QC小组活动案例提高一次合格率.ppt_第1页
QC小组活动案例提高一次合格率.ppt_第2页
QC小组活动案例提高一次合格率.ppt_第3页
QC小组活动案例提高一次合格率.ppt_第4页
QC小组活动案例提高一次合格率.ppt_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

提高E系列窗式空调 一次装机合格率 案 例 XXX集团空调事业部 窗机车间XXXQC小组 一、小组概况 小组成员简介 选题理由 公司下达的一次 装机合格率指标 98% E系列窗式空调 器投产后一次装 机平均合格率 94.6% 提高E系列窗式空调 一次装机合格率 E系列窗机首次批产后,根据车间检验日报表, 作出一次装机合格率统计表:(注,窗机即窗式空 调器,下同) 数据采集与制表:XXX 时间:98.4.30 三、现状调查 对3月、4月期间影响E系列窗机一次装机合格率的问题统计如下: 100% 945 72.1% 159 69 52 85 频数(台) 百分比 0 25% 50% 75% 89.5% 84.3% 93.5% 制图:XXX 时间:98.5.3 从排列图可以看出,影响E系列窗机一次装机合 格率的主要问题是: 前围板螺钉 四、目标确定 本次活动的目标: 将E系列窗机依次装机合格率提高到98% 现状 目标值 94.6% 98% 目标论证 1 公司下达给车间的合格率指标是建立在大量的数据统 计基础上的,说明指标达到98%是合理的,E系列窗机合 格率必须达到98%。 2 E系列窗机在设计、试产中的合格率达到98%以上。 3 根据检验日报表统计数据,3月16日到4月2日两天 一次装机合格率达到96.3%和97.4%,接近目标值。 4 其他型号窗机的一次装机合格率分别为: 而E系列窗机的配件和装配工艺与上述系列窗机相似,装 机合格率应该达到98%。 型号C系列C1系列C2系列移动空调系列 合格率%98.598.898.698.6 五、原因分析 前围板螺钉是用于固定前围板和底盘部件的,前围 板螺钉断裂会引起部件之间连接松动,产生振动和异音 。从而增加了返修成本;影响生产计划的顺利完成和E系 列窗机的市场形象。(前围板和其他部件连接图略) 小组成员采用头脑风暴法对前围板螺钉断的原因进 行分析,并一一列举在因果图上: 造成 前围 板螺 钉断 机 螺钉倾斜 风批咀断 料 配件尺寸不符 前围板尺寸不合格 底盘尺寸不合格 自攻螺钉不合格 螺钉直径偏大 螺钉抗扭强度偏小 螺钉硬度偏小 制图:XXX 时间:98.5.20 六、确定主因 小组成员对全部末端原因进行逐一验证: 原因一:螺钉抗扭强度偏小 5月23日-25日,XXX根据公司标准QG/MK09进货检验 抽样标准随机抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心进行 抗扭强度参数测试,测试结果如下: 结论:螺钉抗扭强度偏小的不合格率为0%,不是主要原因 。 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率 抗扭强度参数10036kgfcm00% 原因二:螺钉硬度偏高 5月24日-28日,XXX根据公司标准QG/MK09进货检 验抽样标准随即抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心 进行螺钉硬度参数测试,测试结果如下: 结论:螺钉硬度偏高,不合格率为11%,超过公司规定的指 标(1%),是主要原因。 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率 硬度参数100 HV0.3450-750 1111% 原因三:螺钉螺纹直径偏大 5月26日-30日,XXX根据公司标准QG/MK09进货检验抽 样标准随即抽取现场未使用的100粒螺钉在测试中心进行螺钉 螺纹直径参数测试,测试结果如下: 结论:螺钉螺纹直径偏大的不合格率为0%,不是主要原因。 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率 螺纹直径1003.0-0.1mm00% 原因四:底盘尺寸不合格 5月22日-23日,XXX根据公司标准QG/MK09进货检验 抽样标准随即抽取现场使用的100件底盘,在车间外检组进 行底盘尺寸参数测试,测试结果如下: 结论:底盘孔径偏小的不合格率为10%,超过公司规定 的指标0.5%,是主要原因。 