不重视对影响煤耗各个环节的过程管理; 对集团公司及中电国际的燃料管理制度执行不力,对煤耗 管理没有明确一个职能部门归口负责,煤耗管理的相关部 门职责不清,当煤耗出现不正常波动时,没有管理部门和 责任人进行全面分析,查找原因,制定相应的整改和防范 措施,而是随意调整数据。 2、入炉煤没有采样装置,也没有采取相应的措施,无 法对入炉煤质量进行检验,造成了入炉煤热值人为调整确 定,同时也不能对入厂煤质量进行核对监督。 3、清电公司长期不重视皮带秤管理,皮带秤检定制度 不符合集团公司的要求,皮带秤检定有章不循。清电公 司燃煤入炉计量系统检修、维护、校验管理规定3.1 条款: 入炉计量系统每月进行一次实煤标定,不符合集团公司燃 料管理制度每月校验 24 次的规定。实际工作中也没有按 自己规定的制度校验皮带秤,XX 年仅 4 月和 6 月各校验一 次。 改进建议: 1、公司领导应从思想 XX 度重视能耗的过程管理,严 格执行集团公司燃料管理的有关规定。建立完善的入炉煤 计量及采、制、化管理制度,明确煤耗归口管理部门及相 关部门职责,建立煤耗分析管理制度,定期进行发、供电 煤耗的正、反平衡验证,对不正常的煤耗波动保持高度的 警觉,及时组织分析、查找原因,限期制定措施、加以解 决,确保入厂煤和入炉煤热值差的真实性。 2、煤耗的计算和数据统计要严格执行统计法,数 据源要真实、准确,应将皮带秤的计量数据作为燃煤量的 唯一数据来源。有关部门报表和数据应协调一致,出现不 一致时,应及时分析,如涉及到数据调整时要附调整依据 和文字说明。 3、针对体制改革后出现的设备维护与运行界面不清、 协调困难等问题,清电公司应及时与检修公司签订规范、 严谨的设备维护合同,在合同中明确工作内容、工作标准 及可操作的考核条款,必要时中电国际应派人进行指导和 协调。清电公司自身要建立健全设备巡查、维护监督、考 核机制,尽快投运入炉煤采样装置,以获得真实的入炉煤 热值。 4、重视皮带秤的管理,加强皮带秤的运行、维护、校 验工作,提高其投入使用率,保证计量的连续性和准确性。 皮带秤校验必须符合集团公司燃料管理制度的要求,并认 真执行。 燃煤检验未建立双重核对机制,缺少有效监控手段 事实依据: 1、入厂煤的采、制、化工作均由燃管中心一家完成, 无法对入厂煤质量实行有效监督。 2、入炉煤没有采样装置,也没有独立的入炉煤化验室, 无法反映入炉煤的真实热值,也不能对入厂煤热值进行核 对。 3、评估队在 6 月 22 日和 6 月 28 日现场观察时,发现 采、制样均不能按照国标要求严格执行,煤车采样深度不 够,二分器使用不符合标准。采样班共有 25 人,其中主要 担负采、制样操作的临时工 12 人,均无证上岗。 原因分析: 1、清电公司对集团公司燃料管理制度关于建立双重化 验核对机制的重要性认识不足、执行不力,目前入厂煤验 收只有一个部门负责,没有形成相互监督的机制。 2、对采、制样的主要操作人员培训不够,采、制操作 不规范,带班人员监督不到位。 3、公司领导针对日耗煤量较大,来车数量较多,人工 采样很难按照“国标”要求车车规范采样以及冬季冻车严 重、采样代表性差的问题,没有认真研究,采取有效措施。 改进建议: 1、严格按照集团公司及中电国际燃料管理制度的要求, 尽快建立双重化验核对机制。加强燃料效能监察工作,成 立以监审部门牵头的燃料监督小组,每月不定期抽查采、 制、化工作,尤其要加大自购煤的监督力度。 2、积极研究采用入厂煤机械采样装置的可行性;尽快 采用入炉煤连续采样装置。 3、加强对采、制样人员的管理,建立采、制样人员的 定期轮换制度,对采、制样人员严格培训,做到全员持证 上岗。 4、针对目前煤炭市场变化、煤质下降的实际,建立应 变机制,对信誉度较差的矿点来煤,采取有效的采制化措 施,准确核实来煤的真实热值。 煤场管理不规范,出现不正常亏盈 事实依据: 1、煤场盘点数据不准确,出现不正常亏盈。XX 年 9 月 6 日和 9 月 7 日两次盘点盈亏相差 8048 吨,两次盘煤东 煤场分别选用 1.15 吨/m3 和 1.0235 吨/m3 不同的密度。