


全文预览已结束
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2 0 0 8年 6月 第 3 l 卷第 3 期 兹 舷 L a r g e S c a l e Ni t r o g e n o u s F e r t i l i z e r J u n 2 o o 8 V o 1 3 1 No 3 低 温 甲醇洗装置尾气 甲醇超标原 因分析及改造 江利 民任军平许若超 ( 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司, 湖南岳阳, 4 1 4 0 0 3 ) 摘要分析低温甲醇洗装置尾气中甲醇超标的原因, 提出解决尾气夹带甲醇的技术改造方案, 介绍技术 改造后取得的效果。 关键词低温甲醇洗尾气甲醇超标技改 中国石油化工股份有限公 司巴陵分公司“ 煤 代油” 工程低温 甲醇洗装置采用六塔流程 , 设计处 理变换气 2 5 3 8 2 2 m 3 h , 其 中二 氧化 碳体 积 含量 4 0 0 1 , 贫 甲醇循环 流量 4 3 3 2 0 8 k g h 。该装置 的 特点是尾气流量大, 1 0 0 负荷下设计尾气流量 7 4 8 2 5 m 3 h , 其 中二氧化碳体积含量 7 5 2 2 。尾 气来 自二氧化碳再吸收塔下塔, 该塔同其它类型 的低温甲醇洗装置相比, 负荷较大, 因此对工艺设 计及现场操作提 出了较高的要求。装置 自试生产 以来, 尾气一直严重夹带 甲醇 , 6 0 负荷下尾气夹 带 甲醇超过 4 0 0 t d , 8 0 负荷下尾气夹带 甲醇最 高超过 1 6 0 t d , 装置无法正常运行 , 大量 甲醇直接 从尾气口喷出, 在装置区形成了一股甲醇雨, 给周 围环境造成了污染, 对直接作业人员的人身安全 和身体健康构成了严重威胁。2 0 0 7 年 4月 1 8 E t 装置停车过程 中大量 甲醇从尾气管线 中喷 出, 造 成了重大火灾。同时 , 大量 的冷 甲醇从 系统带出 后 , 破坏了系统物料和冷量的平衡 , 并造成出 口尾 气严重超温 , 尾气最低温度达到了 一2 6 o 【 = , 危及到 设备 的安全运行。 1 尾气 中夹带 甲醇原因分析 1 - 1 基本流程 尾气在二氧化碳再吸收塔下塔形成, 该塔分 上下两部分 , 上塔分低压闪蒸段 和二氧化碳再生 段 , 下塔分主要再吸收段和下部再吸收段 , 上塔 的 主要作用是生产 C o 2 产 品, 下塔的主要作用是形 成尾气、 浓缩硫化氢及回收冷量。上塔操作压力 0 0 7 M P a , 下塔 出 口压力 为常压。低压 闪蒸段 入 口介质为富 C o 2甲醇 , 富 c o 2甲醇闪蒸后经虹 吸 管进入下塔顶部作为尾气的洗涤介质 , 以控制尾 气中的硫化物含量 ; 二氧化碳再生段介质上部 为 富 c o 2 甲醇, 下部为富 H 2 s甲醇, 两者闪蒸后混合 经虹吸管进入下塔主要再吸收段, 还有一股富 H 2 S甲醇直接进入下塔主要再吸收段 。主要再吸 收段的富 H 2 S甲醇 回收冷量 后送入下部再 吸收 段, 在此被低压氮气气提并通过酸性气体的再吸 收, 其中H 2 s 得到了进一步浓缩, 形成的富 H 2 s甲 醇送热再生系统 。 1 2 工艺调优 针对尾气严重夹带 甲醇的原因 , 首先从 工艺 调整上查找原因。在确保净化气、 二氧化碳产品 品质及尾气排放合格的情况下, 系统调整基本围 绕降低尾气总量和降低二氧化碳再吸收塔低压闪 蒸段富甲醇流量进而降低二氧化碳再吸收塔尾气 洗涤甲醇流量来进行, 通过减少主甲醇循环流量、 降低气提氮气流量、 优化系统冷量分配等措施来 优化系统控制。通 过调整 , 相关工艺指标均达到 了设计值 , 但尾气 中甲醇含量依然严重超标 , 工艺 调整未能达到满意 的效果 , 认为工艺操作不存在 问题 。 1 3 塔内设计分析 二氧化碳再吸收塔上塔为填料和浮阀塔板组 成的混合塔, 其中二氧化碳再生段有塔盘 3 0层, 收稿 日 期 : 2 0 0 7 1 1 - 0 5 ; 收到修改稿 日 期: 2 0 0 8 - 0 6 - 1 1 。 作者简介: 江利民, 男, 1 9 6 5年出生, 1 9 8 8 年毕业于湘潭大学 化学工程专业 。现为 中国石油化 工股份有 限公 司巴陵分公 司化 肥事业部 副经理 。联 系电话 : o 7 3 o 一8 5 3 7 6 9 9 。 维普资讯 镅 2 0 0 8 年 第3 l 卷 塔径 2 3 0 0 眦 、 , 塔盘为双溢流形式 , 采用 M V型小 浮 阀; 下 塔 为 浮 阀 塔 , 共 有 塔 盘 8 7层 , 塔 径 3 8 0 0 tu r n , 下塔塔盘有双溢流和四溢 流两种形式 , 采用 M V型小 浮阀, 尾气 出口设计有百 叶窗式除 沫器。