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文档简介

运用QC方法提高套管安装质量 中建八局汇杰新城安装项目部 编制人: 发布时间:二0一一年十二月 目录 一、课题简介 二、QC小组介绍 三、选题理由 四、设定目标 五、方案选择 六、问题假想预测 七、制定对策 八、对策实施 九、效果检查 十、巩固措施 十一、总结及今后打算 一、课题简介 汇杰新城一期住宅5号地块工程由6栋高层住宅组成,共有1872户 。每户内有给水立管、污水立管、排水立管各一根,还有消防立 管等,共有穿楼板套管6336个,其中主要套管规格为DN150型。 二、QC小组简介 小组名称汇杰新城一期5号地块工程QC小组 课题类型现场攻关型注册时间 注册号 成立时间2010/06 活动时间2011/10 组长赵守军 出勤率96% 活动课题运用QC方法提高套管安装的施工质量 序号姓名年龄文化程度小组分工 1赵守军43专科组 长 2郑 东35专科 技术指导、协 调 3李惜通59高中对策实施 4王 颖30本科检查分析 5曹海成25本科分析实施 6李荷英37专科 资料整理、记 录 7孙爱军45高中水工班长 三、选题理由 1、问题的提出 套管预埋在给排水工程施工中大量存在,采用传统的孔洞预留方法, 存在以下缺陷: a 套管孔洞不在一条直线上,管道安装时需进行二次剔凿、吊模、灌 浆,增加人工、材料的消耗,产生大量垃圾,也不符合绿色施工的要 求。 b对有防水要求的卫生间、厨房出现的套管二次吊模处渗水情况,安 装和土建施工队伍常常为责任的认定而互相扯皮。 2、课题的选择: 由于上述原因,采用传统的套管孔洞预留方法费时、费工、费料,不 利于降低成本,项目部决定通过开展QC活动改变这种状况,将套管直 接预埋在混凝土结构中。本次QC小组活动课题为“运用QC方法提高套 管安装质量”。 四、设定目标 1、课题目标: 套管预埋偏差小于5mm的比率达到95%以上。 2、目标可行性分析 套管预埋本身并不复杂,公司提供技术支持,提出方案并会同项目 部进行研究讨论,项目部调集施工经验丰富的技术人员进行现场指 导和数据统计整理,从劳务队中选派有责任心、服从管理的施工人 员进行实施。 五、方案选择 1、提出方案 QC小组成立后,成员们围绕套管一次预埋成功这个课题,找出关键 点,就是确保套管中心线在一条直线上,有两个过程控制要点: a 套管本身安装时上、下层的套管要在同一直线上; b 如何确保套管的固定牢靠,在混凝土浇筑过程中不会被碰撞移位 ; 2、方案一: 套管定位根据结构梁、柱的中心线确定,套管的固定采用套管与周 边钢筋焊接的方式。 优点:施工简便,对工人技术要求不高。 缺点:如果结构模板发生偏差,套管定位也会相应发生偏差。钢筋 本身没有固定,如果钢筋位置移位后套管也会跟着移位,质量得不 到保证。套管固定需使用钢筋焊接。 结论:采用这种方案不可取。 3、方案二: 以底层套管的中心点为射点,采用红外激光垂点投射仪,向上引 一条垂直的射线,以这条射线为套管的中心线,就能确保套管安 装在同一直线上。投射仪先将射线垂点投射在模板底部,然后采 用铁钉穿过模板,铁钉顶端即为套管中心点。套管的固定采用对 拉螺杆固定。如下图所示。 优点:理论上能保证套管的中心在同一条垂直线。套管的固定方 式牢固,对拉螺杆可重复使用,节约材料。 缺点:投射基点在钢管脚手架中,通行不便。 4、方案选择 从施工的质量、成本控制的角度进行分析对比后,小组 决定选择第二套方案实施。 对拉螺杆固定 六、问题假想预测 围绕着确保套管中心点在同一条垂直线这个主题,可能出现的问 题有: 1、投射仪投出的射线不垂直。 2、套管被混凝土泵管碰撞移位。 3、套管的中心垂线被脚手架挡住。 4、铁钉从模板底部红外垂直投射点钉穿模板时发生偏斜。 5、由于套管中心点被对拉螺杆洞穿,红外投射时找不到中心垂 点。 6、套管本身安装的不垂直。 7、偏差累积越来越大。 七、制定对策 序 号 问题对策目标措施 地 点 时间 责任 人 1 投射仪投 出的射线不 垂直 1 检查 仪器本身 精度。 2 仪器 安装水平 。 达到投射 仪本身偏差 允许值 1.5mm/3m以 下。 1 投射仪使用前送检 测单位校核。 2 红外投射仪安放平 稳,自动找平后汽泡居 中。 施 工 现 场 、 办 公 室 2010/ 08 李惜 通 2 套管被混 凝土泵管碰 撞移位 1避免套 管被碰撞 。 2对被碰 撞套管及 时复位。 套管安装 位置不发生 移位。 1与混凝土浇筑班组 协调,泵管支撑、布料 机不要碰撞套管。 2 加强现场巡查,发 现后及时复位。 施 工 现 场 2010/ 08 2011/ 06 李惜 通 孙爱 军 3 套管的中 心垂线被脚 手架挡住 1避免中 心垂点被 阻挡。 2对被阻 挡投射点 移们投射 。 套管中心点 垂直投射到 上层模板上 。 1与角手架搭设班组 协调,角手架钢管不要 阻挡套管中心点。 2 对已经被挡的点采 用移点投射方法。 