XX 年 3 月煤场盘亏 15808 吨,8 月盘亏 20536 吨,9 月 28 日 盘亏 55725 吨,10 月盘盈 XX 吨。 2、煤场盘点不规范,没有做到按月盘点。评估队查阅 XX 年和 XX 年盘点记录,发现 XX 年 3 月是中旬盘点,6 月 是下旬盘点,9 月是上旬盘点,11 月是下旬盘点,不符合 规定。煤场盘点未按集团公司燃料管理制度规定做到每月 盘点一次,如 XX 年 1 月、2 月、4 月、5 月、12 月、XX 年 1 月没有盘点;盘煤时,未按要求进行煤堆整形;库存煤密 度长时间未做测定,仅凭经验数据估算。 3、煤场存煤不能按照集团公司燃料管理制度规定的不 同煤种分堆存放、先堆先用,对燃用高挥发份的褐煤没有 撒均压实、定期测温。6 月 28 日评估队参加厂里煤场盘点 时,发现东煤场北侧和中部各有一处自燃。评估队访谈有 关人员,了解到储煤场 XX 年发生多起自燃,今年 3 月末、 4 月初也曾发生过大面积自燃。 4、掺烧手段单一。清电公司制定的混配煤管理规定中 的掺烧方案仅明确来煤的直接掺烧,没有煤场取用时的劣 质煤掺烧方案。 原因分析: 1、清电公司没有严格执行集团公司的燃料管理制度, 对煤场管理不重视,没有采取有效措施。 2、煤场盘点组织混乱,责任不清,分工不合理,没有 制定盘点标准和执行程序。煤场出现不正常亏盈时,没有 及时分析,查找原因,而是任其盈亏,人为调整数据。 3、煤场管理有章不循。清电公司 XX 年 10 月下发了 燃料储煤场质量保证管理制度,制度中规定了盘煤、 储煤场定期整形、防止自燃等内容,但是都没有认真执行。 煤场管理有关部门和人员责任心不强,主动性差,积极性 不高。 4、清电公司对煤场储存的高挥发份煤种没有积极利用 煤场现有设备进行掺配,以致高挥发份煤种长期存储,造 成热值损失和自燃。 改进建议: 1、按照集团公司燃料管理制度的要求,修改和完善煤 场管理制度,明确相关部门的职责,认真执行,并按制度检 查和考核,建立长效考核机制。 2、制定煤场盘点标准和执行程序,明确盘点人员和责 任部门,严格固定盘煤时间,完善盘煤手段,改进盘煤方 法,盘点记录要规范齐全,参加盘点人员要签字。 3、按集团公司的要求,完善煤场的储存措施,完善煤 场消防、喷淋设备。按煤种分堆存放,定期测温,防止自 燃。 4、充分利用现有设备,合理组织实施燃煤掺烧方案, 重点加强高挥发份煤种的掺烧,真正作到先堆先用,烧旧 存新,减少煤场损失。 燃料数据统计不严谨,随意性大 事实依据: 1、煤场亏吨损耗,随意冲销。XX 年 9 月份财务报表核 销储损耗煤 66589 吨,XX 年 12 月又冲回。 2、燃料库存数据,统计不规范。XX 年 12 月财务报表 期末结余燃煤库存 126924 吨,燃料报表 12 月期末账面存 煤 60335 吨,相差 66589 吨。XX 年 1 月燃料报表期初库存 为 47342 吨与 XX 年 12 月燃料报表期末账面存煤 60335 吨 相差 12993 吨。XX 年 9 月燃管中心向商务部和财务部分别 报出电生 161 表,月末库存分别为 51817 吨和 47021 吨, 燃管中心燃料报表 XX 年 11 月月末结存量为 85899 吨,而 XX 年 12 月月初结存量则变为 84200 吨,数据均不一致。 3、入炉煤没有热值化验,热值差完全是人为调整数字。 XX 年 7 月热值差调整为 360kcal/kg,8 月为 287kcal/kg,9 月为 290kcal/kg,10 月为 410kcal/kg,11 月为 400kcal/kg,12 月为 280kcal/kg; XX 年 1、3、4、5 月在入厂煤热值上减去 120kcal/kg,2 月热值 差调整为 318kal/kg。 原因分析: 1、清电公司没有严格执行集团公司燃料管理制度的有 关规定,不能保证燃料数据的真实性、准确性。 2、清电公司没有从根本上研究热值差增大、煤耗升高 的真实原因,不懂管理,不会管理,不学习管理,不研究 管理,当发现帐物不符时,为了保持煤耗的相对平稳或控 制热值差在规定范围内,弄虚作假,随意调整数据。 