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文档简介

海量资料 超值下载1号炉168运行锅炉总结曾壁群一. 主要运行过程:1. 1号机6月21日1:05锅炉点火,16:21发电机定子接地百合动作跳闸;6月22日11:13锅炉重新点火,16:30发电机并网,23日23:00,机组负荷1000MW,开始168小时试运。30日23:00,机组负荷1030MW,主汽/再热汽温:603/602,成功完成168试运。2. 主要记事:6月20日,22:22小锅炉点火。6月21日,1:05,锅炉等离子点1A磨煤机成功。6月22日,13:22,汽机3000转/分定速。6月22日,16:30,发电机并网。6月22日,22:48, 煤水比投入自动,机组负荷500MW,A、B汽泵并泵正常。6月23日,0:55,#1机组锅炉给水流量低MFT动作,6月23日,1:20锅炉重新点火,3:30发电机并网。6月23日,B磨出口出漏粉严重,停下处理。6月23日,7:02,A磨煤机压力表漏油大,停运A磨煤机。6月23日,10:33,1C磨出口漏粉严重,停运处理。6月23日,10:33,1E磨出口分离器传动皮带断,通知调试杨博,控制煤量50吨。6月23日,14:27 ,应调试杨博要求,将各磨分离器转速调至800转/分。6月23日,14:51,四管泄漏26点报警(右侧63米屏过中部),通知高总,至就地检查。6月23 日23:58锅炉四管泄露最高点值为.6月24日 0:05机组协调方式,加负荷时协调控制失调,风量波动较大,切为手动控制。6月24日 0:07配合厂家做#1炉安全门定砣。6月24日 9:20根据调试高锦辉要求启动1#炉B磨运行,保持1#炉6台磨运行。6月24日 10:26配合厂家对1#炉吹灰系统进行调试。吹灰主路压力变送器漏蒸汽。6月24日 13:04将BCP泵,361暖管供水手动门开一圈后,投入BCP泵,361暖管,蓄水罐水位上升很快,关闭暖管门。6月24日 17:32根据调试院高锦辉令投入1#机RB功能。6月24日 18:02对1#炉膛吹灰器进行试吹。6月24日 21:04现场检查发现#1锅炉空预器1B导向轴承处有异音,且空预器1B电流比1A的大3A左右,告西安热工院马总,填缺陷单。6月24日 22:16浙火要求停运1B磨煤机更换分离器皮带,启动1E磨煤机,停运1B磨煤机。6月25日 8:40调试高总令:#1机负荷设为1010MW。6月25日 9:021B送风机油站调节油泵B出口滴油,通知调试处理,就地加强监视。6月25日 14:451B给煤机跳闸,原因为误发1B给煤机运行消失信号引起1B给煤机下闸板关闭后跳1B给煤机跳。调试将1B给煤机跳闸联关下闸板加3秒延时后,启动1B给煤机。6月25日 16:06将AHA、B间隙装置投自动,电流设定28A,间隙设定9.5。要求加强监视。6月25日 17:30庒长钿发现一次风机1B电机驱动端轴承回油观察孔有杂物。6月25日 18:47燃运告本班上优混734吨,澳煤3864吨。6月25日 20:03按西安热工院赵工要求,将#1炉6台给煤机下闸板挂禁操。6月25日 21:10#1炉1B给煤机跳闸,原因为误发1B给煤机运行消失信号,上闸板联关。将误跳信号复归后重新开启上闸板。恢复正常。经西安院赵锦涛同意,将1B给煤机上闸板挂禁操。6月25日 22:161B给煤机煤量出现坏点,机组协调、自动控制均退出。通知西安院赵锦涛。赵锦涛告查无原因,暂时恢复协调控制。检查投入正常。 23:31故障再次发出。经调总同意,配合厂家处理B给煤机故障,将B给煤机走空后停运,将B磨煤机失去火检跳磨保护解除。交厂家处理。 1:30厂家告已处理,启动B给煤机运行。 4:20给煤机重发之前故障,通知西安院赵锦涛,将其停运。并保留磨煤机空转。6月26日 0:04重新投入CCS正常。(调总告RB暂时不投)6月26日 7:37本班配合调试锅炉长吹灰器。厂家告炉膛吹灰器已调试完毕;长吹调试中,如需吹灰需厂家在场。6月26日 9:28热工院高锦辉要求投入1#机RB。6月26日 10:21检查#1炉尾部烟气挡板处振动较大,汇报西安院马总处理,厂家来了处理后,要求先将过热器侧限制开度,原因待查。6月26日 11:03调试杨博要求启动1#炉B给煤机,带最低煤量24日吨/h.6月26日 11:571#炉B给煤机跳闸,协调自动解除,报告调试院,检查无异常后投入机组协调。6月26日 13:00调试高锦辉告1#炉给煤机B已换控制板,要求启动给煤机B。6月26日 17:27A层燃烧器B侧二次风门执行器连杆脱落通知浙火金工处理。(18:10处理好)。6月26日 18:55应热工院高锦辉要求检查#1炉油枪处于备用,停运1B磨,开票交厂家调整弹簧加载力.6月26日 20:35燃料部告,码头“昆仑山”号煤船来神混煤4.9万吨,直接加磨煤机1A、1E仓。6月26日 22:03投入辅汽至空预器吹灰管路,投入空预器、脱硝装置吹灰。6月26日 22:05#1炉尾部烟气挡板处振动较大,厂家来了处理后,要求先将过热器侧限制开度,原因待查。