从设计参数看 , 下塔第 8 7层塔盘上表面距 离气相出口管线 中心距离 9 0 0 tu r n , 距离气相 出口 除沫器下沿较近。经过核算 1 0 0 负荷 时塔盘上 清液层高度在 1 0 0 2 5 0 m m左右, 加上泡沫层高 度 , 实际操作中泡沫层已十分接近气相 出口的下 沿 , 存在严重气液夹带现象 , 并有可能 甲醇直接从 除沫器带出。 1 4 塔的压差分析 塔的压差是判断塔 的操作是否稳定的重要参 数 , 针对尾气严重夹带 甲醇的现象 , 生产中十分注 重塔的压差在不同负荷条件下的变化情况。从二 氧化碳再吸收塔主要再吸收段和下部再吸收段循 环泵入 口压力及塔 的压差来判断 , 实际运行过程 中塔的压差 比设计值要高 , 但 即使在超过 8 0 的 负荷条件下, 塔的操作依然稳定, 塔内物料温度、 压力稳定, 没有压降急剧变化的现象, 塔的压差控 制在水力计算 所允许的范围内, 据此可以判断塔 盘部分没有发生液泛 而带液 , 塔 盘操作正常。分 析塔的压差升高的主要原因是尾气中夹带 了大量 的甲醇 , 造成出 口阻力增加。由于甲醇的比热容 大于 、 c 0 2 , 尾气中大量甲醇夹带也是尾气超温 的主要原因。 因此 , 大量甲醇从尾气带出的主要原因是二 氧化碳再吸收塔主要再吸收段第 8 7 塔盘上表面 离尾气 出口除沫器太近, 高速流动的气体携带过 多的甲醇来不及破沫沉降 , 并超过了气相 出E l 除 沫器的除沫能力所致。 2 技术改造方案 经过严格计算后认为二氧化碳再吸收塔下塔 减掉一块理论板, 下塔的运行和尾气中硫化物含 量仍然能达到设计要求 , 这样就允许拿掉二氧化 碳再吸收塔下塔的部分塔盘 , 确保有足够分离空 间使尾气中的甲醇得以充分分离。 根据以上分析, 确定改造的基本思路: 去掉部 分塔 盘 以增大气液 分离空间, 提高除沫器效果。 按照施工容易并尽可能降低改造费用, 改造后运 行费用及维 修费用 低 , 操作简单 , 尽量在塔 内改 造 , 不破坏系统物料和冷量平衡的改造原则 , 确定 了改造方案 : 考虑到塔 盘的设计结构和塔 盘的 板间距 , 去掉 8 4 8 7 共 4层塔 盘; 将 8 7 塔 盘上 6根尾气洗 涤甲醇降液管分 别通过 8 7 至 8 4 塔盘 的横梁引到 8 3 塔盘上 ; 在 8 6 塔盘的 横梁上新增丝网除沫器; 尾气 出口原有除沫器 保 留; 尾气出口冷端新增气液分离罐 , 安装丝网 除沫器以保证分离效果, 被分离的甲醇经低压蒸 汽加热至常温 , 自流至污甲醇罐 , 经原有污甲醇泵 送热再生系统。 3 方案实施 3 1 塔内物料的置换 塔的置换不用脱盐水清洗 , 而用低压氮气 置 换干净, 以最大限度减少检修期 间设备 的腐蚀。 系统停车后延长 了甲醇的循环再生时间 , 使再生 后甲醇中的硫化氢含量小于 0 3 L , 水分质量 分数为 0 2 0 , 停止循环时将 甲醇回温到 1 0 以 上; 开各排放点将系统甲醇彻底排放干净, 边排边 用低压氮气吹出甲醇; 用低压氮气大气量吹扫并 置换二氧化碳再吸收塔下塔 , 置换时间约 2 4 h ; 将 二氧化碳再吸收塔下塔用盲板彻底 隔离 , 以防止 物料进入塔 内, 同时盲板外端要加垫子 , 以防止空 气进入其他设备和管线中而发生腐蚀。 3 2 塔 内施工 塔内施工前打开二氧化碳再吸收塔下塔的顶 部人孔, 用低压氮气继续置换下塔, 空分停车后改 用气化装置储罐中的液氮闪蒸氮气进行置换, 置 换时间约 l O h 。在塔 内取样 分析 可燃气体 、 硫化 氢及 甲醇 , 均未检 出, 用低压氮气置换达到了预期 的效果。 塔 内改造采用氮气保护环境下施工作业 , 因 此对施工的相关人员提出了严格的安全要求。进 塔检查及施工人员一律佩戴 长管面具及安全带 , 每人每次作业时间不超过 2 0 m i n , 每次安排 2 名 人员进塔作业 ; 有消防和气防人员全程监护 , 监护 人员佩戴空气呼吸器或长管面具, 以防止被从人 孔吹出的氮气窒息; 有专用的升降平台提供紧急 服务 ; 停止作业时施工单位将人孔封闭 , 以防空气 进入塔内。 先将 8 7 至 8 4 塔盘拿 出, 塔盘拿 出后用水 冲洗。改造施工前在 8 3 塔盘上铺一层石棉布, 以防止作业过程中的杂物掉入塔 内并起到阻火作 用。降液管应焊接牢 固, 以防止生产时发生震动。 维普资讯 第 3期 江利民等 低温甲醇洗装置尾气甲醇超标原因分析及改造 1 5 1 塔内焊接完成后将石棉布及杂物清除, 并用面团 清理塔盘上的杂物。