3、没有认真执行数据统计、审核的有关规定,相关负 责人审核流于形式,不能及时发现和纠正统计数据的错误, 以致出现数据的不统一。 改进建议: 1、清电公司应认真学习统计法,重视燃料数据的 统计,严格执行统计法规,杜绝虚假数据。 2、煤耗计算要严格按照集团公司的要求采用规范的正 平衡方法计算,用反平衡方法校验。 3、制定燃料统计管理办法,建立健全数据填报、审核、 批准程序,落实责任部门和责任人。对主要统计结果要有 部门负责人及以上领导签字。 非生产用能基础管理薄弱,机制不完善 事实依据: 1、企业没有制订非生产用热、用电管理办法,也没有 制订相应的工作标准,部门和相关工作人员管理职责不清。 虽然编写了非生产用汽管理方案、企业内部非生产 用电管理办法、生产、非生产用汽流量计维护分工和 统计计量管理等制度,但没有形成正式文件,也未以此 为依据,认真执行。 2、非生产用电、用汽管理粗放、随意。根据电厂非 生产用电管理规定中第 3 大项第 1 条:“非生产用电范 围仅限于企业内部的非生产部分,不对外供电”,而由 6kV 母线引出的肖台子线鸡场变,为清河区公安局、检察院等 单位提供电能,显然已超出此范围。评估队现场调研发现, 存在私自接电、接汽现象。 3、非生产用电收费没有保证措施。非生产用电每月由 安生部负责抄表,财务部根据安生部抄表数据进行收费, 而对于未交费的用电部分没有相应的保证措施。根据财务 部提供数据,XX 年 1-4 月非生产用电电费回收金额仅占应 收费用的 32.31%。 4、非生产用电、用汽协议不规范,收费标准低于成本 和市场价格。XX 年清电公司与经济技术开发总公司签订的 供热合同规定:每吨乏汽费用为 12.37 元。沈阳地区供热 蒸汽的市场价格是每吨 100 元左右,若按照清电公司商务 部提供的每吨蒸汽折算 113 公斤标煤来算,每吨蒸汽的成 本价为 48 元,供汽价格仅相当于电厂成本价格的四分之一。 XX 年 1-5 月非生产用汽影响供电煤耗共计 15.57g/kWh。 5、非生产供热未按实际负荷收费。由于供热没有计量 装置,清电公司和清河实业公司签订的供热协议,按实业 公司提供的 67.5 万平方米收费,经评估队测算,实际热负 荷远大于此。根据沈阳市热力工程设计研究院提供的数据, 沈阳及周边地区每平方米供热标准新屋 50J/s,旧屋 65J/s。供汽流量用安生部提供的 95t/h、供暖标准取用每 平方米 60J/s,核算供暖面积应在 100 万平方米左右;跟据 机组实际运行情况,供暖期间 8 号机带热负荷能力已达极 限,由此推断机组带热网面积远不止是实业供热公司提供 的 67.5 万平方米。 6、非生产用电存在不收费和收费价格不合理现象。非 生产用电 54 家,不收费 24 家,XX 年 15 月份不收费电量 4278429kWh,占非生产用电量 55%。原为企业养鸡场提供的 电源,养鸡场关停后,现为清河区反贪局、检察院等单位 提供电能,长期不收费。对社会一些供电用户收费标准 XX 年 5 月前按 0.25 元/kWh,5 月起调整为 0.30 元/kWh,低于 职工社会用电 0.45 元/kWh 价格。 7、生产与非生产用汽是由 4 台 10 万机的三段抽汽与 4 台 20 万机的二段、五段抽汽供给,8 号机主要担负热网 供汽。采用二段抽汽进行对外供汽既不经济,也不符合节 约能源的原则。 原因分析: 1、清电公司对非生产用能不重视,没有建立一套完整 规范的管理制度和收费保证机制,非生产用能基本疏于管 理。 2、非生产用能对企业能耗影响程度模糊不清,非生产 用能费用回收没有保证措施,不能及时足额收回,以致出 现供热不按实际面积收费、收费标准过低和费用不能全额 收取等问题。 3、清电公司领导观念陈旧,缺乏市场意识。企业体制 改革后,与实业公司、检修公司的关联交易仍停留在原来 的观念和方法上。 4、采用供热蒸汽不进行经济性比较和认真测算,缺乏 对机组经济运行的综合考虑。 改进建议: 1、提高非生产用能对全厂能耗影响的认识,尽快建立 健全配套、完善和适应新体制需要的规章制度,执行制度 要有检查和考核,保证各项管理制度顺利执行,形成规章 制度闭环管理。 