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文档简介
品质改善报告 Improve Action Report,For Product: BC000N Plug,XX五金塑胶(深圳)有限公司 XXX METAL & PLASTIC (SHENZHEN) CO., LTD.,品保处 QA Dept. Date: Oct.11, 2010,Improve Action Report,Improve Action Report,Root Cause Analysis,目前现生产中产品尺寸量测:,Root Cause Analysis,目前现生产中产品拉拔力测试: 测试条件: a. 锁螺丝电批扭力:2.0kg +/-0.2kg b. 样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。 c. 测试用母坐:同一母坐 d. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg 拉力测试结果:,拉拔力测试方法,Root Cause Analysis,试作样品1 :使用铣床,4.2钻头加工,将上盖弹片孔加深0.5mm,制作15pcs样品。(弹片与目前正常生产用弹片相同) 测试条件: a. 锁螺丝电批扭力:2.0kg +/-0.2kg b. 样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。 c. 测试用母坐:同一母坐 d. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg 拉力测试结果:(结果表明可以有效改善Plug拉拔力大小),Root Cause Analysis,试作样品1 :尺寸量测结果:,15.8,Root Cause Analysis,试作样品2:使用铣床,4.5钻头加工,将上盖弹片孔加深0.5mm,将原弹片孔直径由原来的4.3mm加工到4.5mm,制作15pcs样品。 (弹片与目前正常生产用弹片相同) 。 测试条件: a. 锁螺丝电批扭力:2.0kg +/-0.2kg b. 样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。 b. 测试用母坐:同一母坐 c. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg 拉力测试结果:(结果表明可以有效改善Plug拉拔力大小),Root Cause Analysis,试作样品3:将弹片喇叭口孔径由原来2.05mm修改为 2.22.3mm ,制作75pcs样品。(上下盖属目前正常品,未作任何变更) 测试条件: a. 锁螺丝电批扭力:2.0kg +/-0.2kg b. 样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。 b. 测试用母坐:同一母坐 c. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg,Root Cause Analysis,试作样品3:拉力测试结果:,Root Cause Analysis,试作样品3:尺寸量测结果:,15.8,试作样品4:使用现有弹片(喇叭口孔径2.05mm),弹片组装焊锡后,不安组装上盖,制作15pcs样品。 测试条件: a. 测试用母坐:同一母坐 b. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg 拉力测试结果:(测试结果表明,无法证明弹片喇叭口孔径大小与Plug插拔过紧有明显的相关性),Root Cause Analysis,Root Cause Analysis,试作样品5:Plug不安装弹片,空上下盖组装后,制作15pcs样品。 测试条件: a. 测试用母坐:同一母坐 b. 测试推拉力计:030kg,最小刻度:0.2kg 拉力测试结果:(测试结果表明,Plug插拔太紧与Plug上盖插入母坐的公插外形尺寸基本没有相关性),Root Cause Analysis,样品试作结果综合分析:,Improve Action Report,不良品试插,不良品试插,高压测试坐,导通测试坐,Improve Action Report,将限位装置向上微调,使压合时能使用治具冲头与弹片过盈压合,Improve Action Report,不良品试插,可以插入,不良品试插,无法插入,高压测试坐,导通测试坐,Improve Action Report,修模前螺柱顶到分模面高度为0.70.9mm,修正到规格公差内,3D设计图: 依据设计,上下盖组装,锁紧螺丝后,上盖螺丝孔台阶应与下盖螺丝柱顶部完全密合。 即:上盖螺丝孔内台阶到分模面的深度为1.05mm,加上美工线台阶到分模面的高度0.3mm,美工线台阶到螺丝孔内台阶的深度为1.35mm。 下盖螺丝柱到分模面的高度为1.35mm,组装后的配合间隙为应0。,Root Cause Analysis,尺寸量测结果:,Root Cause Analysis,尺寸量测位置说明:,Root Cause Analys
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