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文档简介
完善工序控制 减少中板下表划伤 第一钢轧总厂 轧钢一分厂技术组QC小组 二00七年十二月 完善工序控制 减少中板下表划伤 小组 概况 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组成 立于2006年,全体组员针对在生产中出现的管 理、操作、质量等各个方面的问题共同攻关, 解决了大量生产中存在的问题,取得了良好的 成绩。目前技术组QC小组成员共6人。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 小组 概况 名 称性别年龄技术等级职 务 蔡 坚男41工程师技术员 张文峰男32工程师技术员 张 军男24助理工程师技术员 毛 成男25助理工程师技术员 李晓辉男23助理工程师技术员 张炳俊男38技 师管理作业长 表1 轧钢一分厂技术组QC小组成员一览表 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 课题 选择 由于中板生产线四辊轧机在元月中旬改造 结束后,在生产过程中钢板出现了大量下表划 伤,严重影响产品质量和生产秩序。因此,我 们QC小组决定将“完善工序控制 减少中板下表 划伤”作为课题进行攻关。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 现状 调查 1、目前第一钢轧总厂轧钢一分厂轧制线工艺流程如下: 图1 工艺流程图 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 现状 调查 2、下表划伤情况统计表: 表2 1-3月份下表划伤统计表 月份生产块数实际改判块数实际改判百分比 116721 3061.83% 236330 7151.97% 339898 8062.02% 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 现状 调查 3、改造后产生下表划伤趋势图: 图2 1-3月份下表划伤统计 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 确定 目标 通过以上的现状调查可以看出,轧机改造后工艺流程的布 置发生了一定改变,其中新轧机与矫直机之间的距离明显缩短 了18米,整个生产线的工艺实施也随之发生了变化。根据对1-3 月份划伤情况的数据统计,得出划伤改判量平均每月为1.97%( 占成品块数),而改造前正常生产时划伤改判量基本上为0.5% 以内(占成品块数)。因此我们QC小组决定此次活动的目标是 将下表划伤的改判量减少到每月0.5%(占成品块数)以内,以 保证生产稳定。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 要因 分析 序号因素块块数百分比(%)累计计百分比(% ) 1工艺艺原因67136.736.7 2操作原因49126.963.6 3设备设备 原因31417.280.8 4管理原因21711.992.7 5其它1337.3100 表3 产生划伤因素统计表 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组对2007年1-3 月份的下表划伤改判情况进行了分类调查,统计表如下 : 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 要因 分析 根据以上统计表数据得出排列图如下: 图3 产生划伤因素排列图 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 要因分 析 通过以上排列图可以看出影响下表划伤的因素主要由工艺、操作、设备 三方面的原因造成,我们QC小组决定从这三方面入手,经过认真的调查分析 从而列出了产生下表划伤的因果图如下: 矫直机操作台离轧线距离较近 管层流位置不合理 终轧温度偏上限 轧制节奏快责任心不强 矫直辊辊面退火硬度下降 视线不佳 矫直机与轧机距离短,开 矫温度降不下来 管理办法不完善 压下工对新轧机主传动转速控制不熟练 水冷系统不完善 矫直辊修磨方法不当 下 表 划 伤 图4 产生下表划伤因果图 轧制道次少 操作工接送钢不到位 矫直速度不当 矫直辊冷却水管角度不准确 水量不足 机 人 法 环 工序配合不佳 工艺制度执行不严格 技术水平不高 工艺制度了解 不够 测温仪器不稳定 供水设备工作不正常 材质硬度不够 水雾大影响操作 烫辊方法不恰当 部分传统工艺制度未改进 不同的材质 料 船板多,低合金少 不同的规格 厚规格多,薄规格少 冷料、红送入 炉方式不同 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 要因 分析 从以上因果图可以看出,产生下表划伤有多种因素, QC小组经过仔细地研究分析,认为其中最主要的影响因素 有6条,具体如下: 1、生产节奏不稳定,四辊终轧温度控制不恰当。 2、矫直机下辊冷却水角度不准确,辊面得不到足够冷却。 3、轧辊转速与输送辊道速度配合不协调。 4、辊面硬度降低受钢板冲击产生环状毛刺。 5、水冷系统不完善,钢板得不到充分冷却。 6、辊道接、送钢操作不规范。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 制定 对策 针对以上产生下表划伤主要因素,轧钢一分厂技术组QC小组制定以下对策表 : 序号要因项目对 策负责人完成日期 1 生产节奏 不稳定,四 辊终轧温度 控制不恰当 。 保持均衡生产,控制四辊开 、终轧温度,合理调整四辊 轧机区域冷却装置水量,保 证钢板终轧温度。二、四辊 间采取待轧降温:1418mm 待轧12块、20mm以上待轧 23块,10mm以上的钢板适 当增加下表冷却水,使钢板 得到一定的降温。 