2、将非生产用能管理纳入节能监督管理,落实专责人 和责任人,明确各自的职责,并与经济责任制考核挂钩。 3、按市场化运作规则,规范清电公司与检修公司、实 业公司之间的关联交易,明确甲、乙方的权利、义务以及 收费标准,按合同规定承担各自的责任。鉴于家属住房已 商品化,有些房屋经过买卖产权性质发生了变化,因此在 对外供热方面一律按市场价格收费,对本企业职工的供暖 可以以一定的方式进行补贴,这样既保证了职工的利益, 也维护了企业自身效益,同时也便于向其他用户收费。 4、针对机组抽汽供暖对整个企业经济性的影响,应借 助必要的计量手段,采用机组等效焓降法进行综合计算, 确定单位供热成本。 非生产用能底数不清,部分用能不收费 事实依据: 1、非生产用汽没有计量,用汽量不清。清电公司曾于 XX 年在现场装有 10 块宁夏银河仪表有限公司生产的 WJ- 3050-13A 涡街流量表,用于生产和非生产供汽计量,由于 管理不善,在 XX 年初至 XX 年已陆续全部损坏,至今未修 复。由于无计量,非生产用汽底数不清,非生产用汽对煤 耗影响按照每年核定的取暖费用进行折算,XX 年 1-2 月用 汽量按照 20t/h,XX 年 1-3 月用汽量按照 40t/h,而安生部 根据以往表计的统计数据来核算供汽量应在 95t/h 左右。 计算供电煤耗所扣除的供汽量远远小于实际供汽量。 2、非生产用电有四分之一单位无表计量,电量随意提 供。非生产用电单位包括实业公司、电力建设安装公司、 检修公司和社会相关单位,共计 54 家,装有计量表计单位 40 家,另有 14 家单位没有安装计量表计,造成无法按实际 收取电费。 3、大多数非生产用电用户表计是安装在用户侧,母线 至用户表计间线损与变损均计入厂用电量中。生产与非生 产用汽在同一条蒸汽管路上,且没有计量装置,难以分清 生产与非生产用汽,管理困难。 4、没有正式的非生产用电、用汽的计量点图,非生产 用电、用汽线路及计量点布置不尽合理,给日常管理工作 带来困难。 原因分析: 1、清电公司领导对非生产用能不重视,对非生产用能 的计量、收费等工作长期疏于管理,缺乏切实可行的管理 办法和手段,造成大量非生产用能流失。 2、公司领导对非生产用能收费管理不利,支持不够, 无保证机制;收费责任部门职责不清,无监督考核措施。 3、对于非生产用能计量装置的损坏、配置不全等问题, 长期无人过问、无人管理。 改进建议: 1、公司领导要高度重视非生产用能管理,完善相关管 理制度和措施,明确部门职责,建立考核监督机制,做到 非生产用能经济合理,管理规范,收费到位。 2、清电公司应完善计量表计的配置,加强计量表计的 维护管理、建立健全计量装置台帐,做到计量准确,管理 有序,按表收费。 3、尽快组织有关专职人员对现有的非生产用电、用汽 单位进行摸底排查,绘制出明确清晰的用电、用热计量点 图,经批准下发至相关部门。 4、认真做好机组生产与非生产用汽的属性界定工作, 厂区内生产班组取暖、化学制水用汽应纳入生产用汽。 5、对外供汽,同一单位应采用独立管道集中供汽,安 装总表。非生产用电用户表计应装在母线侧,线损和变损 的合理分担应与用户以协议的形式明确。 运行指标管理粗放 制度执行不到位 事实依据: 1、能耗控制没有保证措施。集团公司下达清电公司 XX 年供电煤耗 383g/kWh、综合厂用电率 8.8%的能耗指标,没 有具体的落实计划和保证措施。对于集团公司提出煤耗三 年达到设计值的要求,清电公司虽然于 XX 年 5 月 16 日制 定了规划上报中电国际,但未下发执行。 2、能耗指标考核不全面。一是清电公司仅有节约用油 考核办法,其它如补水率、综合厂用电率、辅机单耗、配 煤合格率等运行指标没有考核办法。二是没有全面开展运 行指标竞赛活动,小指标竞赛仅在发电部一个部门开展, 没有在其他生产部门进行,存在局限性。三是小指标竞赛 没有确定目标值,以月度完成平均值为考核标准。 3、生产日报、月报数据不齐全。清电公司安全生产 日报没有反映机组运行状况的机炉参数、效率等指标, 火力发电厂运行月报表缺少锅炉漏风、机组发、供电 煤耗等指标,不便于管理人员掌握机组运行状况。 