施 工 现 场 2010/ 09 孙爱 军 曹海 成 对策表一 对策表二 序号问题对策目标措施地点时间责任人 4 铁钉从模板 底部红外垂直 投点钉穿模板 时发生偏斜 使铁钉 基本垂直 模板 模板只 有18mm, 垂直偏差 小于1mm 。 通过空心滑 块来固定铁钉 不发生明显偏 斜。 施工现场 2010/0 8 李惜通 孙爱军 5 由于套管中 心点被对拉螺 杆洞穿,红外 投射时找不到 中心垂点 制作模具 。 套管中心 点明确可 见,便于 操作。 用镀锌铁皮 制作模具,标 注出套管中心 点。 施工现场 2010/0 8 6 套管本身安装 的不垂直 加强工 人责任心 的教育。 套管安 装垂直。 1 做好技术交 底。2加强检 查频次。 施工现场 、办公室 2010/0 8 李惜通 曹海成 7偏差累积 每5层进 行一次复 核修正。 套管内 管道安装 后无明显 偏差。 每5层用激光 垂点投射仪进 行一次偏差复 核修正,及时 纠偏。 施工现场 2010/0 9 王颖 孙爱军 八、对策实施 1、实施一:红外线激光投射点不垂直控制 a 仪器投入使用前送检测单位校核,校核后在现场二层偏僻处(层 高2.8m)设一组标准点,每周将投射仪与标准点进行比较,如果偏 差超出1mm后送检测单位校核。经现场复核,仪器误差在允许范围 内。 b 仪器本身具有自动调平功能,只要仪器安放工作面没有明显倾斜 ,仪器能自动调平。加强工人教育,将仪器安放在平面上。 效果:避免了出现投射点不垂直的情况。 2、实施二:套管被混凝土泵管碰撞移位控制 套管虽然固定很牢,但无法抵抗混凝土泵管的冲击力,针对此点, 小组成员首先和混凝土浇筑班组协调,使泵管支撑不要靠近套管( 套管只高出楼板5cm,泵管本身碰不着套管),对套管周边200mm内 有泵管支撑的部位进行重点看管,如果发现套管偏移,及时将其复 位,并专人盯防,防止泵管支撑再次碰撞套管。 效果:套管的固定情况基本受控,未出现套管被碰撞偏移情况。 效果:经脚手架拆除后复核,上层套管中心与下层套管的中心在 同一条垂直线上。 3、实施三:套管中心点被脚手架阻挡控制 首先与脚手架搭设班组协调,在不影响脚手架支撑体系验收的情况下 避免阻挡套管中心点。 对于已经阻挡的套管中心点采用位移投点法进行确定,具体做法如下 : 用红外线确定一条通过套管中心点的直线,在直线上选择两个点,将 这两个点投射到上层模板上,连接两个投射点得到一条直线,通过测 量下层套管中心点距离投射点的数值得到上层套管中心点,如下图所 示。 效果:经检查复核,铁钉偏斜在允许范围内。 4、实施四:铁钉钉穿模板偏移控制 为使铁钉钉入过程中铁钉能垂直于模板,在铁钉外套上一个厚度为 2cm的可前后活动的木块,木块内孔垂直于上下表面,如下图所示。 效果:由于模具外径基本等同套管内径,初期放入套管时比较困 难,经磨合后放入比较容易,基本达到预期效果。 5、实施五:套管中心点被对拉螺栓穿孔,红外投射时找不到中心垂 点控制 对于套管中心点已经被对拉螺杆穿孔,无法投点情况,采用制作套管 中心投点模具,模具采用镀锌铁皮制作,如下图所示,将模具放入套 管内即可。 6、实施六:套管安装本身不垂直控制 a 加强工人责任心教育,对其安装的每个套管都确保经过靠尺检查。 b 项目部管理人员加强检查频率。 效果:消除了套管本身安装不垂直的现象。 7实施七:累积偏差消除控制 每5层进行一次套管中心点复核,以复核后的中心点作为更上层套管 的基准点。 效果:每5层进行一次复核,消除了累积偏差,使套管的垂直偏差处 于可控范围内。 1、目标完成情况 经过QC小组的共同努力,成功实现了套管一次预埋偏差小于5mm占 比95%以上的控制目标,共预埋套管6336个,共预埋套管6336个, 套管偏差超过10mm的有53个,该部分套管虽然不影响管道的安装,但 是套管与管道明显不同心,观感较差,项目部进行了返工。偏差为5 9mm的套管有216个,该部分套管未进行返工。套管偏差的管道安装 效果如下图所示。 九、效果检查 套管偏差2mm套管偏差7mm套管偏差12mm 套管偏差统计表 序号偏差情况套管数量处理措施比例 110mm及以上53返工二次吊模0.9% 259mm216未做处理3.4% 314mm6067未做处理95.7% 合计6336 2、经济效益分析 类似工程常规采用二次扩孔、吊模方法进行施工,按照2名工人一天 完成20个套管的修孔、吊模、混凝土封堵计算,两个人人工费用合计 为240元,则每个套管人工费用为12元、材料费每个套管使用模板、 混凝土按2元计算,合计每个套管产生费用14元,共需投入费用 1584*4*14=88704元。 采用本QC小组的红外激光垂点投射仪进行套管预埋比常规二次扩孔、 吊模省时省工省料,每个套管可节约费用14元,节约费用88704元, 按照每个套管返工费用20元计算,扣除套管返工费用53*20=1060元, 共计节约费用87644元。 十、巩固措施 为巩固成

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