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关于一车间碱熔工序单锅增加投砂量的报告生产部、质技部: 一车间碱熔工序根据部门要求,2010年4月2010年9月进行投砂404kg/锅及524kg/锅。2010年10月至今进行投砂515kg/锅的实验及批量生产。根据实验及实际操作,从10年10月至今都是515kg/锅砂的投放,现将实施效果汇报如下:一、设施的改造:因现有碱熔锅设计投砂量为365kg/锅,在增加投砂量至515kg/锅时,锅体积明显偏小,反应时物料会从投砂口吹出,车间根据碱熔锅的实际情况,在不改变锅容积情况下,花小费用在锅边加内圈,锅盖加内圈及加小盖,两个锅盖合并为1个锅盖,彻底解决了以上问题。在改造后实施过程中效果显著。二、实施后的效果1、产能加大,碱熔工序由原来1000吨/月可以提升至1500吨/月。2、降低煤耗在生产投砂量为365 kg/锅时,碱熔煤耗在0.460.52吨/吨砂之间,在加大投砂量至515 kg/锅并批量生产后,碱熔煤耗下降为0.420.45吨/吨砂之间,煤耗下降约为9%左右,按年产氯锆2万吨,用砂量为12600吨,可以节约煤约500吨,按现有煤价折算将是可以节省资金100万元。3、锅耗下降生产单锅为365kg时,碱熔锅消耗定为180锅/个锅,经过统计,投砂量为515kg时,锅耗也在180锅/个锅,但每个锅投砂量增加了40%。若按2万吨氯锆耗砂12600吨计,投砂量365 kg/锅需产出烧结料34520锅,现有锅47个,按每个锅烧180锅更换的话,更换次数为4次,当投砂量增加至515 kg/锅,产出烧结料24460锅,同样按每个锅烧180锅更换,更换次数为3次,即每个锅少更换筒体及封头各1次,按现行价6500元/套折算可以节约碱熔锅大修费用30万元。4、降低工人劳动强度按现有产量比较,365kg投砂量为每班28锅,515kg投砂量为每班20锅,即每班减少碱熔锅进出32次,大大降低了工人劳动强度,减少炉内热损失,同时也减少了设备的损耗和电的消耗。 经过近一年的批量生产,按现有的设备设施,碱熔工序产能可以达到年产1.8万吨的要求,若再提高产能,必须将现有煤气发生炉淘汰,确保进厂煤煤质,增加碱熔炉数量及优化全理布局,另外为避免每次碱熔锅大修封头及筒体都要更换的现象出现,建议将炉头烧嘴改为锅底受热。二排从炉墙内埋管及装烧嘴,以达到

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