4、运行分析制度执行不到位。清电公司运行分析管 理制度规定:运行分析包括岗位分析、专业分析、专题 分析及运行分析。但是,指标分析仅在月度进行,对制粉 系统缺陷多、#4 机组启动过程中胀差大、#4 机组振动降压 运行、#7 机组调速系统摆动滑参数降真空运行等问题没有 进行专业分析或专题分析。 5、热力试验开展不正常。没有按节能技术监督实施 细则规定定期对锅炉漏风、制粉系统漏风和灰场灰水比 浓度进行试验和检测。锅炉漏风、制粉系统漏风试验规定 每月进行一次,实际已长期未做;灰场灰水比浓度 XX 年至 今仅进行过一次测试。 6、热工仪表没有做到定期校验和维护,部分计量表计 不齐全、不准确。化学制水、供水表计已损坏两年,至今 未修复或更换;所有机组无单机补水表计;#1、#3、#6 机 组真空与排汽温度不对应,#1、#3、#8 炉给水流量与锅炉 蒸发量不对应,数据见下表: 机组 真空(-kPa) 排汽温度 对应温度 机组 蒸汽流量 t/h 给水流量 t/h #1 94.68 38.4 33.25 #1 342 322 #3 94.4 37.6 34.27 #3 372 338 #6 93.7 39.0 36.48 #8 442 473 注:当时大气压 9983kPa 原因分析: 1、公司领导没有按集团公司要求,对能耗指标做到 “明确责任,落实措施,进行分析,确保管理不失控”。 2、清电公司对运行指标管理不重视,没有做到认真策 划,指标管理没有形成一套完整、规范的管理体系。 3、运行指标管理没有建立严格的分析、改进、监督、 考核机制,制度执行不严格,工作存在随意性,一些基础 工作没有落实。 4、不重视热力试验工作,现锅炉热力试验组工作环境 差,试验设备陈旧、不齐全。热力试验组设置不合理。热 力试验组机、炉专业分开,造成力量分散,资源不能合理 配置,导致日常试验、检测工作不能正常开展。 5、仪表校验工作不到位。体制改革后,仪表校验由检 修公司负责,发电公司没有很好理顺同检修公司的关联交 易关系,导致热工仪表校验、维护不及时。 改进建议: 1、认真贯彻集团公司对能耗指标的要求,要制定具体 的落实措施,明确责任部门和责任人,建立有效监督和激 励机制,确保管理不失控,对已经制定的煤耗三年达设计 值的规划要进一步细化和完善,增强可操作性,尽快下发 执行。 2、按照集团公司技术监督和能耗管理等方面的文件要 求,及时修改完善节能技术监督实施细则并印发执行,规 范和指导节能管理工作。根据人员变动,及时调整三级节 能网成员,并积极开展活动。 3、完善指标管理考核办法,开展指标竞赛活动。将补 水率、综合厂用电率、辅机单耗、配煤合格率等运行指标 纳入考核范围,并与经济责任制挂钩。 4、完善生产日报、月报表。在现有的安全生产日报 、火力发电厂月报表中增加反映机组运行状况的主要 参数,便于运行和管理人员及时发现问题,开展分析工作。 5、在定期分析的基础上,针对生产过程中出现的异常 现象,认真开展专业分析或专题分析。运行指标分析,要 分析单机指标变化情况、月度计划完成情况等。 6、严格执行定期试验、监测制度。对机炉热力试验组 人员进行组合,配齐常规性试验仪器,改善工作环境,开 展好日常热力试验和检测工作,为运行调整和设备检修提 供依据。 7、严格执行仪表、计量装置定期校验维护制度,保证 表计的准确性,正确反应机组真实运行状况。安装化学制 水、供水表计、单机补水表计,准确掌握全厂制水及单机 补水情况。 设备运行可靠性差 影响机组经济性 事实依据: 1、机组部分运行参数没有达到规定值。XX 年 1-5 月份 生产月报表中显示,#4、#7 机主汽压力比额定值分别低 0.26MPa、0.47 MPa, 200MW 机组主汽温度平均低 6.47, 再热汽温平均低 9.34; 凝汽器端差大,#2 机组 10, #4 机组 12.9,#5 机组 13.3,#6 机组 10.2;部分锅 炉排烟温度偏高,24 日现场观察发现:#1 炉排烟温度平均 171,#2 炉排烟温度平均 145,#6 炉排烟温度平均 170,#7 炉排烟温度平均 177,后烟道高达 190。 #1、2 炉排烟温度比设计值 120分别高出 51、25, #6、7 炉排烟温度比设计值 152分别高出 18、25。 2、制粉系统设备故障率高、出力低、单耗大。清电公 司 XX 年 1-5 月份,制粉系统设备消缺影响发电量 1192 万 kWh,占所有辅机影响电量的 63.04%;其消缺耗油,占辅机 消缺用油总量 893 吨的 60%。#3、#4 炉风扇磨煤机性能低, 检修一次运行 600 小时后出力明显降低。#5 至#7 炉钢球磨 煤机由于存在高负荷运行时大瓦温度高的问题, 钢球装载 量少,不能达最佳充球量,制粉出力低,设备运行时间长, 增加耗电量。 3、部分热力系统严密性差,增加了汽水、热能及电能 损失。清电公司 XX 年每月机组补水量在 60000 吨左右,按 平均发电汽耗率 3.7kg/kWh 计算,全厂补水率实际达 3.5% 以上。通过对#6 机组检查发现,锅炉定排总门、事故放水 门、甲侧省煤器放水门、所有过热器、再热汽疏水门存在 内漏,汽水通过母管排至定排扩容器。100MW 机组因凝汽器 铜管漏,影响给水品质,锅炉排污量增大,导致高温、高 压汽水及热损失增加。#1、#2、#7 锅炉省煤器再循环门内 漏,影响锅炉效率。#6 至#8 机给水泵再循环门内漏,使给 水泵耗电率升高。 4、机组负压系统不严密,影响运行经济性。8 台机组 中,除#6、#7 机组外,其它机组真空严密性全部超标,#5 机达到 1700Pa/min。 5、因设备缺陷导致机组降参数运行。如#1、#5 炉省煤 器,#3 炉水冷壁泄漏,降压运行;#4 机振动、#7 机调速系 统摆动滑参数、降真空运行。 原因分析: 1、体制改革后关联交易没有及时跟进,设备维护不到 位。清电公司体制改革后设备检修和维护由检修公司承担, 发电公司没有及时同检修公司签订检修、维护合同,XX 年 8 月份签订 XX 年度检修维护合同,XX 年 6 月份签订 XX 年 度检修维护合同。XX 年和 XX 年设备检修维护工作有半年时 间处于无合同约束状态,导致设备维护不到位,机组运行 可靠性和经济性差。 2、发电设备维护、消缺、节检及季节性维修承包合 同及设备缺陷管理制度中考核规定不具体,可操作 性差,考核不到位,检修质量不能保证。XX 年对检修公司 的维护、消缺考核没有兑现。XX 年 15 月份因检修质量差、 缺陷处理不及时导致的少发电量、多耗油量等现象在考核 中没有体现,每月对检修公司仅有 200600 元象征性的考 核。 3、设备状况差,影响机组运行参数。主、再热汽温及 100MW 锅炉汽压不能正常投自动,运行人员有时疏于调整。 设备异常,迫使机组降压或滑压运行;所有锅炉吹灰器不 能正常投用导致汽温低、排烟温度高。#8 炉对煤种变化适 应性差,风机在高转速运行时易发生振动,降出力运行, 氧量不充足,影响燃烧调整及高负荷时产生结焦现象,造 成汽温偏低;无入炉煤采样装置,不能及时准确提供入炉 煤质分析数据,运行人员缺少燃烧调整依据。 4、生产现场缺乏测温仪、测振表等常规性监测仪表, 不便于运行人员及时发现设备问题。 改进建议: 1、与检修公司及时签订规范的设备检修、维护合同, 建立相互关联且具有可操作性的考核约束机制。按设备缺 陷分类,规定处理时限,对因设备缺陷处理不及时、检修 质量差等原因造成电量损失、燃油消耗增多、运行参数异 常、设备可调性下降等问题在合同中明确考核规定。 2、严格执行设备缺陷管理制度。规范设备巡检、缺陷 统计、缺陷处理、检修验收等各个环节;对当前影响机组 经济运行的设备缺陷,如表计不准、阀门内漏、保温破损、 运行指标偏离设计值、机组汽温、汽压不能投入自动控制 等问题,应明确责任,尽快加以解决;对暂时不能解决的 问题组织分析和调研,制定切实可行的计划和规划,限期 解决 3、发电公司各专业技术人员和点检人员,应开展设备 状况定期分析,确定各机组不同工况下运行保证值和期望 值。对日常出现的指标异常应及时组织分析,尽快查找原 因;对自己负责管辖的设备切实做到心中有数,根据设备 状况及时组织检修公司进行检修、消缺工作,并对检修过 程实施监督,检修后对检修过程及检修质量进行评估。 