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率 两孔中心距100320 0.300 边孔距100900.300 孔径1003.30.11010% 原因五:前围板尺寸不合格 5月21日-23日,XXX公司标准QG/MK09进货检验 抽样标准随即抽取现场使用的100件前围板,在车间外 检组进行前围板尺寸参数测试,测试结果如下: 结论:前围板尺寸不合格率为1%,符合公司规定的指标 1%,不是主要原因。 测试项目测试数目标准值不合格数不合格率 两孔中心距100320 0.200 边孔距100890.311% 孔径10050.100 原因六:风批咀短 5月22日-23日,XX在车间生产现场前围板安装工位检 验200台前围板螺钉的打入质量,发现螺钉倾斜的数量为8 台,而装配工艺要求不允许出现螺钉倾斜的现象,不符合 要求,是主要原因。 5月30日,小组全体成员确认前围板螺钉断的主要原因有: 1 螺钉硬度偏高 2 底盘孔径不合格 3 风批咀短 七、制定对策 针对以上主因,小组成员制定了相应的对策: 制表:XXX 时间:98.6.5 八、对策实施 实施一:自攻螺钉硬度的改进 16月5日,XXX填写了要求对螺钉采取加严检验的申请 单,经车间主任批准后送测试中心外检组执行(申请单编 号:B17-043)。 26月6日,在窗机车间会议室,小组成员会同测试中心检 验员向外协厂(XXX标准件厂)技术人员出示了螺钉硬度 测试结果(硬度不合格率11%),要求外协厂将硬度严格 控制在HV0.3450-750范围之间,不良品率控制在0.5%之内, 并要求外协厂必须在6月20日之前送样确认,6月25日之前 必须批量供货。 3 6月20日,外协厂送来改进后的自攻螺钉200颗,经 测试中心检测,标准值控制在目标准值的范围内,硬度 不合格率为0。 4 6月22日-25日外协厂批量供货三批,测试中心检测 不良品率为0.2%。 5为了检查外协厂提供的螺钉硬度稳定性,小组对活动 过程中使用的螺钉质量进行抽查,每周抽查50粒进行测 试,连续抽查8周,不良品率都在0.2%的范围内。 螺钉硬度不合格率对照表 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 11% 0.2% 活动前活动后 控制目标达到,螺钉硬度偏高的主因解决! 实施二:底盘孔尺寸的改进 16月5日,XX要求车间外检组对底盘的进货检验采 用加严抽检办法(QG/MK)严格检验。 2 6月7日,在车间会议室向外协厂技术人员出示了底 盘孔径的测量结果,经双方分析认为尺寸偏小的原因是 底盘冲压模具长期使用,磨损太大,需修正模具。并要 求底盘孔径控制在3.30.1范围内,不良品率控制在 0.5%之内。 3 6月20日,外协厂送来修正模具后的底盘50个,经外 检组抽样测量,孔径尺寸在3.30.1范围内,底盘全部 合格。 4 随后的批量供货2000件,经抽查100件检验,不良品 率为0。 5 从6月23日开始,小组对外协厂提供的底盘连续抽查 20批,底盘尺寸全部合格。 活动前后底盘不合格率对照表 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 10% 0 14.0% 16.0% 活动前活动后 控制目标达到,底盘孔径偏小的主因得到解决 ! 实施三:加长风批咀长度 1 6月7-10日,经车间主任批准后,由XXX负责选用 规格如下表的风批咀各一支,用于装机50台(共100 颗螺钉),实验结果如下: 因此,确定长度为250mm的风批咀进行小批试生产。 现用规格试验规格 长度 100150200250300350 螺钉倾斜数量 /31024 确认结果 不符合不符合不符合符合不符合不符合 风批咀长度 试验结果一览表 26月11日,在车间生产现场安装前围板螺钉工位使用 250mm的风批咀装机生产500台(1000颗螺钉),无螺钉 倾斜现象。说明该规格的风批咀符合装配要求。 3 6月14日,XXX编制出风批咀加长方案,风批咀长度 定为25010mm,并把尺寸图样送供应科,要求按样采购 。 