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使用与维护 第3第157期) 高炉煤气输送系统多功能一体化应急电源的开发与应用 孔菊杜宁 (莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂 莱芜271104) 【摘要】介绍了研究开发的一种多功能电源,用于高炉煤气输送系统停电的紧急情况,从而保证了高炉 煤气输送系统通道畅通,避免了因停电造成高炉煤气爆炸或系统设备破坏的重大事故。 【关键词】煤气输送安全多功能 一体化应急电源 u,71104) 【he of a is in of in to of as or by 【as 前言 炼铁厂是莱芜钢铁股份有限公司主要生产单 位之一,现有6座1080m 高炉,年产生铁540万t。 炼铁厂既是炼铁生产单位,更是煤气产生和使用 大户,每小时产生煤气约90 110万m 。高炉冶炼 过程产生的大量煤气经过管道、布袋除尘、高炉余 压发电(调压阀组后并人净煤气管网供用 户使用,高炉煤气输送流程见图1。 图1 高炉煤气输送工艺流程 阀 高炉煤气作为一种特殊介质压力高达100 200制系统庞杂可靠性要求高。但供电系 统稳定性差,由于雷击或设备故障等造成系统停 电现象时有发生,因而造成、调压阀组和 放散阀控制失灵等,可能造成输送系统顶压突升 煤气泄漏等重大生产安全事故。近几年来,曾多 次出现上述类似险情,由于操作人员反应迅速,应 急措施采取得当,侥幸没有发生重大的事故。 2存在问题分析 炼铁厂高炉煤气输送系统的控制方式为调压 阀组全部关闭,;在序设定自动转入高炉调 压阀组调节顶压,保证高炉安全。此种控制方式 下,系统失电时,压阀组及炉顶放 散也打不开,只能靠操作人员跑到现场,采取手摇 方式将调压阀组或炉顶放散打开,由于现场距离 较远,操控时间长,期间会造成高炉煤气管网压力 急剧升高,危及高炉、煤气输送系统管网及高炉鼓 风机的安全运行。 要解决这一问题的关键就是必须保证煤气有 通路,即能保证调压阀组、炉顶放散及冷风放风这 三个关键设备能进行应急操作,给煤气一个安全 泄压通道。下面分几种停电情况进行解释,说明 一31 第30卷2012年第1期(总第157期) 0 奄 电压阀组、炉顶放散及冷风放风这三个关键设备 能操作的必要性和紧迫性。 (1)机运行:在要求风 机迅速减风的同时,需打开冷风放风阀放风;障与高炉调压阀组连锁程序启动,自动转高炉调 压阀组调: ,需要打开调压阀组;若不能及时打开 调压阀组时,则需要在5(2)高炉停电,热电侧风机和无 法上料致使顶温无法上升,必须紧急减风,在要求 风机迅速减风的同时,需打开冷风放风阀放风;若 高炉长时间不能恢复送电上料,则必须休风处理, 这就要求打开炉顶放散,全部泄压。 (3)高炉、热电侧风机和叶关闭,调压阀组一直处于关闭状态,风机突然 停风时,必须迅速打开调压阀组和炉顶放散,否 则,冷风管道将形成负压,煤气倒流汇集在冷风放 风阀处发生爆炸或经冷风管路流向高炉鼓风机, 威胁鼓风机安全。 因此,研究为高炉煤气输送系统设备提供快 速的、可靠的应急电源成为解决问题的一个有效 途径。 3设备现状及解决方案 31设备现状 以5号高炉设备(见表1)为例,根据设备的特 点制定电源供电方式。 表1设备主要参数 设备 设备类型 型号 功率 所需电 名称 类型 冷风 阀门类 5三相四线制 放风 20V 炉顶 卷扬电动机 1 三相制 放散 压阀门类(三个阀门,4 三相四线制 阀组 分别带执行器) 20V 监控耐德 统 表1看出,被供设备有4套,供电方式有三 种,分别是单相相20V。 32国内应急电源 目前国内普遍使用的应急电源(见表2),只能 提供一种供电方式,不能满足以上设备需要,必须 开发新型的电源。 一32一 使用与维护 表2国内几种应急电源比较 33新型应急电源技术思路 研究开发一种新型多功能应急电源,用1套蓄 电池组作为动力源,市电失电时,自动切换,同时 逆变输出单相相制相四线 制204多功能应急电源的工作原理与独特功能 一体化应急电源包括电池、输出三相四线源、输出三相出不间断电源等部 分。市电正常时应急电源不工作,只是系统控制 器自动进行市电检测及通过充电器对蓄电池组充 电。