4、生产现场应配备能满足生产需要的测温仪和测振表, 设立转机振动检测记录台帐、汽水系统阀门、设备保温检 测记录台帐,并对以上设备进行定期检查。 5、加强与东北电力科学研究院的合作,做好机组经济 性诊断、调整试验工作,切实解决锅炉排烟温度高、#8 炉 再热汽温低、机组真空严密性差等实际问题。 6、加强调度管理,根据负荷曲线合理调度机组运行方 式,提高大机组发电比例,优化运行调整,提高机组经济 性。尽可能保持机组连续运行,减少启停次数,加强输煤 调度,合理配煤,稳定燃烧,降低燃油消耗;降低风机、 制粉、给水泵等大辅机的耗电率提高运行经济性。 7、完善、利用 DCS 系统,为在线监视、科学分析、指 标考核管理等建立平台,提供技术支持。 附件 1 清电公司 XX 年 1-5 月 供电煤耗上升幅度较大的原因分析 清电公司 XX 年 1-5 月供电煤耗与同期比上升了 38.57g/kWh,评估队从燃料管理、非生产耗能管理、运行指 标管理等方面,进行了全面分析,结果如下: 一、清电公司机组目前供电煤耗实际水平分析 1、评估队用反平衡方法计算 XX 年 1-5 月供电煤耗为 404.54g/kWh,其中:10 万机组为 429.8g/kWh,20 万机组为 355g/kWh,扣除非生产供热影响 15.57g/kWh,供电煤耗为 388.97g/kWh。 2、XX 年 6 月供电煤耗计算结果 评估队现场采集数据,用反平衡计算为 390.03g/kWh; 清电公司用反平衡计算为 396.96g/kWh,正平衡计算 402.84g/kwh; 3、XX 年 7 月 1 日东北电科院做#6 机组大修前热效率 试验,反平衡计算发电煤耗 346.33g/kWh。XX 年 6 月 24 26 日评估队现场采集数据反平衡计算发电煤耗为 346.67g/kwh,同东北电科院计算基本一致。 通过以上计算以及综合比较同类机组的热耗和综合厂 用电水平,评估队认为清电公司在目前能耗管理水平、机 组健康状况、运行工况和发电负荷率下,机组全年平均煤 耗水平应在 402g/kWh 以内,扣除供热影响应在 390g/kWh 以内。 二、XX 年 1-5 月供电煤耗同比上升 38.57g/kwh 和原煤 耗用量情况分析 XX 年 1-5 月,清电公司完成发电量 265657 万千瓦时, 同比少发 23370 万千瓦时,应少耗用原煤量 12.75 万吨,统 计报表反映在少发 23370 万千瓦时电量情况下,反而多耗 用 12.22 万吨,两相合计同比多耗用 24.97 万吨。分析如 下: 1、XX 年 1-5 月入炉煤热值累计为 17507.82kJ/kg,同 比下降 1308kJ/kg,需多耗煤 10.79 万吨。 2、非生产供热今年 1-5 月扣除 21636 吨,而去年同期 仅扣除 8269 吨,同比多扣 1.34 万吨,相对少耗用原煤 1.34 万吨。 3、清电公司 XX 年 1-5 月统计上报供电煤耗累计值同 比上升 38.57g/kWh,需多耗用原煤 15.52 万吨。具体分析: 机组指标影响,评估队用反平衡计算 XX 年 1-5 月供电 煤耗同比上升 5.54g/kWh,多耗用原煤 2.23 万吨。 清电公司计算 XX 年 1-5 月供电煤耗累计为 385.65g/kWh,评估队反平衡计算为 399g/kWh。清电公司计 算 XX 年 1-5 月供电煤耗累计为 424.22g/kWh,评估队反平 衡计算为 404.54g/kWh。清电公司计算 XX 年 1-5 月煤耗同 比上升 38.57g/kWh,评估队反平衡计算同比上升 5.54g/kWh,两者相差 33.03g/kWh。在机组状况基本不变情 况下,用反平衡方法计算煤耗升幅情况基本符合实际。因 此,评估队认为 XX 年 15 月机组实际供电煤耗值应为 399g/kwh。XX 年 1-5 月,清电公司上报的供电煤耗累计 385.65g/kWh 不符合机组实际情况,人为压低 13.35g/kwh,相对账面增加 5.37 万吨。 燃料管理影响供电煤耗上升 19.68g/kwh,多耗用原煤 7.92 万吨。