4 6月18日-19日,使用新采购的风批咀装机2000台 ,未发现螺钉倾斜的现象。 九、效果检查 1对策实施后,小组成员于7月16日对活动过程中和活 动后E系列窗机依次装机合格率进行统计,活动后的一 次装机合格率达到了98.6%,如下表: 生产日期生产台数返修数 前围板螺 钉断数量 一次装 机合格 率 活动中 5.3-5.30676039829194.1% 6.1-6.20512020415496.0% 合计1188060244595% 活动后 98.6.22- 29 330052498.4% 98.6.30- 7.6 313938298.8% 98.7.77% 合计9698133998.6% 制表:XXX 时间:1998.7.16 活动后合格率达到了98.6% 2对策实施后,影响E系列窗机装机合格率的因素统计如下 : 序号项目频数累积数累积 1两器半圆管漏585843.6% 2外箱刮花318966.9% 3显示板失灵2111088.7% 4前围板螺钉断911989.5% 5其他14133100% 100% 58 频数(台) 制图:XXX 时间:98.7.16 31 21 9 14 43.6% 66.9% 82.7% 89.5% 半圆管漏外箱刮花显示板失灵 前围板螺钉断其他 从排列图可以看出,前围板螺钉断已经不是影响E 系列窗机一次装机合格率的主要问题,因此,本次活动 成功地解决了前围板螺钉断的问题,提高了E系列窗机 依次装机合格率。 小组将对策实施前后的情况进行了对比,作柱状图 如下: 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0% 94.0% 93.0% 92.0% 94.6% 98% 98.6% 活动前目标值活动后 制图:XXX 时间:98.7.16 通过二个月的效果检查,E系列一次装机合格率 达到了98.5%以上,说明活动成果是持续有效的。E 系列装机一次合格率统计表: 月份 生产数 量 返修总 量 前围板螺钉断的数 量 一次装机合格率 7月下旬21000318898.5% 8月27988354698.7% 9月上旬10200150598.6% 活动前后一次装机合格率对比折线图 94.8% 94.1% 97% 98.5% 98.7% 98.6% 345678910 月份 92% 94% 96% 98% 100% 合格率 活动前活动中活动后 3为了肯定本次QC小组活动的成果,98年9月18日 小组对取得的效益进行了讨论: 工作效益 提高了一次装机合格率,降低了翻修率,使生产计 划能顺利完成,为供不应求的空调市场及时提供了尽可 能多的货源,为公司提高市场占有率提供了条件。 经济效益 活动后,我们邀请了财务部门人员进行核算 : A. 加长风批咀长度增加的成本 : 8.5元3.6元 单台机增加成本= 加长风批咀长度增加成本 每一个风批咀装机台数 = 加长后风批价格原风批价格 每一个风批咀装机台数 = 3000 =0.002元 B. 单台返修损失= 返修数X单台返修工时X返修小时工资 产量 活动前单台返修损失= 1310 X0.5 X10 24448 =0.268元 活动后单台返修损失= (133+468+364+204)X0.5X10 68886+5120 =0.078元 活动前、后单台返修损失节约=活动前单台返修损失活动后 单台返修损失加长风批咀长度单台增加成本 =0.268-0.078-0.002=0.188元/台 活动过程中(6月1日9月15日)取得的直接经济效益为: 单台返修损失节约X生产总量=0.188元/台X74006台=13913.1元 无形效应 因为提高了一次装机合格率,产品交付使用后 ,减少了投诉。 十、巩固措施 1. 测试中心将螺钉硬度控制在HV0.3450-750之内,不良品率控制 在0.5%以内,编入检验作业知道书(编制:TG1125-08a)。 2. 将底盘孔径控制在3.30.1范围内,不良品合格率控制在 0.5%之内的标准纳入车间外检组的检验作业指导书(编号: TG17-2236a)。 3. 重新编写该工序的作业指导书(编号:TG17-22256a),明 确规定该工位使用250mm的风批咀的要求,作为指导工人正确 操作的规范

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论