6月27日 0:011B给煤机标定煤量中跳闸(磨煤机未运行),误发RB(一台磨煤机跳闸)信号,协调发快速减负荷至目标值850MW指令,立即解除协调控制,实际负荷降至954MW。汇报西安院马总处理,马总令退出RB保护,重新投入协调,负荷加至6月27日 3:001B给煤机已标定结束,应西安院赵锦涛要求启动B制粉系统。投入RB保护。6月27日 9:27日1B磨减速机输入轴承温度达75,加强监视。6月27日 9:59分别进行1A、1E、1C、1D、1F磨出口旋转分离器皮带张紧调整。 经处理后,煤粉细度下降,入炉煤量减少。6月27日 10:49锅炉全面吹灰一次。6月28日 19:32配合厂家调试#1炉各层燃烧器旋流风挡板,#1、#8挡板开至60%,#4、#5关至40%。6月29日 1:56#1锅炉送风机1B电机驱动端轴承温度从40度升至59度,填缺陷单,要求值班员加强监视。6月29日 2:54#1锅炉四管泄露报警,查装置第19点最高为7.71,现场确认无明显扩大迹象。6月29日 16:011#炉捞渣机链条松,厂家至就地调整紧力。6月29日 18:36#1炉四管报警,19点概率:70%。通知调总,隔离吹灰系统,会同曾壁群就地听声检查,分析参数给水流量略有增大。 经调总同意后继续调试吹灰器。6月30日 18:55本班对1#锅炉炉膛,空预器,脱硝进行吹灰。二. 各主要经济指标1. 用油量:451.21吨。2. 用煤量:67237吨。3. 平均发电煤耗:311.4g/kwh,平均供电煤耗:326.76g/kwh。4. 空预器漏风率:投空预器密封装置前,A侧13.2%,B15.3%;投后:A:9.7%,B:10.371%。三. 存在主要问题1. 疏水门和排气门泄漏严重。1) 机组补水量高,24日30日,机组补水量1200t从涨至1800吨。2) 小锅炉以16.8t/h供汽量往辅汽供汽,相当于向主机补水每小时16.8t/h。3) 机组补水率高达2.21%3.03%,补水率严重偏高,机组排水槽温度高,排水量大,排水槽一台水泵连续运行(水泵额定流量200m3/h),说明机组阀门内漏严重,大量高热值的水被漏掉,严重影响经济性。2. 燃烧不好。1) 一次风率偏高,经计算的一次风率高达24.87%,设计为22%,高出2.87%。一次风量高,煤粉在炉内燃烧往后拉长,导致炉膛出口温度上升,过再热器超温,煤粉在炉膛停留时间短,导致燃烧不完全。a. 炉渣飞灰可燃物高达911%。b. 排烟温度高,设计排烟温度为123,168期间平均排烟温度129,高6。2) 煤粉粗。a. 磨煤机动态分离器转速偏低。b. 各磨煤机电流偏低,A:43.1A,B:53A,C:48A,D:65A,E:54A,F:81A(额定电流126.3A),说明磨辊张紧力不足,碾磨能力低,煤粉粗(煤粉取样装置仍有些取不出样)。3. 锅炉长期没有吹灰。各级温度偏高,排烟温度偏高。4. 锅炉保温质量不合格,部分保温皮外壁温度偏高(如水平烟道转向角,温度偏高)。5. 锅炉燃烧配置不好1) 炉膛出口温度高,屏过、高过超温现象比较严重。2) 炉膛吸热量偏低,垂直水冷壁出口温度偏低(实际比设计值低19)。3) 未燃尽可燃物多,飞灰可燃物高(达10.6%)。4) 锅炉配风偏大,氧量值偏高。5) 省煤器出口氧量:a. A侧:2.28%b. B侧:2.878%c. 总风量3489.8t/h。6. 锅炉主再热汽温度偏低:主汽585,低20;再热器587,低16。7. 空预器间隙密封装置未投,漏风严重,一次风温和二次风温偏低。8. 一次风温:300(设计329)9. 二次风温:315(设计343)10. 烟气挡板调节性能差,过热器侧烟气挡板在5070之间振动较大,而且两侧在调整过程中出现热偏差,怀疑两侧开度不一致,停炉后必须好好检查烟气挡板。11. 四管泄漏系统报警没准确报警。12. 大部分吹灰器在吹灰过程中出现泄漏,处理后仍旧泄漏(见清单)。13. 磨煤机热风隔离门泄漏或关不到位(停炉后出清单)。14. 磨煤机个别出口门关不到位(停炉后出清单)。15. 燃油泄漏试验不合格。16. 给煤机DCS给煤信号不对(DCS比就地大:A+36.3t/天,B+53.225t/天,E+34.355t/天,F+43.272t/天)。17. 主蒸汽无法达设计值,主蒸汽低15,再热蒸汽低13。18. 高过、高再出口就地压力表和一级减温水就地压力表泄漏。19. 一次风机B电机轴瓦油室内有异物。20. DCS空预器两侧氧量测量不准确,经测量进口氧量DCS比就地低0.9,出口DCS比就地高0.47。必须对空预器进出口氧量进行修正。21. 启动锅炉燃油泵就地PLC控制柜能启动,但集控室远方启动不了(可能通讯有问题)。22. 启动锅炉油燃烧器工作状态不稳定,容易跳闸(火检脏、点火枪故障等)。四. 受热面金属壁温超温情况1. 屏过低7片屏第32管和第10片屏的第10根管金属壁温都偏高,屏过低7片屏第32管比相邻管子高80110,第10片屏的第10根管比相邻管子高7090,本次停炉必须对该处两根管子测点进行检查,并

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