主要原因: a、入厂煤热值影响。由于没有入炉煤化验数据,入厂 煤热值的真实水平对清电公司供电煤耗影响较大,因没有 监控和验证手段,影响程度无法量化。但是,通过对有关 数据分析,评估队发现入厂煤热值存在虚高现象,入厂煤 热值的虚高对煤耗的上升有重要影响。 b、冬季冻煤影响。冬季冻煤对取样化验和清车底带来 困难也将造成一定的热值和量的损失,无法量化分析。 c、煤场储损影响。煤场储存一定的高挥发煤种,因管 理措施不到位,造成煤场热值和自燃损失,无法量化分析。 三、燃料因素对供电煤耗的影响与分析 燃料管理影响供电煤耗上升 19.68g/kwh,多耗用原煤 7.92 万吨。评估队用反平衡计算发、供电煤耗与同期比较, 机组运行状况对供电煤耗的大幅上升影响不大。因此判断, 供电煤耗大幅度上升与燃料管理过程有较大关系,煤场有 较大亏损的可能性。但是,由于清河发电公司 XX 年 12 月 和 XX 年 1 月均没有提供盘煤报告,煤场亏损具体数据无法 核实。分析如下: 1、煤场出现较大亏损可能性分析 XX 年末,财务账面存煤 126924 吨,而燃管中心帐存煤 为 60335 吨,煤场亏损 66589 吨,至今未作处理,因此煤 场继续出现亏损的可能性存在。 从燃运部统计上煤量和机组发电量同期对比以及发电 原煤耗与热值趋势变化对比分析来看,入厂煤的热值存在 虚高现象,从而影响煤耗升高。XX 年 2 月与去年同期比较 见下表: 时间 项目 发电量 燃运耗煤量 入厂煤热值 入厂煤直上量 04 年 2 月 59872 310580 4719 271041 05 年 2 月 48839 312654 4800 300468 同 比 11035 2074 81 29427 XX 年 2 月入厂热值较同期入厂热值高 81kcal/kg,入 厂煤直上量今年 2 月较去年同期多 29427 吨,燃运部统计 耗煤量 XX 年 2 月较去年同期多 2074 吨,但发电量比去年 同期减少 11033 万 kwh。由于入厂煤直上量接近燃运部统计 耗煤量,入厂热值与入炉热值的热值差很小,锅炉燃烧工 况一致,锅炉效率一致,相同的热值、相同的煤量应发出 相同的电量,但清电公司 XX 年 2 月实际发电量较去年同期 下降很多,而耗用煤量反而增加,由此说明 XX 年入厂煤热 值有虚高现象。 此外,从 XX 年 1 月至 XX 年 5 月发电原煤耗与入厂煤 热值对比趋势来看,XX 年 3 月以后入厂煤热值变化幅度不 大,但发电原煤耗从 7 月开始大幅度升高,一直到今年 5 月,始终居高不下,而机组本身效率并无太大变化,说明 入炉煤热值下降幅度较大,如果热值差是稳定的,则说明 入厂煤热值有虚高现象。 项目 单位 XX-1 XX-2 XX-3 XX-4 XX-5 XX-6 XX-7 XX-8 XX-9 燃运发电原煤耗 g/kwh 578.6 518.7 505.4 556.4 559.5 586.9 659.6 699.9 665.7 商务报表发电原煤耗 g/kwh 510.6 537.1 539.7 576.5 563.5 583.3 609.6 624.8 651.5 入厂煤热值 Kcal/kg 4991 4737 4692 4348i 4474 4343 4477 4307 4321 项目 单位 XX-10 XX-11 XX-12 XX-1 XX-2 XX-3 XX-4 XX-5 燃运发电原煤耗 g/kwh 643.4 639.6 647.1 670.3 640.2 627.8 628.2 647.8 商务报表发电原煤耗 g/kwh 646 619.2 634.9 649.5 621.6 663.4 643.6 618.1 入厂煤热值 kcal/kg 4400 4369 4300 4537 4800 4094 4094 4228 2、因煤场管理不规范,造成储存损失。由于 XX 年煤 炭资源紧张,进了一些低质煤和高挥发煤,同时难以组织

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