降液管施工完成后, 在 8 6 塔盘的横梁上安装丝 网除沫器 , 控制好 降液管线 通过丝网除沫器 的间隙 , 以免发生气体短路而降 低丝网除沫器的效率 。 3 3 塔外改造 在尾气出 口的冷端新增气液分 离罐 , 分离罐 安装丝网除沫器 , 分离罐设置现场液位计和电传 液位计 , 分离罐液位 由调节阀 自动控 制。系统改 造后流程如图 1 。 离罐 图 1 二氧化碳再吸收塔流程 塔内粗线为新增除沫器, 虚线表示塔板已拿掉, 塔 外设备为新增尾气分离罐。 4 效果检查 经过上述技术改造后 , 装置于 2 0 0 7年 l 0月 1 0日恢复生产 , 投产后各 甲醇泵过滤 网未发生堵 塞现象 , 说 明系统不进水置换和在氮气环境下检 修对加强系统保护和减少腐蚀大有好处。塔的压 差 、 尾气中甲醇含量 、 冰机负荷 同改造前相 比均有 较大下降 , 系统冷量损失减少 , 尾气出口温度达到 了正常指标 , 系统操作更加灵活。系统改造后装 置运行至今 , 最大 负荷 8 3 , 新增尾气 甲醇分离 罐中仍没有液位 , 说明甲醇在塔内已得到了充分 的分离, 达到了物料尽量不出塔的改造思路 。系 统改造前后相关参数对 比见表 1 。 表 1 系统改造前后相关参数对比 注 : 系统平均负荷为 8 0 时的数据对 比。 通过改造 , 现场环境明显改善 , 甲醇消耗明显 降低 , 具有可观的经济效益 。 5结 语 装置运行表明, 通过技术改造, 使尾气中的甲 醇含量降到了设计值 , 改造取得了圆满成功 , 项 目 具有环保和经济双重效益。同时该改造方案实施 容易 , 风险小 , 对系统影响小 , 可在存在 同样 问题 的低温甲醇洗装置上推广应用 。 R AS oNS FoR M哐THANoL EXCEEDD G S TA RD I N RECT【 S OL I L GAS AND TECHM CAL REVA 1 【 l J i a n g Li mi n , Re n J u n p i n g a n d Xu Ru o c h a o ( B a l i n g B r a n c h C o ,S I N O P E C,Y u e y a ng , 4 1 4 0 0 3 ) Ab s t r a c t 1 f 1 l i s p a p e r a n a l y z e d t h e r e a s o n s f o r me thano l e x c e e d i n g the s t a n d a r d i n Re c t i s o l t a i l g a s ,p r o p o s e d t e c h n i c al r e v a m p i n g s c h e d u l e t o a v o i d t ail g as e n t r a i n i n g me thano l ,an d p resen t s the res u l t s a f t e r the r e v am p Ke y wo r d s : Re c t i s o l ,t a i l g as ,me than o l e x c e e d i n g s t a n d a r d,t e c hn i c al rev am p 金业集团 1 2 0 0 k t a甲醇项 目开工 2 0 0 8年 5月 1 0日, 山西金业集团首期 3 0 0 k t a甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 神经科病人的饮食护理
- 公司级安全教育培训心得课件
- 房地产年度汇报
- 《荷叶母亲》说课件课
- 鞋厂跟单工作总结
- 辅导教师学期工作总结
- 《罗斯福集邮》课件
- 服装店设计汇报
- 第五跖骨基底骨折护理查房
- 个人酒店合作经营协议5篇
- GB/T 20716.2-2025道路车辆牵引车和挂车之间的电连接器(7芯)第2部分:12 V标称电压车辆的制动系统和行走系的连接
- (新教材)2025年秋期人教版一年级上册数学全册核心素养教案(教学反思无内容+二次备课版)
- 2025广西公需科目真题续集(附答案)
- 学校“1530”安全教育记录表(2024年秋季全学期)
- 公路工程标准施工招标文件(2018年版)
- DL∕T 5776-2018 水平定向钻敷设电力管线技术规定
- (正式版)SH∕T 3548-2024 石油化工涂料防腐蚀工程施工及验收规范
- 人造草坪设计说明
- 水土保持工程概(估)算编制规定(水利部水总[2003]67号)
- 砂浆罐基础(共2页)
- 串谐说明书概要
评论
0/150
提交评论