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年7月 2 矫直机下辊 冷却水角度 不准确,辊 面得不到足 够冷却。 保证矫直机下辊冷却水角度 准确将水量开至最大,使辊 面到足够冷却 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年8月 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 制定 对策 序号要因项目对 策负责人完成日期 3 轧辊转速与输 送辊道速度配 合不协调。 末道次轧制和轧完后压 下工应注意控制轧辊转 速(2030转),防止 由于和辊道速差过大引 起下表划伤。 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年10月 4 矫直辊辊面硬 度降低受钢板 冲击产生环状 毛刺。 每日早检和生产过程中 出现停轧时间超过20分 钟,应组织人员检查、 修磨辊道和下矫直辊并 认真填写修磨记录。停 轧20分钟重新生产后, 前3块钢板应适当降低 开矫温度,对矫直辊进 行烫辊。 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年12月 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 制定 对策 序号要因项目对 策负责人完成日期 5 水冷系统不完善 ,钢板得不到充 分冷却。 积极配合有关部门技 术改造,增加冷却水 装置,使钢板冷却效 果得到充分改善。 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年12月 6辊道接、送钢操 作不规范 要求操作人员严格执 行接、送钢制度,严 禁顶着送钢 汪轶群、王军苗 、嵇世标、王其 宏、技术组监督 2007年6月 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 实施 对策 1、要求轧钢班长掌握二、四辊轧制节奏,及时与轧制 线作业长联系,确保四辊终轧温度得到有效控制。 2、矫直工及时与点检二车间联系,调整好矫直机下辊 冷却水角度。 3、四辊放钢时压下工选择轧辊转速为20-30转,同时 督促前后操作工要提前接、送钢,并保证接、送钢 完全到位。 4、矫直工操作辊道时要选择慢档,与四辊输送辊道速 度相匹配,同时保证钢板冷却充分。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 实施 对策 5、发现毛刺要立即停机检查修磨,开轧前生产线作业 长要亲自到现场指导矫直机进行烫辊。 6、不断加强同设备部门的联系,落实水冷系统的完善 。 7、密切关注产品质量,分析后加以总结,以PDCA循环 的方式进行改善。 8、加强现场管理,运用宣传、培训、监督等各种手段 保证四辊接送钢制度的执行到位。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 实施 对策 9、进一步加强与下一道工序的沟通,及时了解信息并 进行反馈,为作业区四班提供数据参考,对操作提 供信息支持。 10、召开各个班组主要操作人员参加技术交流会,总 结经验对制定的措施进一步加以完善。 11、落实激励和考核机制,对各作业区的执行情况进 行管理。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 效果 检查 通过采取以上措施实施7个月以来,情况明显好转,下表划伤得到了基 本控制,达到了设定的目标,以下是各作业区下表划伤改判结果统计表。 月份生产块数目标百分比目标块数实际改判百分比实际改判块数 4435780.5%2170.76%331 5455170.5%2250.31%142 6438880.5%2190.05%22 7460670.5%2300.06%29 8453750.5%2260.22%102 9457380.5%2280.08%37 10479130.5%2390.13%64 表4 4-10划伤改判量统计表 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 效果 检查 图5 1-10月份下表划伤改判情况折线图 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 效果 检查 从图5、图6可以看出,5、6、7、8、9、10月份 六个月的划伤改判量稳定控制在当月成品总块数的 0.5%以内,达到了所设定的目标。 图6 4-10月份下表划伤改判对比图 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 效果 检查 由于各项措施的落实,自4月份以来,各作业区 下表划伤改判量显著减少。1-3月份的钢板改判量的 平均值为609块,4-10月份钢板改判量平均值为104 块,假设正品板与改判板平均差价为300元/吨,则4 -10月份挽回直接经济损失为: (609-104)块/月1.5吨/块 300元/吨 7月 159.08万元 另外,减少了检查、处理划伤的停轧时间。若每 个班按停机10分钟进行检查来计算,每个月节省了 10个小时,7个月70小时,按130吨/小时计算: 70130=9100吨 创造了可观的间接经济效益。 第一钢轧总厂轧钢一分厂技术组QC小组 完善工序控制 减少中板下表划伤 巩固 措施 本次主题实施活动中,确定的一些措施已纳入 下列标准化文件中,使标准化作业文件得到了进一 步的完善。 四辊前推床操作作业标准 四辊后推床操作作业标
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