在应急电源系统控制器的调控下,逆变器停 止工作处于自动待机状态。负荷使用电网电源, 应急电源处在睡眠状态,可以有效达到节能的效 果。当高炉系统停电时,系统控制器指令互投装 置在瞬间投切至逆变器供电,应急电源系统在蓄 电池组所提供的直流电源的支持下,向负载供电 (工作原理见图2)。 图2多功能应急电源工作原理 研制开发此种多功能一体化自动应急电源, 具有以下独特功能: (1)共用一个蓄电池动力源输入,同时输出多 种制式电源。 (2)可以实现在线监测市电电压,一旦市电失 下转第35页 使用与维护 第30卷2012年第1期(总第157期) 灰机。 (4)系统管路:荒、净煤气总管温度及压力,净 煤气总管粉尘浓度,荒、净煤气压差,荒、净煤气总 管流量,荒、净煤气总管液压蝶阀及盲板阀。 44控制方式 分为喷吹、输灰及报警三部分。喷吹和输灰 有自动和手动两种方式且可相互转换。所有控制 对象都可通过现场操作箱手动开关。喷吹部分包 括喷吹阀及离线阀的控制。输灰部分包括上下卸 灰阀,给料机,清堵机,刮板机的控制。 (1)自动方式喷吹顺序:喷吹分定时和定压差 两种模式(可通过屏幕上喷吹工艺图的“定时定 压”转换开关转换)。喷吹脉冲宽度及脉冲间隔均 可调整(可通过屏幕上参数设定来改变)。 选择定时模式时从18号室依次喷吹。当轮 到某室时,首先关闭离线阀,然后113号喷吹阀依 次喷吹。当13号喷吹阀喷吹结束后,打开该室离 线阀并自动切换到下一室。当18号室依次喷吹 一个循环后延时一定时间(即定时喷吹循环周期 间隔时间,可通过屏幕上参数设定来改变)后再进 行新一轮的喷吹。 选择定压差模式时,每当设备阻力超过设定 上限时,18号室按定时模式相同的程序喷吹一个 循环,然后检测阻力是否超限后决定是否再进行 一次喷吹。 关闭合时,该室暂H,检修状态(此状态可在屏幕 上系统总图中显示出来),喷吹作业时将跳过该室。 (2)自动方式的输灰顺序:每次输灰工作首先 启动刮板机,然后18号室依次卸灰,完成一个输灰 循环后,刮板机延时停止运行。每室的工作顺序为: 启动卸料机一打开下球阀,清堵装置同时工作一振 动完成后关闭上卸灰阀一持续卸料一关闭料机 关闭下卸灰阀打开上卸灰阀切换到下一室。 (3)报警:温度、压力、粉尘浓度报警参数值可 在屏幕画面上设定。报警信息可在屏幕上以文字 的形式显示出来,同时蜂鸣器发出声音,直到按下 声音复位按钮。 5结束语 应用了这种自动控制技术的除尘器具有处理 风量大、设备造价低、节能等优点,目前已广泛用 于冶金、化工、石油、机械等行业含尘气体净化及 粉尘物料的回收,在微机控制喷吹技术等方面颇 有创新,是一种高效、可靠、经济、使用简便的除尘 设备。自从2004年营口中板厂高炉投产后,煤气 净化效果良好,同时在粉尘回收上也取得了可观 的经济效益。该自动控制技术近年来已经在北 台、西林等钢厂得到了推广和应用,随着除尘技术 和自动化控制技术的不断发展,高炉煤气净化系 统将会更加完善。 无论在定时还是定压差模式下,当每室检修开 (201卜0720收稿) 、 峙 岍 崂 奇 蠕睹 _1、 、 靠 _、 ; ; ! 蝣 上接第32页 电,自动切换至该电源,实现无间隔切换,对运行设 备零影响,保证煤气输送系统的可靠性。 (3)市电恢复后,该电源自动退出,无需人工 切换。 (4)投资费用小、占现场空间小、安装方便、操 作使用及维护简便。 (5)可根据负荷情况进行适应性配置,满足不 同设备类型的需要,可推广应用至其他低压中小 类型设备。 5使用效果 第一套电源2009年6月在5号高炉投人运行 后,运行稳定。在2009年多次停电事故中发挥了 作用,电源可自动投入运行,监控系统正常运行, 各项监控参数仍能显示,调压阀组及放散等设备 可以自动操作,使停电对高炉生产影响降到最低。 该电源可靠性得到实践检验后,其他5座高炉 也陆续安装了该电源,1号高炉于2010年1月安装 投运,2号高炉于2010年3月安装投运,3号高炉于 2010年2月安装投运,4号高炉于2010年5月安装 投运,6号高炉于2010年6月安装投运,目前6套电 源系统运行稳定,至今未

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